◎劉昕 周志權(quán) 陳頡 王志剛
火電廠鍋爐微油等離子復(fù)合點火技術(shù)及其改造思路
◎劉昕 周志權(quán) 陳頡 王志剛
火電廠鍋爐應(yīng)用傳統(tǒng)點火方式其耗油量較大,為有效控制機組耗油,提高火電廠鍋爐運行效益,多對其進行微油等離子復(fù)合點火技術(shù)改造。在分析火電廠鍋爐等離子點火、微油點火與復(fù)合點火技術(shù)的基礎(chǔ)上,對鍋爐微油等離子點火技術(shù)改造思路進行分析。實踐證明,通過進行復(fù)合點火技術(shù)改造,機組運行節(jié)油效果明顯,運行操作靈活,有效保障了鍋爐運行的安全性及經(jīng)濟性。
某大型火電廠裝機容量為2100MW,配備一臺300MW發(fā)電機組與三臺600MW發(fā)電機組,為實現(xiàn)鍋爐點火耗油量節(jié)約,對機組3號與4號鍋爐點火方式改造為等離子點火形式。在電站運行初期,為保障點火順利應(yīng)用專用點火用煤進行點火操作。采取等離子點火方式在機組啟動與運行過程中實現(xiàn)了燃油節(jié)約,切實降低了電站運行成本。然而隨著調(diào)撥專用點火用煤供應(yīng)不穩(wěn)定,點火用煤煤質(zhì)出現(xiàn)了較大變化,煤質(zhì)灰分增多、發(fā)熱量低等問題突出,采取等離子點火進行鍋爐啟動其穩(wěn)定性喪失。為確保鍋爐點火穩(wěn)定性,降低單機運行成本,進行火電廠鍋爐點火技術(shù)改造,成為了鍋爐運行研究的主要問題。
等離子點火技術(shù)屬于一種無油點火技術(shù),其通過小能量等離子電弧進行煤粉氣流直接點燃,應(yīng)用煤取代了傳統(tǒng)油點火方式,提高了鍋爐啟動的穩(wěn)定性,在一定程度上保障了鍋爐低負荷穩(wěn)燃運行。等離子點火技術(shù)研究始于上世紀六十年代,經(jīng)過長時間的研究與實踐,等離子點火技術(shù)逐漸成熟并獲得推廣應(yīng)用。在該火電廠鍋爐運行中采取等離子點火技術(shù),在應(yīng)用調(diào)撥專用點火用煤的情況下獲得良好效果。隨著調(diào)撥專用點火用煤質(zhì)量下降,且受等離子發(fā)生器點火功率低、增溶空間存在限制等因素影響,應(yīng)用等離子點火方式已無法滿足鍋爐啟動的現(xiàn)實要求,為此,需要探索新型的點火技術(shù)。
微油點火技術(shù)是在等離子點火技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展而來,其點火原理采取等離子分級點燃與逐級放火原理,通過設(shè)置特殊結(jié)構(gòu)微油槍被裝置極少量油,進行油霧化與燃燒操作,通過霧化燃燒所實現(xiàn)的熱量取代等離子弧熱量,從而通過微油方式實現(xiàn)煤粉氣流點燃與穩(wěn)燃。在火電廠鍋爐運行中采取微油點火技術(shù),其設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單,操作維護便捷,應(yīng)用成本較低,逐漸發(fā)展為主要的鍋爐點火技術(shù)。一般而言,微油點火技術(shù)其微油槍熱裝置功率多設(shè)計為465.2KW,明顯優(yōu)于等離子發(fā)生器的100KW功率。此外,應(yīng)用微油槍,其熱功率通過技術(shù)優(yōu)化還可以增加。因其熱功率較高,從而打破了煤種限制。微油點火在應(yīng)用中能夠有效提高粉煤燃燒效率,在點火初期,粉煤燃盡率則達80%以上,且應(yīng)用其點火方式煤層燃燒穩(wěn)定性良好,點火安全性較好。
考慮到火電廠3號鍋爐與4號鍋爐應(yīng)用等離子點火方式,通過現(xiàn)有煤質(zhì)進行點火其穩(wěn)定性不足,進行微油點火技術(shù)改造成為了火電廠發(fā)展所面臨的實際問題。進行鍋爐點火方式改造,經(jīng)過技術(shù)研究提出兩種方案,第一種技術(shù)方案為對下層磨煤機燃燒器直接進行技術(shù)改造,其方案可以實現(xiàn)鍋爐順利點火目標,但其個改造需要將4臺煤粉燃燒器進行全部改造,設(shè)置為微油點火燃燒器裝置,其整體改造成成本相對較高。第二種技術(shù)方案要求進行等離子發(fā)生器拆除,通過應(yīng)用等離子燃燒器并進行微油點火裝置安裝。拆除等離子發(fā)生器后要求在調(diào)峰與停爐時進行投油作業(yè),導(dǎo)致一定燃油消耗。綜合考慮技術(shù)方案,決定在等離子燃燒器基礎(chǔ)上進行微油點火改造,保留等離子發(fā)生器,采取等微油等離子復(fù)合點火方式。
針對4號鍋爐采取微油等離子復(fù)合點火技術(shù)改造,為確保節(jié)油效果最優(yōu),在改造過程中針對燃燒器本體、壓縮空氣系統(tǒng)、助燃風(fēng)系統(tǒng)與燃油系統(tǒng)等進行了小范圍改造,并對其裝置及系統(tǒng)邏輯進行變更。改造重點在于等離子發(fā)生器與微油槍復(fù)合邏輯實現(xiàn)。在改造初期,其改造思路為:當(dāng)鍋爐兩臺微油槍滅火時磨煤機應(yīng)停止運行,避免出現(xiàn)爐膛爆炸事故。然而依據(jù)實踐經(jīng)驗分析,在確保兩臺微油槍在同一時間滅火的基礎(chǔ)上,等離子發(fā)生器處于投運狀態(tài)則可以確保燃燒穩(wěn)定性,此時進行投油助燃操作,可以確保爐膛燃燒保持較高穩(wěn)定性。綜合分析并科學(xué)設(shè)計后形成復(fù)合邏輯設(shè)計方案,其邏輯示意圖如下:
圖1:微油等離子復(fù)合跳磨煤機邏輯示意圖
為確保改造后點火效果,試驗點火燃燒器實際性能,在操作過程中采取水分高、熱值低的煤質(zhì)進行試驗。在點火操作時,等離子發(fā)生器發(fā)暫時處于備用狀態(tài),投入四臺微油槍進行點火作業(yè),進行爐膛壓力波動值測試,發(fā)現(xiàn)其波動超出±300Pa,火焰呈現(xiàn)出棕紅色,說明僅僅采取微油槍點火方式,其功率難以確保煤粉穩(wěn)定燃燒。此后,投入四臺等離子發(fā)生器,測試爐壓力波動,結(jié)果顯示爐膛壓力波動值為±200Pa,火焰顏色表現(xiàn)為亮色,說明復(fù)合點火方式產(chǎn)生了一定作用。此后,運行人員在分析爐膛出口溫度與爐內(nèi)燃燒狀態(tài)的基礎(chǔ)上,逐漸停止微油槍運行,最后僅保持兩臺微油槍與四臺等離子發(fā)生器進行助燃操作,機組順利啟并網(wǎng),鍋爐升溫升壓過程穩(wěn)定性良好,滿足了設(shè)計要求。采取復(fù)合點火方式,整套機組啟動花費14.05h,共計耗油量為11.4t,相對等離子伴大油槍點火方式節(jié)約了約46t油。
4號鍋爐實現(xiàn)微油等離子復(fù)合點火技術(shù)改造后,效果良好且達到了設(shè)計要求,進行3號鍋爐改造作業(yè)。3號鍋爐改造初期進行微油槍出力參數(shù)設(shè)定,設(shè)計為150kg/ h,選擇常規(guī)煤質(zhì)進行點火作業(yè)。試驗發(fā)現(xiàn)改造后其鍋爐點火燃燒不夠充分。采取技術(shù)改造進行霧化片改造,微油槍出力參數(shù)達到220kg/h,點火操作實現(xiàn)了機組平穩(wěn)啟動并網(wǎng)。
在完成鍋爐微油等離子復(fù)合點火技術(shù)改造后,為進一步提高節(jié)油效果,在機組低負荷助燃與停機操作過程中,運行人員在操作中盡量應(yīng)用等離子發(fā)生器,在一定程度上降低了微油點火耗油量,改造后機組在長時間運行中,為火電廠節(jié)約了大量能源,且點火技術(shù)應(yīng)用的穩(wěn)定性良好,降低了鍋爐爆燃事故,其綜合效益良好。
火電廠鍋爐點火方式直接關(guān)系著鍋爐啟動并網(wǎng)的穩(wěn)定性與安全性,應(yīng)用傳統(tǒng)點火方式耗油量較大,為切實降低機組啟動耗油量,提高火電廠鍋爐運行綜合效益,對火電廠鍋爐新型點火技術(shù)進行探索。隨著煤質(zhì)質(zhì)量下降,簡單應(yīng)用等離子點火方式其難以滿足點火燃燒的設(shè)計要求,結(jié)合案例,提出微油等離子復(fù)合點火技術(shù)改造,并對其改造方案及改造思路進行探索。實踐證明,通過微油等離子復(fù)合點火技術(shù)改造,火電廠鍋爐運行能耗獲得大幅降低,點火啟動穩(wěn)定性與安全性良好,綜合效益顯著。
(作者單位:煙臺龍源電力技術(shù)股份有限公司)