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      低水氣比變換系統(tǒng)開車總結

      2015-03-25 01:06:27
      氮肥與合成氣 2015年6期
      關鍵詞:導氣氣量煤氣

      高 亭

      (河南能源鶴煤化工分公司 河南鶴壁458000)

      低水氣比變換系統(tǒng)開車總結

      高 亭

      (河南能源鶴煤化工分公司 河南鶴壁458000)

      0 前言

      河南能源鶴煤化工分公司600kt/a甲醇裝置的變換系統(tǒng)采用低水汽比流程,由五環(huán)公司參與設計,青島聯(lián)信催化材料有限公司提供變換催化劑,自2013年3月開車運行至今已超過7000h。針對變換系統(tǒng)在開、停車過程中出現(xiàn)的許多問題進行了改造,系統(tǒng)逐漸進入平穩(wěn)運行階段,現(xiàn)運行狀況良好。

      1 變換工藝方案

      1.1 工藝方案

      為節(jié)省蒸汽消耗,CO變換采用兩段寬溫耐硫變換串一段低溫耐硫變換,進變換系統(tǒng)的粗煤氣分3路:42%~45%氣量(占總氣量的體積分數(shù),下同)進第1變換爐,30%~35%氣量進第2變換爐,20%~25%氣量進第3變換爐。CO變換深度調節(jié)手段多樣,在第1和2變換爐出口管線各設1根副線,可繞過其他變換爐直接與第3變換爐出口的氣體混合進入下一工段。同時,增設1根可繞過3臺變換爐的大副線,直接作為變換系統(tǒng)的旁路管線進入低溫甲醇洗系統(tǒng),出于保證氣體清潔度和設備管線保護之目的,在能保證變換系統(tǒng)CO變換深度的前提下該大副線閥門沒有開度。變換爐段間采用中壓鍋爐給水和新鮮粗煤氣激冷工藝,提高變換爐入口水氣比,同時降低變換爐入口氣體溫度。

      1.2 工藝流程

      從煤氣化裝置來的粗煤氣(166℃,3.8MPa,241349m3/h,標態(tài))進入原料氣分離器分離水分,再進入原料氣過濾器去除固體機械雜質。從原料氣過濾器出來的粗煤氣分成3股:一股(約41.7%,100642m3/h,標態(tài))進煤氣預熱器管程,與殼程中第1變換爐變換氣換熱至200℃,再經蒸汽混合器進入第1變換爐進行變換反應。

      出第1變換爐的變換氣(溫度約392.1℃)進入煤氣換熱器的殼程,與管程煤氣換熱后溫度降至約359.5℃,與來自原料氣過濾器的另一股粗煤氣(約32.5%,78438.4m3/h,標態(tài),作為冷激氣)混合,經1#淬冷過濾器被鍋爐給水淬冷至約200℃后,進入第2變換爐進行變換反應。

      出第2變換爐的氣體(溫度約379.9℃)與粗煤氣中剩余25.8%的氣體(來自原料氣過濾器的第3股粗煤氣,約62268m3/h,標態(tài))混合后,進入2#淬冷過濾器,在此煤氣被鍋爐給水淬冷至約200℃,然后進入第3變換爐發(fā)生變換反應。

      出第3變換爐的變換氣(溫度約349.2℃)與第2變換爐出口的部分變換氣混合后溫度升至約361.5℃,進入鍋爐給水預熱器殼程與鍋爐給水換熱,溫度降至180℃,再進入除鹽水預熱器的管程,與殼程的除鹽水換熱后溫度降至80℃,然后進入1#變換氣分離器分離冷凝水,再進入變換氣水冷器的管程被殼程的循環(huán)水冷卻后溫度降至40℃,變換氣最后進入2#變換氣分離器分離冷凝水后送至低溫甲醇洗裝置。

      2 變換爐導氣方法

      在氣化系統(tǒng)運行平穩(wěn)、負荷>50%,且粗煤氣中硫體積分數(shù)達到低水氣比變換催化劑的要求,即≥500×10-6時,粗煤氣可導入變換系統(tǒng)。粗煤氣在第1變換爐前管線放空升溫合格后,開啟第1變換爐入口閥,對整個變換系統(tǒng)進行充壓;當變換系統(tǒng)與氣化工段壓力均衡(32.4MPa)時,全開粗煤氣分離器進口閥,利用變換系統(tǒng)放空閥建立煤氣流量,不斷開大變換系統(tǒng)壓力放空閥,將粗煤氣放空由氣化系統(tǒng)倒至變換系統(tǒng)末端,前工段氣化系統(tǒng)放空閥完全關閉時即代表粗煤氣已經全部導入變換系統(tǒng),此時壓力為3.2MPa(設為自動狀態(tài)),穩(wěn)定工況,將變換系統(tǒng)出口變換氣中CO體積分數(shù)調至甲醇合成系統(tǒng)最佳氫碳比所需要的20%。

      3 開車中出現(xiàn)問題及措施

      3.1 第1變換爐爐前放空升溫閥不易操作

      在原設計中,第1變換爐爐前粗煤氣放空升溫閥為手動切斷閥。粗煤氣在放空升溫時,需要通過調節(jié)切斷閥的開度來控制放空氣量和升溫速度;由于放空升溫閥后背壓為火炬管網(wǎng)的壓力,放空升溫閥前、后壓差較大,閥門開、關困難且不易控制,對設備和管道升溫速度影響較為明顯。為了優(yōu)化工藝和便于操作,在2只放空切斷閥之間增加1只氣動調節(jié)閥,以便在開車時可靈活控制,節(jié)省了開車時間;另外,此氣動調節(jié)閥不設置旁路管線,其自身帶手輪調節(jié),以便在氣動調節(jié)故障時可用手輪控制其開關。經改造后,可節(jié)省第1變換爐爐前管線升溫時間30min。

      3.2 導氣時第1變換爐易超溫

      2013年3月,裝置進入投料試車階段,采用的導氣方式:變換爐爐前管線暖管合格后,緩慢打開第1變換爐進口切斷閥,關小第1變換爐爐前放空升溫閥開度,逐步提高第1變換爐進氣量;通過調節(jié)爐前放空升溫閥的開度來控制第1變換爐進氣量,當?shù)?變換爐床層溫度明顯上升時,逐漸開啟第3變換爐后變換系統(tǒng)壓力放空閥,通過調節(jié)變換系統(tǒng)壓力放空閥開度來調節(jié)各變換爐空速,以達到控制催化劑床層升溫速率的目的。

      變換催化劑起活溫度為180℃以上。初次開車時候,催化劑活性非常好,在變換爐前放空暖管至143℃時,粗煤氣開始導入變換爐,此時第1變換爐床層溫度上升較為明顯,第1變換爐床層和出口氣體嚴重超溫,控制難度較大,長時間超溫會嚴重影響催化劑活性和設備使用壽命。分析總結開車過程中出現(xiàn)的問題后,發(fā)現(xiàn)在導氣時進氣量較快的原因是第1變換爐前壓力(3.2MPa)遠高于爐內壓力(循環(huán)升溫完畢后變換爐系統(tǒng)壓力為0.3MPa),當打開第1變換爐進口閥時,新鮮氣快速流入第1變換爐,反應劇烈造成第1變換爐催化劑床層升溫速率過快,第1變換爐出口氣體溫度遠高于設計值。為此,改變導氣方式,將變換系統(tǒng)壓力提高至約3.2MPa,使第1變換爐進口閥前、后壓差為最小值,使導氣時不會在瞬間有大量粗煤氣進入變換爐,利于控制變換爐床層溫度。

      3.3 甲醇合成氣外供方案不佳

      原設計方案:一定量的變換系統(tǒng)出口氣經過低溫甲醇洗系統(tǒng)凈化后(氣體中氫體積分數(shù)60%),送至外單位的1,4-丁二醇裝置變壓吸附系統(tǒng)(氣量10000m3/h,標態(tài))制取氫氣(氫氣收率99%),制氫尾氣(解析氣)直接返回變換系統(tǒng),使其中有效氣體得到利用,達到節(jié)能降耗的目的。

      3.3.1 存在弊端

      (1)溫度影響。按設計,低溫甲醇洗系統(tǒng)出口氣體經變壓吸附系統(tǒng)分離氫氣后,其他氣體返回變換系統(tǒng)進口繼續(xù)參與變換反應。在滿負荷時,氣化系統(tǒng)來的氣體溫度較高,此解析氣可將粗煤氣溫度降低3℃,這對變換操作影響較?。坏谪摵杀容^低的時候,氣化系統(tǒng)來的氣體溫度只有155℃,若在此基礎上降低3℃,將造成第1變換爐溫度不易控制,出口氣體中CO含量波動較大,且可能在第1變換爐爐前管線積累較多的冷凝液,引發(fā)管道和設備的腐蝕、變換系統(tǒng)進口冷凝液分離器排液困難等問題。

      (2)氣體成分影響。為了保證甲醇合成系統(tǒng)的氫碳比,必須增強提氫后返回變換系統(tǒng)氣體中CO的變換深度,在生產高負荷期時會增加變換系統(tǒng)負荷,影響催化劑使用壽命。

      (3)消耗問題。氣體成分發(fā)生變化后,為了保證變換反應合適的水氣比,必定以加入較多的中壓蒸汽和鍋爐水,增加了原料消耗,且排出較多的冷凝液必定給污水處理裝置帶來壓力。

      3.3.2 改造措施

      在低溫甲醇洗系統(tǒng)外送至1,4-丁二醇裝置合成氣管線上設置帶速關功能的氣動閥,事故狀態(tài)下可及時切斷低溫甲醇洗系統(tǒng)的外送合成氣,保證低溫甲醇洗系統(tǒng)運行正常,防止事故擴大化。為了避免變壓吸附系統(tǒng)的解析氣對變換系統(tǒng)造成較大影響,補回變換系統(tǒng)的解析氣改為直接補至甲醇合成壓縮機入口管線上。以上改動,對變換系統(tǒng)優(yōu)化起到了較好的作用,但CO變換深度仍需長期實踐和經驗積累,以達到最佳控制范圍。

      2015-01-16)

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