陸云召
(中山嘉明電力有限公司,廣東 中山 528437)
某電廠某390 MW F級改進型(燃機型號為M701F4)熱電聯(lián)產(chǎn)燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組,配套有1臺低NOx燃氣輪機、1臺燃機發(fā)電機、1臺蒸汽輪機、1臺汽機發(fā)電機、1臺無補燃三壓再熱型余熱鍋爐及其相關(guān)的輔助設(shè)備,外加配套熱網(wǎng)工程。
燃機配置了TCA(turbine cooling air)系統(tǒng)可用于冷卻燃機透平轉(zhuǎn)子和動葉片,冷卻空氣來自壓氣機排氣,并通過TCA冷卻后供給透平轉(zhuǎn)子和動葉片,TCA的冷卻水來自高壓給水泵出口。
燃機TCA共設(shè)置2個給水流量控制閥,分別為FCV-1閥(凝汽器側(cè))和FCV-2閥(鍋爐側(cè))。FCV-1閥僅用于燃機啟動初期,這是由于在啟動初期給水壓力較低,TCA回水在壓差較低的情況下不能回至鍋爐高壓汽包。為保證燃機TCA可通過最小流量的冷卻水,避免TCA管內(nèi)給水汽化,此時通過控制FCV-1閥將TCA回水返回凝汽器;當(dāng)燃機負荷逐漸增加后,F(xiàn)CV-2閥投入運行,F(xiàn)CV-1閥關(guān)閉。在燃機正常運行期間,TCA冷卻器冷卻水流量由給水流量控制閥(鍋爐側(cè))FCV-2控制。通過監(jiān)視流量計FT1,流量信號會直接傳遞到燃機控制系統(tǒng)GTC,從而達到FCV-2控制的目的。設(shè)置燃機TCA給水流量低跳閘保護,避免TCA冷卻器給水管路出現(xiàn)汽化現(xiàn)象。
機組總負荷為300 MW,其中5號燃機負荷為190 MW,6號汽機負荷為110 MW,高壓主蒸汽壓力為8.15 MPa,高壓主蒸汽溫度為558 ℃,再熱蒸汽壓力為2.69 MPa,再熱蒸汽溫度為559 ℃。各輔機在投運狀態(tài),高、中、低汽包水位調(diào)整門在自動狀態(tài),主、再熱蒸汽減溫水調(diào)整門在自動狀態(tài)。廠用電運行方式為:220 kV雙母并列運行,5號主變(5B)掛1M,6號主變(6B)掛2M,5號高廠變(05T)供機組廠用電,12號高備變(12B)充電狀態(tài)作為機組廠用電的備用電源。
2014-06-07T07:13,運行人員執(zhí)行5號余熱鍋爐定期排污操作。當(dāng)完成5號余熱鍋爐高壓蒸發(fā)器第3路定排時,發(fā)現(xiàn)5號余熱鍋爐高壓汽包水位從-2 mm逐步上升。此時高壓汽包水位設(shè)定值為40 mm,高壓汽包水位主路調(diào)整門的開度為55 %(反饋值)。操作人員將高壓汽包水位設(shè)定值改為17 mm,但水位仍繼續(xù)上升,隨后操作人員將高壓汽包水位主路調(diào)整門由自動控制切為手動控制。操作人員將高壓汽包水位手動調(diào)整至正常值后,將高壓汽包水位主路調(diào)整門投回自動控制,當(dāng)高壓汽包水位主路調(diào)整門一投入自動后,該調(diào)整門突然迅速開大至85 %,燃機TCA給水流量從35 t/h急劇減小。為抑制高壓給水主調(diào)整門開大的趨勢,操作人員立即將高壓汽包水位設(shè)定值改為26 mm,但高壓給水調(diào)整門仍繼續(xù)開大(當(dāng)時調(diào)整門的輸出指令為95 %)。
07:24,5號燃機TCA給水流量銳減至21 t/h,5號燃機跳閘,首出原因為“燃機TCA給水流量低跳閘”。5號燃機甩負荷190 MW,運行人員立即將6號汽機打閘,打開高、中、低壓蒸汽旁路門,軸封汽轉(zhuǎn)輔汽供,調(diào)整好鍋爐汽包水位。
07:55,5號燃機轉(zhuǎn)速到0,盤車自投正常。
07:58,6號汽機轉(zhuǎn)速到0,手動投入盤車運行正常。
造成此次跳機的首出原因為“5號燃機TCA給水流量低”。
操作人員將高壓汽包水位手動調(diào)至正常值后,再將高壓汽包水位主路調(diào)整門投回自動控制時,該調(diào)整門迅速開大至85 %,大量給水進入高壓汽包,造成5號燃機TCA給水流量從35 t/h急劇減小。事后查看歷史曲線得知,當(dāng)高壓給水主路調(diào)整門開大至85 %時,燃機TCA給水流量由300 MW負荷時對應(yīng)的35 t/h降至21 t/h,低于其燃機內(nèi)部的函數(shù)設(shè)定值,最終導(dǎo)致燃機TCA給水流量低保護動作跳機。
3.2.1 對機組主要保護定值不清楚
當(dāng)班運行人員執(zhí)行5號余熱鍋爐高壓蒸發(fā)器第3路定排時,發(fā)現(xiàn)5號余熱鍋爐高壓汽包水位從-2 mm呈上升趨勢。當(dāng)時嘗試修改高壓汽包水位的設(shè)定值來抑制水位上升,但高壓汽包的水位仍繼續(xù)上升;當(dāng)水位升至40 mm時,將高壓汽包水位調(diào)整門由自動控制切為手動控制。
鍋爐高、中、低3個汽包均設(shè)置水位高Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ值和低Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ值保護,當(dāng)水位達到高/低Ⅰ值時,先報警,提示運行人員注意;當(dāng)水位繼續(xù)上升/下降到高/低Ⅱ值時,就會聯(lián)鎖打開汽包事故放水電動門,或聯(lián)鎖關(guān)閉所有定期排污電動門;當(dāng)水位繼續(xù)上升/下降到高/低Ⅲ值時,經(jīng)延時5 s后跳機。
高壓汽包的水位保護定值:高/低Ⅰ值為50 mm/-50 mm,高/低Ⅱ值為200 mm/-200 mm,高/低Ⅲ值為450 mm/-450 mm。雖然高壓汽包水位上升,但上升幅度不大且水位未達到高Ⅰ值,運行人員就盲目人為干擾機組的自動調(diào)節(jié)功能,反映出運行人員遇事過于緊張,對機組的主要保護定值尚不熟悉。
3.2.2 對汽包水位調(diào)節(jié)邏輯不熟悉
高壓給水泵出口有2個調(diào)節(jié)閥:高壓省煤器進口電動調(diào)節(jié)閥(給水調(diào)整門主路)和高壓省煤器進口30 %電動調(diào)節(jié)閥(給水調(diào)整門旁路)。當(dāng)高壓省煤器進口電動調(diào)節(jié)閥從手動切自動時,通過邏輯聯(lián)鎖,確保高壓省煤器進口30 %電動調(diào)節(jié)閥切自動控制。當(dāng)高壓省煤器進口電動調(diào)節(jié)閥從自動切手動時,僅對其本身起作用,即不會使高壓省煤器進口30 %電動調(diào)節(jié)閥切手動。當(dāng)高壓省煤器進口30 %電動調(diào)節(jié)閥從自動切手動時,僅對其本身起作用,即不會使高壓省煤器進口電動調(diào)節(jié)閥切手動。當(dāng)“高壓給水調(diào)節(jié)輸出”值(即PID輸出值)低于40 %時,若高壓給水調(diào)節(jié)處于自動狀態(tài),就會由主路自動切換為旁路調(diào)節(jié)。
當(dāng)上述2個調(diào)節(jié)閥同時處于手動狀態(tài)時,PID輸出才會跟蹤閥位當(dāng)前值;當(dāng)任意1個調(diào)節(jié)閥處于自動狀態(tài)時,PID會根據(jù)調(diào)節(jié)目標(biāo)偏差計算自動指令。機組帶正常負荷運行時,高壓省煤器進口電動調(diào)節(jié)閥和高壓省煤器進口30 %電動調(diào)節(jié)閥都可投入自動狀態(tài);或高壓省煤器進口電動調(diào)節(jié)閥處于自動狀態(tài),高壓省煤器進口30 %電動調(diào)節(jié)閥處于手動狀態(tài)。
運行操作人員發(fā)現(xiàn)高壓汽包水位上升至40 mm時,將高壓汽包水位由自動調(diào)節(jié)切為手動調(diào)節(jié),但僅將高壓省煤器進口電動調(diào)節(jié)閥由自動切手動狀態(tài),高壓省煤器進口30 %電動調(diào)節(jié)閥仍舊處于自動狀態(tài)。在調(diào)整水位過程中,PID輸出值不斷增大至95 %,但運行人員未留意此參數(shù)的變化情況。當(dāng)水位調(diào)整穩(wěn)定后,將高壓省煤器進口電動調(diào)節(jié)閥由手動切自動狀態(tài)后,突然發(fā)現(xiàn)高壓省煤器進口電動調(diào)節(jié)閥快速開大,造成閥前至燃機TCA給水壓力、流量降低,導(dǎo)致燃機TCA給水流量低保護動作燃機跳閘。若運行人員將高壓給水主路切手動調(diào)節(jié),同時將高壓省煤器進口30 %電動調(diào)節(jié)閥切手動狀態(tài),即PID輸出值跟蹤當(dāng)前主路調(diào)閥的開度,則可避免此次事故的發(fā)生。
3.2.3 處理突發(fā)事件不夠冷靜
運行人員將高壓給水主路調(diào)整門由手動切自動時,發(fā)現(xiàn)該調(diào)整門突然開大至85 %,此時至機組跳閘約有1 min。但運行人員未及時將該調(diào)整門切回手動控制,也未手動關(guān)小調(diào)整門以控制給水流量,只是對高壓汽包水位的設(shè)定值進行了3次修改,分別為26 mm,17 mm及11 mm;此時PID輸出實際指令為95 %,當(dāng)前值跟蹤輸出值,高壓給水調(diào)整閥仍保持開大狀態(tài)。此事故反映出運行人員在處理突發(fā)性事件時,欠缺經(jīng)驗,不夠果斷和冷靜,最后造成人為操作失誤的跳機事件,給企業(yè)帶來一定經(jīng)濟損失和不良的影響。
(1)本次跳機事件暴露出運行人員對機組熱工保護邏輯不夠熟悉。跳機事件發(fā)生前,機組剛完成168 h試運移交生產(chǎn)。在機組調(diào)試期間運行人員依賴調(diào)試人員,造成機組正式移交生產(chǎn)后,值班人員對機組相關(guān)操作熟練程度不足,運行人員的培訓(xùn)工作也不到位。
(2)新機組投產(chǎn)后管理不到位。對有關(guān)機組熱控、各種主保護、順序控制、模擬量控制等邏輯清冊、資料收集不全,新機組投產(chǎn)后的運行規(guī)程和系統(tǒng)圖尚未完善。
(3)鍋爐高、中、低3個汽包的定期排污電動門長期未關(guān)嚴,造成進行定期排污工作時汽包水位波動較大。
(4)燃機TCA給水流量低只有跳機值,沒有報警值,在一定程度上未起到提示運行人員注意的作用。
(5)鍋爐高壓汽包水位控制與當(dāng)初的設(shè)計說明出入較大。根據(jù)設(shè)計說明,當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時,控制回路應(yīng)強制切到手動:①高壓汽包水位壞質(zhì)量;②設(shè)定值與實際值偏差大。事實上,當(dāng)PID輸出指令與實際閥位的指令偏差大時,高壓給水主調(diào)閥仍處于自動狀態(tài),這是一個明顯的缺陷。
(6)在DCS上操作鍋爐高、中、低汽包的水位調(diào)整門主路和旁路門時,無論操作哪個調(diào)整門,均會同時彈出2個調(diào)整門的操作窗口,易造成運行人員誤操作。
(1)加強對運行人員的培訓(xùn),建立、完善班組培訓(xùn)記錄、安全學(xué)習(xí)臺賬等。每月各班組至少進行1次事故演習(xí),每個季度至少進行1次各專業(yè)間的事故聯(lián)合演習(xí)。
(2)規(guī)范、完善機組定期工作的執(zhí)行程序。
(3)各專業(yè)完成各自的機組主保護、順序控制、模擬量控制等邏輯清冊的編制工作,形成教材,并擇機組織對運行人員進行更深層次的培訓(xùn)。
(4)對運行人員進行事故預(yù)案和現(xiàn)場處置措施培訓(xùn),由各值班組自行組織學(xué)習(xí),各專業(yè)專工給予支持。
(5)新機組投產(chǎn)后的相關(guān)規(guī)程和系統(tǒng)圖的修編工作要盡快完成,并且進行試行版的第1次修訂,充分利用學(xué)習(xí)班對運行人員進行培訓(xùn)。
(6)重新核對DCS邏輯、保護整定值清單,若發(fā)現(xiàn)DCS邏輯、保護定值與設(shè)計說明不一致,應(yīng)積極討論。
(7)收集培訓(xùn)資料、廠家資料、說明書、調(diào)試方案、調(diào)試報告、規(guī)程等,組成1個培訓(xùn)資料文件包,便于系統(tǒng)地培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。
(8)與廠家聯(lián)系,增加1個燃機TCA給水流量低報警值,以達到提示運行人員注意的目的。
(9)做好機組在保質(zhì)期間設(shè)備缺陷的匯總工作,督促建設(shè)單位及時處理遺留的缺陷,以保證機組的安全穩(wěn)定運行。
(10)將DCS中鍋爐高、中、低汽包水位調(diào)整門主路和旁路門的操作窗口分開,防止運行人員誤操作。
近年來,由于運行人員對機組主保護及控制系統(tǒng)邏輯不熟悉,引發(fā)了多起機組誤操作或跳機事故。這提醒電廠要重視對運行人員的日常培訓(xùn)工作,并規(guī)范運行管理。通過切實落實各項整改措施,加大對運行人員的培訓(xùn)力度和規(guī)范機組各項操作規(guī)程,以減少人為因素引發(fā)的跳機停爐事故,確保機組的安全經(jīng)濟運行,減少企業(yè)的經(jīng)濟損失。