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      飲料行業(yè)清潔生產(chǎn)審核實例

      2015-01-12 11:29車振宇
      中國高新技術(shù)企業(yè) 2015年1期
      關(guān)鍵詞:濃水原水壓縮空氣

      摘要:飲料行業(yè)是耗電和用水的大戶,開展清潔生產(chǎn)審核對于節(jié)能降耗、降低成本具有重要意義。文章從企業(yè)審核前存在問題、審核過程、審核效果三個方面出發(fā),通過分析飲料行業(yè)清潔生產(chǎn)審核實例,對飲料行業(yè)的清潔生產(chǎn)進行了探討,可作為同行業(yè)、同類型企業(yè)清潔生產(chǎn)審核之借鑒。

      關(guān)鍵詞:飲料行業(yè);清潔生產(chǎn);審核實例;節(jié)能降耗;審核過程;審核效果 文獻標(biāo)識碼:A

      中圖分類號:TS264 文章編號:1009-2374(2015)01-0107-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.0054

      某飲料有限公司位于工業(yè)園區(qū)內(nèi),公司占地面積170992.4平方米,總投資28943萬元。公司現(xiàn)有的2條PET生產(chǎn)線,主要產(chǎn)品為系列碳酸飲料產(chǎn)品及礦物質(zhì)水。水線使用德國克朗斯整體設(shè)備,年產(chǎn)礦物質(zhì)水10萬噸,汽水線使用德國KHS整體設(shè)備,年產(chǎn)量為15萬噸。企業(yè)本著降低能源消耗、節(jié)約成本的原則,開展了本輪清潔生產(chǎn)審核。

      1 企業(yè)審核前存在的問題

      通過對整個生產(chǎn)過程進行實際考察,對企業(yè)全貌有了感性的認識,發(fā)現(xiàn)如下問題:(1)水線RO膜反滲透水直接排至污水處理系統(tǒng),沒有合理對濃水再利用;(2)生產(chǎn)線吹瓶壓縮空氣在吹塑不同規(guī)格瓶體時,使用同等壓力,造成壓縮空氣浪費;(3)汽水線包裝機使用加熱溫度瓶型不同,使用同等熱溫度,造成電能浪費;(4)發(fā)現(xiàn)公司蒸汽、壓縮空氣、水管路有部分泄露現(xiàn)象。

      2 審核過程

      在經(jīng)過對企業(yè)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、能源及原料消耗、污染物排放調(diào)查的基礎(chǔ)上,進一步對企業(yè)的實際生產(chǎn)情況進行了物料平衡的監(jiān)測,并根據(jù)監(jiān)測結(jié)果做了有針對性的統(tǒng)計和分析,找出企業(yè)廢棄物存在的原因。

      2.1 工藝方面

      存在問題:出于食品行業(yè)的特點,考慮到食品安全因素,對生產(chǎn)設(shè)備的清洗要求極其嚴(yán)格,公司嚴(yán)格按照水-堿-水-熱水-水的清洗工藝執(zhí)行,勢必要消耗大量水資源。采取措施:改進工藝是提高企業(yè)生產(chǎn)效率,節(jié)約資源能源消耗,降低生產(chǎn)成本,減少污染物排放的有效措施。優(yōu)化生產(chǎn)計劃,減少清洗次數(shù)。

      存在問題:碳酸飲料生產(chǎn)線物料流失部位主要在CO2混比充裝,目前CO2收率較低,造成原料浪費。采取措施:使用凈化后的壓縮空氣替代CO2進行注入機備壓。CO2收貨率由45%提高到75%。

      2.2 管理方面

      存在問題:有了先進的技術(shù)和先進的生產(chǎn)設(shè)備,那就需要有一批懂技術(shù)、會管理的人去操作。采用新工藝、新技術(shù),組織安全文明和實施清潔生產(chǎn),并加強設(shè)備維護、維修,杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。采取措施:嚴(yán)格按照國家規(guī)定,降低對環(huán)境的污染影響,減少有害污染物排放量,降低成本,追求公司經(jīng)濟效益最大化和公司對外環(huán)境污染最小化,提高管理水平,向管理要

      效益。

      2.3 過程控制

      存在問題:清洗結(jié)束初次混料時,混比機必須用產(chǎn)品對管路進行沖洗排放。采取措施:優(yōu)化生產(chǎn)計劃,減少清洗次數(shù)。減少因管路沖洗造成的原料消耗。

      存在問題:灌裝過程中,由于工人操作不當(dāng),造成過程中產(chǎn)品損耗較多。采取措施:加強員工操作管理和培訓(xùn)。

      根據(jù)上述的分析結(jié)果,在全體員工范圍內(nèi)開展了征集合理化建議活動,并經(jīng)整理后得到可實施方案24項。舉例如下:

      方案名稱:使用壓縮空氣代替CO2進行注入機

      建壓。

      該方案使用凈化后的壓縮空氣替代CO2進行注入機備壓。CO2收率由45%提高到75%。主要設(shè)備為1臺過濾器,同時配備閥門和管道等。該方案投資10萬元,每年節(jié)約CO2使用量約430噸,經(jīng)濟效益64萬元??赡艿沫h(huán)境影響為減少原料CO2使用量,降低生產(chǎn)成本。

      方案名稱:原水直供改造。

      公司原來的水處理流程為,市政自來水首先進入1500m3蓄水池儲存,再通過泵輸送到水處理間進行再次處理。該過程存在水源二次污染和泄漏損耗的可能性,并增加了提水泵的電力消耗和泵的損耗。原水直供改造,主要改造部分在于把市政進水管道連接到泵房提水泵出口上,并在管道上增加逆止閥,防止水倒流。同時在原水直供管道上增加電動閥,保證按控制要求開啟和關(guān)閉供水管道。同時利用自動控制系統(tǒng),保證在原水直供不能滿足用水量需要時,自動啟動原水泵,從蓄水池中提水補充道管道中。改造后,該控制系統(tǒng)整個流程由PLC控制,正常情況下無需人為干預(yù),在出現(xiàn)特殊(意外)情況時,可以隨時切換到收到狀態(tài),人為干預(yù),保證了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。

      方案設(shè)計中采用的工藝路線是在原有設(shè)備基礎(chǔ)上進行更新改造完成的,保留了原有設(shè)備的全部功能,僅是增加了一部分新功能。因此與原設(shè)備相比,具有更好的適用性和穩(wěn)定性,且符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的規(guī)定。

      通過原水直供項目改造,能夠降低水的損耗,節(jié)約用電,改造后年節(jié)約用電198000度,節(jié)省資金13.1萬元。項目總投資費用為20萬元,項目的投資償還期為1.9年,該項目經(jīng)濟可行。

      方案名稱:RO濃水改造。

      公司原來的RO濃水工藝流程為,系統(tǒng)內(nèi)所有的1級RO機運行產(chǎn)生的濃水,通過濃水箱收集,再經(jīng)過4∶2

      1級RO機進行再次處理,產(chǎn)生的RO水按比例分配到其他RO純水箱混合用。但因公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)不允許再次處理的1級RO水補到RO純水箱,其RO系統(tǒng)再處理后產(chǎn)生的終極濃水也不符合使用標(biāo)準(zhǔn),只能排放,對資源的消耗、水指標(biāo)收獲率等方面都產(chǎn)生了很大的影響。

      RO濃水回收改造,主要是把4∶2 1級RO產(chǎn)水管道由原有連接其他RO純水箱,改造為用鍍鋅鋼管連接到120T軟化水氯消毒缸,在管道出水口與進水口安裝了手動碟閥,如遇水質(zhì)變化可以手動關(guān)閉。對該系統(tǒng)產(chǎn)生的終極濃水制作了終水收集水箱兩個,分別是7.5T與20T兩個不銹鋼水箱,前一個放在水處理車間,后一個放在瓶胚車間三樓,進行緩存終極濃水。

      RO濃水回收改造,對其改變了生產(chǎn)工藝,提高了能源利用率的同時,操作環(huán)境更加適于操作,對人員健康不構(gòu)成影響。通過對終極濃水的利用,降低污水處理的處理負荷,減少原料、能源、勞動成本的消耗,具有很大的環(huán)境效益。此方案改造費用約投資18萬元,改造后預(yù)計可提高水資源利用率,年平均節(jié)水為111600t,節(jié)約再生用無碘鹽62t,節(jié)省資金48.4萬元。項目的投資償還期為0.5年,具有較好的經(jīng)濟效益。

      3 審核效果

      審核共實施24個清潔生產(chǎn)方案,其中無低費方案21項,中費方案1項,高費方案2項。已實施方案共投入資金75.19萬元,年產(chǎn)生經(jīng)濟效益265.5萬元,節(jié)電58.12萬kWh/a,節(jié)水9.5萬t/a,節(jié)省拉伸膜216kg/a,節(jié)省熱塑膜13t/a,節(jié)約再生用無碘鹽62t/a。

      4 結(jié)語

      飲料行業(yè)是耗電和用水的大戶,開展清潔生產(chǎn)審核對于節(jié)能降耗、降低成本具有重要意義。該行業(yè)清潔生產(chǎn)審核建議著重以下兩個方面:(1)節(jié)約用水應(yīng)通過獎懲制度的建立,提高員工節(jié)約用水意識;加強巡視檢查,避免跑冒滴漏;根據(jù)水質(zhì)要求的不同,增加水的梯級利用;合理安排生產(chǎn)工序,避免沖洗水的增加。(2)節(jié)約用電應(yīng)通過獎懲制度的建立,提高員工節(jié)電意識;增加變頻并設(shè)置合理的工藝參數(shù),減少無用功;優(yōu)化過程控制,減少不必要的損失。

      參考文獻

      [1] 郭斌,莊源益.清潔生產(chǎn)工藝[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2003.

      [2] 王漢臣,等.清潔生產(chǎn)案例選編與分析[M].北京:中國檢察出版社,2000.

      作者簡介:車振宇(1975—),男,供職于營口市環(huán)境保護科學(xué)研究所。

      (責(zé)任編輯:陳 倩)endprint

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