孫紅艷
摘 要:文章介紹了本鋼北營(yíng)焦化廠首次將六西格瑪管理方法應(yīng)用于環(huán)保,提高了處理后廢水合格率,創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。該項(xiàng)目在應(yīng)用六西格瑪管理方法的過(guò)程中,不拘泥于既定的步驟和方法,而是根據(jù)需要選擇合適的方法,在整個(gè)實(shí)施過(guò)程中多次運(yùn)用實(shí)驗(yàn)方法結(jié)合六西格瑪分析工具,最終優(yōu)化了加藥方案,提高了深度處理后廢水合格率。
關(guān)鍵詞:六西格瑪;管理;處理后廢水
2013年國(guó)家要求鋼鐵企業(yè)大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、節(jié)能減排,本鋼北營(yíng)焦化廠處理后廢水合格率為零(即COD、氨氮、酚、氰、懸浮物等5項(xiàng)指標(biāo)同時(shí)滿足回用標(biāo)準(zhǔn)的次數(shù)為零),需送往動(dòng)力廠處理后再回用。為了使處理后廢水指標(biāo)能夠達(dá)到回用標(biāo)準(zhǔn),本鋼北營(yíng)焦化廠決定將六西格瑪管理方法用于提高環(huán)保技術(shù)。處理后廢水檢測(cè)5項(xiàng)指標(biāo),它們是COD濃度、氨氮濃度、酚濃度、氰濃度和懸浮物濃度,每檢測(cè)1個(gè)廢水樣本,如果這5項(xiàng)指標(biāo)同時(shí)合格,則為1個(gè)合格樣本。處理后廢水合格率的定義見(jiàn)式(1)。
處理后廢水合格率=×100% (1)
1 六西格瑪管理方法應(yīng)用過(guò)程
1.1 界定階段
界定階段統(tǒng)計(jì)了2013年3~4月處理后廢水5項(xiàng)指標(biāo)及各項(xiàng)指標(biāo)不合格次數(shù),得出COD濃度、氰濃度和懸浮物濃度的不合格次數(shù)最多,占到了不合格指標(biāo)總次數(shù)的91.8%,是導(dǎo)致處理后廢水合格率低的關(guān)鍵;確定了項(xiàng)目的總目標(biāo)(處理后廢水合格率達(dá)到80%)和分目標(biāo)(處理后COD濃度≤100mg/l,處理后氰濃度≤0.5mg/l,處理后懸浮物濃度≤70mg/l)。
1.2 測(cè)量階段
(1)測(cè)量系統(tǒng)分析。對(duì)處理后COD濃度、氨氮濃度、酚濃度、氰濃度和懸浮物濃度分別進(jìn)行了重復(fù)性和再現(xiàn)性分析。分析結(jié)果表明測(cè)量系統(tǒng)穩(wěn)定可靠。(2)過(guò)程能力分析。收集2013年3~4月處理后COD濃度、氰濃度和懸浮物濃度,對(duì)它們進(jìn)行過(guò)程能力分析,西格瑪水平均為負(fù)值,過(guò)程能力不足。(3)FMEA分析。依次從備煤、煉焦、蒸氨、預(yù)處理、生化處理、深度處理和混凝沉淀處理分析對(duì)處理后COD濃度、氰濃度和懸浮物濃度的影響,對(duì)影響程度大的因子進(jìn)行FMEA分析。FMEA分析中RPN≥175的18個(gè)因子占到了總分?jǐn)?shù)的74%,為重要影響因子。將重要影響因子中的蒸汽壓力、剩余氨水焦油含量、混凝沉淀池沉淀時(shí)間、刮泥機(jī)運(yùn)行時(shí)間、混凝沉淀池污泥、混凝沉淀池排泥頻率和深度處理藥品投加方案等7項(xiàng)影響因子納入快速改善。(4)快速改善。a.將低壓蒸汽蒸氨改為中壓蒸汽蒸氨,蒸汽壓力由0.03MPa提高到0.2MPa以上。b.安裝陶瓷膜過(guò)濾器過(guò)濾剩余氨水中的焦油,每周反沖洗1次,剩余氨水中焦油含量從200mg/l以上降到了100mg/l以下。c.在混凝沉淀池出水端加高0.2m,混凝沉淀池沉淀時(shí)間從2.9h延長(zhǎng)到3.2h。d.混凝沉淀池刮泥機(jī)從每天24h運(yùn)行改為排泥時(shí)運(yùn)行6h,混凝沉淀池中的廢水更加清澈,懸浮物濃度從82mg/l降低到80mg/l。e.在混凝沉淀池刮泥機(jī)刮不到的部位上方安裝擋板防止污泥上浮,使污泥沉淀后排至污泥壓濾機(jī),混凝沉淀池中的廢水更加清澈,懸浮物濃度從80mg/l降低到78mg/l。f.混凝沉淀池排泥頻率從2~3天排泥1次改為每天排泥6h。g.針對(duì)原深度處理藥品投加方案存在的問(wèn)題,將原藥品中的聚合硫酸鐵改為硫酸亞鐵和濃硫酸,小實(shí)驗(yàn)確定新藥品投加方案后進(jìn)行工業(yè)試驗(yàn)。新投加方案在1#系統(tǒng)中運(yùn)行,2#系統(tǒng)按原投加方案運(yùn)行,對(duì)兩個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行配對(duì)T檢驗(yàn),新藥品投加方案COD去除率>原藥品投加方案COD去除率,新藥品投加方案效果顯著。(5)二次FMEA分析。對(duì)7項(xiàng)影響因子快速改善后進(jìn)行二次FMEA分析,RPN值均低于175。(6)測(cè)量階段結(jié)論。將其余RPN>175的12個(gè)重要影響因子在分析階段進(jìn)行分析。
1.3 分析階段
(1)對(duì)處理后COD濃度的分析。a.處理后COD濃度與深度處理出水PH值和厭氧池后COD濃度的分析。處理后COD濃度與深度處理出水PH值和厭氧池后COD濃度的相關(guān)性分析,不相關(guān)。b.處理后COD濃度與入除油池COD濃度、缺氧池PH值、好氧池后COD濃度、好氧池回流污水沉降比、好氧池回流污泥沉降比、好氧池PH值、處理后懸浮物濃度的分析。
相關(guān)性分析:處理后COD濃度與入除油池COD濃度、缺氧池PH值、好氧池后COD濃度、好氧池回流污水沉降比、好氧池回流污泥沉降比、好氧池PH值、處理后懸浮物濃度進(jìn)行相關(guān)性分析,處理后COD濃度與入除油池COD濃度、回流污水沉降比、好氧池后COD濃度和處理后懸浮物濃度相關(guān)。
逐步回歸分析:為了不錯(cuò)誤地刪除因子,處理后COD濃度與各因子進(jìn)行逐步回歸分析,處理后COD濃度與回流污水沉降比、處理后懸浮物、入除油池COD濃度、缺氧池PH值和回流污泥沉降比相關(guān)。
回歸分析:回歸分析得出回歸方程見(jiàn)式(2)。
處理后COD濃度=-499+0.0583入除油池COD濃度+57.2缺氧池PH值+898好氧池回流污水沉降比-259好氧池回流污泥沉降比+0.843處理后懸浮物濃度 (2)
殘差分析:殘差分析正常。
擬合預(yù)測(cè):根據(jù)式(2),選擇在預(yù)測(cè)區(qū)間COD濃度能夠達(dá)到100mg/l的設(shè)置進(jìn)行試驗(yàn),處理后COD濃度均落入了95%置信區(qū)間,且均小于100mg/l,處理后COD濃度回歸方程顯著。
(2)對(duì)處理后氰濃度的分析。a.處理后氰濃度與入除油池氰濃度的分析。處理后氰濃度與入除油池氰濃度進(jìn)行相關(guān)性分析,不相關(guān)。b.處理后氰濃度與缺氧池PH值、回流污水沉降比、回流污泥沉降比、好氧池PH值的分析。與1.3中(1)b.分析步驟相同,得出處理后氰濃度與好氧池后氰濃度、回流污泥沉降比的回歸方程見(jiàn)式(3)。
處理后氰濃度=-4.93+0.163好氧池后氰濃度+6.08回流污泥沉降比 (3)
根據(jù)式3,按照擬合值氰濃度能夠達(dá)到0.5mg/l的設(shè)置(好氧池后氰濃度低于2mg/l、回流污泥沉降比低于0.83)進(jìn)行試驗(yàn),處理后氰濃度均落入了95%預(yù)測(cè)區(qū)間,處理后氰濃度回歸方程顯著。
(3)分析結(jié)論。影響處理后廢水合格率的關(guān)鍵影響因子是入除油池COD濃度、缺氧池PH值、好氧池回流污水沉降比、好氧池回流污泥沉降比和好氧池后氰濃度。
1.4 改進(jìn)階段
(1)提出改進(jìn)方案。分析階段已經(jīng)對(duì)入除油池COD濃度和缺氧池PH值進(jìn)行了改進(jìn),因此,改進(jìn)階段僅需對(duì)好氧池回流污水沉降比、好氧池回流污泥沉降比進(jìn)行分析和改進(jìn)。針對(duì)好氧池回流污水沉降比和回流污泥沉降比,采取的措施是將除油池水引入事故調(diào)節(jié)池、將風(fēng)量顯示值接入自動(dòng)控制系統(tǒng)、好氧池每周排泥2次。
(2)實(shí)施并驗(yàn)證效果。改進(jìn)方案實(shí)施后,回流污水沉降比能夠控制在0.17~0.22,回流污泥沉降比能夠控制在0.87~0.95,處理后氰濃度能夠低于0.5mg/l。
1.5 控制階段
(1)關(guān)鍵控制點(diǎn)及控制計(jì)劃。提高廢水處理后合格率的關(guān)鍵控制點(diǎn)是蒸氨、預(yù)處理、生化處理、深度處理、混凝沉淀處理,對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)制定了控制計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)化文件。(2)效果對(duì)比。控制階段處理后廢水合格率達(dá)到了85.71%。(3)過(guò)程能力對(duì)比。對(duì)處理后COD濃度、處理后氰濃度和處理后懸浮物濃度進(jìn)行過(guò)程能力對(duì)比,過(guò)程能力充足。(4)效益。2013年5月~2014年2月項(xiàng)目共創(chuàng)造效益211.5萬(wàn)元,且提高了企業(yè)的技術(shù)水平和管理水平。
2 結(jié)束語(yǔ)
(1)六西格瑪管理方法嚴(yán)謹(jǐn),適用于測(cè)量系統(tǒng)良好的環(huán)保工藝。(2)在應(yīng)用六西格瑪管理方法的過(guò)程中,不需要拘泥于既定的步驟和方法,應(yīng)根據(jù)需要選擇合適的方法。
參考文獻(xiàn)
[1]馬林,何楨.六西格瑪管理[M].北京:中國(guó)人民大學(xué)出版社,2007.