李風(fēng)娟 齊娜娜(山東華魯恒升化工股份有限公司; 山東 德州 253000)
雙加壓法稀硝酸工藝技術(shù)探析
李風(fēng)娟 齊娜娜(山東華魯恒升化工股份有限公司; 山東 德州 253000)
作為一種稀硝酸生產(chǎn)工藝技木,雙加壓法在世界范圍內(nèi)得到了廣泛應(yīng)用。本文分析并介紹了雙加壓法稀硝酸工藝技術(shù),并且對(duì)雙加壓法稀硝酸生產(chǎn)中的問題進(jìn)行了研究,有針對(duì)性的提出了解決對(duì)策。
雙加壓法;稀硝酸;工藝技術(shù)
某企業(yè)采用低壓法生產(chǎn)系統(tǒng)作為稀硝酸生產(chǎn)裝置,在總體上具有比較差的經(jīng)濟(jì)效益,為了能夠使問題得到有效的解決,該企業(yè)選擇雙加壓法生產(chǎn)工藝進(jìn)行稀硝酸生產(chǎn),從而進(jìn)一步擴(kuò)大了企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模,而且使得目前的環(huán)境污染問題得到了有效的解決。
雙加壓法稀硝酸生產(chǎn)系統(tǒng)非常突出的一個(gè)問題就是汽輪機(jī)供應(yīng)的蒸汽具有較差的品質(zhì),通過檢查系統(tǒng)的運(yùn)行情況我們發(fā)現(xiàn),該企業(yè)的雙加壓法稀硝酸生產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)生的蒸汽具有不達(dá)標(biāo)的硅含量,而且在軟水中具有過高的硅含量。同時(shí)沒有將汽包中內(nèi)分離器徹底焊死,無法達(dá)到規(guī)定效果的汽水分離,在蒸汽中具有較大的水分含量,而且水分在通過蒸汽鍋這段的時(shí)候會(huì)全部變成蒸汽。這樣就會(huì)有大量的水分雜質(zhì)附著在管壁上,在這種情況下長時(shí)間運(yùn)行的系統(tǒng)很容易出現(xiàn)較高的蒸汽運(yùn)行阻力,而且還會(huì)逐步的減小管道口徑,增加發(fā)生爆管的危險(xiǎn)性[1]。
2.1 過大的氧化氮壓縮機(jī)軸振動(dòng)值
現(xiàn)階段本系統(tǒng)能夠達(dá)到40μm最高軸震動(dòng)值,而且在62μm設(shè)置臨界值。如果該系統(tǒng)在額定轉(zhuǎn)速下使用就會(huì)使振動(dòng)值不斷提升,并且與臨界值不斷的接近,這樣就會(huì)使系統(tǒng)的危險(xiǎn)性得以增加。
2.2 較小的系統(tǒng)油冷卻器換熱面積
如果在較高溫度的環(huán)境下兩臺(tái)換熱器同時(shí)使用,就會(huì)產(chǎn)生超過46℃的油溫,所以無法與生產(chǎn)需要相適應(yīng)。在分析循環(huán)水應(yīng)用狀況的情況下,該企業(yè)認(rèn)定循環(huán)水量與生產(chǎn)需要相符合,并且能夠在合理的范圍內(nèi)對(duì)上下水循環(huán)過程中的溫度差異進(jìn)行控制,而且沒有明顯缺陷出現(xiàn)在系統(tǒng)的其他部位中[2]。
2.3 較差的尾透做功
雙加壓法稀硝酸生產(chǎn)系統(tǒng)在現(xiàn)階段能夠達(dá)到150℃的尾透出口溫度,360℃的進(jìn)氣溫度,相對(duì)于系統(tǒng)的規(guī)定溫度110℃而言,這兩者均高出很多,所以無法對(duì)系統(tǒng)所產(chǎn)生的能量進(jìn)行完全轉(zhuǎn)化和吸收,能源浪費(fèi)的問題非常嚴(yán)重。
(1)采用濃硝設(shè)備的蒸汽尾氣取代現(xiàn)有的低壓蒸汽設(shè)備,在具體的運(yùn)行過程中濃硝設(shè)備的蒸發(fā)器和加熱器中會(huì)有大量的蒸汽尾氣形成,其尾氣能夠達(dá)到0.2至0.3MPa的壓力。通過水處理熱水箱對(duì)這些氣體進(jìn)行收集,然后利用軟水對(duì)其進(jìn)行加熱,采用熱水泵的方式將加熱后的軟水輸送到鍋爐房,這樣就能夠充分的利用資源,防止出現(xiàn)損失蒸汽熱量的現(xiàn)象。同時(shí)在蒸汽尾氣管道中架設(shè)蒸汽膨脹槽,這樣就會(huì)有0.2MPa的膨脹壓力形成,同時(shí)還能夠?qū)π纬捎谶@一過程中的熱水進(jìn)行有效處理。
(2)對(duì)氨和蒸汽在開車時(shí)的消耗量進(jìn)行控制,適當(dāng)?shù)恼{(diào)整開車程序。該系統(tǒng)的具體運(yùn)行程序如下:對(duì)氧化爐風(fēng)量進(jìn)行調(diào)節(jié),使其變?yōu)辄c(diǎn)火風(fēng)量,從而完全的吸收塔充液。在這一個(gè)過程完成之后實(shí)施氨空比配置。同時(shí)進(jìn)行點(diǎn)火。該企業(yè)調(diào)整了系統(tǒng)的運(yùn)行程序:首先對(duì)氨與蒸汽在系統(tǒng)運(yùn)行過程中的消耗量進(jìn)行嚴(yán)格的控制,并且調(diào)整機(jī)組的運(yùn)行速度,使其能夠達(dá)到工作轉(zhuǎn)速。在對(duì)運(yùn)行風(fēng)量進(jìn)行調(diào)節(jié)的基礎(chǔ)之上,完全吸收塔充液,提高吸收塔壓差,使其能夠達(dá)到45kPa,隨后開展關(guān)于配氨空比的一系列操作,這樣就能夠使系統(tǒng)的運(yùn)行時(shí)間得以最大限度的減少,一般需要在15分鐘之內(nèi)對(duì)開車時(shí)間進(jìn)行控制,這樣就可以防止其影響到系統(tǒng)的正常運(yùn)行[3]。
(3)省略補(bǔ)充循環(huán)水泵:利用普通循環(huán)水槽對(duì)完成的高壓軟水進(jìn)行緩沖處理,然后選擇補(bǔ)充循環(huán)水泵將補(bǔ)給提供給吸收塔循環(huán)水系統(tǒng)。該企業(yè)認(rèn)為,處理高壓軟水的時(shí)候可以將其向吸收塔循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)行同時(shí)送入,只需要適當(dāng)?shù)目刂蒲h(huán)水系統(tǒng)壓力就可以滿足要求。
該企業(yè)在采用雙加壓法稀硝酸生產(chǎn)工藝之后,該系統(tǒng)具有較為平穩(wěn)可靠的整體運(yùn)行狀況??傊仨氁诳萍妓讲粩嗵岣叩幕A(chǔ)之上實(shí)施科學(xué)合理的技術(shù)改造,從而能夠從整體上改善雙加壓法稀硝酸生產(chǎn)系統(tǒng),使其達(dá)到穩(wěn)定的運(yùn)行情況,最終能夠使我國的稀硝酸生產(chǎn)中雙加壓法稀硝酸生產(chǎn)系統(tǒng)的作用充分的發(fā)揮出來。
[1]雷巧遇.JX-300XP DCS在氨氧化爐溫度控制中的應(yīng)用[J].河南化工,2015,(05).
[2]杜春瑞,趙素平.防喘振調(diào)節(jié)閥在硝酸四合一機(jī)組控制系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].化工管理. 2015,(6).
[3]夏詠梅,阮鈺珊,智建頌.稀硝酸裝置壓縮機(jī)組喘振危害及防范措施[J].甘肅科技, 2015,(09).