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      磷酸裝置堵塞渣漿成功清理方案及預(yù)防措施

      2015-03-23 00:52:26冉瑞泉甕福達州化工有限責(zé)任公司四川達州635000
      化工管理 2015年19期
      關(guān)鍵詞:渣漿泵水槍管內(nèi)

      冉瑞泉(甕福達州化工有限責(zé)任公司, 四川 達州 635000)

      我公司磷酸裝置反應(yīng)過濾工段設(shè)計產(chǎn)能為400kt/a,濕法排渣,首次使用當(dāng)時為國內(nèi)單臺最大面積240m2的轉(zhuǎn)臺過濾機,于2011年7月建成投料試車。在2013年9月以后因磷石膏渣漿管堵塞輸送流量從最初的1000m3/h下降到650m3/h,渣漿泵出口壓力相應(yīng)從最初的0.8MPa升到0.95MPa,導(dǎo)致磷酸裝置不能滿負荷生產(chǎn)。

      1 渣漿管的設(shè)計情況

      石膏再漿泵設(shè)計為一開一備,泵進出口閥為電動刀閘閥。磷石膏管道總長度4640m,分為三段。其中在工廠界區(qū)內(nèi)管道材質(zhì)為鋼襯膠、公稱直徑DN500,長度880m,安裝在管廊內(nèi),法蘭連接,一開一備。廠區(qū)外至途中一山梁頂處為鋼穿插管,外壁為碳鋼、壁厚9mm,內(nèi)管為高密度聚乙烯管、壁厚10mm,長度1225m,埋地鋪設(shè)。此段管道走向是埋地先下行穿過園區(qū)污水處理廠,后順著山坡向上延至山梁最高點。最后一段為山梁最高點到渣場排放口管道,材質(zhì)PE,長度2535m, 埋地鋪設(shè)。

      2 堵塞原因分析

      經(jīng)拆開廠區(qū)內(nèi)多處法蘭,發(fā)現(xiàn)管內(nèi)沉積物表面覆蓋有約2~3mm的黑色垢塊,表面光滑致密,下層大部分為白色顆粒狀,較松散。沉積物有兩個顯著特征,一是管內(nèi)沉積物均附著在管道底部,側(cè)面及頂部只有極少量。二是順著管道流向沉積物的厚度越來越薄,在泵出口水平段最厚處占了直徑的二分之一,出廠界區(qū)處約占管道直徑的三分之一。

      從析數(shù)據(jù)可看出,白色粒狀主要成分為硫酸鈣,管道堵塞的主要原因是磷石膏沉積所致。2013年9月再漿泵及泵膨脹節(jié)故障頻發(fā),進出口閥自試車以來不能正常工作,發(fā)生故障后需停車抽堵盲板,才能啟動備用泵,此過程往往達4~6小時,管道內(nèi)的磷石膏沉積在管道底部。生產(chǎn)過程中其它鹽類析出,生成成分復(fù)雜的黑色垢塊覆蓋在其表面。

      3 管道清理

      (1)化學(xué)清洗 因在管廊中拆卸不方便且擔(dān)心機械清理損傷襯膠,首先考慮使用化學(xué)清洗。在接近工廠界區(qū)處拆開渣漿管與渣場回水管彎頭,并制作“U”管相連,使其以石膏再漿槽為中心形成閉路循環(huán)。經(jīng)過幾次對渣漿管進行化學(xué)清洗,清洗后流量略有上升。但因清洗溫度不能保持在80℃、循環(huán)時間短等原因未達到預(yù)期效果。

      (2)機械清理 ①人工清理。工廠界區(qū)內(nèi)管道拆開法蘭后,使用自制的長柄鐵鏟清理,因顧忌損傷橡膠襯里,效率相當(dāng)?shù)拖?,多?shù)管道標(biāo)準(zhǔn)長度為6m及12m,管道中部根本無法用力。經(jīng)過試驗后,只能放棄。

      ②高壓水槍清理。借鑒公司使用高壓水槍清理其它管道的方法,經(jīng)多次現(xiàn)場試驗,在水壓30MPa下,距膠板50mm以上時對膠板無損傷,可有效清除垢塊,只是效率偏低,耗時較長。

      為保證高壓水槍噴頭距橡膠襯里在50mm的安全距離以上,特制固定噴頭的不銹小車,小車四面安裝輪子,利于小車在管內(nèi)滑動,如下圖。特制的高壓旋轉(zhuǎn)噴頭高壓水噴出方向向后呈45°,利用水反作用力帶動小車向前進,同時將沖散的沉積物沖到管外。

      ③利用PIG(管道清理器)清理。工廠界區(qū)內(nèi)的管道清理完成后,渣漿管輸送流量也僅達750m3/h,在襯膠管與鋼穿插管處安裝壓力表,其壓力與泵出口均達0.95MPa,表明在壓力表以后的管道應(yīng)還有堵塞情況。但位于工廠界區(qū)外的管道,埋地鋪設(shè),加之中部無法蘭,管道較長,不便于檢查,同時使用高壓水槍清理受限于高壓水管長度。

      經(jīng)與專業(yè)的管道清洗公司溝通,比較多種清理清洗方式后,決定采用價格較低,耗時短的PIG(清管器)清理后端管道。所選用PIG采用收縮性強、強度高的特殊聚氨酯材料制成,外形如子彈,外壁帶有如牙刷狀的鋼絲刷。

      PIG清洗技術(shù)以清除管道內(nèi)結(jié)垢、沉積物或異物為目的的一門技術(shù)。其工作原理是把PIG放進發(fā)射器后,發(fā)射介質(zhì)在PIG前進方向產(chǎn)生壓力差,形成前進推力,使PIG沿管線前進,在運行過程中,PIG稍有變形。PIG本身或其附件在關(guān)內(nèi)不斷與管壁的積垢接觸,對積垢進行擠壓、刮削、沖刷、振動破碎,清除管道內(nèi)的結(jié)構(gòu)、沉積物和異物。與此同時,介質(zhì)在通過PIG表面與管內(nèi)壁形成的間隙時會形成高速環(huán)隙射流,在它的作用下,前面會形成類似真空的區(qū)域,有利于PIG的運行,并對所刮削下來的垢渣進行沖擊、攪拌,并及時排出管外,有效地防止了垢渣在管內(nèi)的堆積,避免了堵塞現(xiàn)象的出現(xiàn)。

      渣漿泵送出的清水為PIG的推動力。在鋼穿插管前制作“Y型”不銹鋼三通,PIG加入口加盲板密封,便于PIG快速放入。

      為避免PIG卡在渣漿管內(nèi),先放入DN200的PIG,同時在PIG后端加信號發(fā)射器,通過管外的信號接收機檢測PIG的在管內(nèi)具體位置,以防萬一。放漿口安裝一個鐵絲網(wǎng),便于捕撈通過渣漿管的PIG,通過觀察PIG受損狀態(tài)分析渣漿管清理情況。在一種規(guī)格PIG從放漿口排出后,再放入稍大一型號的PIG。經(jīng)過5天的清理,最后通過管道的PIG到DN400,此時渣漿泵出口最大流量已經(jīng)增至950m3/h,出口壓力為0.88MPa,已完全滿足生產(chǎn)要求。

      4 預(yù)防措施

      (1)生產(chǎn)過程中不論在多少負荷下生產(chǎn),必須保證渣漿管的流量不得低于800m3/h。

      (2)在計劃停車時,過濾停車后渣漿泵必須運行4小時以上,利用無固含量的渣場回水將管內(nèi)磷石膏轉(zhuǎn)換完全。

      (3)更換了磷石膏再漿泵進出口電動閥,若泵等出現(xiàn)非計劃停車后利于及時切換。

      (4)泵出口增加了沖洗水接口,與酸性循環(huán)水相連,若因故不能利用泵進行沖洗時,用循環(huán)水沖洗管道。

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