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      印度某電廠汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子抱軸事故案例分析

      2015-03-14 01:09:36包立炯
      機(jī)電信息 2015年12期
      關(guān)鍵詞:盤車汽封軸封

      包立炯

      (上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計(jì)研究院,上海200240)

      0 引言

      近年來(lái)印度經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng),電力需求也隨之不斷增加,尤其是印度北部,電力短缺現(xiàn)象嚴(yán)重,經(jīng)常性的停電嚴(yán)重制約了當(dāng)?shù)氐墓I(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。本文所述電廠項(xiàng)目由當(dāng)?shù)氐囊患忆撹F廠出資籌建,用作自備電廠,以滿足鋼鐵廠穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展的需求。

      本文就國(guó)產(chǎn)60MW汽輪發(fā)電機(jī)組在印度項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試過(guò)程中出現(xiàn)的汽輪機(jī)抱軸事故及解決處理方法進(jìn)行分析和總結(jié),以期可為今后在印度執(zhí)行類似電廠項(xiàng)目提供借鑒和參考。

      1 工程建設(shè)規(guī)模及機(jī)組配置

      本工程位于印度北部Uttar Pradesh邦,工程規(guī)模為1×60MW燃煤發(fā)電機(jī)組,中方負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)、設(shè)備供貨及安裝調(diào)試指導(dǎo)工作,采用國(guó)產(chǎn)240t/h高溫、高壓循環(huán)流化床鍋爐和N60高溫高壓純冷凝汽輪機(jī)組,煙氣通過(guò)靜電除塵器處理后經(jīng)引風(fēng)機(jī)和煙囪排入大氣。循環(huán)水采用機(jī)力通風(fēng)塔閉式循環(huán)冷卻方式,化補(bǔ)水采用RO反滲透系統(tǒng)。中方工作范圍包括設(shè)備成套、工程設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)、運(yùn)輸及儲(chǔ)存、施工安裝指導(dǎo)、單機(jī)調(diào)試及分部調(diào)試以及全廠試運(yùn)行及性能試驗(yàn)等。

      本工程自合同簽訂后,嚴(yán)格按照工程進(jìn)度計(jì)劃順利完成施工圖設(shè)計(jì)、土建施工、設(shè)備采購(gòu)及發(fā)貨、設(shè)備安裝及單機(jī)調(diào)試等所有施工作業(yè),按期順利完成機(jī)組整體啟動(dòng)調(diào)試工作。本次事故發(fā)生于全廠整體移交的關(guān)鍵時(shí)刻,由于業(yè)主的操作員經(jīng)驗(yàn)不足,在處理跳機(jī)故障時(shí)采取了不當(dāng)措施,導(dǎo)致汽輪機(jī)發(fā)生抱軸事故。事故發(fā)生后,我方啟動(dòng)緊急應(yīng)急預(yù)案,加派國(guó)內(nèi)技術(shù)人員到場(chǎng)協(xié)助業(yè)主制定事故處理方案,將事故的損失降到最低,全力配合業(yè)主搶工期完成主機(jī)修復(fù)工作,最終順利完成機(jī)組的二次啟動(dòng)調(diào)試并將項(xiàng)目移交給業(yè)主。

      2 汽輪機(jī)抱軸事故處理及原因分析

      2.1 抱軸事故概述

      事故發(fā)生時(shí),機(jī)組在試運(yùn)行過(guò)程中汽機(jī)ETS保護(hù)動(dòng)作,查跳機(jī)原因首出為推力瓦回油溫度高/汽包水位高HHH,汽輪發(fā)電機(jī)組跳閘,汽機(jī)轉(zhuǎn)速惰走下降。在汽機(jī)跳機(jī)后約12min,鍋爐過(guò)熱器出口電動(dòng)主汽門被操作員關(guān)閉。隨后盤車電機(jī)電流異常增加,且波動(dòng)加大,最大電流至34.7A,此時(shí)前汽缸上缸溫度402℃,下缸溫度364℃。操作員在盤車電機(jī)電流不正常的情況下連續(xù)多次投運(yùn)盤車裝置。在真空為0、軸封壓力為6.3kPa情況下,操作員投入啟動(dòng)抽氣器開始抽真空。在軸封蒸汽未正常工作、汽機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速為0時(shí)開始抽真空屬于不當(dāng)操作,會(huì)導(dǎo)致大量冷空氣被抽吸入汽缸,上下缸溫差驟然加大,收縮不勻,導(dǎo)致汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子徹底抱死。

      2.2 處理措施

      (1)事故現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行緊急措施,打開凝汽器真空破壞閥,停啟動(dòng)抽氣器,真空回零。

      (2)在盤車裝置無(wú)法正常工作、前汽缸上下缸溫差持續(xù)加大并且無(wú)法人工盤車的情況下,使用行車對(duì)轉(zhuǎn)子進(jìn)行強(qiáng)制盤車180°。

      (3)為避免汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子大軸因汽缸上下缸溫差大而彎曲變形,定時(shí)利用行車對(duì)汽機(jī)進(jìn)行間斷性連續(xù)盤車,直到汽缸完全冷卻。

      (4)檢查汽輪機(jī)1#、2#軸瓦,檢測(cè)轉(zhuǎn)子徑向跳動(dòng)、軸向推力位移,均符合汽輪機(jī)廠家要求。啟動(dòng)頂軸油系統(tǒng),手動(dòng)盤車正常自如。隨后啟動(dòng)電動(dòng)盤車,電流平穩(wěn),但在汽機(jī)后缸發(fā)現(xiàn)有不均勻異響;在前軸承位置處,有間或的清脆金屬擦碰聲音;打開低壓缸空氣門進(jìn)入汽缸,確認(rèn)有嚓音,對(duì)汽機(jī)進(jìn)行開缸全面檢查。

      (5)對(duì)開缸后轉(zhuǎn)子、上下隔板汽封、動(dòng)葉頂汽封及缸內(nèi)情況進(jìn)行徹底檢查,結(jié)果如下:1)轉(zhuǎn)子葉輪:21級(jí)葉頂摩擦較重,0~17級(jí)葉頂均有摩擦;2)轉(zhuǎn)子隔板汽封城墻:9~14級(jí)摩擦過(guò)熱發(fā)藍(lán);3)1#前汽封有輕微摩擦和發(fā)藍(lán)現(xiàn)象;4)上隔板部分:第1、4、6級(jí)動(dòng)葉頂汽封摩擦較重;5)下隔板部分:1~17級(jí)動(dòng)葉頂汽封均有摩擦痕跡,發(fā)現(xiàn)大量金屬屑。

      (6)對(duì)轉(zhuǎn)子、上下隔板汽封、動(dòng)葉頂汽封進(jìn)行修復(fù)處理后,對(duì)汽機(jī)轉(zhuǎn)子的彎曲度進(jìn)行確認(rèn)檢測(cè),測(cè)量數(shù)據(jù)如表1所示。

      表1 轉(zhuǎn)子彎曲度測(cè)量第一次數(shù)據(jù)

      轉(zhuǎn)子彎曲度測(cè)量結(jié)果表明,汽機(jī)轉(zhuǎn)子經(jīng)過(guò)這次抱軸事故后,彎曲度未發(fā)生明顯變化,經(jīng)廠家技術(shù)人員確認(rèn)符合要求后對(duì)汽輪機(jī)進(jìn)行回裝。

      (1)汽機(jī)本體全部回裝完成后,對(duì)轉(zhuǎn)子與汽缸中心進(jìn)行復(fù)測(cè)檢驗(yàn)。測(cè)量檢查汽機(jī)軸向間隙、徑向間隙、汽缸嚴(yán)密性等,全部安裝數(shù)據(jù)符合廠家要求后,完成汽機(jī)本體安裝工作。

      (2)在完成汽機(jī)本體與附屬設(shè)備的復(fù)裝及檢查工作后[1-2],制定汽機(jī)重啟沖轉(zhuǎn)方案,順利完成汽機(jī)的盤車、沖轉(zhuǎn)、帶負(fù)荷運(yùn)行等一系列工作,所有在線檢測(cè)數(shù)據(jù)正常,機(jī)組開始正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

      2.3 事故原因分析

      汽輪機(jī)抱軸事故發(fā)生后,項(xiàng)目部組織設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試以及廠家技術(shù)服務(wù)相關(guān)人員就抱軸事故的起因及處理方案進(jìn)行分析和研究。

      圖1為本次汽機(jī)主軸卡死事故發(fā)生前后DCS系統(tǒng)記錄的機(jī)組運(yùn)行參數(shù)曲線。

      圖1 DCS運(yùn)行參數(shù)記錄曲線

      由圖中所示機(jī)組盤車電機(jī)的電流值曲線可知,機(jī)組在首次跳機(jī)后,廠方運(yùn)行人員對(duì)機(jī)組進(jìn)行了多次盤車啟動(dòng)操作,在5:30左右啟動(dòng)后盤車連續(xù)運(yùn)行,至7:00電流值劇增至70A,進(jìn)而導(dǎo)致電機(jī)電流過(guò)載保護(hù)動(dòng)作而跳閘。7:15左右,廠方運(yùn)行人員在軸封蒸汽未投運(yùn)正常、汽輪機(jī)盤車電機(jī)未投運(yùn)的情況下,啟動(dòng)機(jī)組抽真空操作,機(jī)組真空度從-1.2kPa迅速上升至-56.6kPa(此時(shí)上下缸溫差為50℃左右),大量冷空氣因軸封系統(tǒng)未投運(yùn)而被吸入汽缸,機(jī)組脹差值超過(guò)設(shè)定保護(hù)值,上下缸溫差在30min內(nèi)快速擴(kuò)大至280℃,汽機(jī)主軸徹底抱死。運(yùn)行人員隨即破壞機(jī)組真空,以免冷空氣進(jìn)一步被吸入缸體。隨后嘗試啟動(dòng)盤車電機(jī)對(duì)汽機(jī)轉(zhuǎn)子進(jìn)行盤車,但均因轉(zhuǎn)子卡死而未能啟運(yùn)。直到下午1:30,在我方技術(shù)人員的指導(dǎo)下,借用主廠房行車對(duì)轉(zhuǎn)子進(jìn)行人工盤車180°,并在此后每0.5h盤車180°以避免轉(zhuǎn)子主軸因上下缸溫差冷卻收縮不均而發(fā)生彎曲事故。根據(jù)事后對(duì)主軸彎曲度的測(cè)量結(jié)果,及時(shí)的人工盤車是避免主軸彎曲擴(kuò)大事故影響的關(guān)鍵舉措之一。

      根據(jù)事故發(fā)生前后DCS系統(tǒng)記錄的相關(guān)運(yùn)行狀態(tài)參數(shù)及運(yùn)行人員的操作過(guò)程,分析認(rèn)為導(dǎo)致此次汽輪機(jī)主軸卡死事故的主要原因有以下幾個(gè)方面:

      (1)機(jī)組跳機(jī)后,運(yùn)行人員違規(guī)關(guān)閉鍋爐主蒸汽出口電動(dòng)門,導(dǎo)致機(jī)組軸封系統(tǒng)失效。

      (2)運(yùn)行人員在軸封系統(tǒng)未正常投運(yùn)的情況下,啟動(dòng)抽真空系統(tǒng),大量冷空氣被吸入缸體,導(dǎo)致汽機(jī)轉(zhuǎn)子與汽缸的快速、不均衡冷卻,汽機(jī)軸封與轉(zhuǎn)子發(fā)生卡澀。

      (3)在盤車電機(jī)發(fā)生故障、無(wú)法實(shí)現(xiàn)電動(dòng)盤車時(shí),未及時(shí)對(duì)汽輪機(jī)采取人工盤車措施,導(dǎo)致上下汽缸、轉(zhuǎn)子、軸封間的卡澀現(xiàn)象加重。

      通過(guò)對(duì)此次汽機(jī)主軸抱死事故原因的全面分析和研究,得到以下幾點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn):

      (1)汽機(jī)跳閘后,正常情況下嚴(yán)禁直接關(guān)閉鍋爐過(guò)熱器出口電動(dòng)主汽門,需確保軸封蒸汽及真空系統(tǒng)用汽的正常連續(xù)供應(yīng)。

      (2)在盤車電機(jī)無(wú)法正常工作時(shí)宜采取悶缸措施,以防止汽缸上下溫差繼續(xù)擴(kuò)大,同時(shí)排放下缸的沉積疏水。

      (3)在盤車電機(jī)無(wú)法正常工作時(shí),應(yīng)對(duì)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子進(jìn)行人工連續(xù)盤車,以確保汽機(jī)轉(zhuǎn)子不受彎曲損傷。

      (4)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)運(yùn)行人員的技術(shù)培訓(xùn),提高運(yùn)行人員的安全意識(shí),杜絕誤操作的發(fā)生。

      3 結(jié)語(yǔ)

      本文對(duì)印度某燃煤發(fā)電廠機(jī)組在首次啟動(dòng)調(diào)試期間出現(xiàn)的汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子抱死事故的過(guò)程及原因進(jìn)行了較為全面的分析與總結(jié),根據(jù)工程現(xiàn)場(chǎng)的調(diào)試處理過(guò)程及數(shù)據(jù),分析汽機(jī)轉(zhuǎn)子出現(xiàn)抱死事故的主要原因是調(diào)試期間操作人員在機(jī)組軸封系統(tǒng)未投運(yùn)工況下對(duì)機(jī)組進(jìn)行抽真空操作,大量冷空氣進(jìn)入缸體導(dǎo)致汽缸與轉(zhuǎn)子發(fā)生卡澀抱軸事故,并就調(diào)試處理過(guò)程中的應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行分析和總結(jié),以期為同類型電廠的安裝調(diào)試工作提供參考和借鑒。

      [1]趙常興.汽輪機(jī)組技術(shù)手冊(cè)[M].北京:中國(guó)電力出版社,2007

      [2]胡蔭平.電站鍋爐手冊(cè)[M].北京:中國(guó)電力出版社,2005

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