張仁凌,楊 頻,柯 榕
(福建水口發(fā)電集團有限公司尤溪流域分公司,福建 尤溪,365100)
水東水電站位于福建省尤溪縣閩江支流尤溪河上,由攔河壩、引水系統(tǒng)、發(fā)電廠房和開關(guān)站等主要建筑物組成。工程規(guī)模為二等大(2)型工程,大壩、泄水建筑物等主要建筑物為2級建筑物,相應(yīng)的設(shè)計、校核洪水標(biāo)準(zhǔn)分別為重現(xiàn)期100年(設(shè)計洪水流量和相應(yīng)下泄流量均為6 010 m3/s)和重現(xiàn)期1 000年(校核洪水流量8 630 m3/s,相應(yīng)下泄流量為8 323m3/s)。攔河壩為整體式碾壓混凝土重力壩,最大壩高為63 m,壩頂長196.62 m。泄洪設(shè)施為布置在河床中央的溢流壩,溢流前沿凈寬60 m,共4孔,每孔凈寬15 m,溢流堰采用WES型堰。泄洪消能方式采用寬尾墩、階梯式溢流面、戽池聯(lián)合消能工。
大壩自1993年投入運行以來,共調(diào)節(jié)了43場洪峰流量大于1 000 m3/s的洪水,特別是1994年宣泄重現(xiàn)期近百年的洪水(下泄流量為5 397 m3/s)。在泄洪高速水流沖擊作用下,溢流面丙乳砂漿勾縫及階梯頂部斜坡倒角處出現(xiàn)局部破壞,消力戽噴錨混凝土結(jié)構(gòu)出現(xiàn)局部沖毀,有可能危及大壩安全。為確保大壩的長期安全運行,有必要對這些缺陷進行補強加固。大壩泄洪消能設(shè)施補強加固平面圖見圖1。
針對水東大壩消力戽出現(xiàn)的局部沖刷缺陷,大壩原設(shè)計單位福建省水利水電勘測設(shè)計研究院對消力戽補強加固提出了3個方案。方案1:修建下游圍堰形成干地,澆筑C25混凝土方案;方案2:水下澆筑C25混凝土整體處理方案;方案3:水下澆筑C25混凝土局部處理方案。通過技術(shù)經(jīng)濟比較,認為干地施工方案具有可實施性好、施工質(zhì)量易于控制、工程投資較省等優(yōu)點,因此最終確定采用方案1。
由于方案1需要在大壩下游修建圍堰并抽干基坑積水,從而導(dǎo)致大壩運行條件改變,上下游水位差增大。在補強加固方案選擇時,根據(jù)DL 5108-1999《混凝土重力壩設(shè)計規(guī)范》及DL 5077-1997《水工建筑物荷載設(shè)計規(guī)范》,對水東大壩下游抽干施工期的壩體典型碾壓層面和壩基面抗滑穩(wěn)定及應(yīng)力進行了復(fù)核計算。
圖1 水東大壩泄洪消能設(shè)施補強加固平面圖Fig.1 Plane of reinforcement of discharge facilities in Shuidong dam
計算結(jié)果表明:大壩下游修建圍堰抽干施工期間,壩體碾壓混凝土層面抗滑穩(wěn)定和壩基面抗滑穩(wěn)定均滿足規(guī)范要求,僅在壩基面上游面處出現(xiàn)很小的垂直拉應(yīng)力。為保證大壩安全運行,補強加固施工期間水庫水位控制不超過138.50 m。
根據(jù)本工程特點及現(xiàn)場施工條件,圍堰采用土石圍堰。水東電站4臺機組滿發(fā)時的下游水位為105.10 m,考慮風(fēng)浪爬高和安全超高后,確定圍堰的堰頂高程為106.00 m,并在迎水面填筑高50 cm、寬450~500 cm的土石防浪墻。填筑前通過水庫調(diào)度停機3~5 d,將下游水位控制在103.00 m左右,先用自卸汽車從右岸進占拋填塊石,拋填高程為104.0 m,拋填寬度為6.0 m。拋填塊石后,在下游迎水面填筑砂礫石填補塊石縫隙,然后進行土工布鋪墊,并在其外部覆蓋6.0 m的粘土斜墻形成防滲層,最后在迎水面堰腳拋填厚100~150 cm的塊石護面,以確保堰體穩(wěn)固。在圍堰背水面填筑砂礫石和粘土混合體,形成二道防滲層,以加強抗?jié)B能力。
在圍堰104.0~106.0 m高程上,采用分層上料填筑,每層厚度不超過50 cm,填筑順序為先粘性黃土,后兩側(cè)砂礫石,并用機械碾壓密實??紤]到堰頂?shù)慕煌ㄐ枰?,最終填筑的圍堰頂寬為18 m,堰體迎水坡比為1∶3,背水坡比為1∶1.5。圍堰斷面示意圖見圖2。
圖2 圍堰斷面示意圖Fig.2 Sketch of cofferdam section
圍堰填筑并進行機械碾壓夯實后進行基坑排水,按照基坑水量約10萬m3計算,配備8臺100QW100-25-11型排污泵排水,基坑排水采取緩慢降低水位,在排水過程中加強對堰體變形監(jiān)測和巡視檢查,以確保圍堰安全。
為加強新舊混凝土面及與底板基礎(chǔ)面的粘結(jié),需對消力戽底板基巖進行清理。清理時用高壓水槍結(jié)合人工將消力戽底板基巖面的淤積物、松動塊清理干凈,并采用切割機、沖擊鉆、煤氣噴槍等設(shè)備,對原始河床的光滑面進行人工鑿毛處理。
底板混凝土的設(shè)計強度為C25,底板頂面高程為90.60 m。施工期間,根據(jù)結(jié)構(gòu)及施工分倉需要,將底板分為10塊進行施工澆筑。上下方向在壩下0+062.700 m、左右岸方向沿壩0+079.500 m、壩0+097.500 m、壩0+115.500 m、壩0+133.500 m分別設(shè)置一道結(jié)構(gòu)縫兼作施工縫。底板混凝土澆筑順序按照1→6→7→5→10→3→8→2→4→9區(qū)塊進行,先淺后深、先兩邊后中間的順序進行,4、9號底板混凝土層較厚,進行分層、分倉澆筑,以確保混凝土施工整體質(zhì)量。
圖3 消力戽底板分塊澆筑示意圖Fig.3 Sketch of block pouring for bucket floor
消力戽左右岸擋墻基礎(chǔ)清除至完整堅硬巖石面,然后澆筑左右岸擋墻C25混凝土。根據(jù)擋墻結(jié)構(gòu)及施工分倉需要,在壩下0+062.700 m設(shè)置一道結(jié)構(gòu)縫。擋墻面層雙向布置分布鋼筋?20@200 mm×?16@200 mm,并設(shè)置D75PVC排水管,間排距2 m。由于兩岸擋墻較高,采用分層施工。擋墻底部鋼筋深入消力戽底板,并與底板鋼筋綁扎成一體。為確保與尾坎混凝土連接成整體,通過打錨桿方式對尾坎接觸面進行鉆孔植筋。左岸擋墻外側(cè)平均坡度1∶0.19~1∶0.5,右岸擋墻外側(cè)平均坡度1∶0.13~1∶0.5。
對溢流面破損、預(yù)制塊勾縫脫落缺陷,大壩原設(shè)計單位提出了2個修補方案。方案1:采用UW-3環(huán)氧砂漿結(jié)合HK-961環(huán)氧增厚涂料修復(fù);方案2:采用環(huán)氧混凝土結(jié)合C60環(huán)氧砂漿修復(fù)。通過技術(shù)經(jīng)濟比較,最終確定采用方案1。
施工前,對溢流面破損情況進行詳細調(diào)查復(fù)核,根據(jù)現(xiàn)場破損情況,確定選用HK-963-J水下環(huán)氧灌漿料、HK-彈性環(huán)氧砂漿、HK-966彈性抗沖磨涂料、HK983環(huán)氧錨固劑及HK-G-2低粘度環(huán)氧材料進行溢流面修復(fù)工作。
施工工藝:基面處理→噴涂底膠→填筑彈性環(huán)氧砂漿→壓平處理。
首先用切割機將修補邊界切割規(guī)整,再用風(fēng)鎬或手釬將混凝土基面松動部分鑿除(對于深度不足0.5 cm的區(qū)域鑿至0.5 cm),清除混凝土基面的薄弱層、松散顆粒,用高壓水反復(fù)沖洗后用煤氣烤槍烘干;待干燥后在基面上噴涂一道環(huán)氧樹脂底膠,表干后填筑彈性環(huán)氧砂漿。對于深度≥5 cm混凝土蜂窩,則先拌制環(huán)氧樹脂細石混凝土分層填入坑槽,每層不超過5 cm厚,必要時表面設(shè)置模板。修補邊緣用角向磨光機打磨深5 mm的連接槽,用彈性環(huán)氧砂漿將周邊和表面修補密實平順。
施工工藝:基面處理→填筑彈性環(huán)氧砂漿(填充灌漿)→彈性抗沖磨材料抹面保護。
鑿除縫口破損勾縫丙乳砂漿材料5~6 cm深,清除預(yù)制塊底部的碎屑、雜物,再用高壓水反復(fù)沖洗基面后用煤氣烤槍烘干;對于深度≥30 cm縫,埋設(shè)灌漿鋼管,對接縫松散區(qū)和空腔采用HK-963-J水下環(huán)氧灌漿料進行填充灌漿,固結(jié)24 h后,割除灌漿管,用HK-彈性環(huán)氧砂漿填平缺孔;對于深度<30 cm縫,則拌制環(huán)氧樹脂細石混凝土,分層填入勾縫內(nèi),每層不超過5 cm厚直至修填平整;縫面采用HK-966彈性環(huán)氧抗沖磨材料抹面,抹面施工不少于三道,且兩側(cè)壓邊不小于5 cm。
施工工藝:破損面清理→鉆孔→錨固鋼筋→固定模板→澆筑環(huán)氧混凝土→表面及周邊平順→養(yǎng)護。
圖4 階梯溢流面預(yù)制塊邊角破損處理示意圖Fig.4 Sketch of damage repairment for precast block corner of stepped ovesflow surface
先用液壓打磨刷和高壓水槍對混凝土表面進行清洗,再用切割機將修補邊界切割規(guī)整,對于深度不足5 cm的區(qū)域鑿至5 cm。按20 cm間距布設(shè)?20的錨筋孔,孔深0.1 m,用高壓水槍對錨筋孔沖洗、用煤氣烤槍烘干后,用983錨固劑錨固錨筋;制作角鋼狀的模板用鋼架固定于相應(yīng)的破損部位;拌制環(huán)氧樹脂細石混凝土分層填入坑槽,每層不超過5 cm厚直至修填平整;拆模后打磨平整,用彈性環(huán)氧砂漿將周邊和表面修補密實平順。施工面養(yǎng)護期為12 h,養(yǎng)護期間的環(huán)氧混凝土應(yīng)避免硬物撞擊、刮擦及水浸等。
為及時了解施工期間大壩運行狀況,掌握大壩在特殊運行工況下的變化規(guī)律,在施工前1個月至施工后3個月,即2013年8月~2014年6月期間,加強大壩安全監(jiān)測和現(xiàn)場檢查。
監(jiān)測結(jié)果見圖5?,F(xiàn)場檢查和監(jiān)測結(jié)果表明,補強加固期間,大壩變形、滲流、應(yīng)力應(yīng)變等未發(fā)現(xiàn)有明顯異常變化。
圖5 大壩安全監(jiān)測測值過程線Fig.5 Measured values of dam safety monitoring
通過本次水東大壩泄洪消能設(shè)施補強加固處理,溢流面預(yù)制塊間及預(yù)制塊與碾壓混凝土間的聯(lián)結(jié)作用得到增強,大壩消力戽底部及壩趾防護結(jié)構(gòu)得到加強,大壩泄洪消能設(shè)施整體抗沖刷性能得到進一步提高。
本次消力戽補強加固采用構(gòu)筑下游圍堰、創(chuàng)造干地施工條件的方法,溢流面補強加固采用彈性環(huán)氧砂漿進行整體修復(fù)的方法。結(jié)果表明該方法具有實施性好、施工質(zhì)量易于控制等優(yōu)點,為類似工程的補強加固積累了經(jīng)驗,具有良好的工程借鑒意義。
[1]李繼業(yè),邱春華,程亮.水庫除險加固工程設(shè)計[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2013.
[2]嚴祖文,彭雪輝,張延億.病險水庫除險加固風(fēng)險決策[M].北京:中國水利水電出版社,2011.