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      煙氣脫硝裝置控制方案的優(yōu)化

      2015-01-15 01:37:44張友兵張海蓉
      化工自動化及儀表 2015年8期
      關(guān)鍵詞:煙道氨氣燃煤

      張友兵 張海蓉

      (中國石油工程建設(shè)公司新疆設(shè)計(jì)分公司,烏魯木齊 830019)

      西北某石化廠現(xiàn)有4臺蒸汽鍋爐為生產(chǎn)裝置提供蒸汽。1、2號燃油鍋爐作為備用爐,3、4號鍋爐為兩臺210t/h燃煤鍋爐,其氮氧化物排放濃度650mg/Nm3??梢姡O(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)GB 13223-1996《燃煤電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》已遠(yuǎn)不能滿足《國家環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃》和新的GB 13223-2011《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》對氮氧化物排放濃度不得高于100mg/Nm3的規(guī)定,因此必須對3、4號鍋爐的煙氣進(jìn)行凈化治理。

      本次對煙氣的脫硝治理采用低氮燃燒+選擇性催化還原法脫硝(LNB+SCR)技術(shù),在此基礎(chǔ)上,通過增設(shè)旁路調(diào)節(jié)閥、圓形管和流量計(jì)實(shí)現(xiàn)裝置的比值控制和串級控制,以優(yōu)化原控制方案,提升氨氣流量的控制精度,解決煙道NOx流量測量難的問題。

      1 煙氣脫硝裝置及其控制方案①

      西北某石化廠3、4號燃煤鍋爐增設(shè)的脫硝裝置采用LNB+SCR組合脫硝技術(shù),主要設(shè)備配置包括3部分:低NOx燃燒系統(tǒng)(LNB)(設(shè)備按一爐一套的原則設(shè)計(jì)低氮燃燒系統(tǒng),共兩套)、選擇性催化還原法脫硝系統(tǒng)(SCR)(設(shè)備按一爐一臺的原則設(shè)計(jì)SCR脫硝反應(yīng)器,共兩臺)、液氨汽化系統(tǒng)(設(shè)備按兩爐一套的原則設(shè)計(jì),共一套)。為保證煙氣中NOx排放濃度不高于80mg/Nm3,該組合脫硝技術(shù)對工藝流程中各階段的脫硝效率進(jìn)行如下控制:

      a. 煙氣先在LNB(低NOx燃燒技術(shù))階段脫除部分氮氧化物,該階段脫硝效率38.5%,煙氣繼續(xù)進(jìn)入下階段脫硝環(huán)節(jié)(SCR)。

      2 煙氣脫硝裝置存在的問題

      該廠3、4號鍋爐脫硝裝置投運(yùn)后,發(fā)現(xiàn)存在以下問題:

      a. 氨氣流量調(diào)節(jié)精度差,很難控制好適宜的供氨量。該裝置單臺鍋爐50%負(fù)荷運(yùn)行時(shí)液氨消耗量16.75kg/h,100%時(shí)消耗量33.5kg/h,120%時(shí)消耗量40.2kg/h。原設(shè)計(jì)是按兩臺鍋爐同時(shí)運(yùn)行且負(fù)荷工況為120%進(jìn)行調(diào)節(jié)閥選型。而3、4號爐的運(yùn)行時(shí)間是隨主裝置蒸汽需求量確定的,目前兩臺鍋爐同時(shí)運(yùn)行的時(shí)間較少,單臺鍋爐欠負(fù)荷運(yùn)行的情況比較常見,氨氣消耗量小,以氨氣消耗量5kg/h為例,對量程比為16的閥門而言,負(fù)荷越低氨氣消耗量就越小,閥門量程比越大則大閥的開度越小,當(dāng)超出閥門本身的量程比時(shí)就無法保證控制精度,從而出現(xiàn)閥門控制不穩(wěn)定及波動大等問題。因此,很難控制好適宜的氨氣用量。對此,項(xiàng)目組人員通過對同類裝置的調(diào)研考察,發(fā)現(xiàn)目前國內(nèi)很多脫硝裝置都是幾臺鍋爐共用一套配氨系統(tǒng),不同程度存在著氨氣用量控制難的問題。

      b. 煙道缺少流量檢測手段,無法實(shí)現(xiàn)串級控制和比值控制。該脫硝裝置進(jìn)入SCR前的煙氣中NOx缺少流量檢測儀表,無法實(shí)現(xiàn)串級控制來提高控制響應(yīng)速度,也無法實(shí)現(xiàn)比值控制導(dǎo)致氨氣和NOx的比例得不到嚴(yán)格控制,影響了裝置的脫硝效率。缺少流量檢測儀表的主要原因是,原設(shè)計(jì)中煙道是方形(1.7m×7.0m×36.0m)而不是圓形管線,常規(guī)流量計(jì)無法安裝,即使采用插入式或非接觸式儀表,流量計(jì)前后直管段小,嚴(yán)重影響NOx流量測量的精度。因此,原設(shè)計(jì)未設(shè)置煙氣流量檢測儀表。

      3 控制系統(tǒng)的優(yōu)化

      從3、4號鍋爐脫硝裝置的運(yùn)行現(xiàn)狀來看,采用LNB+SCR組合脫硝技術(shù)能達(dá)到GB 13223-2011規(guī)定的排放濃度要求,但SCR反應(yīng)器出口固定污染源煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)(CEMS)的分析儀表測出的NOx含量(80mg/Nm3)還不夠理想,氨氣分析儀檢測出的氨逃逸濃度也偏高(超過2.28mg/Nm3),需對其控制方案進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)。通過對國內(nèi)多家脫硝裝置的調(diào)研考察,項(xiàng)目組技術(shù)人員提出了控制方案的優(yōu)化改進(jìn)措施。

      圖1中的FT2和FV2為優(yōu)化控制方案中增設(shè)的儀表,虛線部分為新增的管線和電纜。具體的優(yōu)化改進(jìn)方案是增設(shè)旁路調(diào)節(jié)閥和流量計(jì),實(shí)現(xiàn)比值加串級控制。在現(xiàn)有的氨氣控制閥處增設(shè)旁路調(diào)節(jié)閥(圖1),旁路上設(shè)置一臺小閥門,當(dāng)只有一臺鍋爐運(yùn)行時(shí)打開小閥并關(guān)閉大閥,以提高氨氣流量的控制精度;當(dāng)兩臺鍋爐同時(shí)運(yùn)行時(shí),打開大閥并關(guān)閉小閥,控制氨氣供給量,避免大閥小開度調(diào)節(jié),控制精度差甚至無法控制的問題。這種控制方案只需現(xiàn)場增設(shè)一臺DN15mm的調(diào)節(jié)閥,并在DCS上采用分程控制(圖2)就可以實(shí)現(xiàn)。

      圖1 控制系統(tǒng)改進(jìn)后的裝置示意圖

      圖2 分程控制結(jié)構(gòu)框圖

      圖2中分程控制所采用的兩個(gè)控制方法的流量特性曲線如圖3所示。

      煙道不屬于壓力容器,因此在檢修的任何時(shí)間都可以在煙道上焊接一根DN15mm的圓形管,與煙道形成連通器,并在新增管線上設(shè)置一臺流量計(jì),即可測出該管線煙氣中的NOx流量(圖1)。根據(jù)本設(shè)計(jì)煙道流暢分布實(shí)驗(yàn)可知,新增管線和煙道內(nèi)煙氣的工況(溫度、壓力及流速等)是已知的,且完全相同,不同的是截面積,不論管道還是煙道的內(nèi)截面積都是固定可計(jì)算的。在DCS組態(tài)時(shí),內(nèi)部設(shè)計(jì)一個(gè)簡單的運(yùn)算即可求得煙道中NOx的總流量,即Q煙道=Q管線+Q管線×S煙道/S管線。

      圖3 閥門的流量特性曲線

      優(yōu)化后的比值加串級控制框圖如圖4所示。

      在煙氣通過SCR反應(yīng)器入口煙道時(shí)對其中的NOx與氨氣流量實(shí)施比值控制,嚴(yán)格控制NOx與NH3的比例使之充分反應(yīng)。同時(shí)將SCR反應(yīng)器出口煙氣中的NOx作為串級控制的主回路,流量比值控制作為串級控制的副回路,采用副回路粗調(diào)主回路細(xì)調(diào)的方式調(diào)節(jié)入口氨氣線上的控制閥,以降低煙氣出口氮氧化物的含量同時(shí)減少氨逃逸。氨逃逸的主要原因:氨氣與氮氧化物的比例偏大,導(dǎo)致氨過剩;煙氣流速較快導(dǎo)致小部分滯留氨氣未完全反應(yīng)便隨煙氣排出。

      圖4 比值加串級控制的控制框圖

      4 運(yùn)行效果

      對脫硝裝置和控制方案進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)后,大幅提高了各環(huán)節(jié)的控制精度,嚴(yán)格控制了氨氣和煙氣中NOx的比例,使NH3充分將NOx還原為N2和H2O,降低了煙氣排放物中NOx的含量和氨逃逸量,實(shí)測數(shù)據(jù)見表1,可見脫硝效率提高了15%、氨逃逸量降低了30%。

      表1 改造前后脫硝效率和氨逃逸量比較

      5 結(jié)束語

      對西北某石化廠兩臺210t/h燃煤鍋爐原LNB+SCR組合脫硝技術(shù)控制方案進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)后,效果良好,各指標(biāo)均達(dá)到比較理想的效果。

      該方案的總投資僅人民幣十萬多元,而且施工難度低,解決了同類裝置氨氣用量范圍寬時(shí)控制難度大的問題。方案實(shí)施之后,提高了脫硝效率,顯著降低了氨逃逸,實(shí)現(xiàn)了化工廠節(jié)能降耗和減少污染的目的。

      [1] 呂健.淺談SCR煙氣脫硝技術(shù)[J].鍋爐制造,2008,(3):40~41.

      [2] 楊東,徐洪.SCR煙氣脫硝技術(shù)及其在燃煤電廠的應(yīng)用[J].電力環(huán)境保護(hù),2007,23(1):49~51.

      [3] 徐芙蓉,周立榮.燃煤電廠SCR脫硝裝置失效催化劑處理方案探討[J].中國環(huán)保產(chǎn)業(yè),2010,(4):22~24.

      [4] 信佳.燃煤電廠SCR脫硝裝置環(huán)境監(jiān)察探討[J].中國電力教育,2012,(9):151~152.

      [5] 趙毅,朱洪濤,安曉玲,等.燃煤電廠SCR煙氣脫硝技術(shù)的研究[J].電力環(huán)境保護(hù),2009,25(1):7~8.

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