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      愛協(xié)林5-4鹽浴多用爐貝氏體淬火總結

      2015-02-23 07:19:40劉久成
      金屬加工(熱加工) 2015年5期
      關鍵詞:套圈貝氏體碳化物

      劉久成

      愛協(xié)林5-4鹽浴多用爐貝氏體淬火總結

      劉久成

      高碳鉻軸承鋼經(jīng)等溫淬火后組織為:下貝氏體+(少量馬氏體)+未溶解碳化物+殘留奧氏體(通常認定<3%)。嚴格意義上來講,不存在百分之百的貝氏體轉變。

      與一般(馬氏體)淬火比較,高碳鉻軸承鋼采用等溫淬火具有:①產(chǎn)品高的尺寸穩(wěn)定性。②產(chǎn)品優(yōu)良的力學性能,如抗彎強度、沖擊韌度,并且熱應力低,變形小。③產(chǎn)品淬火后零件表面呈壓應力,從而提高了軸承的使用壽命和可靠性,可在工作條件惡劣,如受高沖擊負荷的鐵路、軋機、礦山、采煤和鉆機等條件下工作。④產(chǎn)品馬氏體及貝氏體對比:產(chǎn)品馬氏體組織強度高,但韌性低,畸變量大。

      1. 毛坯要求及設備情況

      采用等溫淬火時,毛坯需經(jīng)碳化物細化處理,通常選用正火和快速退火,要求退火組織為1~2級,GCr18Mo/ GCr15/ SKF6/SKF7退火硬度為179~217HBW。

      設備選用5-4鹽淬多用爐,鹽槽容量30t,淬火冷卻介質(zhì)為55%KNO3+45%NaNO2,介質(zhì)溫度230℃,等溫時間4~6h。

      2. 工藝過程

      等溫淬火加熱溫度比一般淬火溫度高20~30℃,淬火及等溫后需經(jīng)70~80℃熱水清洗。對于大型軸承零件需進行二次等溫穩(wěn)定回火處理,用以徹底消除淬火應力。

      工藝流程:毛坯鍛造→正火→退火→車加工→產(chǎn)品裝爐→進爐加熱→出爐淬火→回火等溫→產(chǎn)品風冷→產(chǎn)品清洗→產(chǎn)品卸爐→硬度檢測→橢圓檢測→橢圓整形→整形回火→橢圓檢測→頂形回火→橢圓檢測→成品發(fā)貨。

      3. 產(chǎn)品漲大情況

      筆者通過大量產(chǎn)品試驗,穩(wěn)定的貝氏體淬火后,產(chǎn)品漲大量范圍一般在2.5‰~3‰。當然漲大量的多少跟產(chǎn)品的材料、形狀、退火狀態(tài)、有效壁厚、淬火工藝等都有關系。

      穩(wěn)定的貝氏體淬火時,根據(jù)產(chǎn)品的漲大量經(jīng)驗,熱處理前的套圈給磨加工的留量可以控制在最少,比如FC4054170/01在熱處理前給磨加工的留量是“零”,因為產(chǎn)品熱處理后漲大的量足夠磨削,大大提高了磨加工的效率。

      4. 常見問題分析

      (1)局部軟點,可能是與冷卻不足、加熱不足、鍛造缺陷、臟物覆蓋、原始材料等有關。

      舉例分析:FC3652168/01,產(chǎn)品壁厚12m m,產(chǎn)品擺放方式為花擺,產(chǎn)品工藝:加熱865℃×恒溫18min后淬火,等溫溫度為225℃×保溫4h。

      分析:檢測產(chǎn)品硬度,端面硬度59~60HRC。端面壓點硬度正常為59~60HRC,但個別產(chǎn)品端面局部55~57HRC,金相分析此處存在少量托氏體組織,端面局部貧碳,用打磨機繼續(xù)打磨0.6mm左右,其端面硬度均勻一致為59~60HRC。由此判斷產(chǎn)品局部貧碳,造成淬火后硬度低。

      (2)淬火后端面硬度正常59~60HRC,溝道硬度低,50HRC左右。產(chǎn)品原始碳化物帶狀分布嚴重,導致碳化物分布不均勻,帶間碳化物含量高,帶外碳化物含量低。

      舉例說明:FC72104380/01,產(chǎn)品壁厚30m m,產(chǎn)品擺放方式為花擺,產(chǎn)品工藝:加熱878℃×恒溫45min后淬火,等溫溫度225℃×等溫4h。

      檢測產(chǎn)品硬度,端面59~

      60HRC,產(chǎn)品漲大量約0.5‰。但產(chǎn)品溝道硬度50HRC左右,把套圈切割后進行組織分析,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品溝道處存在大量托氏體,并且?guī)钕喈攪乐兀纱伺袛嗍且虍a(chǎn)品帶狀引起溝道硬度不足。

      (3)料盤最上端一層套圈漲大量不規(guī)則,出現(xiàn)錐形漲大,一面漲得大些,另一面小些。

      原因:套圈在由加熱室到鹽槽轉移過程中,最上層套圈溫降太大,導致淬火時上下溫度不一致,漲大量出現(xiàn)差別。

      (4)客戶投錯產(chǎn)品材料。把Gr15錯投成Gr15SiMn,若進行貝氏體等溫淬火,則產(chǎn)品會直接報廢。若想挽救,應把此材料產(chǎn)品按馬氏體工藝進行加熱保溫,再按貝氏體等溫溫度進行淬火等溫,貝氏體轉變時間長,所以等溫時間也一定要長,其漲大量基本滿足要求。

      (5)原材料碳化物液析對軸承套圈淬火的不利影響。碳化物液析屬于三角晶系碳化物,硬度極高,它的存在會使軸承零件在熱處理過程中容易產(chǎn)生淬火裂紋。在使用過程中,處于表面層的液析碳化物易剝落而成為磨損的起源,顯著降低軸承零件的耐磨性;處于內(nèi)部的液析碳化物和脆性夾雜物一樣是疲勞裂紋的起源,顯著降低軸承零件的疲勞壽命。碳化物帶狀組織是鋼液在凝固過程中形成的結晶偏析(晶間偏析),軋制延伸后,冷卻過程中高濃度區(qū)域析出大量過剩的二次碳化物,從而形成黑白(高低碳)相間的碳化物條帶組織。隨著碳化物帶狀偏析程度的加劇,淬火加熱時過熱敏感性增加,高低碳帶之間的顯微硬度差加大,接觸疲勞壽命下降。

      (6)碳化物細化對軸承使用壽命的有利影響。鋼碳化物細化有利于晶粒細化和基體濃度的均勻性,而晶粒細化與碳化物細化均利于提高接觸疲勞壽命,其中晶粒細化起主要作用。預備處理工藝為580℃×1.5h高溫回火,高溫回火后的金相組織為回火索氏體+粒狀珠光體。淬火后殘留奧氏體含量有所增加,晶粒度也得到了明顯的細化,達到了雙細化的目的,因此疲勞壽命有明顯地提高。

      20150114

      作者簡介:劉久成,唐山亞捷機械有限公司。

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