劉莫言 張 允
(鞍山寶得鋼鐵有限公司,遼寧 鞍山114000)
結(jié)晶器是連鑄機(jī)的心臟部位,寶得公司5機(jī)5流大方坯連鑄機(jī)投產(chǎn)以來,結(jié)晶器銅管的使用效果欠佳,銅管平均通鋼量13000t,下線原因不是鼓肚變形,就是上口鍍鉻層脫落,再就是密封膠圈燒損。通過加厚結(jié)晶器的上法蘭厚度,加裝結(jié)晶器水縫排氣裝置,改變上法蘭密封方式,經(jīng)過一年多實際使用,銅管通鋼量明顯提高。
1)良好的導(dǎo)熱性,能使鋼液快速凝固。因結(jié)晶器長度有限,我們公司為800mm,在這樣短的距離內(nèi)要能帶走大量的熱量,要求它必須具有良好的導(dǎo)熱性能。若導(dǎo)熱性能差,會使出結(jié)晶器的鑄坯坯殼變薄,容易漏鋼,對銅管的使用壽命也有很大影響。
2)結(jié)構(gòu)剛性要好。結(jié)晶器內(nèi)壁與高溫鋼水接觸,外壁通冷卻水,而它的壁厚又很?。▋H18~30mm),因此在它的厚度方向溫度梯度極大,熱應(yīng)力相當(dāng)可觀,其結(jié)構(gòu)必須具有較大的剛度,以適應(yīng)大的熱應(yīng)力。
3)裝拆和調(diào)整方便。為了能快速更換斷面或修理結(jié)晶器,以提高連鑄機(jī)的生產(chǎn)能力和作業(yè)率。
4)工作壽命長。結(jié)晶器在高溫狀況下伴隨有鑄坯和結(jié)晶器內(nèi)壁之間的滑動摩擦。因此內(nèi)壁的應(yīng)有良好的耐磨性和較高的再結(jié)晶溫度。
1)為清除混進(jìn)冷卻水中的雜質(zhì),在連鑄機(jī)上設(shè)置自清洗式過濾器;
2)結(jié)晶器的冷卻水回路都匯集到主管道,并回流到水處理系統(tǒng);
3)保證冷卻水能充滿冷卻水箱及各管路,在最高處設(shè)置空氣排盡配管和放氣閥,以排盡管路中的空氣;
4)冷卻水水質(zhì)應(yīng)有嚴(yán)格的要求,pH值7-8,硬度fflt;140ppm。
主要技術(shù)參數(shù)如表1:
表1
公司采用管式結(jié)晶器。使流入結(jié)晶器中的鋼水快速冷卻形成有一定坯殼厚度的鑄坯。主要結(jié)構(gòu)(圖1)由內(nèi)壁鍍鉻銅管,水套,不銹鋼結(jié)構(gòu)外殼,定位鍵板,上下密封法蘭,各類密封圈,足輥,足輥段噴淋裝置等組成。銅管材質(zhì)為銅銀合金,內(nèi)壁鍍鉻。內(nèi)水套為不銹鋼整體成型水套,以保證水縫的均勻。密封圈材質(zhì)為硅橡膠。銅管上端用鍵板固定,下端自由,以適應(yīng)銅管冷熱急劇變化帶來的縱向伸縮。銅管周向固定為凸塊式。此結(jié)構(gòu)銅管固定牢靠,拆卸方便,對弧精確,并可快速更換。進(jìn)出水用O型圈密封,自動接通,安裝方便,定位可靠。
3.2.1 設(shè)備功能及控制要求
圖1 結(jié)晶器結(jié)構(gòu)
利用流經(jīng)結(jié)晶器內(nèi)腔的凈環(huán)水,將與結(jié)晶器內(nèi)壁接觸的鋼水快速冷卻并使其迅速結(jié)晶,結(jié)晶器冷卻水量可調(diào)。
3.2.2 電氣設(shè)備及控制方式
1)每流結(jié)晶器冷卻水采用電動截止閥進(jìn)行通斷控制,該控制可以手動或自動方式進(jìn)行。選擇自動操作狀態(tài)時,該流工作狀態(tài)轉(zhuǎn)換到澆鑄狀態(tài)時,該截止閥自動打開;
2)采用電磁流量計檢測結(jié)晶器各冷卻水流量超低限報警;
3)冷卻水流量安照工藝要求進(jìn)行手動調(diào)節(jié);
4)采用熱電阻檢測各冷卻腔進(jìn)出水溫差,超高限》9℃報警;
5)當(dāng)結(jié)晶器冷卻水流量低于下限值后,立即停止?jié)沧⒉缶?/p>
6)結(jié)晶器冷卻系統(tǒng)可以進(jìn)行就地操作及流量顯示,遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)顯示。
據(jù)統(tǒng)計,該套連鑄機(jī)自投產(chǎn)以來,以230*230斷面為例,結(jié)晶器銅管通鋼量平均13000t左右。雖然符合工藝設(shè)計要求,但從銅管報廢標(biāo)準(zhǔn)看,下線原因以上法蘭漏水,上口鍍鉻層脫落,銅管上口變形嚴(yán)重居多。從拆下銅管來看,發(fā)現(xiàn)側(cè)封膠圈有燒損現(xiàn)象。經(jīng)過分析其原因是結(jié)晶器內(nèi)鋼水液面距上口太近,側(cè)封膠圈緊貼銅管壁,而結(jié)晶器內(nèi)腔冷卻水不能充分冷卻側(cè)封處及以上50mm區(qū)域,如果解決這一問題,銅管通鋼量還有很大潛力。首先在工藝操作上要求員工低液面操作,讓過50mm無水冷卻區(qū),結(jié)果有一定緩解,但操作人員難度加大,因銅管長度有限,增加了漏鋼風(fēng)險。這給生產(chǎn)帶來困難,時常因結(jié)晶器漏水,被迫停澆下線,中斷了連續(xù)生產(chǎn),嚴(yán)重影響鑄機(jī)的業(yè)率。為此對結(jié)晶器進(jìn)行技術(shù)改造勢在必行。
經(jīng)過我們線下反復(fù)對比試驗,最終方案是把側(cè)封膠圈去掉,在原鍵板緊貼銅管外壁四周各開一排均勻排列的進(jìn)水孔(Φ3.5mm),讓結(jié)晶器水縫冷卻水能進(jìn)入到50mm無水區(qū),并在鍵板外圈四邊開四個(Φ30mm)排水孔,聯(lián)通結(jié)晶器內(nèi)腔。這樣50mm無水冷卻區(qū)變成有水冷卻區(qū),極大地改善了這一區(qū)域的冷卻條件。
為了防止由于取消側(cè)封膠圈造成上法蘭強(qiáng)度不夠,在澆注過程中上法蘭變形,發(fā)生漏水現(xiàn)象。將上法蘭由原來35mm加厚到50mm。并在上法蘭下表面開一環(huán)狀溝槽,放置一個密封膠圈,緊壓在下法蘭上,防止鍵板上方冷卻水外逸。通過線下保1.2MPa,8小時,上法蘭不變形,密封良好。
由于澆注過程中結(jié)晶器銅管內(nèi)壁接觸的是高溫的鋼水,水縫中冷卻水瞬間極易汽化,會產(chǎn)生大量氣泡,最后都匯集在結(jié)晶器上部,由于氣體浮力,氣泡不會隨回水管路排出。這對結(jié)晶器冷卻效果影響很大,也是銅管使用壽命低的主要因素。原設(shè)計在上法蘭上有一排氣孔,用螺帽封住,為冷試通水排除管道內(nèi)氣體的作用,生產(chǎn)時是封閉狀態(tài),不能起到很好作用。現(xiàn)將螺帽去掉,接上一個耐高壓的金屬軟管,另一端連接到結(jié)晶器的排水管上,形成一個閉路循環(huán)。在生產(chǎn)時,隨時將產(chǎn)生的氣泡隨著這一管路回流到回水管路中。這樣既不影響整個凈環(huán)水壓力,又解決了結(jié)晶器內(nèi)氣泡無法排除的難題。見圖1。
通過對結(jié)晶器諸項技術(shù)改造,較好解決了銅管端部變形,鍍鉻層脫落,鼓肚等問題。銅管通鋼量大幅提高。通鋼量由原來平均13000t/支提高到26000t/支,個別銅管使用到30000t以上。降成本經(jīng)濟(jì)效益明顯,噸鋼銅耗由1.113元/噸降到0.649元/噸。改善了員工的操作條件,對結(jié)晶器鋼水液面的控制要求放寬了,減少了漏鋼事故的發(fā)生。技改后,在生產(chǎn)中沒有一次因為結(jié)晶器原因造成非計劃停澆,提高了連鑄機(jī)作業(yè)率。為同類結(jié)晶器改造提供了很好借鑒。
(1)通過對結(jié)晶器的冷卻水密封方式的改變,優(yōu)化了結(jié)晶器的冷卻系統(tǒng),使結(jié)晶器冷卻水循環(huán)流場更加合理,提高了冷卻效果;
(2)冷卻效果的提高,直接體現(xiàn)在銅管的通鋼量的大幅提高,降低了生產(chǎn)成本,經(jīng)濟(jì)效益明顯,提高了連鑄機(jī)的作業(yè)率;
(3)減輕了操作人員的操作難度,減少了漏鋼事故的發(fā)生。
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