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      600 MW機(jī)組汽輪機(jī)節(jié)能優(yōu)化

      2014-12-25 01:48:50陳敦炳
      設(shè)備管理與維修 2014年9期
      關(guān)鍵詞:汽封除垢噴丸

      陳敦炳

      (福建華電可門發(fā)電有限公司 福建連江)

      某電廠1#汽輪機(jī)型號為N600-24.2/566/566,超臨界,一次中間再熱,三缸四排汽凝汽式汽輪機(jī)。給水回?zé)嵯到y(tǒng)由3臺高壓加熱器,4臺低壓加熱器和1臺除氧器組成。給水系統(tǒng)配備2臺汽動給水泵和1臺電動給水泵。冷端采用雙背壓凝汽器,開式循環(huán)水海水冷卻。

      一、問題

      1#汽輪機(jī)試驗(yàn)測得的熱耗為7801.1 kJ/(kW·h),比設(shè)計(jì)值7597 kJ/(kW·h)高213.8 kJ/(kW·h)。高壓缸效率為86.39%,比設(shè)計(jì)值87.686%低1.3%;中壓缸效率為92.02%,比設(shè)計(jì)值93.755%低1.74%;凝結(jié)器的真空為523 Pa/min,遠(yuǎn)高于合格值270 Pa/min;凝結(jié)器端差7.5℃,汽輪機(jī)熱耗遠(yuǎn)高于同類機(jī)組平均值。

      二、原因分析及改進(jìn)措施

      1.汽封間隙偏大

      汽輪機(jī)大修揭缸后發(fā)現(xiàn),高、中壓缸汽封間隙普遍偏大,左右側(cè)間隙不均,以高壓缸隔板汽封和中壓缸阻汽片徑向間隙為例,高壓缸隔板汽封徑向間隙值見表1,中壓缸阻汽片徑向間隙見表2。

      表1 高壓缸隔板汽封徑向間隙 mm

      調(diào)整方法:測量結(jié)果表明,1#機(jī)組高中壓汽封間隙超標(biāo)和不均勻是導(dǎo)致高中壓缸效率偏低的主要原因,調(diào)整方法是按設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)值進(jìn)行校正,分析討論后決定按設(shè)計(jì)間隙標(biāo)準(zhǔn)值下偏差進(jìn)行調(diào)整,在保證安全的前提下,最大限度地減少漏汽損失,提高汽缸效率。

      表2 中壓缸阻汽片徑向間隙 mm

      為了保證在小間隙下汽輪機(jī)安全啟動,制訂了1#機(jī)組檢修后啟動方案,延長各轉(zhuǎn)速階段暖機(jī)磨合時(shí)間:600 r/min低速暖機(jī)時(shí)間由10 min延長至1 h以上;2400 r/min中速暖機(jī)時(shí)間由1 h延長至2 h以上;2850 r/min高速暖機(jī)時(shí)間由10 min延長至1 h以上,啟動過程中各軸瓦軸振升高時(shí),適當(dāng)延長暖機(jī)時(shí)間。

      2.低壓缸軸封改造

      1#機(jī)組的真空值顯著低于合格值,鹵素真空檢漏儀檢查表明,兩個(gè)低壓缸軸端有漏真空現(xiàn)象,低壓缸軸封存在缺陷,對汽輪機(jī)低壓軸封空氣側(cè)的軸封進(jìn)行改造,將梳齒式汽封改為密封性能更好的刷式汽封。

      刷式汽封是在不改變原有汽封體結(jié)構(gòu)的前提下,將汽封齒改裝為刷毛。理論上此道刷毛與軸可做成零間隙,出于安全考慮預(yù)留了0.2 mm的間隙,相對于原梳式汽封0.45 mm的標(biāo)準(zhǔn)間隙能達(dá)到更好的密封效果,并且由于刷毛是傾斜30°~45°排列,刷毛的質(zhì)軟和回彈特性,能保證在不傷軸的情況下起到很好的密封效果。

      3.噴丸除垢

      揭缸后檢查各汽缸動、靜葉均有不同程度的結(jié)垢情況,局部最大沉積厚度約為1 mm,見圖1、圖2。

      圖1 高壓缸第9級靜葉片

      圖2 中壓缸第8級動葉片背汽側(cè)

      在傳統(tǒng)的噴砂除垢現(xiàn)場污染大且效果難以達(dá)到要求的情況下采用噴丸除垢的新工藝,噴丸采用的玻璃珠為二氧化硅,粒徑0.25~0.35 mm,莫氏硬度4.5~5.5級,采用氣動噴頭,壓縮空氣壓力控制在0.45~0.6 MPa,對轉(zhuǎn)子的動、靜葉進(jìn)行噴丸除垢時(shí),噴射角控制在45°~60°,非噴丸除垢部分應(yīng)做好包扎防護(hù),噴丸后動、靜葉表面光潔度符合要求。

      4.循環(huán)水系統(tǒng)優(yōu)化

      循環(huán)水系統(tǒng)原采用翻板式濾網(wǎng),該濾網(wǎng)對大物件及植物類清洗和阻隔作用比較明顯,但對小貝殼等沒有效果,停機(jī)后檢查情況表明,鈦管內(nèi)部沉積有大量的小貝殼和膠球,這是導(dǎo)致膠球裝置無法正常投入,凝結(jié)器端差偏大的主要原因,改進(jìn)措施是先用200 MPa的高壓水對凝結(jié)器鈦管進(jìn)行沖洗,并在循環(huán)水系統(tǒng)上增加了二次旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)。

      5.凝結(jié)器雙背壓改造

      1#機(jī)組兩側(cè)凝汽器抽真空管路串聯(lián)布置,見圖3。3臺真空泵同時(shí)為高、低壓凝結(jié)器抽真空,造成凝汽器抽氣管母管空氣互相排擠。

      改造措施:在3臺真空泵之間、抽真空母管之間增設(shè)聯(lián)絡(luò)電動門,將高、低背壓凝汽器抽空氣管道分開,由原來的串聯(lián)制抽空氣方式改為高、低背壓凝汽器并聯(lián)抽空氣方式和串聯(lián)抽空氣方式可任意切換的形式,該方案將保證任何惡劣工況下,能及時(shí)切換為原母管制連接方式,確保機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

      圖3 改造前凝汽器抽真空管路示意圖

      圖4 改造后凝汽器抽真空管路示意圖

      三、改造效果

      1#汽輪機(jī)改造完成連續(xù)運(yùn)行100天后,試驗(yàn)測得的熱耗為7691.5.1 kJ/(kW·h),比修前值7801.1 kJ/(kW·h)降低109.6 kJ/(kW·h)。高壓缸效率為87.26%,比修前值86.39%提高了0.87%;中壓缸效率為92.68%,比修前值92.02%提高0.66%;凝結(jié)器的真空為76 Pa/min,不僅低于合格值270 Pa/min,而且優(yōu)于優(yōu)秀值133 Pa/min;凝結(jié)器端差為5.2℃,比改造前下降2.3℃。

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