王海成
我公司的一條鍍鋅生產(chǎn)線通過人工點動控制槽邊行走龍門起重機,操作人員要跟著槽邊行走龍門起重機走,生產(chǎn)效率低,電鍍工藝時間難以把握。用可編程序控制器(PLC)改造為半自動生產(chǎn)線控制運行后,生產(chǎn)效率大大提高,人為操作因素減少,在一定程度上提高了工件的鍍鋅質量。
直線式鍍鋅生產(chǎn)線采用槽邊行走龍門起重機來回吊運(每根極杠可懸掛兩只掛具)掛鍍零件。掛鍍用的槽子平行布置成一條直線,槽邊行走龍門起重機沿著軌道作直線運動,利用槽邊行走龍門起重機的升降吊臂來吊運工件,生產(chǎn)線按工藝流程(見圖1)完成鍍鋅。
(1)生產(chǎn)線長18.5m,兩導軌跨度24m。
(2)槽邊行走龍門起重機:臥式異步電動機兩臺(1.5kW、380V);兩臺電動機都配置蝸桿減速機,速比1:40。
(3)槽邊行走龍門起重機水平運行采用集中驅動,即用一臺電動機帶動長傳動軸驅動兩邊的主動車輪,保證起重機運行和制動同步、平穩(wěn)、準確。
(4)鍍鋅生產(chǎn)線配置晶閘管整流器3臺(其中2臺1200A/20V、1臺1500A/20V),采用單槽單機電源供電方式。整流器室外獨立安放,設置室內(nèi)遠程控制箱,控制箱設電源指示,電壓、電流指示及調(diào)節(jié)電位器,起動和停止按鈕。
(5)槽邊行走龍門起重機按提升質量150kg設計。
(1)鍍鋅生產(chǎn)線的水路分為兩部分,清水槽進水管路(φ25mmPVC管路及配件)、污水排放為槽體自溢。所有進水閥門按照規(guī)范布置,安裝在操作人正面一側。
(2)人行踏步平臺為角鐵焊接框架(45mm×45mm),上面鋪設木板。
圖1
(3)弱蝕、鍍槽、鈍化槽分別采用側式抽風裝置。
(1)進料工作區(qū):槽邊行走龍門起重機處于初始狀態(tài)時,在生產(chǎn)線原位限位位置,升降吊臂在下限位位置,由人工對工件進行掛裝。
(2)槽邊行走龍門起重機自左向右依次在其中4個掛鍍槽位(弱腐蝕、溶液鍍槽、出光、鈍化)停留不同的工藝時間。停留時間由操作工根據(jù)加工工藝自行設置時間繼電器參數(shù)(清水槽為一次性上下清洗,不停留)。
(3)為了適應槽邊行走龍門起重機控制系統(tǒng)的操作、檢修和調(diào)試的需要,整個過程除裝卸工件需手工操作外,其余的整個環(huán)節(jié)都可自動完成。手動操作時,生產(chǎn)線所有的操作完全由手動完成,任何設備不會自動運行。
(4)鍍鋅生產(chǎn)線共有11個槽子,當進料區(qū)掛裝工件后,按起動按鈕,龍門起重機帶動掛具自左向右自動逐段運行,完成工藝規(guī)定的鍍鋅程序,直到生產(chǎn)線的終端。電鈴提示操作工從掛具取下工件,按下回車按鈕,槽邊行走龍門起重機回到初始位置等待下一次的起動命令。
(5)操作控制面板上設上料區(qū)、下料區(qū)及電動機驅動前進運行時的指示燈,以保證操作工隨時了解槽邊行走起重機的運行狀況??刂葡潴w如圖2所示。
(1)主電路采用380V三相交流電源為電路供電,三相電源沿著平行于軌道方向鋪設在車間廠房一側的滑線上,隨槽邊起重機移動;根據(jù)電鍍生產(chǎn)線的工藝要求,需用兩臺電動機分別控制吊臂的上升、下降,以及起重機的前進、后退。接觸器KM1、KM2控制電動機M1的正反轉,實現(xiàn)吊臂的上升和下降,接觸器KM3、KM4控制電動機M2的正反轉,實現(xiàn)起重機的前進和后退。
(2)升降電動機和行走電動機采用熱繼電器實現(xiàn)過載保護。
(3)主回路選用斷路器保護,控制回路以及PLC控制回路采用熔斷器實現(xiàn)短路保護。
(4)龍門起重機的上升、下降、前進、后退動作由電動機的正反轉控制,正反轉之間具有互鎖的功能,為了避免過多地使用接觸器,互鎖裝置由PLC內(nèi)部的程序指令完成,用DC24V中間繼電器進行轉換處理。
(5)鍍鋅生產(chǎn)線環(huán)境惡劣,濕度大,漏電頻繁。電鈴、指示燈、接近開關等全部采用DC24V電源,因此,電路中配備了一臺220V/DC24V直流電源向該電路提供24V直流電源。
(6)為避免槽邊行走起重機運行過程中出現(xiàn)故障而造成人員傷亡及財產(chǎn)損失,在上料區(qū)和下料區(qū)設置兩處緊急停車按鈕。
(1)可編程序控制器的特點 PLC外部采用密封、防塵、抗振的外殼封裝機構,以適應鍍鋅惡劣的工作環(huán)境;PLC的接線方便,只需將按鈕、開關等的輸入信號與PLC的輸入端子連接,將被控制的接觸器等與PLC的輸出端子連接,方便故障排除;PLC的輸入、輸出接口電路采用光電耦合管來傳輸信號,這種光電隔離設施使外部電路與PLC內(nèi)部之間完全避免了電的聯(lián)系,有效地抑制了外部干擾源對PLC的影響,還可防止外部強電串入內(nèi)部CPU,運行穩(wěn)定。
圖2 龍門起重機電器箱體示意
(2)根據(jù)工藝要求選擇PLC的機型和分配I/O接口 三菱FX系列PLC由基本單元、擴展單元、擴展模塊及特殊功能單元組成。根據(jù)鍍鋅生產(chǎn)線龍門起重機的控制要求,其輸入/輸出及控制信號共有44個,其輸入信號29個,輸出信號15個。輸入模塊電壓為DC24V,輸出模塊為繼電器型。根據(jù)I/O信號的數(shù)量、類型及控制要求,決定選用三菱的FX2N-64MR系列PLC來滿足控制要求。實際使用時,系統(tǒng)的輸入為開關控制量,加上10%~15%的余量。如需增加一些槽位,可再配FX系列的拓展單元,以滿足更多的輸入輸出點。
(3)控制系統(tǒng)的PLC輸入/輸出元件接線圖 具體見圖3。
圖3 可編程控制器
(4)工作原理 下面以鍍鋅生產(chǎn)線的凸輪軸加工工序為例,其工作原理如下:按下起動按鈕SB5,X005閉合,狀態(tài)M1被置位,Y001通電,KA1工作,吊臂提起工件,開始上升,當碰到上行限位開關SQSX時停止,X010接通,M1復位,吊臂停止上升,同時狀態(tài)M2被置位,Y005通電,KA3工作,起重機開始向下一道工序前行。當起重機前行感應到第一道水槽限位開關SQ1時,X013動作,M2復位,起重機停止前行,同時狀態(tài)M3被置位,Y003通電,KA2工作,吊臂在鍍槽的上方開始下降。當?shù)醣巯陆抵料孪尬婚_關SQXX時,X011動作,吊鉤下降停止,工件浸入清水槽中。同時置位M1,Y001通電,KA1工作,吊臂提起工件,開始上升,當碰到上限位開關SQSX時停止,X010接通,狀態(tài)M2被置位,Y005通電,KM3工作,起重機繼續(xù)向下一道工序前行,向右感應到弱腐蝕槽工位限位SQ2時,X14動作,同時狀態(tài)M3被置位,Y003通電,KA2工作,起重機停止前行,并且下降。當?shù)蹉^下降至下限位開關SQXX時,凸輪軸浸入溶液,X011接通,Y011通電工作,二工位計時器計時停留10s后吊鉤開始上升,當碰到上行限位開關SQSX時停止,X010接通,同時置位M2。繼續(xù)前進自動逐段加工,運行至終點。
(5)主要元器件目錄 具體見表1。
(6)升級改造前后的效果對比見表2。
表1
表2
采用可編程序控制器(PLC)對直線式掛鍍鋅生產(chǎn)線進行全面升級,生產(chǎn)效率明顯提高,而且完全保證了工件的加工質量。后期生產(chǎn)線的穩(wěn)定運行,表明PLC在直線式鍍鋅生產(chǎn)線的技術升級控制過程取得圓滿成功。