楊光輝, 李洪言, 梁 月
(中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 油氣工程學(xué)院,山東 東營(yíng) 257000)
一勝利油田孤六聯(lián)合站脫水系統(tǒng)技術(shù)改造
楊光輝, 李洪言, 梁 月
(中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 油氣工程學(xué)院,山東 東營(yíng) 257000)
勝利油田開(kāi)發(fā)進(jìn)入了高含水階段后,原油脫水問(wèn)題變得越來(lái)越重要。為解決目前勝利油田孤六聯(lián)合站原油處理系統(tǒng)存在的問(wèn)題,通過(guò)室內(nèi)靜態(tài)脫水試驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)模擬試驗(yàn),得到了原油處理系統(tǒng)脫水率與脫水時(shí)間、脫水溫度、加藥濃度以及破乳劑類型等因素對(duì)脫水效果的影響,提出該聯(lián)合站原油脫水系統(tǒng)技術(shù)改造的兩種不同方案,并進(jìn)行了方案的選擇對(duì)比。
原油脫水;高效分水器;電脫水;沉降脫水
水在原油中有游離水和乳化水兩種存在形式,脫出乳化水比游離水難得多。原油乳狀液在熱力學(xué)上是不穩(wěn)定體系,最終的平衡是兩相分離,最終破乳[1]。目前原油破乳脫水的方法[2-3]主要有化學(xué)破乳劑、重力沉降、加熱、機(jī)械、電脫水等,在生產(chǎn)實(shí)際中通常是上述各種方法綜合應(yīng)用以得到最好的脫水效果和最低的處理成本。
1.1 聯(lián)合站生產(chǎn)現(xiàn)狀
勝利油田孤六聯(lián)合站主要擔(dān)負(fù)著相應(yīng)區(qū)塊的原油、污水及天然氣的綜合處理任務(wù)。設(shè)計(jì)年外輸原油150×104t/a(折合4 000 t/d),原油脫水能力180×104t/a(折合5 000 t/d)。聯(lián)合站共接收283口生產(chǎn)井的產(chǎn)液量。目前進(jìn)站液量20 350 m3/d,油量1 350 t/d。
目前站內(nèi)采用重力沉降和電化學(xué)脫水相結(jié)合的工藝流程,主要流程為來(lái)液由井排閥組進(jìn)入立式油氣分離器,分離后與其他采油廠來(lái)油直接混合后進(jìn)入2座5 000 m3一次沉降罐、1座5 000 m3二次沉降罐進(jìn)行重力沉降脫水,然后經(jīng)脫水泵加壓進(jìn)入加熱爐升溫、電脫水器脫水后,正常流程進(jìn)入1座5 000 m3凈化罐,目前依次進(jìn)3 000 m3沉降罐、2 000 m3凈化油罐,脫水后合格原油外輸至首站。電脫水器脫出水回?fù)街烈淮纬两倒蕖T谶M(jìn)站閥組前添加破乳劑。由一次沉降罐出水去污水站。由油氣分離器分出的天然氣經(jīng)過(guò)配氣站進(jìn)入配氣管網(wǎng)。
進(jìn)站原油屬稠油,原油密度0.965 9 g/cm3,黏度1 887 mPa·s;其他采油廠來(lái)油密度0.91 g/cm3,黏度235 mPa·s;混合后脫水泵進(jìn)口原油密度0.953 4 g/cm3,黏度1 046 mPa·s。目前進(jìn)站壓力0.3 MPa,進(jìn)站溫度40~42 ℃,液量20 350 t/d,綜合含水93%,油量1 350 t/d,氣量18 000 m3/d。其他采油廠原油直接摻入量2 300 t/d,摻稀比1∶1.7,摻稀溫度55 ℃。
1.2 脫水系統(tǒng)存在問(wèn)題
1.2.1 處理后污水含油超設(shè)計(jì)指標(biāo)
該流程處理后污水含油超過(guò)設(shè)計(jì)指標(biāo),不滿足生產(chǎn)需要。目前進(jìn)站污水總量19 000 m3/d,其中主要由5 000 m3一次沉降罐分出污水18 000 m3/d;為保障原油脫水的需要,5 000 m3一次沉降罐原油含水50%,分出的污水含油6 000~8 000 mg/L,有時(shí)甚至超過(guò)10 000 mg/L,與溶氣氣浮裝置的設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)含油3 000 mg/L相比相差較遠(yuǎn);分出污水懸浮物含量1 000 mg/L以上,與溶氣氣浮裝置的設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)懸浮物含量400 mg/L相比相差較遠(yuǎn);目前氣浮裝置的加藥量增加到設(shè)計(jì)值的3倍,才能勉強(qiáng)保障污水站處理后污水的水質(zhì)含油30~40 mg/L達(dá)標(biāo),但處理后污水懸浮物含量100~200 mg/L,仍然無(wú)法達(dá)到50 mg/L的設(shè)計(jì)指標(biāo),并產(chǎn)生大量的污泥,造成二次污染。分析其原因主要有以下兩點(diǎn)。
(1)進(jìn)站區(qū)塊采取注聚開(kāi)發(fā),進(jìn)站原油、摻稀原油物性變差,不利于原油沉降脫水。該站建于1986年,當(dāng)時(shí)原油密度0.945 g/cm3,運(yùn)動(dòng)黏度(50 ℃)905 mPa·s,原油不含聚。自建站以來(lái),相繼投產(chǎn)了一些稠油區(qū)塊,增加了處理難度。到2008年,進(jìn)站原油密度0.965 9 g/cm3,運(yùn)動(dòng)黏度(50 ℃)1 877 mPa·s,即聯(lián)合站進(jìn)站原油物性差。
投產(chǎn)時(shí)使用的摻稀油品,原油密度不足0.87 g/cm3,運(yùn)動(dòng)黏度(50 ℃)87 mPa·s。目前摻入原油隨著注采稠油增加,原油密度達(dá)到0.91 g/cm3,運(yùn)動(dòng)黏度(50 ℃)235 mPa·s,原油物性變得更差,摻稀比從以前的1∶1變?yōu)槟壳暗?∶1.7。即摻稀原油物性變差。
建站時(shí)原油不含聚。2001年區(qū)塊實(shí)施注聚開(kāi)發(fā),來(lái)液中含聚濃度不斷升高。到2008年注聚開(kāi)發(fā)的原油占到進(jìn)站的29%,注聚開(kāi)發(fā)井采出原油含水95.2%,含聚濃度219×10-6,聯(lián)合站沉降罐去污水站污水平均含聚濃度達(dá)到120×10-6,黏度比投產(chǎn)時(shí)增加了1倍。
綜上所述,實(shí)施注聚開(kāi)發(fā),進(jìn)站和摻稀油品性質(zhì)變差,造成原油脫水難度加大,給油氣集輸和污水處理帶來(lái)很大困難。
(2)現(xiàn)有的工藝及設(shè)施處理含聚原油脫水效果變差。首先,立式分離器不適應(yīng)起泡稠油油氣分離。目前聯(lián)合站的氣油比為14 m3/t,隨著注聚開(kāi)發(fā)增加,伴生氣越來(lái)越少,立式分離器體現(xiàn)不出分氣的優(yōu)勢(shì);進(jìn)站采出液含砂量較低,立式分離器體現(xiàn)不出沉砂的優(yōu)勢(shì);另外立式分離器停留時(shí)間短,不適應(yīng)起泡稠油油氣分離,降低了沉降罐的有效容積,影響了沉降分水效果。其次,已建重力沉降設(shè)施處理含聚稠油脫水效果變差。進(jìn)站溫度40 ℃較低,加上罐體不保溫,在沉降時(shí)間9 h的條件下,為保障原油脫水,一次沉降罐出口原油含水控制在50%,分出污水的水質(zhì)受到了很大影響,污水含油6 000~8 000 mg/L,高時(shí)達(dá)10 000 mg/L,超出氣浮裝置進(jìn)口設(shè)計(jì)要求(3 000 mg/L)。原油沉降試驗(yàn)報(bào)告也顯示,在進(jìn)站溫度40 ℃條件下,15 min和120 min分水效果基本一致。以上表明低溫條件下,增加沉降時(shí)間,大罐沉降處理聯(lián)合站含聚稠油脫水效果不明顯。
1.2.2 設(shè)備腐蝕老化
聯(lián)合站電脫水器投產(chǎn)于1986年6月,由于使用年限長(zhǎng),內(nèi)部結(jié)構(gòu)腐蝕老化嚴(yán)重,致使脫水設(shè)備故障率高、運(yùn)行效率低;隨著技術(shù)進(jìn)步,變壓器和整流器等電氣設(shè)施,能耗高,安全性差,不符合現(xiàn)行節(jié)能需要及《原油電脫水器設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求。
2.1 方案一
2.1.1 原油低溫沉降分水可行性研究
在模擬進(jìn)站溫度40 ℃、加藥量20×10-6并且分出污水含油滿足污水處理系統(tǒng)指標(biāo)要求的條件下,進(jìn)行了聯(lián)合站不摻稀原油脫水試驗(yàn)研究,沉降試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表1。
沉降溫度40 ℃,沉降時(shí)間30 min,加現(xiàn)場(chǎng)破乳劑20×10-6,不摻稀原油含水達(dá)到40%,水中含油2 103.9 mg/L;沉降時(shí)間45 min,原油含水沒(méi)有變化,延長(zhǎng)至120 min,原油含水37%,減少不到3%。試驗(yàn)結(jié)果顯示,在進(jìn)站溫度40 ℃的低溫沉降條件下,聯(lián)合站能夠有效地分離大量的游離水,分出后污水中含油也遠(yuǎn)低于污水處理系統(tǒng)的指標(biāo)要求。因此可采用進(jìn)站不加熱的低溫預(yù)分水,在有效地分離大量的游離水后,為后續(xù)加熱沉降分水的減量降耗做好準(zhǔn)備。
表1 沉降試驗(yàn)結(jié)果
2.1.2 高效分水器在現(xiàn)場(chǎng)工況條件下的脫水效果試驗(yàn)
利用高效分水器在現(xiàn)場(chǎng)工況條件下進(jìn)行脫水效果試驗(yàn)。本次試驗(yàn)選用6種藥劑進(jìn)行篩選。試驗(yàn)地點(diǎn)選擇在進(jìn)站閥組摻稀點(diǎn)后的取樣閥處。
試驗(yàn)用裝置容積設(shè)計(jì)參數(shù)為:容積0.3 m3;額定處理量:1 m3/h;設(shè)計(jì)壓力1 MPa;最高工作壓力0.8 MPa;設(shè)計(jì)溫度:100 ℃;容器凈重:1 030 kg。
首先進(jìn)行摻稀的脫水試驗(yàn),進(jìn)站溫度40 ℃,加藥5×10-6,沒(méi)有明顯效果;加大加藥量至20×10-6,15 min停留時(shí)間的現(xiàn)場(chǎng)工況條件下,藥劑KYYC310的脫水效果最好,油水界面清晰,污水呈淺黃色,脫水后原油含水42%,污水含油780 mg/L。
倒換流程后,進(jìn)行不摻稀脫水試驗(yàn)。由于生產(chǎn)的要求,為了抓緊時(shí)間,僅對(duì)摻稀工況時(shí)效果最好的藥劑KYYC310進(jìn)行試驗(yàn)。不摻稀脫水試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2。與摻稀同等加藥濃度20×10-6下原油含水46%,污水含油1 208 mg/L。
表2 不摻稀脫水試驗(yàn)結(jié)果
由高效分水器在現(xiàn)場(chǎng)工況條件下的脫水效果試驗(yàn)結(jié)果來(lái)看聯(lián)合站可采用高效分水進(jìn)行低溫預(yù)分水,分水后原油含水<60%,污水含油<1 500 mg/L。
2.1.3 稠油脫水溫度
(1)原油沉降試驗(yàn)報(bào)告。根據(jù)原油脫水試驗(yàn)報(bào)告,在摻稀油比1∶1.5、進(jìn)站溫度40 ℃的條件下,30 min原油含水36.2%,2 h原油含水25.9%,可以看出,低溫條件下增加沉降時(shí)間脫水效果不明顯。由于溫度是稠油脫水的關(guān)鍵因素,因此低溫預(yù)分水后,需要適當(dāng)提高原油的分水溫度。
(2)升溫脫水現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。實(shí)施了升溫脫水的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。電脫水器脫水溫度由60 ℃提高至70 ℃,將電脫水器帶壓放水回?fù)街炼纬两倒?二次沉降罐試驗(yàn)提溫至55 ℃時(shí),實(shí)現(xiàn)二次沉降罐出口原油含水18%。試驗(yàn)表明,適當(dāng)升溫能有效地提高沉降分水效果。
(3)分水溫度確定。根據(jù)室內(nèi)研究及現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),確定聯(lián)合站摻稀分水的溫度參數(shù),預(yù)分水溫度40 ℃,沉降罐分水溫度55 ℃,電脫水溫度70 ℃。
2.1.4 改造后工藝流程
采用改造后工藝流程為:進(jìn)站液量22 000 m3/d進(jìn)高效分水器,分水后的原油含水60%,進(jìn)換熱器的含水原油由進(jìn)站40 ℃升溫至55 ℃,摻入其他采油廠原油1∶1.5,約2 100 t/d,依次進(jìn)入一次、二次罐沉降,二次罐出口含水20%以內(nèi)。對(duì)含水20%的原油溫度50 ℃升溫至70 ℃后,低含水原油進(jìn)入電脫水器,電脫水器出口合格原油,進(jìn)入凈化油罐儲(chǔ)存,最終外輸至首站。
2.2 方案二
工藝流程采用次沉降罐沉降分水+電脫水器脫水工藝。
油氣分離器分氣后直接進(jìn)入一次沉降罐,進(jìn)行游離水分離至含水60%,污水含油2 000 mg/L,利用已建2 000 m3罐進(jìn)行緩沖,再由提升泵提升后換熱,結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),進(jìn)換熱器的含水原油由進(jìn)站40 ℃確定升溫至55 ℃,摻入海洋油1∶1.5,約2 100 t/d,進(jìn)入二次罐沉降,二次罐出口含水30%以內(nèi)。加熱含水30%的原油溫度由50 ℃升溫至70 ℃后,低含水原油進(jìn)入電脫水器,電脫水器出口合格原油,進(jìn)入凈化油罐儲(chǔ)存,最終外輸至首站。
2.3 方案比選
(1)操作比選。方案一流程短,環(huán)節(jié)少,后續(xù)液量低,但井口回壓會(huì)有所升高;方案二進(jìn)站壓力低,對(duì)集輸影響小,但提升環(huán)節(jié)多,操作復(fù)雜。
(2)能耗比選。方案一加熱能耗比方案二低;方案一液量低,所以脫水泵負(fù)荷小;方案二增加一級(jí)提升;電脫水器運(yùn)行電耗低。
因此綜上所述,推薦方案一。
隨著區(qū)塊實(shí)施注聚開(kāi)發(fā),聯(lián)合站進(jìn)站和摻稀的原油品性明顯變差,原油脫水問(wèn)題變得越來(lái)越重要。本文結(jié)合油田生產(chǎn)實(shí)際,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,針對(duì)該聯(lián)合站存在的問(wèn)題,開(kāi)展了原油脫水靜態(tài)沉降試驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)模擬動(dòng)態(tài)試驗(yàn),提出了適合該聯(lián)合站的兩種原油脫水技術(shù)改造方案。根據(jù)聯(lián)合站生產(chǎn)實(shí)際情況,采用方案一比較合適。
為保障聯(lián)合站分水改造取得更好的效果,配合工藝改造,建議加快進(jìn)行破乳劑篩選和優(yōu)化。
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[責(zé)任編輯] 辛艷萍
2014-11-24
楊光輝(1981—),女,山東平度人,中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院油氣工程學(xué)院教師,碩士,主要從事油氣儲(chǔ)運(yùn)工程安全技術(shù)研究。
10.3969/j.issn.1673-5935.2015.01.009
TE868
A
1673-5935(2015)01- 0028- 03