張朝斌
(中國南方電網(wǎng)超高壓輸電公司廣州局,廣東 廣州510405)
牛從直流滿負荷6 400 MW,對交流濾波器的需求較高,從西換流站采用了22組交流濾波器以滿足直流系統(tǒng)大無功功率的需求。交流濾波器的安全穩(wěn)定運行關(guān)系到直流系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,至關(guān)重要,連續(xù)三次三相不一致保護動作給系統(tǒng)帶來了很多未知風險,引起了運維單位的高度重視[1-2]。
2014年,牛從直流發(fā)生了多起交流斷路器三相不一致動作事故,分析總結(jié)后發(fā)現(xiàn)有以下6個共同點:(1)事故均發(fā)生在功率上升過程中無功需求增加時;(2)事故均發(fā)生在無功控制系統(tǒng)要求投入交流濾波器時;(3)交流濾波器的斷路器在合閘過程中某相未合閘,導致三相不一致保護動作斷開其余已合閘的兩相;(4)事故均發(fā)生在型號為3 AP2-FI、制造廠商為杭州西門子的斷路器上;(5)事故發(fā)生間隔時間均不超過一個星期;(6)事故均發(fā)生在交流濾波器斷路器上。由以上共同點可見,3AP2-FI型斷路器合閘不成功不是偶然事件。
從西換流站500 k V斷路器本體三相不一致保護有2條回路,正常運行時三相不一致的2條回路應(yīng)同時投入,交流濾波器斷路器三相不一致時間設(shè)定為0.5 s。
圖1為3AP2-FI型斷路器三相不一致原理圖[2],S1LA、S1LB、S1LC為三相分合閘輔助接點,其2套常閉、常開接點分別先并聯(lián)后再串聯(lián),啟動2路時間繼電器K16、K26,在設(shè)定的延時后三相不一致繼電器K61、K63動作,三相不一致保護動作跳閘。
經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn)三起事故原因類似,現(xiàn)以事故2為例進行說明:運維人員檢查三相不一致繼電器發(fā)現(xiàn),2路本體三相不一致繼電器K61、K63動作。
圖2為591斷路器故障錄波圖,可以看出,A、B相合上,C相未合閘,A、B相合閘約560 ms后,本體不一致保護動作跳開三相斷路器,動作時間與斷路器本體2路三相不一致時間繼電器K16、K26設(shè)置時間(0.5 s)相符,斷路器本體三相不一致保護正確動作跳開斷路器。
圖1 3AP2-FI型斷路器三相不一致原理圖
圖2 591斷路器故障錄波圖
運維人員檢查發(fā)現(xiàn)591濾波器保護屏A 591斷路器選相合閘裝置面板“動作”、“故障”紅燈亮,查看2014-06-29T07:50時591斷路器合閘時的報文,發(fā)現(xiàn)有591斷路器A、B、C三相合閘出口的報文以及591 A、B兩相斷路器位置反饋的報文,但無591 C相斷路器位置反饋的報文。
對2014-06-29T07:50時591斷路器合閘時選相合閘裝置內(nèi)錄波進行讀取,如圖3所示,發(fā)現(xiàn)591斷路器A、B、C三相合閘出口命令、脈沖時間均正常,A相為209 ms,B相為212 ms,C相為216 ms。
圖3 591斷路器選相合閘裝置錄波圖
根據(jù)錄波圖也可以看出“合閘啟動校驗”、“合閘啟動1”命令均有發(fā)出,591斷路器A、B兩相有電流且有位置反饋信號,C相無電流且無位置反饋信號,表明591斷路器C相并未合閘。
故障后檢查591斷路器儲能正常,SF6壓力正常,三相不一致繼電器K61/K63勵磁、端子排無異常。進一步檢查A、B、C相合閘線圈電阻分別為155Ω、190Ω、7.6Ω,C相合閘線圈嚴重損壞,導致遠方合閘命令發(fā)出后未能合閘。將C相合閘線圈拆下后進行了復查,因當時環(huán)境溫度已經(jīng)有44.4℃,測得線圈電阻為17.9Ω。
前面從保護、控制、一次3個方面分析,最終得出事故直接原因為斷路器合閘線圈阻值降低。牛從直流落地點從西換流站共有54組3AP2-FI型斷路器,其中包括32組交流場斷路器,22組交流濾波器場斷路器,發(fā)生故障的斷路器均為交流濾波器場斷路器,究其原因,筆者認為有以下5點:(1)交流濾波器為無功控制自動投切裝置,直流系統(tǒng)輸電容量大且具有功率變化較大的特點,這就必然導致交流濾波器場斷路器分合次數(shù)遠多于交流場斷路器,其合閘線圈故障的概率更高;(2)3AP2-FI型斷路器的合閘線圈由于批次問題質(zhì)量有待提高;(3)斷路器機構(gòu)箱密封性能不完善,合閘線圈受潮,造成故障率高;(4)廣東地區(qū)6、7月份持續(xù)高溫高負荷,對設(shè)備運行造成不利影響;(5)濾波器為容性設(shè)備,分合閘時沖擊電流等較大,運行工況較惡劣,容易對合閘線圈造成損害。
(1)對3 AP2-FI型斷路器的分合閘線圈開展全面排查,避免事故再次發(fā)生。運維單位對22組交流濾波器進行了全面排查,經(jīng)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)合閘線圈的故障率約為78.8%,分閘線圈的故障率約為17.6%。所有交流濾波器場斷路器均僅運行一年左右,如此高的故障率可見其分合閘線圈質(zhì)量有待提高。運維單位更換了所有故障線圈,避免了同類型故障的再次發(fā)生。運維單位還對交流場斷路器進行了全面排查,以根除隱患。
(2)督促廠家對所用分合閘線圈進行排查,提供合格的分合閘線圈備品來更換故障線圈。
(3)對斷路器機構(gòu)箱進行改造,加裝防潮設(shè)施,可在斷路器機構(gòu)箱內(nèi)放置防潮劑。
(4)在持續(xù)高溫的6、7、8月,加強對斷路器的巡視,增加斷路器停電檢查維護頻率。
(5)針對濾波器的特性,重新校對選相合閘裝置參數(shù),降低分合閘時的沖擊電流。
(6)在合閘線圈兩端并聯(lián)一大電阻以泄流,減少沖擊電流對合閘線圈的影響。目前,運維單位已分別在571、581、584斷路器的三相合閘線圈上加裝了1 kΩ的并聯(lián)泄流電阻,運行情況良好。
本文針對三起連續(xù)的交流濾波器場斷路器三相不一致保護動作事故,從保護裝置檢查、控制裝置檢查、一次設(shè)備檢幾個方面得出事故直接原因。再通過直接原因較全面地分析了故障的根本原因,并提出了對運維有實際意義的改進建議及措施,可以為現(xiàn)有工程的改進和新工程的設(shè)計提供借鑒。
[1]中國南方電網(wǎng)超高壓輸電公司廣州局.從西站運行規(guī)程,2014
[2]西門子(杭州)高壓斷路器有限公司.500 k V斷路器(3AP2-FI型)廠家資料,2011