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      本鋼煉鐵廠高風(fēng)溫實(shí)踐

      2014-12-30 06:48:32供稿WUJun
      金屬世界 2014年2期
      關(guān)鍵詞:煉鐵廠風(fēng)溫熱風(fēng)爐

      供稿|吳 軍 / WU Jun

      本鋼煉鐵廠現(xiàn)有4座高爐,配備14座熱風(fēng)爐。在2009年前,煉鐵廠風(fēng)溫偏低,平均風(fēng)溫在1100℃左右,與國(guó)內(nèi)行業(yè)先進(jìn)水平存在較大差距。高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、低耗是現(xiàn)代化高爐煉鐵的發(fā)展方向,高風(fēng)溫對(duì)高爐提高噴煤、降低焦比起著至關(guān)重要的作用。本文針對(duì)制約提高供風(fēng)溫能力的因素,進(jìn)行了客觀的分析,并采取相關(guān)的切實(shí)可行的措施,風(fēng)溫得到穩(wěn)步提升,到2013年末,煉鐵廠平均風(fēng)溫達(dá)到1200℃,同時(shí)積累寶貴的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

      煉鐵廠熱風(fēng)爐概況

      本鋼煉鐵廠自2001年開始相繼淘汰落后產(chǎn)能及高爐易地大修,現(xiàn)有4座高爐,配備14座熱風(fēng)爐,具體參數(shù)見表1。

      制約提高風(fēng)溫的因素分析及采取的措施

      調(diào)整燒爐參數(shù)統(tǒng)一,強(qiáng)化操作

      因?yàn)楦鞲郀t熱風(fēng)爐均未配置安裝自動(dòng)燃燒控制系統(tǒng),完全依賴崗位操作人員自行調(diào)控,操作人員的素質(zhì)及主觀能動(dòng)性在燒爐蓄熱操作過程中起很重要作用。另外,設(shè)備的固有缺陷,對(duì)風(fēng)溫的供給差別很大,這也是風(fēng)溫不高的主要原因。針對(duì)這種情況,廠部、車間采取如下措施:①、加強(qiáng)對(duì)操作人員的技術(shù)培訓(xùn)(每周1次);②、轉(zhuǎn)變職工觀念,使職工充分意識(shí)到風(fēng)溫對(duì)高爐煉鐵的重要作用;③、嚴(yán)肅操作紀(jì)律,加強(qiáng)考核評(píng)比;④、固定煤氣量2300 m3/min,合理設(shè)定空燃比,確保煙氣中含氧量在0.5%~0.8%。這樣各參數(shù)得到保證,尤其在裝備水平不高時(shí),此工作尤為重要。

      表1 煉鐵廠熱風(fēng)爐技術(shù)參數(shù)

      凈化煤氣含水量大,導(dǎo)致煤氣熱值低

      煉鐵廠4座高爐煤氣凈化均為濕式除塵,凈化后要求煤氣參數(shù)為:含塵量≤5 mg/m3,機(jī)械含水量≤7 g/m3,溫度40~60 ℃。但在實(shí)際生產(chǎn)中,由于洗滌水質(zhì)、水溫、水量及脫水效果等多種原因造成凈煤氣含水量接近25 g/m3,煤氣熱值低,影響風(fēng)溫。

      ◆ 煤氣含水量對(duì)煤氣發(fā)熱值的影響

      在飽和水不超過10%(80 g/m3)范圍內(nèi),水分每增加1%(約8 g/m3),Qdw(低位發(fā)熱值)降低約33.5 kJ/m3,t理(理論燃燒溫度)降低約8.5 ℃。機(jī)械水不但有與飽和水同樣的影響,而且還有汽化潛熱。每立方煤氣中含1 g機(jī)械水的汽化潛熱為2.3 kJ,煤氣中每增加1%的機(jī)械水,相當(dāng)于煤氣發(fā)熱量降低2.3×8=18.4 kJ。綜述,煤氣中每增加1%的機(jī)械水,Qdw就降低了33.5+18.4 =51.9 kJ。

      ◆ 針對(duì)煤氣含水量大,采取的措施。

      ①加強(qiáng)煤氣洗滌后的脫水,保證在壓損(阻損)前提下,利用高爐休風(fēng)檢修機(jī)會(huì),適當(dāng)增加填料,提高脫水的能力。

      ②在凈化煤氣管道增設(shè)脫水水封桶。

      ③降低煤氣溫度,通過增大洗滌水量配兌低溫新水,降低含水量。

      在采取上述措施后,煤氣質(zhì)量得到改善,在進(jìn)換熱器前煤氣溫度35~40 ℃,含水量在10 g/m3以下,風(fēng)溫得到初步提高,平均風(fēng)溫穩(wěn)定在1130 ℃。

      熱風(fēng)爐風(fēng)機(jī)及煤氣管網(wǎng)改造

      ◆ 熱風(fēng)爐助燃風(fēng)機(jī)能力分析及改造

      煉鐵廠六號(hào)高爐、七號(hào)高爐熱風(fēng)爐助燃風(fēng)機(jī)實(shí)際能力達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,且設(shè)計(jì)之初風(fēng)機(jī)選型偏小,表2為煉鐵廠4座高爐熱風(fēng)爐助燃風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)參數(shù)(風(fēng)機(jī)銘牌參數(shù))。

      表2 煉鐵廠4座熱風(fēng)爐助燃風(fēng)機(jī)參數(shù)

      在實(shí)際生產(chǎn)過程中,六號(hào)爐助燃風(fēng)機(jī)實(shí)際最大風(fēng)量為2600 m3/min,七號(hào)爐助燃風(fēng)機(jī)實(shí)際最大風(fēng)量為2600 m3/min。考慮到霍戈文內(nèi)燃式熱風(fēng)爐燃燒室為眼睛型、燃燒器為矩型,混合燃燒效果不好,燃燒實(shí)際空燃比為0.68時(shí)燃燒效果最好,每座熱風(fēng)爐設(shè)計(jì)燃燒時(shí)煤氣量為2300 m3/min,而且是兩燒一送操作制度,在空氣壓力滿足情況下,熱風(fēng)爐空氣需要量為2300×0.68×2=3128 m3/min,據(jù)此每座高爐熱風(fēng)爐實(shí)際助燃空氣量應(yīng)大于3128 m3/min,才可以保證每座高爐熱風(fēng)爐能夠燃燒2300×2=4600 m3/min的煤氣流量?,F(xiàn)有風(fēng)機(jī)能力明顯不足。

      針對(duì)六號(hào)、七號(hào)高爐助燃風(fēng)機(jī)實(shí)際能力小,滿足不了同時(shí)燃燒兩座熱風(fēng)爐的情況,根據(jù)設(shè)計(jì)及實(shí)際煤氣用量,重新設(shè)計(jì)風(fēng)機(jī)參數(shù),新風(fēng)機(jī)參數(shù)為:風(fēng)量2×105m3/h,全風(fēng)壓12.5 kPa。2013年4月末,七號(hào)高爐熱風(fēng)爐助燃風(fēng)機(jī)完成改造,投入運(yùn)行,2013年10月,六號(hào)高爐熱風(fēng)爐助燃風(fēng)機(jī)完成改造,投入運(yùn)行,滿足燒爐要求。

      ◆ 高爐煤氣壓力和流量分析

      六爐、七爐熱風(fēng)爐均為兩燒一送送風(fēng)制度,高爐煤氣流量應(yīng)滿足同時(shí)燒4座熱風(fēng)爐(煤氣流量為2300×4 m3/min),煤氣壓力在7~9 kPa。實(shí)際情況是,在六爐、七爐同時(shí)燒兩座熱風(fēng)爐,煤氣調(diào)節(jié)全開,每座高爐煤氣流量?jī)H在3500 m3/min左右,且煤氣壓力常在4.5~6 kPa之間。從煉鐵廠區(qū)域煤氣管網(wǎng)布置圖(圖1)中可以看出,煉鐵廠煤氣管網(wǎng)布置存在缺陷,缺少煤氣緩沖裝置(煤氣柜)。新1號(hào)高爐建設(shè)時(shí)未考慮煤氣柜,建設(shè)投產(chǎn)后,舊煤氣柜壞,又無位置建新煤氣柜,只能用燃?xì)忮仩t增減煤氣量來緩沖。另外,考慮環(huán)保節(jié)能,減少放散,所以熱風(fēng)爐點(diǎn)、撤爐時(shí)煤氣壓力和流量波動(dòng)大。六爐、七爐煤氣入口位于管網(wǎng)中末端,用量大且集中,壓力降明顯,特別是在冬季,各解凍庫(kù)相繼開啟,煤氣用量陡增,且為固定量用戶,熱風(fēng)爐不但用量大,且為間歇用戶,換爐后點(diǎn)爐時(shí),煤氣量、壓力不足,無法實(shí)現(xiàn)兩燒一送。

      實(shí)際鐵廠4座高爐正常生產(chǎn)應(yīng)保證同時(shí)燃燒6~7座熱風(fēng)爐,但各爐煤氣壓力偏差很大,如表3所示。

      ◆ 針對(duì)煤氣流量、壓力不足,采取的應(yīng)對(duì)措施

      由于煤氣管網(wǎng)布置的結(jié)構(gòu)性問題,經(jīng)過實(shí)際及設(shè)計(jì)方論證,在六號(hào)爐、七號(hào)爐主管與新1號(hào)主管安裝φ1800 mm聯(lián)通管來徹底解決(安裝兩個(gè)控制閘閥,波紋伸縮管,放散閥),保證煤氣量。

      表3 各高爐煤氣壓力

      圖1 煉鐵廠區(qū)域煤氣管網(wǎng)布置圖

      在煤氣管網(wǎng)缺陷沒有得到解決的情況下,在六號(hào)爐、七號(hào)爐生產(chǎn)中從操作制度上采取了一些積極應(yīng)對(duì)措施。

      ①在煤氣量充足時(shí),在保證盡可能高的拱頂溫度,將助燃風(fēng)機(jī)風(fēng)量用盡,固定空氣量,燃燒的兩座熱風(fēng)爐不分主次;

      ②在煤氣量不足時(shí),固定最大煤氣量,調(diào)整助燃空氣量;

      ③因熱風(fēng)爐蓄熱量不足,兩燒一送工作制,換爐時(shí)風(fēng)溫波動(dòng)大(高達(dá)80 ℃),影響高爐且混兌冷風(fēng)量大,據(jù)實(shí)際操作,調(diào)整為半交叉并聯(lián)操作制度,且雙送時(shí)關(guān)閉混風(fēng)調(diào)節(jié)閥,單送時(shí)開混風(fēng)調(diào)節(jié)閥,這樣混入冷風(fēng)量最少,而且風(fēng)溫在次高點(diǎn)上,風(fēng)溫逐漸提高到1170 ℃。

      聯(lián)通管在2013年5月中旬投入運(yùn)行,各爐煤氣壓力平穩(wěn),根除了六號(hào)、七號(hào)高爐煤氣壓力低的制約瓶頸,保證了熱風(fēng)爐蓄熱所需煤氣量。

      熱風(fēng)爐換熱器使用情況分析

      煉鐵廠4座高爐熱風(fēng)爐均配置熱管換熱器,其中新1號(hào)高爐、五號(hào)高爐換熱器預(yù)熱效果與設(shè)計(jì)偏差較小,但六號(hào)、七號(hào)高爐換熱器效果很差,已過使用年限,介質(zhì)缺失,管束積灰結(jié)垢,僅起脫水作用。

      表4 高爐熱風(fēng)爐換熱器原始設(shè)計(jì)參數(shù)

      表4中所有溫度均顯示為波浪型曲線(煤氣、空氣入口溫度除外),因?yàn)?座熱風(fēng)爐煤采用“兩燒一送”工作制,導(dǎo)致煤氣、空氣出口溫度達(dá)到176 ℃時(shí),兩座熱風(fēng)爐的煙氣流量和兩座熱風(fēng)爐煙氣的溫度均達(dá)到峰值(煙氣熱量最多)。當(dāng)兩座熱風(fēng)爐燃燒,煙氣熱量最少時(shí),煤氣、空氣出口溫度為110 ℃左右,因此煤氣、空氣出口溫度平均為140 ℃(110~176℃)左右,達(dá)不到設(shè)計(jì)要求。同時(shí)還要考慮北方季節(jié)原因,煙氣始溫冬、夏兩季在170~210 ℃之間。

      實(shí)際數(shù)據(jù)顯示,空氣預(yù)熱溫度相差50 ℃左右(以50 ℃計(jì)算),煤氣預(yù)熱溫度相差60 ℃(以60 ℃計(jì)算),助燃空氣溫度每提高100 ℃,理論燃燒溫度提高30 ℃;煤氣溫度每提高100 ℃,理論燃燒溫度提高50 ℃,熱效率按照0.75計(jì)算理論燃燒溫度可提高(15+30)×0.75=34 ℃,折算提高拱頂溫度為25 ℃(熱效率為0.8),再折算成風(fēng)溫(熱效率為0.75),風(fēng)溫提高20 ℃。折合焦比,按提高風(fēng)溫100 ℃噸鐵節(jié)約焦碳8 kg(1150~1200 ℃),則提高20 ℃風(fēng)溫噸鐵可降焦比1.6 kg,目前每噸焦碳1800元,該高爐按日產(chǎn)鐵6800 t算,該高爐每年(按年生產(chǎn)350天)可節(jié)焦為:1.6×1.8×6800×350=685.44萬元。

      表5 六號(hào)、七號(hào)高爐熱風(fēng)爐換熱器時(shí)間運(yùn)行數(shù)據(jù)

      在2012年第3季度對(duì)七號(hào)高爐熱風(fēng)爐換熱器進(jìn)行改造,更換了換熱器介質(zhì)管束,重新填裝介質(zhì),改造后,達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),七號(hào)高爐風(fēng)溫提高約30℃,風(fēng)溫至1200℃。六號(hào)高爐熱風(fēng)爐換熱器正在計(jì)劃改造。

      新1號(hào)高爐提高風(fēng)溫實(shí)踐

      ◆ 對(duì)熱風(fēng)爐燃燒蓄熱操作制度進(jìn)行改進(jìn)

      新1號(hào)高爐設(shè)計(jì)采用三燒一送工作制,為避免三座熱風(fēng)爐同時(shí)燃燒時(shí)煤氣用量過大,燃燒蓄熱共分前、中、后期,煤氣量遞減幅度為400 m3/min,導(dǎo)致熱風(fēng)爐蓄熱量不足,換爐時(shí)風(fēng)溫波動(dòng)大,低點(diǎn)溫差50 ℃,且換爐次數(shù)漸提至12次,且廢氣快,惡性循環(huán)。為了保證風(fēng)溫平穩(wěn),降低工作強(qiáng)度,逐漸調(diào)整兩燒兩送交叉并聯(lián)操作制度,固定煤氣量在2250 m3/min,風(fēng)溫逐漸提至1180~1200 ℃。

      ◆ 富化煤氣

      煉鐵廠于2010年調(diào)整了廠區(qū)焦?fàn)t煤氣管網(wǎng),提高了新1號(hào)高爐區(qū)域焦?fàn)t煤氣管網(wǎng)壓力至13~15 kPa,通過混合站與高爐煤氣充分混合,供熱風(fēng)爐燒爐。同時(shí)制定嚴(yán)格的操作制度及相關(guān)的安全要求,正常工作狀態(tài)時(shí),煙氣中含氧量為0.5%~0.8%,換爐過程中,必須及時(shí)調(diào)整減小焦?fàn)t煤氣量,杜絕拱頂溫度超過1450 ℃,隨著焦?fàn)t煤氣富化量逐步提高至220 m3/min,新1號(hào)高爐風(fēng)溫提高至1250℃。

      高爐煤氣利用率

      隨著煤氣利用率的提高,焦比、燃料比的降低,勢(shì)必導(dǎo)致高爐煤氣CO含量降低,高爐煤氣熱值降低,影響風(fēng)溫。為了保證風(fēng)溫,在加強(qiáng)操作的前提下,必須合理增加煤氣量。

      取得的風(fēng)溫成果

      在經(jīng)過一系列技術(shù)改造和實(shí)踐操作制度的改進(jìn)后,煉鐵廠4座高爐的平均風(fēng)溫逐步穩(wěn)定的提升,為高爐穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)、低耗提供了高風(fēng)溫保障。圖2為煉鐵廠4座高爐近6年實(shí)際風(fēng)溫曲線。

      圖2 煉鐵廠4座高爐近6年實(shí)際風(fēng)溫曲線

      未來提高風(fēng)溫應(yīng)采取的一些技術(shù)改造及制約風(fēng)溫的因素

      目前煉鐵廠風(fēng)溫雖然保持較高的水平,如果采取一些設(shè)備和技術(shù)上的改造,風(fēng)溫還有進(jìn)一步提高的空間,但是風(fēng)溫要提高至1250 ℃,還有一些制約因素。

      進(jìn)一步提高風(fēng)溫采取的設(shè)備和技術(shù)改造

      ①增加自動(dòng)燃燒控制系統(tǒng)。

      ②對(duì)六號(hào)、七號(hào)高爐煤氣進(jìn)行富化。

      ③配前置加熱爐、板式換熱器。

      風(fēng)溫提高至1250 ℃的制約因素

      ① 現(xiàn)五號(hào)高爐熱風(fēng)爐與2050 m3高爐匹配,設(shè)計(jì)風(fēng)溫、風(fēng)壓不高,2001年五號(hào)高爐擴(kuò)容大修利舊,熱風(fēng)爐老化嚴(yán)重,各部位鋼甲及耐火材料損壞較重,爐頂箱型鋼梁多處開焊,制約了風(fēng)溫的提高。

      ② 六、七高爐熱風(fēng)爐格子磚龜裂掉磚,尤其是七爐1#、2#熱風(fēng)爐掉磚情況嚴(yán)重,影響燃燒蓄熱效果。

      ③ 各高爐熱風(fēng)爐普遍存在拱頂局部鋼甲及熱風(fēng)里外短節(jié)溫度過高,達(dá)到500 ℃,鋼甲開焊頻繁,雖經(jīng)壓漿、加固,仍未根除,制約風(fēng)溫提高。

      結(jié) 語(yǔ)

      近幾年,通過一系列的設(shè)備和技術(shù)改造,并在實(shí)際操作中進(jìn)行不斷摸索和探討,煉鐵廠風(fēng)溫逐年穩(wěn)步提升,積累了一些切實(shí)可行的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。同時(shí),還存在著諸多制約進(jìn)一步提高風(fēng)溫的不利因素,需進(jìn)一步進(jìn)行資金的投入和改造。

      ①風(fēng)溫提高過程中,不僅是高爐接受,還必須考慮整個(gè)送風(fēng)系統(tǒng)至風(fēng)口的承受能力,應(yīng)逐步提高風(fēng)溫,避免出現(xiàn)燒穿事故發(fā)生。

      ②以目前的能源狀況,新建、改擴(kuò)建高爐,應(yīng)采用干法除塵,不但減少煤氣物理熱的損失,而且煤氣熱值提高;最好采用頂燃式熱風(fēng)爐,但要考慮燃燒器的使用壽命及熱風(fēng)出口溫度過高管道應(yīng)力問題。

      ③新建、改擴(kuò)建高爐配置熱風(fēng)爐,應(yīng)充分考慮主要輔助設(shè)備:燃燒器、助燃風(fēng)機(jī)、換熱器、凈煤氣管網(wǎng)布置及燃?xì)獾姆N類、質(zhì)量與高風(fēng)溫的匹配。

      ④強(qiáng)化設(shè)備巡、點(diǎn)檢的作用,關(guān)鍵部位應(yīng)安裝攝像頭、測(cè)溫點(diǎn),確保熱風(fēng)爐安全穩(wěn)定運(yùn)行。

      ⑤優(yōu)化余熱回收,盡可能選用換熱效率高的換熱器,如板式換熱器。

      ⑥強(qiáng)化職工業(yè)務(wù)素質(zhì)及職業(yè)素養(yǎng)的培訓(xùn)。

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