劉 海
(京能集團京玉發(fā)電有限責(zé)任公司,山西 右玉037200)
某發(fā)電公司安裝的兩臺汽輪機組,均為北京汽輪電機有限責(zé)任公司采用阿爾斯通技術(shù)制造的330MW亞臨界、單軸、三缸雙排汽、一次中間再熱、沖動式、直接空冷凝汽式汽輪機組,型號是N330-17.75/540/540,采用中壓缸沖車、啟動方式,設(shè)有高壓缸倒暖系統(tǒng),機組在沖車前及低速暖機狀態(tài)下,高壓缸及高壓轉(zhuǎn)子通過倒暖閥進行倒暖加溫。
高、中、低壓轉(zhuǎn)子及發(fā)電機轉(zhuǎn)子各由兩個軸承支持方式,每個軸承均有兩個軸振測點(X向、Y向)、兩個軸承振動測點(X向、Y向)。機組在啟動沖車升速過程中,轉(zhuǎn)速在2900rpm以下、一至六瓦任一瓦軸振達180um時,保護動作掉機;機組運行中,要求各軸振值在76um以下,若任一軸振值達130um,要人為手動打閘停機。機組實際運行中,主機一至六瓦軸振值均在55um以下。
(1)機組整套啟動調(diào)試期間,在進行第一次超速試驗、調(diào)整危急保安器飛錘彈簧后,再次沖車進行試驗時,出現(xiàn)了一瓦軸振值隨主機轉(zhuǎn)速升高而增大的現(xiàn)象。在轉(zhuǎn)速達1550rpm時,一瓦X向軸振達181um、Y向軸振達167um,軸振保護動作掉機。在盤車4小時、偏心值達34 um后,再次進行沖車啟動,但在轉(zhuǎn)速升至1500rpm時,再次發(fā)生一瓦軸振大、保護動作停機異常。此后停運機組,對主機系統(tǒng)進行全面檢查。
(2)機組投產(chǎn)后僅兩個月,出現(xiàn)了一、二、三、四瓦軸振間斷性增大現(xiàn)象,四個瓦軸振趨勢相同,一瓦軸振最為突出,最大軸振變化幅度達60um,且隨著時間的持續(xù),軸振變化的頻率逐漸頻繁,振動幅值越來越大。軸系振動特點及相關(guān)參數(shù)(見附件):
①#1、#2、#3、#4 瓦軸振同步向高、向低幅值振動,#5、#6、#7、#8 瓦軸振值基本無變化。
②160MW~170MW負荷下,1X軸振峰值較高,最高達139um,負荷較高240MW以上時,峰值在100 um以下。
③在機組剛投產(chǎn)時,軸振每天僅一次,且幅值較小,2個月后,逐步出現(xiàn)振動增大的頻次增高,每2小時振動一次,且軸振幅值也有所增大,由原來的85um最高上升至139um。
(1)盤車狀態(tài)下,軸系偏心為34um,盤車電流21A,均與正常方式下參數(shù)相同。
(2)在汽輪機惰走及盤車狀態(tài)下,對高壓、中壓汽缸內(nèi)部及前軸承箱、二、三瓦軸承箱聽音檢查,未聽到異常聲音。
(3)在汽機高壓轉(zhuǎn)子、中壓轉(zhuǎn)子金屬溫度降至150℃停運盤車后,對一瓦前軸承箱內(nèi)的零部件進行了檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。
(4)在對調(diào)整后的飛錘又進行了細致地檢查,發(fā)現(xiàn)機頭固定危急遮斷器端部的一條螺絲脫出,與其前邊的支架產(chǎn)生間斷碰摩,導(dǎo)致軸向動靜部分摩擦,最終導(dǎo)致一瓦軸振值大幅變化。
(5)危急遮斷器端部的螺絲直徑為20mm,與其前部支架雖未形成連續(xù)、剛性碰摩,但對軸系的振動影響特別靈敏,特別是距其最近的一瓦軸振更加明顯。
(1)二、三瓦油檔處,因潤滑油系統(tǒng)為微負壓狀態(tài),油煙及空氣中的塵埃被吸至油檔處節(jié)流積存,由于二、三瓦油檔處距高、中壓缸本體很近,導(dǎo)致油檔處的溫度較高,在這種環(huán)境溫度高的情況下,油檔內(nèi)吸入的油泥塵埃在高溫長時間的烘烤下,形成堅硬的“積碳”,當“積碳”量達到一定程度時,造成油檔與軸系間間隙消失(上油檔與大軸間間隙 0.20mm~0.25mm、下油檔與大軸間間隙 0.05mm~0.10mm、左右側(cè)油檔與大軸間間隙0.10mm~0.20mm),形成動靜部分間斷碰磨,反映出主機軸振不穩(wěn)定振動(見圖3、圖4)。
圖1 汽輪機頭處固定危急遮斷器螺絲軸向動靜摩擦圖之一
圖2 汽輪機頭處固定危急遮斷器螺絲軸向動靜摩擦圖之二
圖3 汽輪機二、三瓦油檔處的積碳圖片之一
圖4 汽輪機二、三瓦油檔處的積碳圖片之二
表1 #2機組各瓦軸振工況記錄
表2 #2機組各瓦軸振工況記錄
表3 #2機組各瓦軸振工況記錄
北重阿爾斯通技術(shù)汽輪機組,高壓缸缸體距一瓦油檔100mm,高壓缸缸體距二瓦油檔80mm、中壓缸缸體距三瓦油檔80mm,較其他類型機組的間距都小(哈爾濱汽輪機組間距基本在150mm左右,上海汽輪機組間距基本在200mm左右),這樣導(dǎo)致各瓦油檔處溫度偏高,特別是汽封如有漏汽現(xiàn)象時,這些間隙處的溫度會更高。在室外環(huán)境溫度25℃、汽機本體化妝板內(nèi)溫度38℃、滿負荷工況時,高壓軸封供汽溫度327℃、低壓軸封供汽溫度125℃,高壓缸缸體與一瓦油檔間溫度達62℃,高壓缸缸體與二瓦油檔間溫度達108℃、中壓缸缸體與三瓦油檔間溫度達105℃,中壓缸缸體與四瓦后油檔間溫度達98℃。
檢修期間對油擋內(nèi)的“積碳”進行了清理,機組并網(wǎng)后,已運行三個月至現(xiàn)在還未出現(xiàn)軸振波動異常。
(1)經(jīng)檢查固定危急遮斷器端部的螺絲由于原緊力不足產(chǎn)生松動而脫出,此后將該螺絲取出,重新配置了新螺絲及足夠的緊力,并設(shè)置了止銷防止其退出。
在采取上述措施后,機組再次沖車啟動,一瓦軸振值在50 um以下,未再出現(xiàn)波動或超限異常。由此可見,汽輪機組除了通常所見的由于徑向摩擦造成軸振較大外,在實際運行過程中,軸向間的動靜摩擦也會使軸振增大。
(2)由于“積碳”原因?qū)е轮鳈C軸振大采取的措施
①根據(jù)本機組油檔與汽缸間距窄的特點,在油檔與汽缸間加設(shè)隔熱層,使汽缸產(chǎn)生的熱量盡可能少的輻射到油檔上,這樣使油檔上的溫度不至于長期處于較高的溫度。
②在滿足潤滑油系統(tǒng)回油暢通、油煙能順利排出的情況下,盡量降低潤滑油箱內(nèi)的負壓值,這樣就可減少油檔處吸入、積存的油漬量。
③機組每運行半年或停運時間超過15天時,要有計劃定期地對這些油檔中的“積碳”進行檢查清理。
④對汽封系統(tǒng)壓力調(diào)整門及自動回路進行調(diào)整,減少汽封漏汽量。
⑤在機組進行A、B修揭缸檢查時,要對汽封齒作全面檢查、處理,減少汽封漏汽量。