李文廣 陳俊英 邢燕(中國石油玉門油田分公司煉化總廠常減壓裝置, 甘肅 玉門 735200)
基于常減壓蒸餾裝置節(jié)能優(yōu)化的研究
李文廣 陳俊英 邢燕(中國石油玉門油田分公司煉化總廠常減壓裝置, 甘肅 玉門 735200)
在我國國民經(jīng)濟發(fā)展當中,石油化工產(chǎn)業(yè)占據(jù)著十分重要的位置,在人們的生活與生產(chǎn)當中,都發(fā)揮著不可替代的作用。目前,我國的不可再生資源正面臨著越來越短缺的境地,因此在石油開采與利用當中,始終遵循著節(jié)約開發(fā)、環(huán)保節(jié)能的原則。在煉油企業(yè)當中,最大的能耗裝置之一就是常減壓蒸餾裝置,其能耗能達到全廠總能耗的20%~30%。對此,應當結合先進技術,對常減壓蒸餾裝置進行節(jié)能優(yōu)化,從而提高生產(chǎn)效率,降低能耗,實現(xiàn)良好的可持續(xù)發(fā)展。
常減壓;蒸餾裝置;節(jié)能優(yōu)化
目前,隨著世界經(jīng)濟的快速發(fā)展,地球上的不可再生能源儲量正不斷減少。因此,在石油化工行業(yè)當中,節(jié)能是一項十分重要的工作。作為我國經(jīng)濟發(fā)展中的支柱型產(chǎn)業(yè),石油化工業(yè)的發(fā)展具有極大的意義。由于我國不可再生能源正面臨短缺,而在能源的開采和利用效率上,還存在著很多的不足,能耗也沒有得到很好的控制,嚴重影響了我國經(jīng)濟的發(fā)展。對此,在煉油企業(yè)中,對常減壓蒸餾裝置進行節(jié)能優(yōu)化,對于石油化工行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有很大的幫助。
在常減壓蒸餾裝置的實際應用中,電脫鹽的溫度要遠遠高于標準溫度,對系統(tǒng)平穩(wěn)安全的運行造成了不良影響。離開換熱網(wǎng)絡時的溫度較高,只能通過水循環(huán)帶走大量的預熱。這樣不但難以充分的利用低溫熱,從而降低原油的換熱終溫,同時也增加了循環(huán)水的消耗。溫差較大、流量較小,熱量由高溫傳遞到低溫原油,熱傳導效率較低。加熱料的進料溫度較低,使得加熱爐負荷得到了提高。
由于分多路進行原油換熱,換熱介質流量、處理量等都比較小,影響了換熱器的運行情況[1]。同時,加工方案與原料之間不符,換熱網(wǎng)絡彈性不足,因此適應性較差。原油的換熱溫度較低,而爐膛具有較高的溫度,使得原油加工量難以達到具體要求。此外,正常情況下分餾塔中段回流取熱通常在全塔剩余熱量中占40%~60%的比例。但在實際操作中,存在著一定的取熱偏少情況。這樣,雖然溫位較高,但流量過低,無法更好的輔助原油換熱。另外,還會使塔頂過多的取熱,增大了塔頂?shù)乃湄摵膳c空冷負荷,從而提高了電耗與水耗。
(1)重新分配中段回流取熱 在中段回流取熱的重新分類中,可采取小溫差、大流量的方法,如果實際取熱量下降,可以旁通部分換熱器。這樣,在維持大流量的操作模式之下,能夠提高分餾塔內回流,提升分離效果,同時還能夠與其它隔斷的換熱進行良好的配合。在實際工作中,可提高適當?shù)膿Q熱量,同時降低返塔溫度,將循環(huán)水冷卻器取消。這樣,在對中溫位熱量進行充分利用的同時,也節(jié)約了冷卻水。在實際操作中,該方案可以通過旁通相應的換熱器來加以實現(xiàn),從而對初底油、脫后原油的換熱比例的調節(jié)。
(2)改進換熱網(wǎng)絡 將換熱網(wǎng)絡改進為三段式換熱,分別為脫前原油換熱、脫后原油換熱、初底油換熱[2]。在實際操作中,應將初底油的換熱終溫提高,使常壓爐負荷降低。根據(jù)操作工藝的規(guī)定,在原油電脫鹽過程中,應將溫度適當降低,從而節(jié)約電能。對換熱網(wǎng)絡和冷熱物流的溫位匹配進行優(yōu)化,使其總平均傳熱系數(shù)得到提升。在換熱面積的增加過程中,應當對原有的換熱器進行充分利用,盡量減少新?lián)Q熱器的購進,從而降低成本。換熱網(wǎng)絡在改進后,如果分多路傳熱,應當對其壓降趨向的一致性加以確保,從而將換熱壓降增量控制在適當程度。
(3)增開初餾塔初側線抽出 在初側油的處理當中,應當控制在大約每小時10~15噸之間的抽出量。抽出初側油,能夠避免這部分輕組分受到常壓爐的重復加熱,從而使常壓爐的加熱負荷得到降低,實現(xiàn)能源的節(jié)約。此外,在塔頂也不會有過熱的初側油進入冷凝,從而使常壓塔頂?shù)睦鋮s系統(tǒng)負荷也得到了降低。綜合來看,實現(xiàn)了較為良好的節(jié)能效果。假設初側油的抽出量為每小時10噸,通過這種方式,能夠節(jié)約每小時三十萬千卡的熱量,并且特定冷卻負荷也能一并得到降低。
(4)熱聯(lián)合蒸餾與催化裂化裝置 向催化裂化裝置中輸送蒸餾裝置中的初底油,同時與催化主分餾塔循環(huán)油漿進行換熱[3]。這樣,原油的換熱終溫得到提高,常壓爐當中的能源消耗就會降低。在選型和運行初底油的油漿換熱器時,會對這兩個裝置的運行狀態(tài)產(chǎn)生直接的影響。所以,在催化裝置內部設置初底油換熱器,將兩臺相應的換熱器進行串聯(lián),從而滿足油漿的取熱要求。這樣,不但更好的利用了生產(chǎn)中的熱量,還能夠有效的提高生產(chǎn)效率,降低能量消耗。
石油化工產(chǎn)業(yè)是我國最為重要的支柱型產(chǎn)業(yè)之一,對于我國社會經(jīng)濟的發(fā)展具有十分重要的意義。而在實際生產(chǎn)中,石油煉油處理等過程的能耗問題十分嚴重,影響了石油化工行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。對此,在實際工作當中,應當對常減壓蒸餾裝置進行細致的研究,通過采取相應的措施,實現(xiàn)其良好的節(jié)能優(yōu)化。這樣,我國的石油化工產(chǎn)業(yè)才能在未來得到更為良好的持續(xù)發(fā)展。
[1]薛彩霞.常減壓蒸餾裝置節(jié)能優(yōu)化的研究[D].西安石油大學,2013.
[2]李微維.常減壓蒸餾流程模擬及換熱網(wǎng)絡優(yōu)化設計[D].河北工業(yè)大學,2011.
[3]傅瑛.常減壓蒸餾裝置的換熱網(wǎng)絡綜合設計及優(yōu)化[D].西南石油大學,2011.
李文廣(1982- ),男,漢族,陜西三原人,大學,工程師,研究方向:石油煉制。