劉言理(大港油田公司石油工程研究院, 天津 300280)
目前針對大斜度井常用的完井技術(shù)有裸眼完井和射孔完井兩大類,對于易出砂的油氣藏,大斜度井完井工藝還要考慮出砂問題。對于易出砂油氣藏,如果采用先期防砂,那么防砂工藝實質(zhì)轉(zhuǎn)變?yōu)橥昃に?,即防砂完井。在水平井裸眼完井和射孔完井的基礎(chǔ)上衍生出了很多大斜度井的防砂完井工藝。但是由于大斜度井特殊的井深結(jié)構(gòu),目前適用于大斜度井的防砂完井工藝主要包括機械濾砂管防砂、礫石充填防砂等[1]。 早期由于工藝水平限制,大斜度井防砂主要以機械篩管防砂為主,隨著工藝進步,礫石充填得到重視。斜度超過80度的油井極易出砂,造成出油通道堵塞,在套管外先擠壓充填礫石,在下篩管防砂不失為一種好的完井方法[2]。為此,開展了大斜度井擠壓充填膠結(jié)砂完井技術(shù)的現(xiàn)場應(yīng)用研究。
(1)技術(shù)思路 大斜度井擠壓充填防砂完井技術(shù)將套管外擠壓充填完井、套管內(nèi)循環(huán)充填完井和獨立篩管完井結(jié)合在一起,是對以上幾種完井技術(shù)的綜合。該技術(shù)主要是先在油層段下入割縫襯管,篩管上部用空心橋塞懸掛在油層套管上,同時橋塞密封油套環(huán)形空間。下入帶充填服務(wù)器的沖管與充填裝置對接,對接成功后進行礫石充填,攜砂液將礫石帶入射孔眼及地層內(nèi)進行擠壓充填,最后開套管閘門,在套管和篩管中間實現(xiàn)循環(huán)充填,這樣建立起了管外地層壓實帶、井筒環(huán)空及射孔炮眼充填帶、機械濾砂管三級擋砂屏障,滿足大斜度井疏松油藏出砂油井的有效開發(fā)。
(2)技術(shù)要點及難點 ①完井管柱必須計算準確,在充填工具和服務(wù)器對接過程中準確找到二者重合的出砂孔,并且要壓力負荷適當。②對工具、管柱要求高,特別是空心橋塞要求坐封后橡膠密封性能好且卡瓦能經(jīng)受住加砂過程中的高壓作用力。
(1)管柱組合設(shè)計Φ89mm絲 堵(0.15m)+Φ89mm油管短節(jié)2m + PDCZ-115充填裝置(1.25m)+油管變扣(Φ78.6mm公×Φ89mm平式母)+Φ89mm組合縫篩管串(38m)+Φ89mm油 管4m+油管變扣(Φ89mm平 式 公×Φ78.6mm母+PY445RS-115/64水平井空心橋塞+油管變扣(Φ73mm平式公×Φ73mm外加厚母)+Φ73mm外加厚油管串+Φ89mm油管串至口。
(2)篩管尺寸設(shè)計 縫隙尺寸是防砂管柱最重要的設(shè)計尺寸,原則上應(yīng)能滿足擋住最小充填礫石的要求[3]。對現(xiàn)場施工的油井,射孔油層厚度30m,油層套管為5 1/2″,所以選擇篩管長度為38,在油層的上下各覆蓋4m,篩管類型為組合縫割縫篩管,縫寬0.2mm,篩管外徑89mm,均勻分布,過流面積達3500mm2/m,完全符合洗井和擠壓充填礫石作業(yè)要求。
擠壓充填防砂施工中,選擇合理的礫石尺寸是防砂成功的關(guān)鍵之一。較大的礫石尺寸有利于獲得較高的產(chǎn)能,但會導(dǎo)致地層砂侵入礫石層;較小的礫石尺寸擋砂效果好,但對油井產(chǎn)能的影響較大。因此需要從砂侵和產(chǎn)能兩個方面綜合考慮,優(yōu)選出既能避免嚴重砂侵,又能獲得較高產(chǎn)能的最佳礫石尺寸。經(jīng)綜合分析,選取膠結(jié)砂的粒徑0.6mm~1.5mm。攜砂液粘度為30~40MPa·s。
防砂施工泵注程序設(shè)計對成功施工起關(guān)鍵作用。施工油壓限壓34MPa,套壓限壓18MPa(需監(jiān)測套壓值,安裝記錄儀器),如果施工泵壓過高可提前結(jié)束擠壓充填轉(zhuǎn)循環(huán)充填。排量、砂比根據(jù)現(xiàn)場情況調(diào)整,砂比20%作為施工時調(diào)整方案。
橋塞是實現(xiàn)篩管懸掛坐封和建立油套密封空間的重要工具,橋塞中間為中心管,可以供沖管通過,為洗井和礫石充填建立通道。
①結(jié)構(gòu)。PY445-115/64R封隔器主要由丟手部分、封隔部分和錨定部分組成。②工作原理。橋塞下到預(yù)定位置后反洗井,洗出球座處的臟物,同時使套管內(nèi)部充滿液體,為下部打壓平衡掉油管內(nèi)液柱壓力,防止橋塞提前坐封,反洗井完畢后投入鋼球,鋼球到位后,泵注加壓,壓力控制為4MP、8MP、12MP,各穩(wěn)壓3min,實現(xiàn)封隔器脹封和卡瓦錨定,繼續(xù)加壓至16~25MPa,剪斷銷釘,實現(xiàn)丟手。③技術(shù)性能指標??傞L度1300mm,最大外徑115mm,坐封壓力12MPa,丟手壓力16~25MPa。
大斜度井擠壓充填防砂完井技術(shù)已經(jīng)日趨成熟,無論從施工工藝過程,還是從施工管柱上看,都體現(xiàn)了它的優(yōu)越性。該技術(shù)在某油田進行了現(xiàn)場應(yīng)用, 取得了預(yù)期的效果,下面以現(xiàn)場施工的油井為例加以說明。
(1)現(xiàn)場施工油井概況 油井于2014.10.28完鉆,完鉆井深3512m,生產(chǎn)層位沙一段,最大井斜87.7°,完井油層套管外徑139.7mm,內(nèi)徑124.26mm。本次依據(jù)地質(zhì)設(shè)計進行射孔作業(yè),射開Es1s3的3#層,井段3424~3426,3453~3464米,厚度23m,孔隙度27.95%,滲透率574mD,含油飽和度20.22%,泥質(zhì)含量10.26%。油井的生產(chǎn)層位屬于中孔中高滲,泥質(zhì)含量較高的儲層,同時井深、水垂比大、井斜較大接近水平井以及完井套管尺寸較小,這些都加大了管柱下入以及防砂施工難度。
(2)施工步驟 ①下充填防砂管柱。②座封PY445H-
115 /64水平井空心橋塞:用小排量正打壓座封:4.0MPa、8.0MPa、12.0MPa、各穩(wěn)壓3.0min完成座封,泄壓上提管柱比原負荷多2-3t驗封,合格后繼續(xù)打壓至突降為零,完成丟手并起出管柱。③下充填防砂服務(wù)管柱,快到位時邊循環(huán)邊下放,記錄負荷、泵壓。④按防砂施工泵注程序加砂。
(3)效果分析 現(xiàn)場整個完井防砂施工過程順利,油壓一直穩(wěn)定在34MP以下,沒有超壓,此次施工共計加砂8.5m3,最大砂比10%,加液共計156m3。到目前為止該井沒有出砂,取得了良好的防砂效果。
①當?shù)貙記]有漏失時,在排量為2.5m3/min條件下,可以降低攜砂液粘度,用正循環(huán)的方式進行礫石充填,最終形成管外擠壓充填層,管內(nèi)循環(huán)充填層,施工效果更好。②大斜度井擠壓充填膠結(jié)砂完井技術(shù)適用于疏松易出砂地層,與常規(guī)防砂技術(shù)相比具有防砂效果好、工作壽命長等優(yōu)點,可以在油田推廣使用。
[1]董長銀編著.水平井防砂完井力量與技術(shù)[M].中國石化出版社,2013,1.
[2]麻惠杰.管內(nèi)擠壓礫石充填防砂技術(shù)在大斜度井中的應(yīng)用[J].油氣井測試,2014,23(4)40-42.
[3]劉正仁.海洋鉆井手冊[M].北京:石油工業(yè)出版社,1998:409-436.