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      模塊化SNCR脫硝技術(shù)在循環(huán)硫化床鍋爐上的應(yīng)用分析

      2015-02-27 09:04:12務(wù)
      應(yīng)用能源技術(shù) 2015年5期
      關(guān)鍵詞:還原劑尿素煙氣

      馬 務(wù)

      (大唐科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司,北京 100048)

      模塊化SNCR脫硝技術(shù)在循環(huán)硫化床鍋爐上的應(yīng)用分析

      馬 務(wù)

      (大唐科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司,北京 100048)

      設(shè)計(jì)了一套模塊化SNCR脫硝系統(tǒng),在兩臺(tái)循環(huán)流化床鍋爐上進(jìn)行了實(shí)際應(yīng)用,分析了影響脫硝效率的主要因素和調(diào)整措施;鍋爐在100%和85%負(fù)荷下,氮氧化物的排放分別70和53 mg/Nm3,均在國家規(guī)定的100 mg/Nm3以下,脫硝效率分別為53.3%和63.5%,各個(gè)工況下,鍋爐煙氣的氨逃逸均在8 mg/Nm3以下。

      循環(huán)硫化床鍋爐;脫硝效率;選擇性非催化還原技術(shù);模塊化

      0 引 言

      我國是一個(gè)以煤炭為主要能源的國家,煤在一次能源中占75%,其中84%以上是通過燃燒方法利用的。煤燃燒所釋放出的氮氧化物(NOx),是造成大氣污染的主要污染源之一[1-2]。一方面,NOx會(huì)對(duì)神經(jīng)中樞產(chǎn)生影響,并可能破壞大氣層;另一方面,NOx又是形成酸雨的主要因素,造成環(huán)境污染和經(jīng)濟(jì)損失。因此,合理、高效、文明地利用有限的煤炭資源,開發(fā)低排放燃燒技術(shù)和降低NOx排放量是現(xiàn)在急需解決的問題[3-5]。

      目前,降低NOx排放量的煙氣脫硝技術(shù)主要有選擇性催化還原法(SCR)脫硝技術(shù)和非選擇性催化還原法(SCR)脫硝技術(shù)。SCR技術(shù)的特點(diǎn)是脫除效率高,運(yùn)行可靠,缺點(diǎn)是系統(tǒng)復(fù)雜,投資大,催化劑需定期更換且容易失效,一般用于NOx產(chǎn)量較高的煤粉爐;SNCR技術(shù)的特點(diǎn)是設(shè)備簡(jiǎn)單,投資小,適用于NOx產(chǎn)量較低的CFB鍋爐[6-7]。

      1 原理概述

      SNCR技術(shù)是指在不用催化劑的情況下,將氨氣或尿素等還原劑噴入爐內(nèi)與NOx進(jìn)行選擇性反應(yīng)。還原劑噴入爐膛溫度為800~1 250 ℃的區(qū)域,該還原劑與煙氣中的NOx進(jìn)行反應(yīng)生成氮?dú)夂退甗8-9],該方法是以爐膛為反應(yīng)器。

      在800~1 250 ℃范圍內(nèi),NH3或尿素還原NOx的主要反應(yīng)為:

      氨水為還原劑:

      尿素為還原劑:

      不同還原劑有不同的反應(yīng)溫度范圍,此溫度范圍稱為溫度窗口。當(dāng)反應(yīng)溫度過高時(shí),由于氨的分解會(huì)使NOx還原率降低,另一方面,反應(yīng)溫度過低時(shí),氨的逃逸增加,也會(huì)使NOx還原率降低[10]。

      2 系統(tǒng)介紹

      2.1 鍋爐參數(shù)

      某熱電廠有兩臺(tái)型號(hào)為:DG450/9.81-1型循環(huán)流化床鍋爐。鍋爐型式為:高壓自然循環(huán)汽包爐。特點(diǎn)為:?jiǎn)螤t膛、平衡通風(fēng)、全鋼架支吊方式。鍋爐采用循環(huán)流化床燃燒技術(shù),在燃用設(shè)計(jì)煤種時(shí),能夠在30%~100%負(fù)荷范圍內(nèi)穩(wěn)定運(yùn)行,循環(huán)物料的分離采用2個(gè)汽冷式旋風(fēng)分離器。鍋爐設(shè)計(jì)排煙溫度為130 ℃,鍋爐設(shè)計(jì)效率91.2%。爐膛出口煙溫760~890 ℃,氮氧化物出口濃度102~176 mg/Nm3(標(biāo)態(tài)、干基、6%O2)。

      表1 鍋爐設(shè)計(jì)燃料特性表

      表2 鍋爐煙氣參數(shù)表

      2.2 脫硝系統(tǒng)

      脫硝系統(tǒng)采用尿素作為還原劑,主要分為尿素溶液制備、輸送和噴射三部分。尿素溶液制備系統(tǒng)主要有尿素溶解罐、溶液輸送泵、尿素溶液儲(chǔ)罐及相關(guān)管道閥門儀表組成,主要功能是制備50%質(zhì)量濃度的尿素溶液;尿素溶液輸送系統(tǒng)采取模塊化設(shè)計(jì)供貨,有稀釋水模塊、高流量循環(huán)模塊、背壓模塊、計(jì)量模塊和分配模塊組成,其功能是將50%質(zhì)量濃度的尿素溶液稀釋成5%~10%質(zhì)量濃度的尿素溶液,并送至鍋爐平臺(tái)附近;稀釋后的尿素溶液經(jīng)霧化后由噴槍送入鍋爐旋風(fēng)分離器進(jìn)口煙道。系統(tǒng)流程如下圖1所示。

      圖1 脫硝系統(tǒng)流程圖

      模塊化設(shè)備的優(yōu)點(diǎn)是功能相似的管路及組件集成為統(tǒng)一模塊,功能集中程度高,流程控制更加清晰,并減少與現(xiàn)場(chǎng)的交叉施工,方便工程應(yīng)用。

      3 運(yùn)行情況

      兩臺(tái)爐公用一套尿素溶液制備系統(tǒng)、高流量循環(huán)模塊及背壓模塊,每臺(tái)爐有一套稀釋水模塊和計(jì)量模塊,兩套分配模塊,每個(gè)分配模塊對(duì)應(yīng)六支噴槍,每臺(tái)爐共12支噴槍,每個(gè)噴槍有三條管路,分別是尿素溶液管路、霧化空氣管路和冷卻空氣管路,霧化空氣的作用是將尿素溶液霧化成顆粒狀液滴,便于在分離器內(nèi)受熱分解,冷卻空氣的作用是壁面噴槍本體溫度過高,影響正常運(yùn)行。脫硝系統(tǒng)不同負(fù)荷下的運(yùn)行數(shù)據(jù)見表3。

      表3 脫硝系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)表

      尿素溶液儲(chǔ)罐里50%質(zhì)量濃度的溶液由高流量循環(huán)模塊以5倍的循環(huán)倍率輸送至計(jì)量模塊,計(jì)量模塊根據(jù)鍋爐運(yùn)行情況,通過電動(dòng)調(diào)節(jié)閥控制所需尿素溶液流量,其余的溶液由背壓模塊返回尿素溶液儲(chǔ)罐,稀釋水模塊將系統(tǒng)所用稀釋水輸送至計(jì)量模塊稀釋水管路,在計(jì)量模塊內(nèi)與50%尿素溶液混合,配置成5%~10%質(zhì)量濃度的尿素溶液,最后由分配模塊送至噴槍,溶液經(jīng)霧化后進(jìn)入循環(huán)流化床鍋爐旋風(fēng)分離器內(nèi),與煙氣進(jìn)行反應(yīng)。

      鍋爐在不同負(fù)荷下的運(yùn)行數(shù)據(jù)見表4。

      表4 鍋爐運(yùn)行參數(shù)表

      可以看出,鍋爐在100%和85%負(fù)荷下,氮氧化物的排放分別70和53 mg/Nm3,均在國家規(guī)定的100 mg/Nm3以下,脫硝效率分別為53.3%和63.5%,各個(gè)工況下,鍋爐煙氣的氨逃逸均在8 mg/Nm3以下。

      4 影響因素

      4.1 反應(yīng)溫度

      SNCR脫硝反應(yīng)過程受溫度的影響較大,當(dāng)反應(yīng)溫度超過1 000 ℃時(shí),氨氣被氧化成NOx,氧化反應(yīng)起主導(dǎo);反應(yīng)溫度低于1 000 ℃時(shí),氨氣與NOx的還原反應(yīng)占主導(dǎo),但反應(yīng)速率降低,易造成未反應(yīng)的氨氣逃逸過高。SNCR脫硝反應(yīng)的過程是上述兩類反應(yīng)相互競(jìng)爭(zhēng)、共同作用的結(jié)果,選取合適的溫度條件是提高脫硝效率的關(guān)鍵,圖2是脫硝效率隨溫度的變化曲線,由圖中可以看出,當(dāng)反應(yīng)溫度在850~1 000 ℃時(shí),脫硝效率較高。

      圖2 脫硝效率隨反應(yīng)溫度的變化曲線

      4.2 停留時(shí)間

      停留時(shí)間指的是還原劑在爐內(nèi)完成與煙氣的混合、液滴蒸發(fā)、熱解成NH3、NH3轉(zhuǎn)化成游離基NH2、脫硝化學(xué)反應(yīng)等全部過程所需要的時(shí)間。

      延長反應(yīng)區(qū)域內(nèi)的停留時(shí)間,有助于反應(yīng)物質(zhì)擴(kuò)散傳遞和化學(xué)反應(yīng),提高脫硝效率。當(dāng)合適的反應(yīng)溫度窗口較窄時(shí),部分還原反應(yīng)將滯后到較低的溫度區(qū)間,較低的反應(yīng)速率需要更長的停留時(shí)間以獲得相同脫硝效率。當(dāng)停留時(shí)間超過1 s時(shí), 易獲得較高的脫硝效果。循環(huán)流化床鍋爐煙氣自旋風(fēng)分離器入口到鍋爐在熱器之間,在該段行程內(nèi)的時(shí)間在2 s以上,可以達(dá)到較高的脫硝效率。

      4.3 氨氮比

      氨氣與NO的理論化學(xué)反應(yīng)當(dāng)量比為1∶1,但由于部分NH3被氧化成二氧化氮等其他類型的NOx,以及小部分未反應(yīng)的NH3隨煙氣排入大氣。因此,實(shí)際應(yīng)用中需要更多的還原劑噴入爐膛才能達(dá)到較理想的脫硝效率。此外,當(dāng)原始NOx濃度較低時(shí),脫硝還原化學(xué)反應(yīng)動(dòng)力降低,為達(dá)到相同的脫硝效率,需要噴入爐內(nèi)更多的還原劑參與反應(yīng)。圖3是不同氨氮比下,脫硝效率隨反應(yīng)溫度的變化曲線,可以看出,不同氨氮比下,均有一個(gè)使脫硝效率最高的反應(yīng)溫度,氨氮比越高,脫硝效率越高,氨氮比在2以上時(shí),脫硝效率增加的不明顯;循環(huán)流化床鍋爐的氨氮比一般取1.3~2之間。

      圖3 不同氨氮比下的脫硝效率

      實(shí)際運(yùn)行中,也可以通過對(duì)脫硝設(shè)備運(yùn)行參數(shù)的調(diào)整來達(dá)到更高的脫硝效果。當(dāng)反應(yīng)區(qū)域溫度較低時(shí),可以增大分配模塊霧化空氣管路的壓力,減小尿素溶液液滴的粒徑,使反應(yīng)易于進(jìn)行;反之,則可以較小分配模塊霧化空氣管路的壓力,增大尿素溶液液滴的粒徑,增加反應(yīng)所需的氣化潛熱。

      5 結(jié)束語

      由于SNCR脫硝技術(shù)對(duì)溫度要求比較高,而循環(huán)流化床鍋爐的運(yùn)行特點(diǎn)可以保證還原劑可以在合適、均勻的溫度區(qū)間內(nèi)與鍋爐煙氣進(jìn)行反應(yīng)。在本文所述的循環(huán)流化床鍋爐中,SNCR系統(tǒng)的脫硝效率在各個(gè)工況下可以達(dá)到50%以上,保證NOx排放在100 mg/Nm3的國家標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)。

      [1] 劉洪濤,牛勝利,韓奎華,等. 非催化煙氣還原脫硝法脫硝特性的實(shí)驗(yàn)研究[J]. 動(dòng)力工程,2009,29(9):850-853.

      [2] 郝吉明,王書肖,陸永琪. 燃煤二氧化硫污染物控制技術(shù)手冊(cè)[M]. 北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2001.

      [3] 段傳和,夏懷祥,等. 選擇性非催化還原法(SNCR)煙氣脫硝[M]. 北京:中國電力出版社,2012.

      [4] 黃 中,高洪培,孫獻(xiàn)斌,等. 最新環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)下對(duì)循環(huán)硫化床鍋爐環(huán)保性的再認(rèn)識(shí)[J]. 電站系統(tǒng)工程,2012,28(6):13-16.

      [5] 王岳軍,劉學(xué)炎. SNCR脫硝技術(shù)在循環(huán)硫化床中的應(yīng)用[J]. 環(huán)境工程,2013,31(1):59-62.

      [6] 曾德醒. SNCR脫硝技術(shù)在循環(huán)硫化床鍋爐中的應(yīng)用[J]. 科技與生活,2010(20):119.

      [7] 羅朝暉,王恩祿. 循環(huán)硫化床鍋爐選擇性非催化還原技術(shù)及其脫硝系統(tǒng)的研究[J]. 動(dòng)力工程,2008,28(3):442-446.

      [8] 吳 迪,張光學(xué),池作和,等. 循環(huán)硫化床鍋爐SNCR還原劑噴射系統(tǒng)布置方式研究[J]. 電站系統(tǒng)工程,2012,28(5):14-17.

      [9] 沈伯雄,劉 亭,韓永富. 選擇性非催化還原脫除氮氧化物的影響因素分析[J]. 中國電機(jī)工程學(xué)報(bào),2008(23).

      [10] 韓奎華,路春美,王永征,等. 選擇性非催化還原脫硝特性試驗(yàn)研究[J]. 中國電機(jī)工程學(xué)報(bào),2008(14):80-85.

      Analysis of the Modular SNCR Denitrification TGechnology in the CFB Boiler

      MA Wu

      (Datang Technology Industry Group Co., Ltd. Beijing 100048, China)

      Designed a modular SNCR denitrification system which was applied on two CFB boiler, analysed the main factors and adjustment measures which influenced the denitrification efficiency. With the 100% and 85% load, the average denitrification efficiency of the system are 53.3% and 63.5%, under variable conditions, the average ammonia escape concentration are 8 mg/Nm3below.

      CFB boiler; Denitrification efficiency; Selective Non-Catalytic Reduction; Modular

      2015-03-28

      2015-04-15

      馬 務(wù)(1988-)男,大唐科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司,碩士,從事火電廠污染物控制方向的研究。

      10.3969/j.issn.1009-3230.2015.05.008

      TK229.4

      B

      1009-3230(2015)05-0019-04

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