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      耐磨技術(shù)在高陽(yáng)選煤廠的實(shí)踐應(yīng)用簡(jiǎn)析

      2015-01-12 14:45:08劉科
      中國(guó)科技博覽 2014年44期
      關(guān)鍵詞:磨損管道

      [摘 要]通過(guò)高陽(yáng)煤礦選煤廠多年運(yùn)行檢修經(jīng)驗(yàn),總結(jié)出了耐磨技術(shù)應(yīng)用。

      [關(guān)鍵詞]重介選煤廠 磨損 耐磨技術(shù) 管道 溜槽

      中圖分類(lèi)號(hào):TD94 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-914X(2014)44-0017-01

      一、高陽(yáng)選煤廠簡(jiǎn)介

      高陽(yáng)選煤廠是經(jīng)國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)立項(xiàng),山西焦煤汾西礦業(yè)集團(tuán)公司新陽(yáng)煤礦600萬(wàn)噸改擴(kuò)建項(xiàng)目配套工程,由澳大利亞約翰芬雷公司、重慶設(shè)計(jì)院聯(lián)合承包。2006年9月28日一期工程建成投產(chǎn),具備年入洗原煤400萬(wàn)噸的能力。二期工程于2010年3月7日開(kāi)工建設(shè),2010年8月28日剪彩投產(chǎn)具備年入洗原煤600萬(wàn)噸的能力。

      高陽(yáng)選煤廠采用模塊式結(jié)構(gòu),工藝為脫泥有壓主再選、重介旋流器、粗煤泥分選、浮選聯(lián)合流程。建廠8年來(lái)根據(jù)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)?zāi)p嚴(yán)重的問(wèn)題是重介選煤廠很大難題,解決設(shè)備、管道、溜槽磨損問(wèn)題做了大量的工作,總結(jié)出了豐富的經(jīng)驗(yàn)。

      二、磨損情況概述

      根據(jù)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)選煤廠60%檢修的工作量都在處理因磨損出現(xiàn)的設(shè)備、溜槽、管道的“跑、冒、滴、漏”,包括主要設(shè)備:渣漿泵過(guò)流部件、離心機(jī)篩藍(lán)、弧形篩篩板、旋流器、刮板機(jī)槽體、浮選機(jī)攪拌機(jī)構(gòu)等,損壞主要原因就是磨損,造成了重介質(zhì)選煤廠的運(yùn)行特點(diǎn)就是磨損問(wèn)題。同時(shí)造成設(shè)備使用壽命短、管道溜槽檢修維護(hù)量大、維護(hù)成本高,“跑、冒、滴、漏”造成現(xiàn)場(chǎng)積煤、積水多嚴(yán)重影響選煤廠安全運(yùn)轉(zhuǎn),和標(biāo)準(zhǔn)化清潔生產(chǎn)程度。

      三、新陽(yáng)選煤廠磨損點(diǎn)及壽命分析

      1、設(shè)備類(lèi):渣漿泵護(hù)板、蝸殼、葉輪重介系統(tǒng)每年至少更換兩次;11臺(tái)離心機(jī)篩籃35天更換一次;弧形篩篩板約10天更換一次;旋流器10個(gè)月更換一次;刮板機(jī)刮板、鏈條、連接環(huán)三個(gè)月更換一次、槽體底板兩年更換一次;浮選機(jī)攪拌機(jī)構(gòu)葉輪、定子10個(gè)月更換一次,旋流器約一年更換兩次等。

      2、管道類(lèi):全廠管道上萬(wàn)米,重介系統(tǒng)管道混料、合介、稀介管道約900米,每年需更換一次彎頭三通;4臺(tái)機(jī)械浮選機(jī)入料管道、尾礦管道、精礦管道(管徑DN350)約300米每年彎頭三通處需更換、整體兩年需更換;三臺(tái)濃縮機(jī)底流泵入料、出料管(管徑DN200*350)約150米每年彎頭三通處需更換、整體兩年需更換;主廠房至濃縮機(jī)尾礦管道(管徑DN600/700)約200米每三年需更換。

      3、非標(biāo)件類(lèi):一、二期重介旋流器集料箱共8個(gè),每年大檢修需整體補(bǔ)鋼板一次;每五年需整體更換。

      溜槽:原煤刮板下3個(gè)分煤溜槽、11臺(tái)離心機(jī)上、下溜槽、18部皮帶機(jī)頭機(jī)尾溜槽,每年大檢修需整體補(bǔ)鋼板一次;每五年需整體更換。

      以上三點(diǎn)可以看出解決耐磨問(wèn)題是重介質(zhì)選煤廠的重要課題。

      四、幾種耐磨材料和耐磨方法的應(yīng)用和經(jīng)濟(jì)效益

      1、渣漿泵采用高鉻耐磨合金材料的過(guò)流部件,硬度可達(dá)HRC65,耐PH5-PH11磨料磨蝕性能優(yōu)良,葉輪、前護(hù)板、后護(hù)板、副葉輪材質(zhì)均選用KmTBCr28,是輸送煤泥漿液最理想的、性價(jià)比最高的過(guò)流件材質(zhì),是普通灰鐵材質(zhì)配件使用壽命的3-5倍,大大增強(qiáng)了選煤廠渣漿泵使用的穩(wěn)定性。

      2、離心機(jī)的水倉(cāng)體外殼和刮刀、刮刀鼓罩采用TS226 耐磨涂層雙組份,其以堅(jiān)硬的球形小顆粒陶瓷及石英為骨材的耐磨復(fù)合材料,用于細(xì)顆粒沖擊工況下對(duì)設(shè)備大面積磨損進(jìn)行修復(fù)或制作預(yù)保護(hù)涂層,離心機(jī)水倉(cāng)體外殼進(jìn)行修復(fù)后可延長(zhǎng)使用壽命1-2年,可節(jié)約維修配件成本約60萬(wàn)元。(見(jiàn)表1)

      3、香蕉振動(dòng)篩入料盲板、托架處、旋流器中部錐體、入料頭破損處均采用TS228耐磨涂層雙組份,以堅(jiān)硬的球形大顆粒陶瓷及石英為骨材的耐磨復(fù)合材料,用于粗顆粒沖擊工況下對(duì)設(shè)備大面積磨損進(jìn)行修復(fù)或制作預(yù)保護(hù)涂層。用于以上設(shè)備的涂抹修復(fù)后可節(jié)約經(jīng)濟(jì)成本約100萬(wàn)元。(見(jiàn)表2)

      4、管道采用高鋁陶瓷內(nèi)襯,高鋁陶瓷是目前世界上用量最大的耐磨材料,通過(guò)干壓、等靜壓工藝經(jīng)高溫?zé)贫傻母咝阅苣湍ヌ沾?,具有超?qiáng)的耐磨、耐高溫、耐腐蝕性能。高鋁陶瓷內(nèi)襯復(fù)合管材是將高鋁陶瓷作為內(nèi)襯層,基體使用噴砂除銹后的金屬材料,通過(guò)粘貼方式與金屬基體結(jié)合,將陶瓷作為工作面。其具有優(yōu)良的耐磨、耐蝕、耐熱性能,被廣泛應(yīng)用于煤炭、電力、冶金、礦山、化工等行業(yè)的物料輸送管路,是一種理想的耐磨管道。特點(diǎn)有:

      1)硬度大

      其洛氏硬度達(dá)到88,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)耐磨鋼和不銹鋼的硬度

      2)耐磨性能極好

      高鋁陶瓷耐磨性相當(dāng)于錳鋼的266倍,高鉻鑄鐵的171.5倍。在同等工況條件下,可至少延長(zhǎng)管道使用壽命十倍以上

      3)耐腐蝕

      分子結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性極高,可耐各種酸堿介質(zhì)的腐蝕

      4)重量輕

      其密度為3.6g/cm?,僅為鋼鐵的一半,可大大減輕管道的自重

      我廠重介系統(tǒng)和易磨損的煤泥水系統(tǒng)采用高鋁陶瓷內(nèi)襯復(fù)合管材后管道壽命達(dá)4年以上可節(jié)約投入人力補(bǔ)焊、更換管道維修費(fèi)用約80萬(wàn)元。

      5、溜槽采用堆煤溜槽設(shè)計(jì)

      原有問(wèn)題:精煤脫介篩篩前溜槽采用常規(guī)溜槽,溜槽內(nèi)鋪設(shè)耐磨鋼板來(lái)減少對(duì)溜槽的磨損,每月需補(bǔ)焊溜槽斜面?zhèn)葞停哟罅肆锊蹤z修的工作量,耗時(shí)費(fèi)力,又不能長(zhǎng)久性地解決溜槽磨損問(wèn)題。

      改進(jìn)思路:創(chuàng)新應(yīng)運(yùn)了改變溜槽結(jié)構(gòu),在溜槽內(nèi)形成積煤,生產(chǎn)的精煤與溜槽內(nèi)積煤相互接觸不直接磨損溜槽,改造過(guò)程不耽誤生產(chǎn)時(shí)間,改造費(fèi)用低。

      理論設(shè)計(jì):在原有的倒梯形溜槽外在添加一個(gè)矩形溜槽,使矩形外殼內(nèi)部形成積煤溜槽,從而使落煤不直接磨損矩形溜槽,避免了矩形溜槽磨損漏煤。

      應(yīng)用效果:改造后已使用四年側(cè)幫未磨損漏料

      經(jīng)濟(jì)效益:改造前每臺(tái)溜槽每個(gè)月需補(bǔ)焊δ10mm鋼板3~4㎡,三臺(tái)每月補(bǔ)焊δ10mm鋼板總共約10㎡,此項(xiàng)年節(jié)約費(fèi)用=10㎡×376.8元/㎡×12個(gè)月=45216元,同時(shí)減少了因溜槽漏煤造成的停產(chǎn)和人工的投入。

      通過(guò)高陽(yáng)選煤廠運(yùn)行8年來(lái),幾種耐磨材料的選擇在設(shè)備、管道、溜槽上的應(yīng)用和磨煤溜槽設(shè)計(jì)應(yīng)用,解決了選煤廠設(shè)備、管道、溜槽的磨損問(wèn)題,提高了全廠生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定性,節(jié)約了經(jīng)濟(jì)效益。

      作者簡(jiǎn)介

      劉科(1984-),男,山西孝義高陽(yáng)煤礦人,畢業(yè)于山西交通學(xué)院汽車(chē)檢測(cè)與維修專(zhuān)業(yè),現(xiàn)任高陽(yáng)選煤廠機(jī)電部部長(zhǎng)。endprint

      [摘 要]通過(guò)高陽(yáng)煤礦選煤廠多年運(yùn)行檢修經(jīng)驗(yàn),總結(jié)出了耐磨技術(shù)應(yīng)用。

      [關(guān)鍵詞]重介選煤廠 磨損 耐磨技術(shù) 管道 溜槽

      中圖分類(lèi)號(hào):TD94 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-914X(2014)44-0017-01

      一、高陽(yáng)選煤廠簡(jiǎn)介

      高陽(yáng)選煤廠是經(jīng)國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)立項(xiàng),山西焦煤汾西礦業(yè)集團(tuán)公司新陽(yáng)煤礦600萬(wàn)噸改擴(kuò)建項(xiàng)目配套工程,由澳大利亞約翰芬雷公司、重慶設(shè)計(jì)院聯(lián)合承包。2006年9月28日一期工程建成投產(chǎn),具備年入洗原煤400萬(wàn)噸的能力。二期工程于2010年3月7日開(kāi)工建設(shè),2010年8月28日剪彩投產(chǎn)具備年入洗原煤600萬(wàn)噸的能力。

      高陽(yáng)選煤廠采用模塊式結(jié)構(gòu),工藝為脫泥有壓主再選、重介旋流器、粗煤泥分選、浮選聯(lián)合流程。建廠8年來(lái)根據(jù)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)?zāi)p嚴(yán)重的問(wèn)題是重介選煤廠很大難題,解決設(shè)備、管道、溜槽磨損問(wèn)題做了大量的工作,總結(jié)出了豐富的經(jīng)驗(yàn)。

      二、磨損情況概述

      根據(jù)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)選煤廠60%檢修的工作量都在處理因磨損出現(xiàn)的設(shè)備、溜槽、管道的“跑、冒、滴、漏”,包括主要設(shè)備:渣漿泵過(guò)流部件、離心機(jī)篩藍(lán)、弧形篩篩板、旋流器、刮板機(jī)槽體、浮選機(jī)攪拌機(jī)構(gòu)等,損壞主要原因就是磨損,造成了重介質(zhì)選煤廠的運(yùn)行特點(diǎn)就是磨損問(wèn)題。同時(shí)造成設(shè)備使用壽命短、管道溜槽檢修維護(hù)量大、維護(hù)成本高,“跑、冒、滴、漏”造成現(xiàn)場(chǎng)積煤、積水多嚴(yán)重影響選煤廠安全運(yùn)轉(zhuǎn),和標(biāo)準(zhǔn)化清潔生產(chǎn)程度。

      三、新陽(yáng)選煤廠磨損點(diǎn)及壽命分析

      1、設(shè)備類(lèi):渣漿泵護(hù)板、蝸殼、葉輪重介系統(tǒng)每年至少更換兩次;11臺(tái)離心機(jī)篩籃35天更換一次;弧形篩篩板約10天更換一次;旋流器10個(gè)月更換一次;刮板機(jī)刮板、鏈條、連接環(huán)三個(gè)月更換一次、槽體底板兩年更換一次;浮選機(jī)攪拌機(jī)構(gòu)葉輪、定子10個(gè)月更換一次,旋流器約一年更換兩次等。

      2、管道類(lèi):全廠管道上萬(wàn)米,重介系統(tǒng)管道混料、合介、稀介管道約900米,每年需更換一次彎頭三通;4臺(tái)機(jī)械浮選機(jī)入料管道、尾礦管道、精礦管道(管徑DN350)約300米每年彎頭三通處需更換、整體兩年需更換;三臺(tái)濃縮機(jī)底流泵入料、出料管(管徑DN200*350)約150米每年彎頭三通處需更換、整體兩年需更換;主廠房至濃縮機(jī)尾礦管道(管徑DN600/700)約200米每三年需更換。

      3、非標(biāo)件類(lèi):一、二期重介旋流器集料箱共8個(gè),每年大檢修需整體補(bǔ)鋼板一次;每五年需整體更換。

      溜槽:原煤刮板下3個(gè)分煤溜槽、11臺(tái)離心機(jī)上、下溜槽、18部皮帶機(jī)頭機(jī)尾溜槽,每年大檢修需整體補(bǔ)鋼板一次;每五年需整體更換。

      以上三點(diǎn)可以看出解決耐磨問(wèn)題是重介質(zhì)選煤廠的重要課題。

      四、幾種耐磨材料和耐磨方法的應(yīng)用和經(jīng)濟(jì)效益

      1、渣漿泵采用高鉻耐磨合金材料的過(guò)流部件,硬度可達(dá)HRC65,耐PH5-PH11磨料磨蝕性能優(yōu)良,葉輪、前護(hù)板、后護(hù)板、副葉輪材質(zhì)均選用KmTBCr28,是輸送煤泥漿液最理想的、性價(jià)比最高的過(guò)流件材質(zhì),是普通灰鐵材質(zhì)配件使用壽命的3-5倍,大大增強(qiáng)了選煤廠渣漿泵使用的穩(wěn)定性。

      2、離心機(jī)的水倉(cāng)體外殼和刮刀、刮刀鼓罩采用TS226 耐磨涂層雙組份,其以堅(jiān)硬的球形小顆粒陶瓷及石英為骨材的耐磨復(fù)合材料,用于細(xì)顆粒沖擊工況下對(duì)設(shè)備大面積磨損進(jìn)行修復(fù)或制作預(yù)保護(hù)涂層,離心機(jī)水倉(cāng)體外殼進(jìn)行修復(fù)后可延長(zhǎng)使用壽命1-2年,可節(jié)約維修配件成本約60萬(wàn)元。(見(jiàn)表1)

      3、香蕉振動(dòng)篩入料盲板、托架處、旋流器中部錐體、入料頭破損處均采用TS228耐磨涂層雙組份,以堅(jiān)硬的球形大顆粒陶瓷及石英為骨材的耐磨復(fù)合材料,用于粗顆粒沖擊工況下對(duì)設(shè)備大面積磨損進(jìn)行修復(fù)或制作預(yù)保護(hù)涂層。用于以上設(shè)備的涂抹修復(fù)后可節(jié)約經(jīng)濟(jì)成本約100萬(wàn)元。(見(jiàn)表2)

      4、管道采用高鋁陶瓷內(nèi)襯,高鋁陶瓷是目前世界上用量最大的耐磨材料,通過(guò)干壓、等靜壓工藝經(jīng)高溫?zé)贫傻母咝阅苣湍ヌ沾?,具有超?qiáng)的耐磨、耐高溫、耐腐蝕性能。高鋁陶瓷內(nèi)襯復(fù)合管材是將高鋁陶瓷作為內(nèi)襯層,基體使用噴砂除銹后的金屬材料,通過(guò)粘貼方式與金屬基體結(jié)合,將陶瓷作為工作面。其具有優(yōu)良的耐磨、耐蝕、耐熱性能,被廣泛應(yīng)用于煤炭、電力、冶金、礦山、化工等行業(yè)的物料輸送管路,是一種理想的耐磨管道。特點(diǎn)有:

      1)硬度大

      其洛氏硬度達(dá)到88,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)耐磨鋼和不銹鋼的硬度

      2)耐磨性能極好

      高鋁陶瓷耐磨性相當(dāng)于錳鋼的266倍,高鉻鑄鐵的171.5倍。在同等工況條件下,可至少延長(zhǎng)管道使用壽命十倍以上

      3)耐腐蝕

      分子結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性極高,可耐各種酸堿介質(zhì)的腐蝕

      4)重量輕

      其密度為3.6g/cm?,僅為鋼鐵的一半,可大大減輕管道的自重

      我廠重介系統(tǒng)和易磨損的煤泥水系統(tǒng)采用高鋁陶瓷內(nèi)襯復(fù)合管材后管道壽命達(dá)4年以上可節(jié)約投入人力補(bǔ)焊、更換管道維修費(fèi)用約80萬(wàn)元。

      5、溜槽采用堆煤溜槽設(shè)計(jì)

      原有問(wèn)題:精煤脫介篩篩前溜槽采用常規(guī)溜槽,溜槽內(nèi)鋪設(shè)耐磨鋼板來(lái)減少對(duì)溜槽的磨損,每月需補(bǔ)焊溜槽斜面?zhèn)葞?,加大了溜槽檢修的工作量,耗時(shí)費(fèi)力,又不能長(zhǎng)久性地解決溜槽磨損問(wèn)題。

      改進(jìn)思路:創(chuàng)新應(yīng)運(yùn)了改變溜槽結(jié)構(gòu),在溜槽內(nèi)形成積煤,生產(chǎn)的精煤與溜槽內(nèi)積煤相互接觸不直接磨損溜槽,改造過(guò)程不耽誤生產(chǎn)時(shí)間,改造費(fèi)用低。

      理論設(shè)計(jì):在原有的倒梯形溜槽外在添加一個(gè)矩形溜槽,使矩形外殼內(nèi)部形成積煤溜槽,從而使落煤不直接磨損矩形溜槽,避免了矩形溜槽磨損漏煤。

      應(yīng)用效果:改造后已使用四年側(cè)幫未磨損漏料

      經(jīng)濟(jì)效益:改造前每臺(tái)溜槽每個(gè)月需補(bǔ)焊δ10mm鋼板3~4㎡,三臺(tái)每月補(bǔ)焊δ10mm鋼板總共約10㎡,此項(xiàng)年節(jié)約費(fèi)用=10㎡×376.8元/㎡×12個(gè)月=45216元,同時(shí)減少了因溜槽漏煤造成的停產(chǎn)和人工的投入。

      通過(guò)高陽(yáng)選煤廠運(yùn)行8年來(lái),幾種耐磨材料的選擇在設(shè)備、管道、溜槽上的應(yīng)用和磨煤溜槽設(shè)計(jì)應(yīng)用,解決了選煤廠設(shè)備、管道、溜槽的磨損問(wèn)題,提高了全廠生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定性,節(jié)約了經(jīng)濟(jì)效益。

      作者簡(jiǎn)介

      劉科(1984-),男,山西孝義高陽(yáng)煤礦人,畢業(yè)于山西交通學(xué)院汽車(chē)檢測(cè)與維修專(zhuān)業(yè),現(xiàn)任高陽(yáng)選煤廠機(jī)電部部長(zhǎng)。endprint

      [摘 要]通過(guò)高陽(yáng)煤礦選煤廠多年運(yùn)行檢修經(jīng)驗(yàn),總結(jié)出了耐磨技術(shù)應(yīng)用。

      [關(guān)鍵詞]重介選煤廠 磨損 耐磨技術(shù) 管道 溜槽

      中圖分類(lèi)號(hào):TD94 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-914X(2014)44-0017-01

      一、高陽(yáng)選煤廠簡(jiǎn)介

      高陽(yáng)選煤廠是經(jīng)國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)立項(xiàng),山西焦煤汾西礦業(yè)集團(tuán)公司新陽(yáng)煤礦600萬(wàn)噸改擴(kuò)建項(xiàng)目配套工程,由澳大利亞約翰芬雷公司、重慶設(shè)計(jì)院聯(lián)合承包。2006年9月28日一期工程建成投產(chǎn),具備年入洗原煤400萬(wàn)噸的能力。二期工程于2010年3月7日開(kāi)工建設(shè),2010年8月28日剪彩投產(chǎn)具備年入洗原煤600萬(wàn)噸的能力。

      高陽(yáng)選煤廠采用模塊式結(jié)構(gòu),工藝為脫泥有壓主再選、重介旋流器、粗煤泥分選、浮選聯(lián)合流程。建廠8年來(lái)根據(jù)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)?zāi)p嚴(yán)重的問(wèn)題是重介選煤廠很大難題,解決設(shè)備、管道、溜槽磨損問(wèn)題做了大量的工作,總結(jié)出了豐富的經(jīng)驗(yàn)。

      二、磨損情況概述

      根據(jù)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)選煤廠60%檢修的工作量都在處理因磨損出現(xiàn)的設(shè)備、溜槽、管道的“跑、冒、滴、漏”,包括主要設(shè)備:渣漿泵過(guò)流部件、離心機(jī)篩藍(lán)、弧形篩篩板、旋流器、刮板機(jī)槽體、浮選機(jī)攪拌機(jī)構(gòu)等,損壞主要原因就是磨損,造成了重介質(zhì)選煤廠的運(yùn)行特點(diǎn)就是磨損問(wèn)題。同時(shí)造成設(shè)備使用壽命短、管道溜槽檢修維護(hù)量大、維護(hù)成本高,“跑、冒、滴、漏”造成現(xiàn)場(chǎng)積煤、積水多嚴(yán)重影響選煤廠安全運(yùn)轉(zhuǎn),和標(biāo)準(zhǔn)化清潔生產(chǎn)程度。

      三、新陽(yáng)選煤廠磨損點(diǎn)及壽命分析

      1、設(shè)備類(lèi):渣漿泵護(hù)板、蝸殼、葉輪重介系統(tǒng)每年至少更換兩次;11臺(tái)離心機(jī)篩籃35天更換一次;弧形篩篩板約10天更換一次;旋流器10個(gè)月更換一次;刮板機(jī)刮板、鏈條、連接環(huán)三個(gè)月更換一次、槽體底板兩年更換一次;浮選機(jī)攪拌機(jī)構(gòu)葉輪、定子10個(gè)月更換一次,旋流器約一年更換兩次等。

      2、管道類(lèi):全廠管道上萬(wàn)米,重介系統(tǒng)管道混料、合介、稀介管道約900米,每年需更換一次彎頭三通;4臺(tái)機(jī)械浮選機(jī)入料管道、尾礦管道、精礦管道(管徑DN350)約300米每年彎頭三通處需更換、整體兩年需更換;三臺(tái)濃縮機(jī)底流泵入料、出料管(管徑DN200*350)約150米每年彎頭三通處需更換、整體兩年需更換;主廠房至濃縮機(jī)尾礦管道(管徑DN600/700)約200米每三年需更換。

      3、非標(biāo)件類(lèi):一、二期重介旋流器集料箱共8個(gè),每年大檢修需整體補(bǔ)鋼板一次;每五年需整體更換。

      溜槽:原煤刮板下3個(gè)分煤溜槽、11臺(tái)離心機(jī)上、下溜槽、18部皮帶機(jī)頭機(jī)尾溜槽,每年大檢修需整體補(bǔ)鋼板一次;每五年需整體更換。

      以上三點(diǎn)可以看出解決耐磨問(wèn)題是重介質(zhì)選煤廠的重要課題。

      四、幾種耐磨材料和耐磨方法的應(yīng)用和經(jīng)濟(jì)效益

      1、渣漿泵采用高鉻耐磨合金材料的過(guò)流部件,硬度可達(dá)HRC65,耐PH5-PH11磨料磨蝕性能優(yōu)良,葉輪、前護(hù)板、后護(hù)板、副葉輪材質(zhì)均選用KmTBCr28,是輸送煤泥漿液最理想的、性價(jià)比最高的過(guò)流件材質(zhì),是普通灰鐵材質(zhì)配件使用壽命的3-5倍,大大增強(qiáng)了選煤廠渣漿泵使用的穩(wěn)定性。

      2、離心機(jī)的水倉(cāng)體外殼和刮刀、刮刀鼓罩采用TS226 耐磨涂層雙組份,其以堅(jiān)硬的球形小顆粒陶瓷及石英為骨材的耐磨復(fù)合材料,用于細(xì)顆粒沖擊工況下對(duì)設(shè)備大面積磨損進(jìn)行修復(fù)或制作預(yù)保護(hù)涂層,離心機(jī)水倉(cāng)體外殼進(jìn)行修復(fù)后可延長(zhǎng)使用壽命1-2年,可節(jié)約維修配件成本約60萬(wàn)元。(見(jiàn)表1)

      3、香蕉振動(dòng)篩入料盲板、托架處、旋流器中部錐體、入料頭破損處均采用TS228耐磨涂層雙組份,以堅(jiān)硬的球形大顆粒陶瓷及石英為骨材的耐磨復(fù)合材料,用于粗顆粒沖擊工況下對(duì)設(shè)備大面積磨損進(jìn)行修復(fù)或制作預(yù)保護(hù)涂層。用于以上設(shè)備的涂抹修復(fù)后可節(jié)約經(jīng)濟(jì)成本約100萬(wàn)元。(見(jiàn)表2)

      4、管道采用高鋁陶瓷內(nèi)襯,高鋁陶瓷是目前世界上用量最大的耐磨材料,通過(guò)干壓、等靜壓工藝經(jīng)高溫?zé)贫傻母咝阅苣湍ヌ沾桑哂谐瑥?qiáng)的耐磨、耐高溫、耐腐蝕性能。高鋁陶瓷內(nèi)襯復(fù)合管材是將高鋁陶瓷作為內(nèi)襯層,基體使用噴砂除銹后的金屬材料,通過(guò)粘貼方式與金屬基體結(jié)合,將陶瓷作為工作面。其具有優(yōu)良的耐磨、耐蝕、耐熱性能,被廣泛應(yīng)用于煤炭、電力、冶金、礦山、化工等行業(yè)的物料輸送管路,是一種理想的耐磨管道。特點(diǎn)有:

      1)硬度大

      其洛氏硬度達(dá)到88,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)耐磨鋼和不銹鋼的硬度

      2)耐磨性能極好

      高鋁陶瓷耐磨性相當(dāng)于錳鋼的266倍,高鉻鑄鐵的171.5倍。在同等工況條件下,可至少延長(zhǎng)管道使用壽命十倍以上

      3)耐腐蝕

      分子結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性極高,可耐各種酸堿介質(zhì)的腐蝕

      4)重量輕

      其密度為3.6g/cm?,僅為鋼鐵的一半,可大大減輕管道的自重

      我廠重介系統(tǒng)和易磨損的煤泥水系統(tǒng)采用高鋁陶瓷內(nèi)襯復(fù)合管材后管道壽命達(dá)4年以上可節(jié)約投入人力補(bǔ)焊、更換管道維修費(fèi)用約80萬(wàn)元。

      5、溜槽采用堆煤溜槽設(shè)計(jì)

      原有問(wèn)題:精煤脫介篩篩前溜槽采用常規(guī)溜槽,溜槽內(nèi)鋪設(shè)耐磨鋼板來(lái)減少對(duì)溜槽的磨損,每月需補(bǔ)焊溜槽斜面?zhèn)葞?,加大了溜槽檢修的工作量,耗時(shí)費(fèi)力,又不能長(zhǎng)久性地解決溜槽磨損問(wèn)題。

      改進(jìn)思路:創(chuàng)新應(yīng)運(yùn)了改變溜槽結(jié)構(gòu),在溜槽內(nèi)形成積煤,生產(chǎn)的精煤與溜槽內(nèi)積煤相互接觸不直接磨損溜槽,改造過(guò)程不耽誤生產(chǎn)時(shí)間,改造費(fèi)用低。

      理論設(shè)計(jì):在原有的倒梯形溜槽外在添加一個(gè)矩形溜槽,使矩形外殼內(nèi)部形成積煤溜槽,從而使落煤不直接磨損矩形溜槽,避免了矩形溜槽磨損漏煤。

      應(yīng)用效果:改造后已使用四年側(cè)幫未磨損漏料

      經(jīng)濟(jì)效益:改造前每臺(tái)溜槽每個(gè)月需補(bǔ)焊δ10mm鋼板3~4㎡,三臺(tái)每月補(bǔ)焊δ10mm鋼板總共約10㎡,此項(xiàng)年節(jié)約費(fèi)用=10㎡×376.8元/㎡×12個(gè)月=45216元,同時(shí)減少了因溜槽漏煤造成的停產(chǎn)和人工的投入。

      通過(guò)高陽(yáng)選煤廠運(yùn)行8年來(lái),幾種耐磨材料的選擇在設(shè)備、管道、溜槽上的應(yīng)用和磨煤溜槽設(shè)計(jì)應(yīng)用,解決了選煤廠設(shè)備、管道、溜槽的磨損問(wèn)題,提高了全廠生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定性,節(jié)約了經(jīng)濟(jì)效益。

      作者簡(jiǎn)介

      劉科(1984-),男,山西孝義高陽(yáng)煤礦人,畢業(yè)于山西交通學(xué)院汽車(chē)檢測(cè)與維修專(zhuān)業(yè),現(xiàn)任高陽(yáng)選煤廠機(jī)電部部長(zhǎng)。endprint

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