付文敏
(甘肅省天水公路總段高等級公路養(yǎng)護管理中心,甘肅 天水741000)
隨著近年來公路養(yǎng)護維修工程的增加,會產(chǎn)生大量的瀝青路面銑刨料,如果能加以利用,不僅能減少資源浪費、節(jié)約大量材料,降低成本,而且對保護生態(tài)有很大的貢獻。廠拌熱再生瀝青混和料路面再生工藝,即將高速公路銑刨瀝青混凝土路面舊料重新回收,集中運到瀝青拌和站,并根據(jù)銑刨料中的瀝青含量、老化程度、礦料級配和性能指標(biāo),摻入一定數(shù)量的新集料、瀝青,重新拌和成的瀝青混和料,并使混和料的各項指標(biāo)達到規(guī)范要求,按照與新建瀝青路面相同的方法重新鋪筑的施工工藝。目前已經(jīng)是一種逐步成熟的技術(shù)工藝,正日益廣泛地利用到公路工程建設(shè)中。
為了推廣瀝青熱再生施工技術(shù),充分利用公路養(yǎng)護維修工程中廢棄的舊瀝青混和料,我單位改造了一套再生料生產(chǎn)設(shè)備和常規(guī)瀝青拌和樓,并選取合適的試驗路段,其路面結(jié)構(gòu)層計劃為:20cm水泥穩(wěn)定碎石基層+5cm熱再生瀝青混和料面層。為了得到不同舊料摻配率下瀝青路面的綜和應(yīng)用效果,我們將試驗路段按舊料摻配率30%和40%進行分析:
施工流程:
對舊料進行材料試驗分析(瀝青含量、瀝青性能、舊料級配)→依據(jù)舊料試驗分析結(jié)果及新拌混和料目標(biāo)配合比、新舊料比例確定新料級配及油石比→通過瀝青熱再生設(shè)備及瀝青拌和設(shè)備進行新舊料的拌和并隨時監(jiān)控調(diào)整拌和數(shù)據(jù)指標(biāo)值→鋪筑施工→進行各項試驗檢測及技術(shù)評價。
采用馬歇爾設(shè)計方法進行配合比設(shè)計,混和料類型為AC-16。
本次試驗段采用西安殼牌90﹟道路石油瀝青,瀝青、集料、礦粉等原材料經(jīng)試驗室檢測,各項指標(biāo)符合《公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范》的要求。
試驗時銑刨料的取樣要有代表性,否則會造成試驗結(jié)果有較大的離散性和變異性。對銑刨料進行抽提試驗,試驗結(jié)果見表1。
表1銑刨料抽提試驗結(jié)果
圖1 舊礦料篩分曲線
根據(jù)舊礦料篩分結(jié)果繪制級配曲線圖,見圖1。
由圖1可以看出,舊礦料粒徑偏細(xì),顆粒細(xì)化較嚴(yán)重,且又含有超粒徑顆粒存在,整體級配分布不均勻,需要通過摻加集料使其成為合格的AC-16瀝青混和料級配。
目標(biāo)配合比設(shè)計級配及油石比采用甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院有限責(zé)任公司試驗中心提供的AC-16瀝青混和料配合比設(shè)計結(jié)果。原材料中瀝青采用西安殼牌90﹟瀝青,所用集料為靜寧仁達石料場生產(chǎn)的石料。
目標(biāo)配合比油石比及設(shè)計級配的結(jié)果見表2。
表2 目標(biāo)配合比設(shè)計結(jié)果
表3 所取樣品進行篩分試驗結(jié)果
針對銑刨料的特點,選用合適的新集料和瀝青,結(jié)合新集料的級配,把銑刨料以30%、40%摻配比例依次加入到瀝青混和料中,采用多級級配新集料來調(diào)整再生瀝青混和料級配。為保證新集料的代表性和真實性,各個熱料倉單獨放料,并對所取樣品進行篩分試驗,結(jié)果見表3。
根據(jù)配合比設(shè)計試驗,廠拌熱再生瀝青混和料不同摻配率下再生瀝青混和料的油石比為5.0%,設(shè)計級配分別見表4-表6,級配曲線圖
分別見圖2-圖4。
瀝青熱再生混和料的施工與普通瀝青混和料的施工工序一樣,其差別主要在混和料的拌和過程,熱再生瀝青混和料拌和過程中,要嚴(yán)格控制舊銑刨料的加熱溫度,對舊銑刨料,加熱溫度一般控制在80~110℃。如溫度太低,就會降低和影響再生瀝青混和料的出場溫度,溫度太高,會使舊銑刨料中的瀝青老化。攪拌過程中,舊銑刨料經(jīng)過加熱進入攪拌缸后,先和已加熱的新集料攪拌5s,然后再加入瀝青拌和。針對不同的舊銑刨料摻配量及施工情況,大比例的摻量總拌和時間延長10s左右。
在生產(chǎn)過程中,分別對不同舊銑刨料摻量的熱再生瀝青混和料進行了馬歇爾試驗、抽提試驗及級配的檢測。根據(jù)實際施工情況及試驗數(shù)據(jù)表明,摻量為30%熱再生瀝青混和料馬歇爾試驗各項指標(biāo)及級配能滿足規(guī)范要求。摻量為40%熱再生瀝青混和料馬歇爾試驗各指標(biāo)能滿足規(guī)范要求,但級配含有超粒徑顆粒,且小于0.075mm的顆粒超出規(guī)范要求。
表4 30%舊料摻配率合成級配
表5 40%舊料摻配率和成級配
圖2 舊料摻配率為30%的礦料級配曲線
圖3 舊料摻配率為40%的礦料級配曲線
隨機抽樣進行壓實度檢測,不同摻配率、芯樣高度及壓實度見表6。
表6 各摻配率壓實度檢測結(jié)果
總體來看,廠拌熱再生瀝青混和料路面再生工藝取得了比較好的效果。
首先從技術(shù)質(zhì)量方面,通過各項指標(biāo)試驗檢測及外觀,舊料摻配比例在30%之內(nèi)時,檢測指標(biāo)符合技術(shù)規(guī)范要求,外觀較好,可以在以后的各個等級的公路養(yǎng)護維修工程中推廣應(yīng)用;在舊料摻配比例在40%左右時,檢測指標(biāo)基本符合技術(shù)規(guī)范;如果對拌和設(shè)備進行更新改進,其效果會更加明顯。同時舊料中所含的瀝青在加熱及拌和中的損失很小,通過補充瀝青,混和料的油石比基本可以達到目標(biāo)值。其次環(huán)保效果明顯,舊瀝青路面銑刨料經(jīng)過回收利用,避免了廢料亂棄亂堆、占用耕地的問題,保護了生態(tài)、減少了環(huán)境污染。
作為廠拌熱再生瀝青混和料路面試驗路段,在以后的行車通行中,我們還將對后續(xù)質(zhì)量效果跟蹤監(jiān)測,觀察其路面使用情況,進一步完善技術(shù)工藝,為以后的廠拌熱再生施工工藝的大力推廣應(yīng)用提供完善的指導(dǎo)依據(jù)。