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      M油田機抽井偏磨成因及治理

      2015-03-23 03:19:37李俊黃琛余保海長慶油田第七采油廠陜西西安710200
      化工管理 2015年22期
      關(guān)鍵詞:檢泵井次供液

      李俊 黃琛 余保海(長慶油田第七采油廠, 陜西 西安 710200)

      M油田機抽井偏磨成因及治理

      李俊 黃琛 余保海(長慶油田第七采油廠, 陜西 西安 710200)

      由于鉆井歷史原因,M油田油井多具有一定井斜角和井下水平位移。油田含水率持續(xù)升高、桿管潤滑性變差、地層供液不足等因素,油田機抽井偏磨日益嚴重。通過優(yōu)選機抽參數(shù)、使用桿管旋轉(zhuǎn)設(shè)備、抽油桿扶正器優(yōu)選優(yōu)化,M油田機抽井檢泵周期由治理前的158天延長至326天,油田開發(fā)經(jīng)濟效益大大提高,為其他類似油田防偏磨治理工作提供了良好的借鑒。

      井斜;桿管偏磨;扶正器;機抽參數(shù);檢泵周期

      無桿采油技術(shù)正飛速發(fā)展,但有桿采油井井?dāng)?shù)仍占據(jù)機采井的相當(dāng)比例。由于高含水開發(fā)期地層供液不足、油田含水率高、采油設(shè)備設(shè)施陳舊等原因,油井桿管偏磨成為油井維護性作業(yè)的重要因素之一。M油田現(xiàn)有機抽井152口,2012年共發(fā)生檢泵作業(yè)87井次,單井平均檢泵周期僅為158天,其中因桿管偏磨原因?qū)е碌淖鳂I(yè)量為54井次占比高達62.1%。

      為了提高油田開發(fā)經(jīng)濟效益,延長檢泵周期,2013年起開展了油田機抽井偏磨集中治理工作。在調(diào)查研究國內(nèi)其他油田先進偏磨治理方法的基礎(chǔ)上,深入剖析油田偏磨成因并采取了優(yōu)選機抽配套參數(shù)、使用桿管旋轉(zhuǎn)設(shè)備、抽油桿扶正器優(yōu)選優(yōu)化等措施,取得了較好的治理效果。

      1 M油田偏磨因素分析

      (1)井斜因素 由于鉆井歷史原因,M油田152口油井中有斜井96口,平均最大全角變化率11.26°/25m、平均最大井斜角37°。使得桿管入井后受重力因素影響產(chǎn)生偏磨,同時井內(nèi)管柱會發(fā)生彎曲、歪斜。正常生產(chǎn)時,抽油桿周期性上下往復(fù)運動,桿管之間摩擦而產(chǎn)生桿磨脫磨斷、油管磨漏脫,油井越斜偏磨現(xiàn)象越嚴重。

      (2)桿柱受力彎曲 抽油桿柱上存在中和點,該點處受上下部力抵消為零。下沖程時中和點以下受壓力作用,壓力增加到一定程度時,就會發(fā)生失穩(wěn)彎曲,從而與油管接觸而發(fā)生偏磨。中和點位置越高,偏磨現(xiàn)象越嚴重。

      (3)供液不足、含水升高 由于儲層低孔低滲,M油田大部分油井供液不足,2013年油田平均單井沉沒度僅80m,平均單井日產(chǎn)液8.5m3,含水率90.2%。由于供液不足,抽汲過程中抽油桿與油管之間的摩擦潤滑非常差。同時,由于油井含水上升,井筒內(nèi)液體狀態(tài)為水包油型,桿、管接觸面無原油潤滑,且油田地層水礦化度高,更易對管桿產(chǎn)生嚴重的腐蝕。

      (4)機采參數(shù)不合理 抽油機運行過程中,沖程、沖次、桿柱配比選擇合適時,可使抽油桿始終處于被拉伸狀態(tài)。當(dāng)參數(shù)配置與地層供液能力不匹配時,抽油機則處于高負荷運行狀態(tài),長沖程使得桿管之間發(fā)生偏磨的距離增加,大沖次使得單位時間內(nèi)桿管發(fā)生偏磨的次數(shù)增加,也會加劇偏磨。

      2 機抽井偏磨治理對策

      為改善M油田被動的勘探開發(fā)形勢,2013年起啟動了為期兩年的偏磨集中治理工作,從管桿受力分析入手,以底部固定加重、耐磨復(fù)合材料油管、桿管旋轉(zhuǎn)設(shè)備、抽油桿扶正器、機采參數(shù)優(yōu)化等為具體治理手段。

      (1)油管錨、加重管 為減緩油管因蠕動產(chǎn)生的彎曲變形,利用液壓錨定器或底部封隔器等將油管錨定在套管內(nèi)壁上,從而可減少管桿之間偏磨問題的發(fā)生,同時對部分偏磨檢泵問題嚴重的油井增加泵下尾管。

      (2)耐磨復(fù)合材料油管 對井斜角大、井下水平位移而導(dǎo)致的井,在油管內(nèi)壁襯入耐磨耐腐、摩擦系數(shù)小的超高分子量聚乙烯材料,使得油管耐磨性能大大增強。在對油管起到保護作用的同時,也可減少對接箍的磨損,從而在一定程度上延長油井檢泵周期。

      (3)油管、抽油桿旋轉(zhuǎn)設(shè)備 不宜采用油管錨定的油井,可以在井口安裝旋轉(zhuǎn)防偏磨裝置,分油管旋轉(zhuǎn)和抽油桿旋轉(zhuǎn)兩種方式。實施此項工藝后,可周期性地改變桿管發(fā)生偏磨的位置,減少同一部位發(fā)生偏磨的頻次和強度,變單一方向偏磨為周向偏磨,從而延長管桿使用壽命。

      (4)抽油桿扶正器 通過對抽油桿扶正器應(yīng)用效果分析,認為尼龍扶正器易損易卡、耐磨接箍易將油管磨漏,調(diào)研引進了注塑式扶正器,該種扶正器耐磨耐腐,同一根抽油桿上可在接箍及本體處注塑多個扶正器,變接箍防偏磨為整體防偏磨,大大減小了發(fā)生偏磨的可能性。

      (5)機采參數(shù)優(yōu)化 加強偏磨井生產(chǎn)參數(shù)動態(tài)分析,對供液情況改善、動液面上升的偏磨井,實施換大泵、降沖次優(yōu)化。對供液不足但沖次較高的油井,下調(diào)抽油機沖次。對沉沒度過大的偏磨井,進行上提泵掛。對偏磨非常嚴重而沒有較好治理方法的油井,改用電潛泵、無桿泵等進行生產(chǎn)。

      3 結(jié)語

      截止2015年初,根據(jù)不同的偏磨類型、油井生產(chǎn)情況,M油田110口偏磨嚴重井均進行了有效治理。2013至2014年,共實施油管錨定8井次、耐磨復(fù)合材料油管35井次、油管抽油桿旋轉(zhuǎn)11井次、注塑式扶正器42井次,同時對所有偏磨檢泵油井配合機采參數(shù)優(yōu)化。這些措施的實施,有效減緩了油田偏磨問題的發(fā)生,油田平均單井檢泵周期由2013年前的158天延長至2015年初統(tǒng)計的326天,減少偏磨檢泵井次42井次, 對其他類似油田的偏磨治理起到了良好的示范作用。

      [1]白建梅,隋立新,高振濤,等.抽油機井防偏磨技術(shù)探討[J].石油鉆采工藝,2006,28(增):22-24.

      [2]馬衛(wèi)國,楊新冰,張利華,等.抽油桿管偏磨成因及解決措施研究綜述[J].石油礦場機械,2009,38(1):22-26.

      [3]劉正華.歡喜嶺油田管桿偏磨特點及防治技術(shù)[J].鉆采工藝,2006,29(6):97-99.

      李?。?985- ),男,2008年畢業(yè)于中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)資源學(xué)院石油工程專業(yè),主要從事井下作業(yè)質(zhì)量及井控的監(jiān)督及輔導(dǎo)工作。

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