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      調(diào)和槽中蒸汽盤管的滲漏分析及治理

      2015-02-15 06:59:05
      油氣田地面工程 2015年6期
      關(guān)鍵詞:水錘盤管冷凝水

      山西工程技術(shù)學(xué)院

      調(diào)和槽中蒸汽盤管的滲漏分析及治理

      劉曉瑞

      山西工程技術(shù)學(xué)院

      蒸汽盤管用于潤(rùn)滑油調(diào)和槽中油品的加熱,一旦發(fā)生滲漏就會(huì)導(dǎo)致水進(jìn)入油品,出現(xiàn)不合格產(chǎn)品,給生產(chǎn)帶來(lái)嚴(yán)重的影響,甚至?xí)斐删薮蟮膿p失。蒸汽盤管滲漏的原因有兩種,一是磨損,二是水錘現(xiàn)象,控制蒸汽中冷凝水進(jìn)入調(diào)和槽的盤管是解決問(wèn)題的關(guān)鍵。對(duì)蒸汽盤管滲漏問(wèn)題提出整改對(duì)策:在蒸汽運(yùn)行主管道的最低處以及主管的節(jié)點(diǎn)處,安裝冷凝水排放裝置,將運(yùn)行中的冷凝水排在管道外,同時(shí)分支管改成向上出口。對(duì)于重新更新的盤管,在制作時(shí)加大螺旋的角度,避免盤管中存水。整改后,調(diào)和槽蒸汽盤管由原來(lái)的調(diào)和次數(shù)500次發(fā)生滲漏,變?yōu)楝F(xiàn)在調(diào)和次數(shù)1200次時(shí)檢測(cè)出問(wèn)題點(diǎn),延長(zhǎng)了蒸汽盤管使用壽命3倍以上。

      調(diào)和槽;蒸汽;盤管;滲漏;冷凝水;改進(jìn)

      潤(rùn)滑油的生產(chǎn)是將一定比例的基礎(chǔ)油和添加劑在調(diào)和槽中加熱到一定溫度,攪拌混合而成。一般的加熱方法是在調(diào)和槽中布置一圈一圈的蒸汽盤管。蒸汽盤管與油品直接接觸,將蒸汽的熱量傳導(dǎo)給油品,使油品的溫度升高。當(dāng)蒸汽盤管使用一段時(shí)間后會(huì)出現(xiàn)盤管滲漏的情況。一旦發(fā)生滲漏,水就進(jìn)入所調(diào)和的油品內(nèi)致使油品乳化,出現(xiàn)不合格產(chǎn)品。如何預(yù)防蒸汽管滲漏,延長(zhǎng)蒸汽管使用壽命是潤(rùn)滑油調(diào)和廠設(shè)備管理的一項(xiàng)重要工作。

      1 蒸汽在蒸汽管中的流動(dòng)分析

      從蒸汽鍋爐中產(chǎn)生的蒸汽為有一定壓力的飽和蒸汽,蒸汽中沒(méi)有攜帶冷凝水,為比較純的水蒸氣。但隨著蒸汽的移動(dòng),飽和蒸汽向外散發(fā)出一部分熱量,隨之,在蒸汽中也會(huì)攜帶一定量的冷凝水。

      冷凝水在管中隨蒸汽運(yùn)動(dòng)時(shí)一般分為三種情況:第一種為穩(wěn)定型,定量的冷凝水在管道底部隨蒸汽平穩(wěn)運(yùn)行;第二種為冷凝水隨蒸汽的移動(dòng)逐漸增加,越聚越多;第三種為不穩(wěn)定型,冷凝水在局部突然增多,致使部分截面全部為冷凝水。第一種情況與第二種情況管道中的介質(zhì)為氣液兩相流,管道底部主要為液體沖刷磨損,磨損痕跡為較均勻的坑狀。而第三種情況為氣液兩相流紊流狀況,除正常的磨損外,還會(huì)發(fā)生氣液混合流動(dòng)產(chǎn)生的漩渦沖擊,致使蒸汽突遇冷凝水而產(chǎn)生水擊(即水錘),這種情況會(huì)對(duì)管件產(chǎn)生致命的損害。

      2 蒸汽盤管滲漏原因

      2.1 漏水蒸氣管現(xiàn)狀分析

      漏水部位是兩個(gè)直徑為0.1mm的小孔,小孔左右為沖刷的痕跡。蒸汽入口沖刷痕跡為漩渦狀的坑,隨后出現(xiàn)帶狀條形的痕跡。將盤管中間割開后可以看出滲漏小孔周圍的內(nèi)壁狀況。蒸汽進(jìn)入的一邊出現(xiàn)了漩渦狀的沖涮痕跡,說(shuō)明在這個(gè)地方出現(xiàn)了汽液紊流的情況[1]。而在小孔后面,呈帶狀沖涮痕跡,說(shuō)明管道中汽液兩相呈規(guī)則運(yùn)行狀況。

      2.2 磨損

      帶有冷凝水的蒸汽進(jìn)入調(diào)和槽蒸汽管后,其冷凝水在蒸汽管下部隨蒸汽流動(dòng),在流動(dòng)的過(guò)程與下壁產(chǎn)生摩擦,使蒸汽管下壁發(fā)生磨損。磨損與蒸汽攜帶冷凝水的流動(dòng)速度成正比,與蒸汽管材料的耐磨性成反比。磨損的直接原因就是蒸汽中攜帶的冷凝水。

      2.3 水錘

      飽和蒸汽進(jìn)入盤管后,與被擠壓的空氣一起與冷凝水相碰,由于相碰時(shí)氣體速度較大會(huì)與冷凝水?dāng)囋谝黄?,蒸汽、空氣在冷凝水中形成瞬間的氣泡并破裂。在這樣的物理過(guò)程轉(zhuǎn)化中,蒸汽的動(dòng)能全部轉(zhuǎn)化為較大壓強(qiáng)的沖擊力,其頻率很高。這樣大的壓強(qiáng)頻率作用于管壁上會(huì)引起金屬表面局部塑性變形與硬化變脆,產(chǎn)生疲勞現(xiàn)象,金屬表面開始呈蜂窩狀,隨之應(yīng)力更加集中,管壁材料產(chǎn)生剝落現(xiàn)象。在高溫高壓下,冷凝水也會(huì)產(chǎn)生帶電現(xiàn)象。管中的不同部位,因水錘產(chǎn)生溫度差異形成溫差熱電偶,導(dǎo)致金屬表面電解作用,即電化學(xué)腐蝕[2]。

      綜上所述,蒸汽盤管滲漏的原因有兩種,一是磨損,二是水錘現(xiàn)象??刂普羝欣淠M(jìn)入調(diào)和槽的盤管是解決問(wèn)題的關(guān)鍵。

      3 冷凝水產(chǎn)生原因

      3.1 分支管設(shè)計(jì)不正確增加了蒸汽中冷凝水

      從蒸汽鍋爐中產(chǎn)生的蒸汽在運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生冷凝水是正常的現(xiàn)象。但因蒸汽管道設(shè)計(jì)不合理而造成的冷凝水增加是可以避免的。蒸汽管道設(shè)計(jì)不正確情形見(jiàn)圖1(a)。

      分支管的正確設(shè)計(jì):分支管向上出口,如圖1(b)所示,可以減少蒸汽中的冷凝水。

      圖1分支管的連接

      圖2 是潤(rùn)滑油調(diào)和槽中蒸汽管道的不合理設(shè)計(jì)——水平出口,該設(shè)計(jì)容易將冷凝水帶入調(diào)和槽盤管中。

      圖2 蒸汽管道不合理設(shè)計(jì)

      3.2 停止運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生冷凝水

      在停止蒸汽運(yùn)行后所有管道的蒸汽都會(huì)凝聚成水,調(diào)和槽中盤管的冷凝水會(huì)聚在盤管的底部,主管及分支管道中的冷凝水會(huì)聚在管道的最低處,并且會(huì)越聚越多。在每一天開始送汽時(shí),這些積聚的冷凝水會(huì)隨蒸汽一起運(yùn)行。

      4 對(duì)策研究

      (1)減少運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的冷凝水。如圖3所示,在蒸汽運(yùn)行主管道的最低處以及主管的節(jié)點(diǎn)處,安裝冷凝水排放裝置[3],將運(yùn)行中的冷凝水排在管道外,同時(shí)分支管改成向上出口。

      (2)減少停止運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的冷凝水。在調(diào)和槽蒸汽盤管下端增加盤管放水裝置,見(jiàn)圖3。在送蒸汽前放凈調(diào)和槽盤管中的冷凝水,在主管最低處放凈主管中的冷凝水。

      圖3 改進(jìn)措施

      (3)降低蒸汽運(yùn)行速度。在每次開閥送汽時(shí),一定要做到緩緩而開,避免突開閥門產(chǎn)生的蒸汽漩渦。將多個(gè)調(diào)和槽共用一個(gè)疏水器改為一個(gè)調(diào)和槽專用一個(gè)疏水器,并及時(shí)檢修疏水器,讓疏水器有效地發(fā)揮作用,使運(yùn)行的蒸汽流速降到最低。

      (4)建立健全檢測(cè)制度,提前發(fā)現(xiàn)問(wèn)題點(diǎn),做到預(yù)防維修。根據(jù)蒸汽沖涮的特點(diǎn),利用超聲波測(cè)厚儀對(duì)蒸汽盤管進(jìn)行測(cè)量。測(cè)量點(diǎn)間距一般為150mm,對(duì)于皮厚在2mm以下的點(diǎn),進(jìn)行更換維修。要制定出相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn),以對(duì)測(cè)量結(jié)果進(jìn)行判斷。

      (5)對(duì)于重新更新的盤管,在制作時(shí)加大螺旋的角度,避免盤管中存水。

      5 結(jié)論

      按照以上對(duì)策對(duì)蒸汽盤管進(jìn)行整改后,調(diào)和槽蒸汽盤管由原來(lái)的調(diào)和次數(shù)500次發(fā)生滲漏,變?yōu)楝F(xiàn)在調(diào)和次數(shù)1200次時(shí)檢測(cè)出問(wèn)題點(diǎn),經(jīng)維修后繼續(xù)使用。整個(gè)盤管的更換要到調(diào)和次數(shù)為2000次以上,延長(zhǎng)了蒸汽盤管使用壽命3倍以上,有效避免了由于蒸汽管滲漏而引起的質(zhì)量問(wèn)題。

      [1]郭鵬,趙會(huì)軍,慈智,等.基于次聲波法的天然氣管道泄漏檢測(cè)[J].油氣田地面工程,2011,33(8):43-44.

      [2]李銀凱,石剛,李劍.輸油管道泄漏檢測(cè)與定位系統(tǒng)升級(jí)改造[J].油氣田地面工程,2011,30(11):53-54.

      [3]趙淑珍,劉宗信.大型鍋爐房系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究[J].天然氣與石油,2011,29(2):75-78.

      (欄目主持樊韶華)

      10.3969/j.issn.1006-6896.2015.6.031

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