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      增壓GDI發(fā)動(dòng)機(jī)全負(fù)荷工況掃氣特性及氣門正時(shí)策略優(yōu)化研究

      2014-12-29 09:10:42宋義忠鄧康耀孫衛(wèi)清
      車用發(fā)動(dòng)機(jī) 2014年4期
      關(guān)鍵詞:氣門缸內(nèi)氣量

      宋義忠,胡 瑋,石 磊,鄧康耀,孫衛(wèi)清,靳 嶸

      (1.泛亞汽車技術(shù)中心有限公司,上海 201201;2.上海交通大學(xué)動(dòng)力機(jī)械及工程教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,上海 200240;3.中國(guó)北方發(fā)動(dòng)機(jī)研究所(天津),天津 300400)

      增壓汽油機(jī)有改善發(fā)動(dòng)機(jī)性能、降低油耗和控制廢氣排放等方面的優(yōu)勢(shì)[1-3],是近期研究的熱點(diǎn)。但是,它也存在著最大燃燒壓力過高、加速性能變差和排氣溫度過高等缺點(diǎn)[4-5],限制了其進(jìn)一步應(yīng)用??勺儦忾T相位的GDI發(fā)動(dòng)機(jī)可通過氣門正時(shí)的控制,實(shí)現(xiàn)掃氣、內(nèi)部EGR和進(jìn)氣門晚關(guān)等[6-7]。利用掃氣可對(duì)燃燒和排溫進(jìn)行控制,提高充氣效率、降低排溫[8-9],而高負(fù)荷時(shí)進(jìn)氣門晚關(guān)可減小有效壓縮比、降低缸內(nèi)溫度和傳熱損失,能有效抑制爆震[10-13]。H.Kleeberg等研究發(fā)現(xiàn),對(duì)于配氣正時(shí)固定的發(fā)動(dòng)機(jī),在較高的轉(zhuǎn)速下,由于不同的氣體動(dòng)力學(xué)邊界條件,無法形成掃氣正壓,會(huì)導(dǎo)致掃氣逆轉(zhuǎn),使更多的殘余廢氣截留在氣缸中[14-15]。因此,只有當(dāng)氣門重疊角內(nèi)進(jìn)氣壓力大于排氣壓力時(shí),才能進(jìn)行掃氣。可見,氣門正時(shí)控制對(duì)于發(fā)動(dòng)機(jī)性能有著重要的影響。因此,對(duì)于可變氣門正時(shí)GDI發(fā)動(dòng)機(jī),確定可用掃氣轉(zhuǎn)速區(qū)域、研究氣門正時(shí)優(yōu)化策略,具有十分重要的理論和實(shí)際意義。

      本研究基于某1.4L可變氣門正時(shí)增壓直噴汽油機(jī),通過GT-Power建立仿真模型,分析進(jìn)排氣道壓力波動(dòng)規(guī)律,確定可用掃氣轉(zhuǎn)速區(qū)域。針對(duì)全負(fù)荷7個(gè)穩(wěn)態(tài)轉(zhuǎn)速點(diǎn),研究氣門正時(shí)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)性能的影響,完成氣門正時(shí)策略的優(yōu)化研究。

      1 計(jì)算模型與校核

      本研究以某1.4L可變氣門正時(shí)增壓直噴汽油機(jī)為研究對(duì)象,開展掃氣特性及氣門正時(shí)策略的優(yōu)化研究。該發(fā)動(dòng)機(jī)的主要參數(shù)見表1。

      表1 發(fā)動(dòng)機(jī)部分性能和結(jié)構(gòu)參數(shù)

      基于GT-Power建立計(jì)算仿真模型,該模型由環(huán)境模塊、進(jìn)排氣管模塊、渦輪增壓模塊、中冷器模塊和發(fā)動(dòng)機(jī)本體模塊組成。其中,發(fā)動(dòng)機(jī)本體模塊包括曲軸箱、氣缸、進(jìn)排氣門、噴油嘴和進(jìn)排氣歧管。該計(jì)算模型在固定各轉(zhuǎn)速空燃比的情況下進(jìn)行計(jì)算,設(shè)置進(jìn)排氣門正時(shí)參數(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)氣門正時(shí)的調(diào)整。

      為了校核計(jì)算模型,對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)功率、油耗、壓氣機(jī)后壓力和渦前壓力的仿真數(shù)據(jù)及試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比(見圖1)。

      由圖1可知,外特性各轉(zhuǎn)速點(diǎn)參數(shù)的仿真結(jié)果與試驗(yàn)數(shù)據(jù)誤差均在5%范圍內(nèi),模型精度較高,可用于發(fā)動(dòng)機(jī)性能及設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)研究。

      2 掃氣特性研究

      2.1 進(jìn)排氣壓力波動(dòng)規(guī)律分析

      選擇最大扭矩工況(1 750r/min)和標(biāo)定功率工況(5 000r/min),分析發(fā)動(dòng)機(jī)第1缸的一個(gè)工作循環(huán)內(nèi)進(jìn)排氣道壓力波動(dòng)情況(見圖2)。其中,以壓縮上止點(diǎn)為0°。

      由圖2可知,最大扭矩工況360°附近存在進(jìn)氣壓力大于排氣壓力的區(qū)域,標(biāo)定功率工況由于空氣流量增大,排氣壓力明顯增加,在進(jìn)排氣沖程之間,排氣壓力均大于進(jìn)氣壓力。此外,兩種工況下,進(jìn)氣壓力均在0.2MPa附近波動(dòng),最大扭矩工況時(shí)進(jìn)氣壓力波動(dòng)較為明顯。由于發(fā)動(dòng)機(jī)為直列4缸布置,第2,3,4缸的排氣會(huì)對(duì)第1缸的排氣背壓產(chǎn)生影響,因此,一個(gè)工作循環(huán)內(nèi)出現(xiàn)了4個(gè)較為明顯的峰值,但最大值出現(xiàn)在第1缸的排氣沖程中。

      2.2 可用掃氣區(qū)域分析

      氣門正時(shí)的控制參數(shù)為排氣門關(guān)閉正時(shí)(θEVC)和進(jìn)氣門開啟正時(shí)(θIVO),均發(fā)生在360°附近。選取全負(fù)荷7個(gè)穩(wěn)態(tài)轉(zhuǎn)速點(diǎn)(其工況參數(shù)見表2)分別將θIVO和θEVC固定為350°和370°,即氣門重疊角為20°,分析掃氣系數(shù)隨轉(zhuǎn)速的變化(見圖3)。

      由圖3可知,固定θIVO和θEVC,氣門重疊角為20°時(shí),掃氣系數(shù)隨著轉(zhuǎn)速的增大而減小。當(dāng)掃氣系數(shù)大于1.03時(shí),掃氣明顯。因此,為了保證良好的掃氣效果,選擇掃氣系數(shù)1.03為掃氣限值,得到可用掃氣轉(zhuǎn)速區(qū)域?yàn)? 000~2 700r/min。氣門正時(shí)固定工況下掃氣系數(shù)的變化主要是進(jìn)排氣道的壓力差導(dǎo)致的。因此,對(duì)上述7個(gè)穩(wěn)態(tài)轉(zhuǎn)速點(diǎn)在排氣上止點(diǎn)附近分別開展進(jìn)排氣壓差研究,得到不同轉(zhuǎn)速下進(jìn)排氣壓差為正值的曲軸轉(zhuǎn)角區(qū)域,結(jié)果見圖4。為表明壓差值正負(fù),標(biāo)出0值線作為參考。

      表2 全負(fù)荷7個(gè)穩(wěn)態(tài)轉(zhuǎn)速點(diǎn)的工況參數(shù)

      由圖4可知,轉(zhuǎn)速為1 000r/min時(shí),雖然壓差為正的曲軸轉(zhuǎn)角范圍較大,但壓差值較小。轉(zhuǎn)速為1 750r/min時(shí),壓差值增加。這是因?yàn)椋阂环矫妫瑥U氣旁通閥在1 750r/min時(shí)打開,導(dǎo)致渦輪效率降低;另一方面,相對(duì)于1 000r/min時(shí),該工況點(diǎn)壓氣機(jī)的壓比和折合流量向其高效率區(qū)偏移,壓氣機(jī)效率顯著提高。此時(shí)壓氣機(jī)效率提高,進(jìn)排氣壓差增大。隨著轉(zhuǎn)速繼續(xù)增大,壓氣機(jī)效率增幅減小,但廢氣旁通閥開度增大,渦輪效率下降明顯,因此壓差值減小。當(dāng)轉(zhuǎn)速大于3 000r/min后,在上止點(diǎn)附近不存在壓差為正的區(qū)域,此時(shí)不能存在氣門重疊角,否則會(huì)出現(xiàn)掃氣倒流現(xiàn)象,影響發(fā)動(dòng)機(jī)性能。

      3 氣門正時(shí)策略優(yōu)化研究

      3.1 氣門正時(shí)策略優(yōu)化方法

      基于不同轉(zhuǎn)速下進(jìn)排氣壓力波動(dòng)和可用掃氣區(qū)域研究結(jié)果對(duì)氣門正時(shí)策略進(jìn)行優(yōu)化。選擇最大扭矩和標(biāo)定功率工況進(jìn)行研究。在最大扭矩工況(1 750r/min),306°~394°ATDC范圍內(nèi),進(jìn)氣壓力高于排氣壓力,因此,可利用氣門重疊角進(jìn)行掃氣。分別在345°~365°ATDC和365°~385°ATDC范圍選擇θIVO和θEVC,開展氣門正時(shí)研究。在標(biāo)定功率工況(5 000r/min),由于超出了可用掃氣轉(zhuǎn)速范圍,無法進(jìn)行掃氣,因此,調(diào)整θIVO和θEVC為370°~390°ATDC和340°~360°ATDC,分析氣門正時(shí)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)性能的影響。氣門正時(shí)對(duì)掃氣系數(shù)和缸內(nèi)殘余廢氣的影響見圖5。

      由圖5可知,在1 750r/min處,氣門重疊角為正值,因此,存在掃氣現(xiàn)象,掃氣系數(shù)均大于1。隨著氣門重疊角增加,掃氣系數(shù)逐漸增大,有利于缸內(nèi)廢氣的排出和氣缸壁冷卻。在5 000r/min處,當(dāng)θEVC在353°ATDC附近時(shí),殘余廢氣系數(shù)最小,隨著θEVC的提前,殘余廢氣系數(shù)增大,θIVO對(duì)缸內(nèi)殘余廢氣的影響較小。

      圖6示出氣門正時(shí)對(duì)每缸每循環(huán)進(jìn)氣量的影響。由圖6可知,1 750r/min處,適當(dāng)增大氣門重疊角進(jìn)行掃氣,有利于提高進(jìn)氣量。相對(duì)于θIVO,θEVC正時(shí)對(duì)進(jìn)氣量的影響較為明顯。這是因?yàn)棣菼VO提前能增大氣門重疊角增大掃氣量,但也損失了進(jìn)氣沖程的進(jìn)氣量。5 000r/min處,當(dāng)θIVO和θEVC從370°ATDC和340°ATDC逐漸延遲時(shí),進(jìn)氣量增大,當(dāng)θIVO和θEVC分別為384°ATDC和355°ATDC時(shí),進(jìn)氣量最大。

      氣門正時(shí)對(duì)最大燃燒壓力的影響見圖7。由圖7可見,兩種轉(zhuǎn)速下,最大燃燒壓力的變化趨勢(shì)與每缸每循環(huán)進(jìn)氣量基本一致。這是因?yàn)槠蜋C(jī)根據(jù)缸內(nèi)新鮮空氣量,基于固定當(dāng)量比噴油,進(jìn)氣量增多,燃燒加劇,燃燒壓力增加。

      圖8示出氣門正時(shí)對(duì)渦前排溫的影響。由圖8可知,1 750r/min處,隨著氣門重疊角的增加,渦前排溫明顯下降。這是因?yàn)樵龃髿忾T重疊角使掃氣更完全,中冷后的新鮮空氣將缸內(nèi)廢氣掃出的同時(shí)也吸收了部分廢氣熱量,導(dǎo)致氣缸和排氣溫度均降低。當(dāng)氣門重疊角由0°變化為40°時(shí),渦前排溫降低了約106K。5 000r/min處,該工況無法進(jìn)行掃氣,此時(shí),氣門正時(shí)對(duì)渦前排溫的影響極小。

      為了提高缸內(nèi)新鮮空氣質(zhì)量,基于每缸每循環(huán)進(jìn)氣量,并權(quán)衡發(fā)動(dòng)機(jī)其他性能參數(shù),對(duì)氣門正時(shí)進(jìn)行優(yōu)化,得到最大扭矩工況的氣門正時(shí)優(yōu)化策略,即最佳θIVO,θEVC正時(shí)分別為354°ATDC和385°ATDC。5 000r/min處,最佳θIVO和θEVC分別為384°ATDC和355°ATDC。

      3.2 氣門正時(shí)策略優(yōu)化結(jié)果

      在保證缸內(nèi)最大燃燒壓力低于限值的前提下,以提高發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣量為目標(biāo),對(duì)全負(fù)荷工況其他5個(gè)穩(wěn)態(tài)工況點(diǎn)的氣門正時(shí)進(jìn)行優(yōu)化,得到的氣門正時(shí)策略優(yōu)化結(jié)果見圖9。

      由圖9可知,當(dāng)轉(zhuǎn)速低于2 700r/min時(shí),氣門重疊角為正,通過掃氣提高發(fā)動(dòng)機(jī)性能,且隨著轉(zhuǎn)速的增大,最佳氣門正時(shí)所形成的氣門重疊角增大,掃氣加劇,可見,低速時(shí)適當(dāng)?shù)膾邭庥欣诎l(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣量的提高。當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到3 000r/min左右時(shí),氣門重疊角變?yōu)樨?fù),此時(shí),排氣壓力升高導(dǎo)致進(jìn)排氣壓差為負(fù),正氣門重疊角會(huì)導(dǎo)致掃氣倒流,因此,采用負(fù)氣門重疊角避免該現(xiàn)象。隨著發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速的進(jìn)一步升高,負(fù)氣門重疊角增大,即內(nèi)部EGR增大,有利于限制缸內(nèi)最大燃燒壓力,降低NOx排放。隨著轉(zhuǎn)速的增大,θIVO明顯推后,進(jìn)氣門晚關(guān)有利于減小有效壓縮比,降低缸內(nèi)溫度,起到全負(fù)荷下抑制爆震的作用。

      圖10示出氣門正時(shí)優(yōu)化結(jié)果對(duì)比。由圖10可看出,采用氣門正時(shí)優(yōu)化策略后,進(jìn)氣量和功率明顯提高,殘余廢氣系數(shù)顯著降低。在全負(fù)荷6 000r/min處,進(jìn)氣量提高了19%,殘余廢氣系數(shù)降低0.018,功率較原機(jī)提升了21%。此外,壓氣機(jī)后壓力和渦前壓力均有所提高。在最大扭矩工況附近,增壓壓力提高了11.7%,渦前壓力增大19.4%。

      4 結(jié)論

      a)該GDI發(fā)動(dòng)機(jī)的可用掃氣轉(zhuǎn)速區(qū)域?yàn)? 000~2 700r/min,此時(shí),掃氣系數(shù)均大于1.03,廢氣旁通閥打開會(huì)影響渦輪效率,導(dǎo)致進(jìn)排氣正壓差區(qū)域減小,當(dāng)轉(zhuǎn)速高于3 000r/min時(shí),進(jìn)排氣壓差為負(fù)值;

      b)在最大扭矩工況,氣門重疊角增大,掃氣系數(shù)增加,渦前排溫明顯降低,適當(dāng)?shù)膾邭庥欣谔岣哌M(jìn)氣量,進(jìn)氣量直接影響缸內(nèi)最大燃燒壓力;標(biāo)定功率工況,θEVC在353°ATDC附近時(shí),殘余廢氣系數(shù)最?。?/p>

      c)氣門正時(shí)優(yōu)化可顯著提升發(fā)動(dòng)機(jī)性能,全負(fù)荷6 000r/min處,進(jìn)氣量提高了19%,殘余廢氣系數(shù)降低了0.018,功率提升了21%;最大扭矩工況附近,增壓壓力提高了11.7%,渦前壓力增大19.4%。

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