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      柴油加氫精制裝置汽輪機(jī)軸封改造

      2015-01-13 05:41:11李偉英
      化工機(jī)械 2015年5期
      關(guān)鍵詞:軸封轉(zhuǎn)軸迷宮

      李偉英

      (錦西石化分公司)

      錦西石化分公司80萬t/a柴油加氫精制裝置于1994年8月20日投產(chǎn)運行,并于2004年擴(kuò)能改造為100萬t/a。該裝置主要任務(wù)是通過中壓加氫工藝精制焦化汽、柴油及部分直餾柴油和催化柴油。通過加氫,脫除油品中的硫、氮、氧和部分金屬雜質(zhì),同時使烯烴和部分芳烴飽和,從而達(dá)到提高柴油的貯存安定性和十六烷值的目的。裝置共設(shè)有一組循環(huán)氫壓縮機(jī)組,無備用機(jī)組,由B4- R1汽輪機(jī)作為原動機(jī),其運轉(zhuǎn)狀況直接影響到裝置的平穩(wěn)操作和長周期運行。該汽輪機(jī)在過去近一年的運行過程中,出現(xiàn)了軸封蒸汽泄漏逐漸加重的問題。筆者介紹了利用裝置停車大檢修的機(jī)會對汽輪機(jī)軸封裝置進(jìn)行改造的過程。

      1 汽輪機(jī)的基本情況

      B4- R1汽輪機(jī)是由日本三菱公司生產(chǎn)的單級沖動背壓式汽輪機(jī)。該汽輪機(jī)利用3.5MPa蒸汽作為動力,帶動MTV- 27離心壓縮機(jī)高速運轉(zhuǎn),確保反應(yīng)系統(tǒng)的循環(huán)氫氣量。汽輪機(jī)的主要性能參數(shù)為:

      蒸汽入口壓力 3.5MPa(表壓)

      背壓 1.2MPa(表壓)

      蒸汽入口溫度 400℃

      蒸汽出口溫度 310℃

      軸功率 1 295kW

      工作轉(zhuǎn)速 8 250~9 330r/min

      2 改造前汽輪機(jī)軸封運行情況

      汽輪機(jī)原軸封為雙螺旋密封形式,密封原理為:在軸表面和密封體內(nèi)表面上車制相互配合的螺旋槽和螺套,具有與軸相反的螺紋旋向,轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn)使軸與螺套間的流動蒸汽形成強(qiáng)烈的紊流[1]。螺旋槽作為推進(jìn)裝置與介質(zhì)發(fā)生能量交換,產(chǎn)生泵送作用(泵送壓頭),與被密封介質(zhì)的壓力相平衡,從而阻止泄漏。螺旋密封間隙的大小對密封性能起著至關(guān)重要的作用,間隙越小對密封越有利。為了盡可能減小密封間隙,又要避免碰到密封體的孔壁而磨損轉(zhuǎn)子,通常在密封體內(nèi)孔表面涂一層石墨,這樣可以防止軸變形時與密封體孔壁接觸而磨損。

      該機(jī)組汽輪機(jī)在長期運行過程中,軸封暴露出以下問題:

      a. 由于機(jī)組運轉(zhuǎn)周期較長且無備用機(jī)組,軸封裝置在蒸汽長期沖刷下,密封間隙不斷增大,導(dǎo)致密封效果變差,軸封蒸汽泄漏量增大,汽輪機(jī)效率降低;

      b. 由于泄漏蒸汽量大,泄漏蒸汽不能全部排放入軸封冷凝器和乏汽線內(nèi),部分蒸汽竄入軸承箱混入潤滑油中,使?jié)櫥腿榛俣燃涌?,潤滑和冷卻效果變差;

      c. 由于排放到軸封冷凝器的蒸汽量增大,軸封冷凝器的換熱面積有限,泄漏蒸汽并未完全冷凝成水,直接排入大氣,存在嚴(yán)重的環(huán)境安全隱患。

      3 汽輪機(jī)軸封裝置改造

      目前,國內(nèi)外汽輪機(jī)軸封應(yīng)用最為廣泛的是高低齒型迷宮密封。由于迷宮密封的轉(zhuǎn)子和機(jī)殼間存在間隙,無固體接觸,無需潤滑,允許有熱膨脹,維修簡單,使用壽命長,適用于高溫、高壓、高轉(zhuǎn)速的場合,這種密封形式被廣泛用于汽輪機(jī)、燃汽輪機(jī)、壓縮機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)的軸端和級間的密封以及其他動密封的前置密封。為此,筆者決定將汽輪機(jī)原有的雙螺旋密封改造為高低齒型迷宮密封。

      迷宮密封也叫梳齒密封,是在轉(zhuǎn)軸周圍設(shè)若干個依次排列的環(huán)狀密封齒,齒與齒之間形成一系列截流間隙與膨脹空腔,被密封介質(zhì)在通過曲折迷宮齒與轉(zhuǎn)軸截流間隙時產(chǎn)生節(jié)流效應(yīng)而達(dá)到阻漏的目的。氣體每經(jīng)過一次截流間隙和隨后的齒與齒之間的較大空腔,就受到一次節(jié)流和擴(kuò)容作用。氣流通過齒與轉(zhuǎn)軸截流間隙時,壓力減小,速度增加。氣流通過齒與轉(zhuǎn)軸截流間隙進(jìn)入空腔內(nèi)時,速度突然減小,而壓力不變,動能轉(zhuǎn)化為熱能。氣流每經(jīng)過齒與轉(zhuǎn)軸截流間隙便重復(fù)上述變化過程,氣流的壓力越來越小,最后壓力趨近于背壓排出。

      經(jīng)迷宮密封的氣體泄漏量計算公式為[2]:

      M=αDmSm[(1+p/pa)/Z]×[(pa-p)/ρ]

      式中Dm——密封直徑,m;

      M——氣體流量,kg/s;

      p——密封后絕對壓力;

      pa——密封前絕對壓力;

      Sm——密封梳齒下徑向間隙,mm;

      Z——密封齒數(shù);

      ρ——密封后氣體密度,kg/m3;

      α——與密封結(jié)構(gòu)特點有關(guān)的修正系數(shù)。

      可以看出,根據(jù)已知的密封前后絕對壓力、密封后氣體密度和密封直徑,選擇合適的密封齒數(shù)、密封梳齒下徑向間隙和相關(guān)的結(jié)構(gòu)修正系數(shù),可以計算出允許的理論泄漏量,確定改造后的迷宮密封結(jié)構(gòu)尺寸。改造后的迷宮密封形式為高低齒型曲折式迷宮密封,該密封形式增加了流動阻力,提高了密封效能。迷宮密封結(jié)構(gòu)形式如圖1所示。

      圖1 改進(jìn)后的迷宮密封形式

      4 改造后汽輪機(jī)軸封使用情況

      改造軸封后的汽輪機(jī)正常投入生產(chǎn),經(jīng)過3個月的運行考核,汽輪機(jī)在正常工作轉(zhuǎn)速下,軸封泄漏蒸汽量大的問題得到了解決。軸封改造后與改造前相比較,具體解決了如下問題:

      a. 解決了軸封泄漏蒸汽竄入軸承箱的問題,避免了潤滑油乳化嚴(yán)重的現(xiàn)象,改造后潤滑油相關(guān)技術(shù)指標(biāo)均有了明顯改善,潤滑油質(zhì)量提高,損耗量減少;

      b. 解決了總集油箱濾油機(jī)底部排污處頻繁脫水的問題,減輕了崗位人員的工作量;

      c. 軸封泄漏蒸汽排入軸封冷凝器后幾乎全部冷凝成水,并直接排入地漏,排除了環(huán)境安全隱患;

      d. 水蒸氣消耗量明顯減少,降低了能耗,提高了汽輪機(jī)的效率。

      5 結(jié)束語

      通過詳細(xì)的計算論證和科學(xué)合理的設(shè)計,對汽輪機(jī)軸封裝置進(jìn)行了技術(shù)改造,由迷宮密封裝置代替原雙螺旋密封裝置,解決了汽輪機(jī)軸封泄漏蒸汽嚴(yán)重的問題,提高了汽輪機(jī)的效率,確保了汽輪機(jī)在生產(chǎn)周期內(nèi)的安全穩(wěn)定運轉(zhuǎn)。

      [1] 王汝美.離心壓縮機(jī)技術(shù)問答[M].北京:中國石化出版社,2007:41~42.

      [2] 宋天民.煉油廠動設(shè)備[M].北京:中國石化出版社,2009:313~315.

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