王 翔
(山西天澤煤化工集團(tuán)股份公司 山西晉城048026)
節(jié)能降耗技術(shù)改造總結(jié)
王 翔
(山西天澤煤化工集團(tuán)股份公司 山西晉城048026)
山西天澤煤化工集團(tuán)股份公司(以下簡(jiǎn)稱天澤化工公司)是一家擁有年產(chǎn)1200kt合成氨、2000kt尿素、400kt甲醇的大型煤化工企業(yè),下屬煤氣化廠、化工廠、永豐公司3家生產(chǎn)企業(yè)。多年來依靠技術(shù)進(jìn)步,不斷完善、優(yōu)化工藝,不斷提升改造,在節(jié)能降耗方面取得了較好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
1.1 等壓凈化節(jié)能改造
2010年,投資約2200萬元,對(duì)化工廠原有0.8MPa全低溫變換、變脫裝置實(shí)施了與2.7MPa碳酸丙烯酯脫碳裝置等壓提升改造項(xiàng)目,并將原變脫裝置改為半水煤氣脫硫裝置。第1次將半水煤氣脫硫壓力提升至0.8MPa,使合成氨變換、變脫、脫碳3個(gè)工序在同等壓力下凈化,可以減少約28%(體積分?jǐn)?shù))的CO2變脫氣返回壓縮機(jī),減少了壓縮機(jī)的無用功耗。項(xiàng)目投運(yùn)后,噸氨電耗下降了44kW·h,按280kt/a合成氨計(jì),年節(jié)電1232萬kW·h;按電價(jià)0.42元/(kW·h)計(jì),年節(jié)電費(fèi)517萬元;僅計(jì)年節(jié)電費(fèi)一項(xiàng),約5年即可收回投資,節(jié)能效果明顯。
1.2 鏈條鍋爐節(jié)能改造
2012年,投資約1200萬元,將化工廠原35t/h鏈條鍋爐改成能摻燒造氣爐渣的循環(huán)流化床鍋爐,原陶瓷管除塵裝置改造為布袋除塵裝置,實(shí)現(xiàn)能源高效利用和減少污染物排放。投運(yùn)后,每天可摻燒造氣爐渣約110t,爐渣中可燃物質(zhì)量分?jǐn)?shù)由22.20%降至2.25%,鍋爐熱效率由原60%提升至90%以上,年可節(jié)燃料煤7675t,確保了生產(chǎn)蒸汽供應(yīng)。按燃料煤價(jià)格550元/t計(jì),年可節(jié)約燃料成本422萬元。
1.3 循環(huán)水系統(tǒng)節(jié)能改造
該項(xiàng)目采用合同能源管理模式(EMC),由技術(shù)提供商投資將天澤化工公司下屬3個(gè)生產(chǎn)企業(yè)的循環(huán)水系統(tǒng)的水泵葉輪更換成高效能葉輪,在不影響水泵出水量的前提下,實(shí)現(xiàn)水泵電機(jī)節(jié)能。改造后,電機(jī)負(fù)荷減小,運(yùn)轉(zhuǎn)效率提高,設(shè)備使用壽命延長(zhǎng)。3家生產(chǎn)企業(yè)年節(jié)電1320萬kW·h,年節(jié)省電費(fèi)554.4萬元,節(jié)能效益顯著。
1.4 變換系統(tǒng)節(jié)能改造
2013年,針對(duì)永豐公司合成氨生產(chǎn)能力由日產(chǎn)1000t提高到1100t后,變換系統(tǒng)存在系統(tǒng)阻力大、蒸汽消耗高的問題,故投資700萬元,采取將原3段變換、2段噴水降溫式工藝改為4段變換、3段噴水降溫式工藝,同時(shí)加大主熱交換熱面積,新增噴水加熱器,充分回收變換反應(yīng)熱,盡量減少熱量外移的節(jié)能改造。2013年年底完成改造并投入生產(chǎn),節(jié)能效果明顯。①系統(tǒng)處理氣量能力增大,合成氨產(chǎn)量由1000t/d提高至1100t/d以上。②系統(tǒng)阻力明顯下降,單套系統(tǒng)總壓差0.1MPa,系統(tǒng)阻力比改造前下降了0.6MPa。③蒸汽消耗大幅度降低。單套變換系統(tǒng)蒸汽用量為6.0~7.0t/h,段間噴水總量約為15.6m3/h,噸氨耗蒸汽約290kg,比改造前降低約373kg。按380kt/a合成氨計(jì),可節(jié)約蒸汽141.7kt;按蒸汽100元/t計(jì),年節(jié)約費(fèi)用1417萬元,投資回收期僅半年。
2.1 余熱發(fā)電
2008年和2010年,分別投資3000萬元和1200萬元在煤氣化廠和永豐公司建設(shè)12MW和6MW余熱發(fā)電節(jié)能項(xiàng)目。余熱發(fā)電節(jié)能項(xiàng)目采用循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式,即將合成氨生產(chǎn)過程中排放的吹風(fēng)氣和可燃尾氣集中回收后送至吹風(fēng)氣余熱鍋爐燃燒,產(chǎn)生高壓蒸汽送背壓式發(fā)電機(jī)組進(jìn)行發(fā)電,發(fā)電后的0.4MPa低壓蒸汽再返回造氣系統(tǒng)循環(huán)使用。這兩個(gè)項(xiàng)目不僅可以有效減少尾氣排放,還可實(shí)現(xiàn)年發(fā)電約4000萬kW·h,節(jié)標(biāo)煤約14kt;按電價(jià)0.3元/(kW·h)計(jì),年經(jīng)濟(jì)效益達(dá)1200萬元。
2.2 脫碳閃蒸氣回收
2010年,投資約600萬元,集中回收化工廠和永豐公司 4套碳酸丙烯酯脫碳裝置產(chǎn)生的16000m3/h(標(biāo)態(tài))閃蒸氣,采用變壓吸附工藝技術(shù),制得φ(H2)70.0%和φ(CO)3.2%的凈化氣約4500m3/h(標(biāo)態(tài)),可增產(chǎn)合成氨35.9t/d,相當(dāng)于年可節(jié)約標(biāo)煤11308.5t,年節(jié)省原料成本769萬元。以較少的投資達(dá)到尾氣的回收及其高效利用的目的,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益、節(jié)能效益和環(huán)保效益的共贏。
2.3 廢油回收
2010年,投資了150萬元,在煤氣化廠建成了1套200t/a廢油再生利用裝置。該裝置對(duì)氮?dú)鋲嚎s機(jī)、CO2壓縮機(jī)、冰機(jī)及循環(huán)機(jī)等運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備在運(yùn)行過程中產(chǎn)生的廢油進(jìn)行回收再生和重新利用。每年可回收廢油約200t,每年節(jié)省費(fèi)用約120萬元。
2.4 溴化鋰制冷
2014年4月底,投資350萬元,利用CO2汽提尿素工藝中高調(diào)水加熱器出口130℃熱水需降溫到120℃的余熱,在化工廠實(shí)施了溴化鋰制冷降低氫氮?dú)鈮嚎s機(jī)一段進(jìn)口氣體溫度節(jié)能項(xiàng)目。該項(xiàng)目于2014年5月投運(yùn),在6-8月高溫季節(jié),壓縮機(jī)進(jìn)口半水煤氣溫度保持在約20℃,日均增產(chǎn)合成氨約20t,年可增產(chǎn)合成氨2000t,多產(chǎn)尿素3400t,年增加效益68萬元;噸氨節(jié)電6kW·h,每年節(jié)電192萬kW·h,節(jié)省電費(fèi)80.6萬元;2年多可收回投資。
3.1 合理調(diào)配機(jī)泵流量
煤氣化廠凈化車間根據(jù)變換氣脫碳系統(tǒng)的碳酸丙烯酯溶液和變換氣脫硫系統(tǒng)的栲膠溶液的流量需求,采取將1臺(tái)流量720m3/h脫碳泵和流量450m3/h脫硫泵對(duì)調(diào)的辦法,在保證產(chǎn)量不變的情況下,每天可節(jié)電11180kW·h,每年可節(jié)電184.47萬kW·h,則年節(jié)約電費(fèi)77.5萬元。
3.2 改進(jìn)設(shè)備結(jié)構(gòu)
煤氣化廠壓縮車間針對(duì)7MY50-305/314型氮?dú)鋲嚎s機(jī)因氣體中殘留水分過多、導(dǎo)致四級(jí)活塞環(huán)及氣缸磨損嚴(yán)重、檢修頻繁、嚴(yán)重影響生產(chǎn)、維修費(fèi)居高不下的狀況,集思廣益,利用檢修機(jī)會(huì)實(shí)施了6臺(tái)壓縮機(jī)四級(jí)進(jìn)口緩沖器內(nèi)部增加隔板和下部增加集液罐的改造措施。改造后,檢修次數(shù)減少,主機(jī)出力率提高2.8%。
3.3 改變?nèi)剂掀贩N
化工廠通過實(shí)施鍋爐摻燒弛放氣、改燒價(jià)低煙煤等節(jié)能措施,噸蒸汽耗煤下降約7kg,日均節(jié)約用煤成本約1.7萬元。
3.4 合理利用蒸氣能量
永豐公司對(duì)20臺(tái)造氣爐蒸汽供給系統(tǒng)進(jìn)行了節(jié)能改造,加裝了下吹蒸汽節(jié)流閥,在穩(wěn)定生產(chǎn)工藝條件的同時(shí),平均每臺(tái)造氣爐可節(jié)約蒸汽約1.56t/d。按正常生產(chǎn)時(shí)運(yùn)行18臺(tái)造氣爐計(jì),年節(jié)約蒸汽8424t,則年節(jié)約費(fèi)用84.24萬元。
3.5 提高有效氣體組成
為防止天澤化工公司3套CO2汽提法尿素裝置高壓圈設(shè)備腐蝕和阻止氫氣進(jìn)入爆炸區(qū)域,在CO2氣體中添加0.7%~0.8%(體積分?jǐn)?shù))的防腐空氣,但是也帶入大量氮?dú)狻S捎诘獨(dú)饣静粎⒓踊瘜W(xué)反應(yīng),從而導(dǎo)致高壓系統(tǒng)放空氣量增大,影響物耗、能耗。CO2汽提法尿素裝置高壓圈4臺(tái)設(shè)備改加雙氧水后,防腐空氣量加入量減少,CO2中O2體積分?jǐn)?shù)下降至約0.5%,可降低CO2壓縮機(jī)功耗,同時(shí),尿素裝置合成轉(zhuǎn)化率提高、放空氣量減少、噸尿素氨耗降低、中壓蒸汽消耗下降。以永豐公司為例,改加雙氧水后,400kt/a尿素裝置每天降低電耗1485kW·h、氨耗4t,年新增效益410萬元。
科技進(jìn)步是企業(yè)生存和發(fā)展動(dòng)力之源泉,是推進(jìn)節(jié)能減排的有效途徑。通過節(jié)能減排,既節(jié)約了資源、保護(hù)了環(huán)境,還可使企業(yè)降低成本,增加效益,增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。
2014-12-20)