徐學(xué)武,周 昕,佟建平
(寧夏豐友化工股份有限公司,寧夏銀川 750021)
寧夏豐友化工股份有限公司合成氨原凈化系統(tǒng)采用半水煤氣常壓脫硫、2.2 MPa 加壓中串低變換、加壓ADA 變換氣脫硫、雙活化劑熱鉀堿脫碳及干法精脫硫凈化工藝。系統(tǒng)中飽和熱水塔存在重大危險(xiǎn)隱患,2013年公司決定將中串低變換系統(tǒng)改為無(wú)飽和熱水塔全低變系統(tǒng)。
原凈化變換系統(tǒng)為2.2 MPa 加壓中串低變換系統(tǒng),由于系統(tǒng)中飽和熱水塔出現(xiàn)裂紋,鍋檢所檢驗(yàn)后屬于三類容器,存在重大安全隱患,已不能正常使用,經(jīng)過多次考察論證后,公司決定利用大檢修時(shí)間將凈化變換系統(tǒng)改為無(wú)飽和熱塔全低變系統(tǒng),對(duì)老系統(tǒng)的部分設(shè)備及管道進(jìn)行拆除改造,同時(shí)新增設(shè)備,更換觸媒。全低變系統(tǒng)投用后要求除油器入口半水煤氣溫度最高40 ℃(夏季56 ℃),系統(tǒng)入口總硫(半水煤氣)>0.08 g/m3,入口總硫上限為在系統(tǒng)脫硫出口H2S 不超標(biāo)的前提下盡量高。主要更換觸媒、填料設(shè)備包括(見表1)。
三爐共裝SB303Q 抗毒劑14 m3,SB303Q 催化劑44 m3,SB304Q 催化劑34 m3。
1.1.1 氣相流程 自壓縮三段油分的煤氣→煤氣水冷器→油分離器→除油劑爐→主熱交換器→加蒸汽→中間熱交換器→1#變換爐一、二段→第一噴水淬冷器→1#變換爐三段→中間熱交換器→第二噴水淬冷器→2#變換爐→第三噴水淬冷器→一水加→55 %變換氣去主熱交→→45 %變換氣去二水加→氣體匯合去變脫系統(tǒng)。
表1 設(shè)備
脫鹽水泵在系統(tǒng)中脫鹽水不夠用的情況下開啟使用,從脫鹽水貯槽中打水至系統(tǒng)中補(bǔ)充使用。
加負(fù)荷逐步達(dá)到設(shè)計(jì)負(fù)荷運(yùn)行一個(gè)月后,對(duì)系統(tǒng)存在的問題進(jìn)行了處理和調(diào)整:
(1)3#變換爐入口設(shè)計(jì)溫度為165 ℃~170 ℃,熱點(diǎn)195 ℃~200 ℃,入口CO:3.8 %,出口CO:0.9 %。而實(shí)際運(yùn)行中在入口CO:2 %,入口溫度165℃時(shí),熱點(diǎn)溫度只有180 ℃,出口CO 達(dá)到1.0 %,并且凈化氣出口CO 不穩(wěn)定,經(jīng)常出現(xiàn)凈化氣超標(biāo)現(xiàn)象。
改進(jìn)方法:3#變換爐入口管增設(shè)Φ50 蒸汽管,入口溫度提到180 ℃,熱點(diǎn)溫度可達(dá)到200 ℃,出口CO降到0.8 %,凈化氣出口CO 可以達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài),以上數(shù)據(jù)說明3#變換爐催化劑在165 ℃~180 ℃低溫區(qū)間反應(yīng)活性較差。
(2)1#變換爐入口和熱點(diǎn)設(shè)計(jì)溫度分別為290 ℃、346 ℃,而實(shí)際運(yùn)行溫度分別為290 ℃、320 ℃,溫升較設(shè)計(jì)指標(biāo)少了26 ℃,對(duì)一淬噴水量造成了較大影響。
改進(jìn)方法:主熱交變換氣入口添加4 t 過熱蒸汽提高1#變換爐入口溫度。
在合成壓縮機(jī)開兩大四小,滿量1.4 MPa 的情況下。
表2 壓力參數(shù)
在相同條件下,2012 年同期變換系統(tǒng)的壓差在0.16 MPa~0.17 MPa,降低了系統(tǒng)阻力,但對(duì)氣量影響不大。全低變系統(tǒng)增加除油器壓差,是為了便于觀察高強(qiáng)度機(jī)制焦炭的吸附情況,若除油器壓差增大,則需更換設(shè)備內(nèi)焦炭。高壓蒸汽壓力指標(biāo)≥2.5 MPa,運(yùn)行中高壓蒸汽壓力在2.3 MPa~2.5 MPa,能滿足系統(tǒng)要求。
表3 1#變換爐主要溫度
表4 2#、3#變換爐主要溫度
運(yùn)行情況與指標(biāo)略有差異,現(xiàn)能滿足系統(tǒng)生產(chǎn)需要,還需觀察進(jìn)行調(diào)整。
出二水加噴水水溫指標(biāo)暫定~185 ℃,與運(yùn)行情況略有差異,還需觀察進(jìn)行調(diào)整。在相同條件下,2012 年同期,出熱水塔變換氣的溫度即為現(xiàn)在入變煮器的溫度,在133 ℃~135 ℃。新舊系統(tǒng)銜接溫度相差不大,另配一根蒸汽管接至變煮器入口,當(dāng)系統(tǒng)波動(dòng)溫度下降時(shí),可適當(dāng)開蒸汽管閥門,補(bǔ)充熱量。全低變投用后生產(chǎn)正常,蒸汽管閥門關(guān)死。
表5 液相及其他溫度
表6 CO 記錄
表7 CO2 記錄
在相同條件下,2012 年同期變換系統(tǒng)分析CO 在0.75 %~0.9 %,CO2在0.5 %~0.9 %,經(jīng)過全低變系統(tǒng)轉(zhuǎn)化后凈化氣中的CO 含量明顯偏高,從轉(zhuǎn)化率上分析,1#、2#爐的轉(zhuǎn)化率情況較好,且出口CO 均在指標(biāo)以內(nèi),但3#爐轉(zhuǎn)化率偏低,出口CO 含量與指標(biāo)持平。系統(tǒng)出口CO 含量的增高對(duì)后系統(tǒng)合成醇塔觸媒影響較大。在相同條件下,2013 年粗甲醇產(chǎn)量每天增加3 t左右。要求全低變系統(tǒng)嚴(yán)格按照CO、CO2工藝指標(biāo)進(jìn)行操作,防止超標(biāo),保持穩(wěn)定生產(chǎn);醇塔操作工需精心操作,以保證醇觸媒使用年限。
表8
表9 蒸汽用量
原凈化變換系統(tǒng)為2.2 MPa 加壓中串低變換系統(tǒng),改造后為無(wú)飽和熱水塔全低變系統(tǒng),可以節(jié)省大量蒸汽。在相同情況下,2013 年蒸汽用量比2012 年同期蒸汽用量少41 kg/t·NH3。(備注:全低變系統(tǒng)蒸汽加入量有5 t 左右由二水加管程出口加入,有4 t 左右由系統(tǒng)提溫副線從二水加殼程入口加入。系統(tǒng)提溫副線加入蒸汽以提高入脫碳系統(tǒng)氣體溫度,滿足全低變與脫碳系統(tǒng)銜接需要)。
高壓蒸汽壓力指標(biāo)為≥2.5 MPa,系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí),高壓蒸汽的壓力在2.4 MPa~2.5 MPa,滿足正常生產(chǎn)需要。
全低變系統(tǒng)投入使用后,除鹽水的用量為8.6 t/h~9 t/h。在相同條件下,2012 年同期除鹽水的用量在2 t/h~2.4 t/h,隨淬冷器的增加,用量增加6.6 t/h左右。
全低變系統(tǒng)投入使用后,減少了安全隱患,減少了因飽和熱水塔維護(hù)造成的停車次數(shù),為職工安全及生產(chǎn)提供了保障。同時(shí),以節(jié)約蒸汽用量41 kg/t·NH3計(jì)算,本公司年產(chǎn)合成氨14 萬(wàn)t,年節(jié)約蒸汽量5 740 t,以每噸蒸汽65 元計(jì)算,全年可節(jié)約生產(chǎn)成本37.31 萬(wàn)元。
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