韓衛(wèi)華
(江蘇蘇華達(dá)新材料有限公司,江蘇 宿遷223800)
隨著現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展,人們對(duì)供電質(zhì)量的要求也越來(lái)越高[1-2]。玻璃生產(chǎn)廠存在大量的電力電子設(shè)備,這些設(shè)備在日常運(yùn)行過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生一定的諧波,從而大大縮短其使用壽命。因此,通過(guò)諧波治理來(lái)提高玻璃生產(chǎn)商的競(jìng)爭(zhēng)力,成為各廠家關(guān)注的問(wèn)題,有必要對(duì)其進(jìn)行研究。
本文通過(guò)對(duì)江蘇蘇華達(dá)新材料有限公司玻璃生產(chǎn)線的調(diào)研,根據(jù)玻璃廠非線性負(fù)載裝機(jī)容量的實(shí)際情況,確定了包括APF容量、交流濾波電感、直流母線電容等在內(nèi)的元器件參數(shù),設(shè)計(jì)了基于比例多諧振PR調(diào)節(jié)器的諧波電流控制環(huán)路。最后在Matlab/Simulink軟件平臺(tái)上搭建APF諧波補(bǔ)償系統(tǒng)仿真模型,仿真結(jié)果證明,系統(tǒng)諧波治理效果良好,為玻璃廠實(shí)際的諧波治理提供了參考。
式中,C32為a—b—c坐標(biāo)系到α—β坐標(biāo)系的Clark變換。經(jīng)過(guò)C變換,有功及無(wú)功電流為:
經(jīng)過(guò)低通濾波器后得到有功及無(wú)功電流中的直流量,三相靜止a—b—c坐標(biāo)系中基波電流值為:
基波電流值與負(fù)載電流相減可得APF所需補(bǔ)償?shù)闹C波電流參考值。
在三相靜止坐標(biāo)系中建立APF主電路輸出電流的微分方程[3]:
變換到兩相旋轉(zhuǎn)d—q坐標(biāo)系為:
本文采用多諧振PR控制器跟蹤諧波電流,其傳遞函數(shù)表達(dá)式為:
江蘇蘇華達(dá)新材料有限公司玻璃生產(chǎn)線最大裝機(jī)功率為8 000kW,相電壓有效值220V條件下單相最大基波負(fù)載電流有效值為12 000A。對(duì)于諧波畸變率約為30%的三相不控整流負(fù)載,按最大裝機(jī)功率設(shè)計(jì)APF容量,則需要APF單相最大輸出電流有效值為3 600A,三相總?cè)萘繛? 400kVA。
交流側(cè)濾波電感選型依據(jù)以下經(jīng)驗(yàn)公式:
式中,直流母線電壓Udc=800V;開關(guān)頻率fs=20kHz;最大輸出電流有效值I=3 600A;輸出電流紋波系數(shù)dIm=10%。
APF交流側(cè)電感取10μH。
直流母線電容選取參考文獻(xiàn)[4],其表達(dá)式為:
式中,三相 APF容量S=2 400kVA;Udc為直流母線電壓;ΔU為直流母線電壓波動(dòng),這里取10V。
經(jīng)計(jì)算,APF直流母線電容值取400mF。
本文用Matlab/Simulink建立APF補(bǔ)償系統(tǒng)模型。諧波負(fù)載及APF主電路參數(shù)如表1所示。
表1 APF補(bǔ)償系統(tǒng)參數(shù)
圖1(a)所示為半負(fù)載條件下投入APF前后A相電流波形。當(dāng)t=0~0.04s時(shí),電流 THD為28.67%。t=0.04s時(shí)投入APF,t=0.10s以后A相電流THD為1.21%,滿足諧波畸變率小于5%的要求。
圖1(b)所示為投入APF條件下負(fù)載由半載變?yōu)闈M載時(shí)A相電流波形。t=0~0.04s時(shí),THD為1.21%。t=0.04s時(shí)由半負(fù)載切為滿負(fù)載運(yùn)行,t=0.06s以后電流THD為0.93%。
圖1(c)所示為投入APF條件下滿負(fù)載運(yùn)行時(shí)APF直流母線電壓波形。穩(wěn)態(tài)時(shí)直流母線電壓穩(wěn)定在800V左右,最大波動(dòng)電壓為8V,符合設(shè)計(jì)初ΔU<10V的要求。
圖1 仿真波形
該公司生產(chǎn)玻璃日產(chǎn)量20 000重箱,出廠價(jià)格80元/重箱,未進(jìn)行諧波治理時(shí),由于電能質(zhì)量對(duì)玻璃生產(chǎn)質(zhì)量的影響,玻璃出廠平均價(jià)格折損1%,因此通過(guò)諧波治理,可為公司減少月?lián)p失48萬(wàn)元,減少年損失576萬(wàn)元,大大提高了生產(chǎn)效益。
本文根據(jù)玻璃廠非線性負(fù)載裝機(jī)容量實(shí)際情況,設(shè)計(jì)了元器件參數(shù)。采用基于PR調(diào)節(jié)器的控制方法,仿真結(jié)果表明,該控制算法跟蹤精度高、響應(yīng)速度快。投入基于該控制算法的APF達(dá)到了良好的諧波治理效果,為玻璃廠實(shí)際諧波治理提供了參考。
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