王帥(西安石油大學(xué)化工學(xué)院, 陜西 西安 710065)
關(guān)于氣體分餾裝置的先進(jìn)控制系統(tǒng)探討
王帥(西安石油大學(xué)化工學(xué)院, 陜西 西安 710065)
目前,我國的煉油廠氣體分餾裝置引進(jìn)了Honeywell公司的RMPCT先進(jìn)控制技術(shù),將氣體分餾塔工藝的相關(guān)計算軟件包和由精餾塔機(jī)理模型得到的氣體分餾裝置的動態(tài)數(shù)學(xué)模型進(jìn)行結(jié)合,實(shí)現(xiàn)了對氣體分餾產(chǎn)品質(zhì)量的軟測量儀表計算。通過不斷地對分餾工程進(jìn)行開發(fā)和相關(guān)軟件調(diào)試,氣體分餾裝置得到了較好的改善,先進(jìn)系統(tǒng)的使用率達(dá)到了90%,不僅提高了分餾裝置操作的平穩(wěn)性,還降低了能耗,提高了經(jīng)濟(jì)效益。
氣體分餾裝置;先進(jìn)控制系統(tǒng);應(yīng)用
我國氣體分餾裝置的先進(jìn)控制系統(tǒng)在采用Honeywell公司的RMPCT先進(jìn)控制技術(shù)的同時,還利用了軟測量技術(shù),實(shí)現(xiàn)了對氣體分餾過程裝置的先進(jìn)性控制和優(yōu)化控制。引進(jìn)的先進(jìn)分餾控制系統(tǒng)不但提高了分餾裝置操作的穩(wěn)定性,減輕了操作人員的工作量,還降低了能源的消耗,大大提高了分餾產(chǎn)品的質(zhì)量水平。
根據(jù)對氣體分餾裝置生產(chǎn)產(chǎn)品的數(shù)據(jù)分析,我國氣體分餾裝置的處理量是一年15萬噸左右,通過對分餾技術(shù)的改造和對裝置性能的改造,目前我國氣體分餾裝置的處理量提高到了一年30萬噸。我國的氣體分餾裝置一般采用五塔模式設(shè)計的生產(chǎn)流程,主要包括脫乙烷塔、脫丙烷塔、丙烯精餾塔、輕C4塔和重C4塔,其中的丙烯精餾塔是由塔—3(丙烯塔—1)和塔—4(丙烯塔—2)構(gòu)成的接力塔,主要用于生產(chǎn)聚合丙烯。用于分餾的氣體主要來源于二催液態(tài)烴和重催液態(tài)烴,生產(chǎn)出來的產(chǎn)品主要有丙烷、丙烯、輕C4和重C4。
氣體分餾裝置的先進(jìn)控制系統(tǒng)的核心是對多種變量進(jìn)行預(yù)估和控制,由于先進(jìn)控制系統(tǒng)的內(nèi)涵比較豐富,富有較強(qiáng)的時代特征,因而沒有特別嚴(yán)格的統(tǒng)一定義。通過引進(jìn)先進(jìn)的控制系統(tǒng),對氣體分餾裝置進(jìn)行控制,可以改善氣體分餾過程中對動態(tài)變量的控制功能,減小氣體分餾過程中變量帶來的波動幅度,從而提高氣體分餾裝置的穩(wěn)定性,增強(qiáng)裝置的安全性。在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時,還提高了產(chǎn)品的收率,既節(jié)省了能源的消耗,又降低了裝置的運(yùn)行成本,減少了對環(huán)境的污染。
氣體分餾裝置實(shí)施先進(jìn)控制系統(tǒng)的目標(biāo)在于:穩(wěn)定各塔的操作過程,提高分餾裝置運(yùn)行的平穩(wěn)率;保證分餾產(chǎn)品的質(zhì)量,降低產(chǎn)品的偏差率;降低分餾裝置的能耗;減少工作人員的勞動強(qiáng)度;延長分餾設(shè)備的使用壽命等。其中的優(yōu)化控制層主要是通過產(chǎn)品質(zhì)量控制器實(shí)現(xiàn)的,操作人員需要根據(jù)約束條件和相關(guān)產(chǎn)品實(shí)際的質(zhì)量數(shù)據(jù)計算出系統(tǒng)需要運(yùn)行的狀態(tài)參數(shù),并將該數(shù)據(jù)作為下一層即過程參數(shù)控制器的輸入值。過程參數(shù)控制器則需要根據(jù)相應(yīng)準(zhǔn)確的控制結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)對上一層即優(yōu)化控制層所要求的狀態(tài)數(shù)據(jù)控制。
氣體分餾裝置引進(jìn)先進(jìn)控制系統(tǒng)之后,經(jīng)過半年多的試運(yùn)營,系統(tǒng)的各項(xiàng)功能和生產(chǎn)指標(biāo)都已達(dá)到預(yù)期的效果。使用先進(jìn)控制系統(tǒng)后的丙烯收率及能耗見表1、表2。
表1 空白標(biāo)定和先進(jìn)控制標(biāo)定丙烯收率對比
表2 空白標(biāo)定和先進(jìn)控制標(biāo)定能耗對比
從以上兩表中可以看出:氣體分餾裝置引進(jìn)先進(jìn)控制系統(tǒng)之后,分餾產(chǎn)品丙烯收率提高了0.55個百分點(diǎn)左右,產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益已經(jīng)大幅度提高。
氣體分餾裝置引進(jìn)先進(jìn)控制系統(tǒng)之后,控制器的使用率達(dá)到了90%以上。一旦在分餾過程中出現(xiàn)了異常情況,先進(jìn)控制系統(tǒng)會迅速切除該部分操作,減小了生產(chǎn)的波動性,提高了整個分餾裝置操作過程的平穩(wěn)性,實(shí)現(xiàn)了對分餾產(chǎn)品質(zhì)量的恰當(dāng)控制,大大提高了經(jīng)濟(jì)效益。
[1]王文清,崔俊峰,劉春明.先進(jìn)控制在氣體分餾裝置的應(yīng)用[J].煉油技術(shù)與工程,2007,37(12):21-23.
[2]萬建明,沙利民.基于多模型的動態(tài)矩陣控制[J].微計算機(jī)信息,2004,5,P13-14.
[3]陸德民,張振基,黃步余.石油化工自動化控制設(shè)計手冊[M].化學(xué)工業(yè)出版社,2000,630.