張芝彬,馬春學(xué),曹恒成,楊云霞
混配土的應(yīng)用
張芝彬,馬春學(xué),曹恒成,楊云霞
【摘要】解釋了鑄造用煤粉發(fā)生自燃的原因;介紹了一種從根本上解決鑄造用煤粉自燃問題的方法;重點(diǎn)描述了混配土混制潮模砂工藝的開發(fā)過程。
潮模砂工藝生產(chǎn)鑄鐵件過程中,為了避免鑄件產(chǎn)生表面粘砂缺陷,并最大程度地降低鑄件的表面粗糙度值,我們?cè)诒WC型砂具備合適透氣性的同時(shí),還要求澆注時(shí)型腔內(nèi)能夠充滿還原性氣氛,這就需要向型砂中添加適量的抗粘砂附加物,其中煤粉是應(yīng)用最普遍的添加劑。
按照J(rèn)B/T9222—2008《濕型鑄造用煤粉》的要求,鑄造用煤粉的揮發(fā)物含量需大于30%。因此,在煤粉的運(yùn)輸、存儲(chǔ)及使用過程中,較高的揮發(fā)分必然與空氣中的氧氣長(zhǎng)期接觸,從而發(fā)生氧化反應(yīng)。氧化反應(yīng)會(huì)發(fā)熱使煤粉溫度升高,而溫度的升高又會(huì)加劇煤粉的進(jìn)一步氧化,當(dāng)散熱條件不良時(shí)會(huì)使熱量不斷集中,最后使溫度達(dá)到煤的燃點(diǎn)而引起煤粉的自燃。據(jù)了解,國(guó)內(nèi)外很多煤粉生產(chǎn)廠、鑄造廠都發(fā)生過煤粉自燃事件,不但帶來了巨額的經(jīng)濟(jì)損失,嚴(yán)重的還會(huì)造成人身傷亡。因此,如何安全有效地利用煤粉成為了鑄造行業(yè)迫切需
要解決的課題。
1. 混配土材料的開發(fā)
科萊恩(中國(guó))化工有限公司緊跟行業(yè)需要,開發(fā)出ECOSIL?系列添加劑,該系列添加劑是一種由鈉化膨潤(rùn)土與高光亮碳煤粉混合而成的鑄造混合添加劑。按照膨潤(rùn)土加入量的不同分別命名為P70、P65、P20,同時(shí)還可以根據(jù)鑄造工廠的需求提供各種比例的混配土,可以根據(jù)一些特殊需求加入淀粉等其他添加物。
目前,在該系列混配土中,P65的應(yīng)用最為廣泛,布蘭博、JF、江淮汽車等較知名的鑄造企業(yè)都已成功應(yīng)用,其特性表現(xiàn)為:
(1)型砂強(qiáng)度建立速度快。
(2)良好的潰散性。
(3)降低型砂結(jié)塊及縮松現(xiàn)象。
(4)避免砂眼的形成。
(5)可有效減少脹砂現(xiàn)象。
2. 混配土使用工藝的開發(fā)
(1)試驗(yàn)通過前期調(diào)研發(fā)現(xiàn),P65混配土最適合我廠潮模橋殼生產(chǎn)線,該生產(chǎn)線使用Eirich DW31/7混砂、HWS造型、15t/h中頻電爐熔煉。拿到混配土樣品后,我們首先進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn),方案見表1。
將兩種方案各混制3碾型砂,每碾制作標(biāo)準(zhǔn)試樣3組,分別測(cè)試其濕壓強(qiáng)度、熱濕拉強(qiáng)度、緊實(shí)率、透氣性、水分,檢測(cè)數(shù)據(jù)見表2。
從表2的結(jié)果看,在水分相近的情況下,兩種試驗(yàn)砂的性能沒有明顯差異,認(rèn)為可以將混配粉應(yīng)用于車間生產(chǎn)驗(yàn)證。
(2)車間生產(chǎn)驗(yàn)證 以保證混砂時(shí)有效成分的加入量不變?yōu)榍疤?,核算出?duì)應(yīng)的膨潤(rùn)土和混配土加入量,在連續(xù)一個(gè)月的試用過程中,我們不斷調(diào)整配方,并將沸騰冷卻床和地坑兩個(gè)除塵口的除塵灰利用起來,不但減少了排放、美化了環(huán)境,且降低了生產(chǎn)成本。表3為配方調(diào)整過程。
從表3中的混砂配方中我們發(fā)現(xiàn),當(dāng)“原用配方”切換為“驗(yàn)證配方1”時(shí),在每碾混砂量提高了10%,總粉料量下降了4%的情況下,型砂性能卻可以一直保持穩(wěn)定,這就是混配土優(yōu)點(diǎn)之一,即混配土的密度大于煤粉的密度,除塵損失減少,提高了利用率。
通過連續(xù)試用,我們發(fā)現(xiàn)型砂性能、鑄件質(zhì)量穩(wěn)定,圖1反映了型砂性能的變化情況(圖中日期為27天連續(xù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間)。
在混配土工藝開發(fā)成功后,該車間已經(jīng)連續(xù)使用混配土十個(gè)多月,期間我們以保證型砂質(zhì)量為前提,不斷降低混配土加入量,增加除塵灰的加入量,以求降低生產(chǎn)成本,目前,混砂工藝基本穩(wěn)定在混配土66kg+膨潤(rùn)土12kg+除塵灰30kg,混砂成本得到進(jìn)一步降低。
表1 混砂試驗(yàn)方案
表2 混砂檢驗(yàn)數(shù)據(jù)
表3 配方調(diào)整過程?。╧g)
3. 成本核算
計(jì)算“原用配方”和“最終配方”的成本,噸型砂分別為20.93元和19.09元,不但每噸型砂降低了1.84元,而且加料工位減少了1名操作工人;除塵灰排放量大大減少,車間環(huán)境得到進(jìn)一步改善,取得了良好的社會(huì)效益;混砂效率提高了10%。因此,使用混配土的綜合效益更好。
4. 鑄件質(zhì)量
長(zhǎng)期跟蹤試生產(chǎn)件,觀察經(jīng)過相同清理工藝清理過的試驗(yàn)件,其表面質(zhì)量良好(見圖2),鑄件廢品率略有下降。
(1)混配土替代煤粉的混砂工藝,徹底消除了煤粉自燃的隱患。
(2)混配土替代煤粉的混砂工藝,在提高了混砂效率的同時(shí)也提高了粉料的利用率,減少了污染,降低了生產(chǎn)成本。
(3)未來,如果能建成罐車運(yùn)輸、料罐存儲(chǔ)使用的模式,企業(yè)的工藝水平和管理水平會(huì)得到進(jìn)一步提高。
圖 1
圖 2
20150123
作者簡(jiǎn)介:張芝彬、馬春學(xué)、曹恒成、楊云霞,中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南鑄鍛中心。