姚 芾
(錫礦山閃星銻業(yè)有限責(zé)任公司,湖南冷水江 417500)
錫礦山閃星銻業(yè)有限責(zé)任公司鋅廠煙塵綜合回收銦、一水硫酸鋅、鎘項(xiàng)目于2005年4月建成投產(chǎn)。該工程已投入資金800萬(wàn)元,其中環(huán)保投資300萬(wàn)元。該生產(chǎn)線年處理焦結(jié)煙塵1 500 t,生產(chǎn)規(guī)模為精銦6 t/a、一水硫酸鋅1 600 t/a、精鎘90 t/a。工藝中環(huán)保設(shè)施完善,生產(chǎn)過(guò)程中的廢氣、廢渣和廢水進(jìn)行了有效控制,符合國(guó)家環(huán)保要求。其中,廢水經(jīng)過(guò)處理達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)后用于鍋爐沖渣,廢水做到零排放。
該生產(chǎn)線與公司原有煉鋅工程相配套,原料來(lái)源有保障,并且有利于實(shí)現(xiàn)公司資源的綜合利用,同時(shí)避免了焦結(jié)煙塵的外銷帶來(lái)的二次污染的風(fēng)險(xiǎn)。
主要原料為焦結(jié)煙塵(又叫次氧化鋅),主要成分為氧化鋅,同時(shí)含有一定量的氧化銦和氧化鎘等。其成分見(jiàn)表1。
表1 鋅廠焦結(jié)煙塵成分分析 %
1.2.1 精銦生產(chǎn)過(guò)程
焦結(jié)煙塵加入硫酸,經(jīng)過(guò)中性浸出得到硫酸鋅溶液和含銦渣。含銦渣進(jìn)一步用硫酸浸出,得到含銦溶液和含鉛渣。銦溶液經(jīng)過(guò)萃取、置換、熔鑄、電解、精煉、成型得到精銦產(chǎn)品。
硫酸鋅溶液中主要為硫酸鋅,同時(shí)含有有害物質(zhì),如硫酸鎘等。它經(jīng)過(guò)氧化除雜,使鎘以外的雜質(zhì)進(jìn)入鐵渣內(nèi)。溶液經(jīng)過(guò)鋅粉置換回收海綿鎘。海綿鎘作為生產(chǎn)精鎘的原料。
除鎘后的溶液經(jīng)過(guò)蒸發(fā)濃縮、過(guò)濾得到濕硫酸鋅產(chǎn)品。濕硫酸鋅經(jīng)過(guò)烘干、包裝計(jì)量得到一水硫酸鋅產(chǎn)品。
1.2.2 精鎘生產(chǎn)過(guò)程
海綿鎘壓團(tuán)、熔煉、蒸餾、精煉、成型得到精鎘產(chǎn)品。該過(guò)程產(chǎn)生堿鎘渣和少量的氧化鎘廢氣以及少量的洗滌水。具體流程圖如圖1所示。
1.3.1 生產(chǎn)中的廢水
主要是銦生產(chǎn)中的萃余液、銦置換后液、銦電解洗滌廢水、精鎘生產(chǎn)中酸洗廢液、堿液吸收塔排水、布袋洗水、廠區(qū)地面清掃衛(wèi)生水及跑冒滴漏液及廢渣瀝濾水、化驗(yàn)室分析時(shí)的廢液和洗滌液,總量約17.1 t/d(5 130 t/a)。
1.3.1.1 銦萃余液
銦生產(chǎn)中的萃取工序萃余液產(chǎn)生量為8 t/d(2 400 t/a),其中含有大量的Zn、Cd及硫酸,表2中列出了銦生產(chǎn)中的萃余液成分及污染物產(chǎn)生量。
圖1 焦結(jié)煙塵生產(chǎn)一水硫酸鋅、銦、鎘流程圖
表2 銦萃余液污染物產(chǎn)生情況
1.3.1.2 銦置換后液
置換后液產(chǎn)生量約1 t/d(300 t/a),成分見(jiàn)表3。
表3 銦置換后液污染物產(chǎn)生情況
1.3.1.3 銦電解洗滌廢水
銦電解過(guò)程中廢水凈化和洗滌廢水產(chǎn)生量約1.5 t/d,化學(xué)成分見(jiàn)表4。
表4 銦電解洗滌廢水污染物產(chǎn)生情況
1.3.1.4 精鎘生產(chǎn)中的廢水
精鎘生產(chǎn)中的酸洗、水洗產(chǎn)生污水0.3 t/d。主要成分為硫酸、鹽酸和少量的氧化鎘。
1.3.1.5 廢渣瀝濾水
生產(chǎn)中的鉛渣、鐵渣、廢水處理站含鋅渣含水率超過(guò)30%,在渣庫(kù)堆存期間會(huì)有瀝濾水滲出,分別為0.1 t/d、0.4 t/d、0.8 t/d,通過(guò)渣庫(kù)地面設(shè)置廢渣瀝濾水疏導(dǎo)系統(tǒng),使渣含水滲流集中進(jìn)入廢水處理站,廢渣瀝濾水量共1.3 t/d。
1.3.1.6 包裝袋洗水、地面沖洗水及跑冒滴漏液以及化驗(yàn)室的廢水
包裝袋洗水、地面沖洗水、車間內(nèi)的跑冒滴漏液以及化驗(yàn)室的廢水產(chǎn)生量為3.95 t/d。
1.3.1.7 堿液吸收塔處理水
銦生產(chǎn)中酸浸出、凈化、置換、電解精煉及硫酸鋅生產(chǎn)的鎘置換共有7個(gè)堿液吸收塔,采用堿液吸收處理硫酸酸霧、AsH3氣體、氨氣等(氨氣用10%的稀硫酸吸收)。循環(huán)吸收液總量35 t/d,含NaOH濃度10%,片堿年耗量1 050 t/a,外排吸收液1.05 t/d。
1.3.1.8 初期雨水
由于生產(chǎn)中使用的原料為鋅廠煙塵,產(chǎn)出的固體廢物含鉛渣、鎘堿渣、鐵渣中含有Cd、Pb、As等有毒有害元素,在物料的轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中會(huì)有少量的散落,在堆存過(guò)程中也會(huì)隨風(fēng)起塵積存于廠區(qū)地面,降雨時(shí)會(huì)伴隨雨水進(jìn)入水體引起二次污染。
生產(chǎn)所在區(qū)域歷史記載最大降雨量116 mm,降雨時(shí)數(shù)以4 h計(jì),該生產(chǎn)廠區(qū)面積約4 000 m2,初期雨水量以0.5 h計(jì)算,為58 m3。
1.3.1.9 生產(chǎn)過(guò)程中廢水匯總
生產(chǎn)過(guò)程中的廢水匯總情況見(jiàn)表5。
表5 生產(chǎn)中廢水匯總
1.3.2 生產(chǎn)中廢氣
1.3.2.1 精銦生產(chǎn)中的廢氣
1.中性浸出工序(硫酸霧)。硫酸霧的產(chǎn)生量為3.38 kg/h(生產(chǎn)為間歇式操作,每天約為6 h,共計(jì)6.08 t/a),風(fēng)量為5 000 m3/h,產(chǎn)生濃度為676 mg/m3。
2.二次酸浸(硫酸霧)。硫酸霧產(chǎn)生量為1.14 kg/h(2.05 t/a)。
3.含銦溶液凈化工序產(chǎn)生砷化氫。砷化氫劇毒,是強(qiáng)烈的溶血性毒物,無(wú)色稍有大蒜氣味。水溶液呈中性,在水中迅速水解成砷酸和氫化物。含砷鋅物料遇酸,并在還原氣氛下容易產(chǎn)生AsH3氣體。該工程銦生產(chǎn)使用的原料As含量為0.045%,一次酸浸濾液加鋅粉還原Fe3+為Fe2+,反應(yīng)為還原性氣氛,會(huì)有AsH3氣體產(chǎn)生:
根據(jù)相關(guān)資料,該工序AsH3產(chǎn)生量為0.075 g/h(0.54 kg/a),風(fēng)量為5 000 m3/h,則AsH3產(chǎn)生濃度為0.016 mg/m3。
4.銦置換工序(砷化氫)。反萃液在加鋅板進(jìn)行置換時(shí),因?yàn)榉磻?yīng)為還原性氣氛,在酸性條件下會(huì)有AsH3氣體產(chǎn)生。
根據(jù)相關(guān)資料,此工序AsH3產(chǎn)生量為0.12 g/h(0.86 kg/a),排風(fēng)機(jī)風(fēng)量為10 000 m3/h,則AsH3產(chǎn)生濃度為0.012 mg/m3。
5.精銦精煉除鉈工序。精銦精煉除鉈工序要加入輔料NH4Cl 0.024 t/a,會(huì)有少量NH3產(chǎn)生。
1.3.2.2 一水硫酸鋅生產(chǎn)中產(chǎn)生砷化氫
硫酸鋅溶液為除銅、鎘等雜質(zhì),采用加鋅粉進(jìn)行兩次置換,因?yàn)榉磻?yīng)為還原性氣氛,在酸性條件下會(huì)有AsH3氣體產(chǎn)生。
該工序AsH3產(chǎn)生量為0.05 g/h(0.36 kg/a),排風(fēng)機(jī)風(fēng)量為5 000 m3/h,則 AsH3產(chǎn)生濃度為0.010 mg/m3。
1.3.2.3 精隔生產(chǎn)中產(chǎn)生氧化鎘粉塵
氧化鎘粉塵屬于中等毒性物質(zhì),可經(jīng)呼吸道和消化道進(jìn)入人體。
精鎘生產(chǎn)中,鎘粗煉時(shí)堿量加入不足或是鑄錠過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生氧化鎘粉塵,產(chǎn)生量為0.045 kg/h(0.324 t/a)。
1.3.3 生產(chǎn)中的廢渣
精銦生產(chǎn)中的廢渣為鉛渣,一水硫酸鋅生產(chǎn)過(guò)程中的鐵渣,精鎘生產(chǎn)過(guò)程中的廢渣為鎘堿渣,廢水處理站的含鋅渣,其成分和產(chǎn)量見(jiàn)表6。
表6 生產(chǎn)中廢渣主要成分分析及產(chǎn)量
1.整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中的有害氣體經(jīng)過(guò)試劑或堿液吸收后達(dá)標(biāo)高空排放。
2.整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中的廢水,包括吸收氣體的廢液,以及洗滌水經(jīng)污水處理站處理,集中回收廢水中的有害雜質(zhì),水達(dá)標(biāo)送公司化工廠鍋爐沖渣。
3.廢渣,根據(jù)種類不同,出售或送往相應(yīng)廠家回收其中的有價(jià)物質(zhì)。
4.初期雨水和事故排出廢水進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)池(100 m3),然后進(jìn)入污水處理站處理。
銦、硫酸鋅、鎘生產(chǎn)中“三廢”處理過(guò)程如圖2所示。
圖2 銦、硫酸鋅、鎘生產(chǎn)中“三廢”處理過(guò)程
2.2.1 廢氣
利用水沫吸收塔,采用合適的溶劑吸收,使氣體合格后高空排放,溶液進(jìn)污水處理站。污水處理站將廢水處理合格后用泵打入公司化工廠內(nèi)用作鍋爐沖渣。(生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢氣的物質(zhì)都可以用堿液吸收成為溶液)
2.2.2 廢水
廢水直接進(jìn)入污水處理站進(jìn)行處理。
2.2.2.1 廢水處理過(guò)程
先用純堿中和廢水中的酸,并且將鋅、鉛等物質(zhì)變成沉淀物,過(guò)濾,得到含鋅渣和溶液。用硫化堿進(jìn)一步沉淀鎘、砷等物質(zhì),利用這些元素的硫化物的溶度積很低的特性,使鎘、砷等生成沉淀,過(guò)濾分離。處理過(guò)程中有少量的硫化氫氣體產(chǎn)生,通過(guò)加入一種含鐵的化合物后,能夠全部吸收,確保了廢水處理過(guò)程中不產(chǎn)生二次污染。
因?yàn)樵现杏卸居泻Φ脑刂饕獮樯?、鉛、鎘,其中鉛容易沉淀下來(lái),因此,廢水處理后主要檢測(cè)的元素為鎘、砷和pH值。
2.2.2.2 有關(guān)數(shù)據(jù)
有關(guān)難溶化合物的溶度積(Ksp):CdCO35.2×10-12、PbCO37.4 ×10-14、ZnCO31.4 ×10-11、CdS8.0×10-27、As2S32.1 ×10-22、α - ZnS 1.6 × 10-24、β -ZnS 2.5 ×10-22、FeAsO45.7 ×10-21。
H2CO3在水中的離解常數(shù)(298 K)為:Ka1=4.2×10-7,Ka2=5.6 ×10-11。
H2S在水中的離解常數(shù)(298 K)為:Ka1=1.3×10-7,Ka2=7.1 ×10-15。
廢水處理后主要元素外排標(biāo)準(zhǔn)為:GB8978-1996一級(jí)為/μg·L-1:Zn 2 000、Cd 100、As 500,pH 6 ~9。
2.2.2.3 有關(guān)計(jì)算及實(shí)際結(jié)果
用純堿中和廢水中的酸時(shí),實(shí)際操作是,當(dāng)水中的pH值為7~8時(shí),停止加入純堿。通過(guò)公式溶液中的陰離子pH=7+1/2(pKa2+lg C)、陽(yáng)離子pH=7-1/2(pKa+lg C)(式中的C為濃度),計(jì)算溶液中的[CO2-3]=5.3×10-7g/L=0.53μg/L。當(dāng)溶液達(dá)到平衡時(shí),可以計(jì)算出溶液中殘留的濃度/μg·L-1:Zn 0.92、Cd 0.117、Pb 0.003 1。
中和過(guò)濾后,水溶液進(jìn)一步用硫化鈉沉淀。pH值控制在 8.5,此時(shí),溶液中[S2-]=2.27×10-10g/L、[Fe3+]=8.9 ×10-15g/L。理論計(jì)算出殘留在溶液中的濃度分別為/μg·L-1:Zn 0.015、Cd 1.28 ×10-7、As 48。
實(shí)際生產(chǎn)情況是,經(jīng)過(guò)處理后的廢水的濃度分別為/μg·L-1:Zn 1 000 ~2 000、Cd 0.1 ~80、As小于0.1;pH 8.0~8.7。
處理后的廢水中的砷含量較小,是因?yàn)槿芤褐校跾2-]和[Fe3+]實(shí)際濃度要高于計(jì)算值。如果溶液中的[S2-]=2.27 ×10-5g/L、[Fe3+]=8.9 ×10-15g/L,那么計(jì)算出溶液中的As分別是130μg/L和4.8×10-4μg/L,砷以 FeAsO4的形式沉淀更符合實(shí)際。生產(chǎn)中每次取樣分析砷,都是無(wú)法檢測(cè)到,即在0.1μg/L以下(檢測(cè)的儀器對(duì)于低于0.1μg/L的量不能檢出)。
2.2.3 廢渣
廢渣根據(jù)不同情況,采取不同措施進(jìn)行處理。生產(chǎn)過(guò)程臨時(shí)堆放在防泄漏的渣棚內(nèi)。
鉛渣和鐵渣根據(jù)環(huán)保部門的要求和程序出售給有處理能力的廠家回收其中的有價(jià)物質(zhì);堿鎘渣暫時(shí)妥善貯存在公司內(nèi);廢水處理后的含鋅渣進(jìn)公司的鋅廠,用于回收鋅。
廢水處理的主要設(shè)備及設(shè)施見(jiàn)表7。
表7 主要環(huán)保設(shè)施明細(xì)
公司有內(nèi)部環(huán)保考核指標(biāo),即每一道工序有規(guī)定的要求,關(guān)鍵點(diǎn)有具體排放指標(biāo)。考核指標(biāo)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核內(nèi)容,由相關(guān)部門進(jìn)行定期檢查,確保環(huán)保設(shè)施正常運(yùn)行、環(huán)保指標(biāo)的具體落實(shí)。
公司在廢水處理后的排水處安裝了HSJ-Cd型總鎘、總砷和pH值的在線監(jiān)測(cè)儀器,進(jìn)行24 h在線監(jiān)測(cè)。排放廢水的檢測(cè)結(jié)果發(fā)往到Internet上,省、地、市環(huán)保部門隨時(shí)都可以在網(wǎng)上進(jìn)行查詢和監(jiān)督,來(lái)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡查、監(jiān)督環(huán)保實(shí)施結(jié)果。
1.廢氣經(jīng)水沫吸收處理后,廢氣中的酸霧、砷化氫和氧化鎘粉塵很少,達(dá)到正常排放要求,對(duì)外環(huán)境影響很小,不會(huì)導(dǎo)致環(huán)境大氣超標(biāo)。
2.廢水經(jīng)過(guò)處理站處理后,主要重金屬離子如鉛、鎘以及砷均在100μg/L以內(nèi),pH值為8.0~8.7,而且,直接給鍋爐沖渣用水(廠內(nèi)有一臺(tái)15 t的鍋爐,每天需要沖渣水20 t左右),做到了廢水零排放,不增加環(huán)境的水污染負(fù)荷。地表水環(huán)境質(zhì)量可保持在現(xiàn)有水平上。
3.廢渣根據(jù)不同情況,采取妥善的措施加以處理,不會(huì)對(duì)環(huán)境造成明顯的不利影響。
4.廢水處理后外排時(shí)隨時(shí)接受環(huán)保部門的監(jiān)督,保證了廢水處理的正常進(jìn)行。
1.焦結(jié)煙塵綜合回收精銦、一水硫酸鋅、精鎘生產(chǎn)工藝成熟,采取污染防治措施可行。
2.廢水經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后用作鍋爐沖渣,實(shí)現(xiàn)了真正意義上零排放,對(duì)環(huán)境造成的危害降低到更低的程度。
3.監(jiān)督措施有力,確保了環(huán)保設(shè)施正常運(yùn)行,處理結(jié)果可靠,防止走過(guò)場(chǎng)。
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