李建雄 龔險(xiǎn)峰 宋法強(qiáng) 田知密
1中原油田分公司采油三廠2西安石油大學(xué)石油工程學(xué)院3長慶油田分公司第六采氣廠
高含水區(qū)塊聚合物驅(qū)井口取樣流程優(yōu)化
李建雄1 龔險(xiǎn)峰1 宋法強(qiáng)2 田知密3
1中原油田分公司采油三廠2西安石油大學(xué)石油工程學(xué)院3長慶油田分公司第六采氣廠
針對聚合物驅(qū)聚合物取樣存在準(zhǔn)確度差的問題,通過改進(jìn)聚合物井口取樣流程,提取井口真實(shí)的聚合物黏度,完全排除了井口閘門剪切造成的聚合物的黏度損失,為聚合物驅(qū)黏度分析提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。改進(jìn)后的聚合物井口取樣流程操作簡單,避免了普通聚合物取樣器取樣過程中拆卸的不便,安全可靠,具有推廣意義。
聚合物驅(qū);取樣流程;黏度;井口取樣;改進(jìn)
為改善文明寨油田明15塊流度控制,提高明15塊的采收率,采用注入水曝氧后配制成高分子聚合物溶液驅(qū)油。注聚合物過程中要對沿程聚合物的黏度進(jìn)行取樣監(jiān)測,分析黏度損失情況,為保持井口聚合物黏度的準(zhǔn)確性必須進(jìn)行井口取樣。一般采用聚合物取樣裝置進(jìn)行取樣,以減少取樣閥門剪切造成的黏度損失。如WM15—2井在沒有用聚合物取樣器的情況下,僅通過取樣閥門在井口進(jìn)行聚合物取樣,因閥門剪切,井口聚合物取樣黏度僅為2mPa·s,而聚合物配液池初始黏度為30mPa·s,分析原因主要是壓差及取樣閥門剪切造成聚合物黏度損失,并非井口真實(shí)的聚合物黏度。
圖1 聚合物井口原取樣流程
因此,在原聚合物井口取樣流程的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)了一種新的聚合物井口取樣流程,可完全排除取樣閥門剪切,提取井口真實(shí)的聚合物黏度,為聚合物驅(qū)黏度分析提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。
原聚合物井口取樣流程見圖1,優(yōu)化后的取樣流程見圖2。優(yōu)化后的流程加裝了35MPa取樣閥門、平衡閥門、取樣球閥,以及長1000mm×外徑DN73mm×內(nèi)徑DN46mm的等通徑聚合物儲存管、壓力表等配件。優(yōu)化后的取樣流程由取樣閥門控制,通過提前釋放聚合物儲存管內(nèi)壓力,泄壓后,打開平衡閥門,無剪切提取儲存管內(nèi)聚合物,完全排除取樣閥門剪切造成的黏度損失。由于在原注水井口流程上進(jìn)行改進(jìn),所以既不影響原注入流程聚合物的注入,又不用聚合物取樣器實(shí)現(xiàn)井口聚合物取樣,取樣流程操作更加簡單、安全可靠,不需要拆卸任何取樣設(shè)備。
圖2 優(yōu)化后的聚合物井口取樣流程
與聚合物井口原取樣流程相比,改進(jìn)后的流程需要增加取樣閥門、平衡閥門、取樣球閥、等通徑聚合物儲存管、壓力表等投資,單井合計(jì)投資費(fèi)用2110元。1套不銹鋼聚合物專用取樣器的價(jià)格為2000元,改進(jìn)的投資費(fèi)用與1套不銹鋼聚合物專用取樣器的費(fèi)用相當(dāng)。
(1)打開取樣閥門。首先檢查油進(jìn)閘門和油出閘門處于打開的狀態(tài)下,完全打開取樣閥門,觀察聚合物儲存管上的壓力表和油進(jìn)閘門上的壓力是否一致,若一致,說明聚合物儲存管已經(jīng)充壓。此時(shí)可以開啟取樣球閥,用樣筒接收取樣球閥排出的廢液3L,此時(shí)接收的是經(jīng)過取樣球閥剪切的聚合物樣品,不采用。
(2)關(guān)閉取樣球閥。經(jīng)取樣球閥剪切排出廢液3L后,關(guān)閉取樣球閥。因取樣閥門完全打開,聚合物儲存管內(nèi)徑與取樣閥門另一側(cè)的井口連接管內(nèi)徑相同,進(jìn)入聚合物儲存管內(nèi)的聚合物就完全不被剪切,此時(shí)通過下面的操作,就可以提取聚合物儲存管內(nèi)的聚合物。
(3)關(guān)閉取樣閥門。關(guān)閉取樣閥門,使聚合物儲存管內(nèi)的聚合物與井口壓力系統(tǒng)完全隔離,為下一步無壓差提取儲存管內(nèi)的聚合物提供保證。
(4)打開取樣球閥。打開取樣球閥,卸掉聚合物儲存管內(nèi)的壓力,當(dāng)壓力表落零后,因聚合物儲存管內(nèi)的聚合物有黏性,聚合物是不會流出來的。
(5)打開平衡閥門。打開平衡閥門,在重力作用下,聚合物儲存管內(nèi)的聚合物就能從取樣球閥無剪切流出來,完成井口聚合物取樣。
如此反復(fù)操作上述閘門、閥門,就能無剪切提取聚合物驅(qū)井口的聚合物,為室內(nèi)聚合物黏度分析提供真實(shí)的聚合物樣品。
優(yōu)化后的聚合物井口取樣流程在明15塊3口聚合物驅(qū)的井口應(yīng)用后,取樣效率明顯提高,完全排除了取樣閥門壓差造成的黏度損失。WM15—2配液池聚合物測試黏度17.7mPa·s,井口流程取樣聚合物測試黏度15.7mPa·s,與取樣閥門取樣黏度2mPa·s相比,黏度數(shù)據(jù)真實(shí)。改進(jìn)后的聚合物井口取樣黏度測試更加準(zhǔn)確,另外2口井的具體測試數(shù)據(jù)也說明這一點(diǎn),見表1。
表1 聚合物井口取樣黏度測試對比mPa·s
(1)利用常規(guī)閘門、球閥、壓力表、高壓注水管等井口配件改進(jìn)聚合物井口取樣流程,優(yōu)化后可實(shí)現(xiàn)井口真實(shí)黏度的聚合物取樣,完全排除了井口閘門剪切造成的聚合物黏度損失。
(2)優(yōu)化后的聚合物井口取樣流程操作簡單,避免了普通聚合物取樣器取樣過程中裝置拆卸的不便,安全可靠,具有推廣意義。
(欄目主持張秀麗)
10.3969/j.issn.1006-6896.2015.6.014