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      600MW汽動給水泵前置泵節(jié)能改造

      2015-04-02 23:35:30曾德江
      科技創(chuàng)新與應用 2015年10期
      關鍵詞:節(jié)能優(yōu)化節(jié)能減排

      曾德江

      摘 要:廣東紅海灣發(fā)電有限公司給水泵前置泵存在功耗大,且流量較小時,常出現(xiàn)串軸、轉(zhuǎn)子晃動等問題,安全性能差,為了實現(xiàn)節(jié)約能源降低排放,提高前置泵的安全性,通過全面安全節(jié)能優(yōu)化診斷測試及分析,對該型前置泵進行安全節(jié)能優(yōu)化及技能改造,提高泵的效率和安全穩(wěn)定性。

      關鍵詞:節(jié)能優(yōu)化;前置泵;節(jié)能減排;安全穩(wěn)定性

      1 試驗結(jié)果及分析

      試驗結(jié)果如表1。

      結(jié)合試驗數(shù)據(jù)及現(xiàn)場對泵的解體檢查發(fā)現(xiàn)#1A前置泵存在下列問題:(1)揚程太高,配套性差,耗電大,滿負荷時,#1A前置泵的揚程仍然高達137.88m,電功率高達541.71kW;#1A低負荷305.5MW時,揚程為151.13m(見表1),過高的揚程必然造成耗電大。(2)在低負荷時運行時很不穩(wěn)定,常出現(xiàn)轉(zhuǎn)子抖動、串軸問題。(3)泵體蝸殼隔舌附近嚴重刷損,造成蝸殼效率低。(4)泵效率不高,#1A前置泵運行時的最高效率只有75.92%,效率很低,與同類型先進機組比起來相差6-9%。

      表1 #1A前置泵不同工況下的參數(shù)

      2 經(jīng)濟、安全綜合測試分析

      2.1 經(jīng)濟性差的原因分析

      前置泵除效率不高以外,配套性差,揚程過高,也導致汽泵可用汽蝕余量偏大從而使前置泵經(jīng)濟性變差。前置泵的作用就是防止汽泵汽蝕,在設計工況下,我們是按主泵可用汽蝕余量Ha=(1.5~2.5)倍必需汽蝕余量NPSHr的要求來確定怎么選取前置泵,這樣才能使得汽泵更安全可靠并且能有很好的經(jīng)濟性。

      2.2 小流量時穩(wěn)定性差的原因分析

      由于前置泵是雙吸葉輪結(jié)構(gòu),比轉(zhuǎn)數(shù)只有56.7,屬于低比轉(zhuǎn)數(shù)泵,但它具有較高揚程,額定負荷時出口壓力達到2.41MPa,揚程138.75m,要達到這么大揚程必然要配備大直徑(φ661mm)前置泵,從而使重量加加重,加上泵內(nèi)葉輪流道工藝制造較差,兩邊的葉輪對稱不良,更增加了對泵穩(wěn)定性的破壞,使得轉(zhuǎn)子發(fā)生串軸和旋轉(zhuǎn)不穩(wěn)定。

      3 經(jīng)濟安全性的改進方法和措施

      3.1 根據(jù)試驗結(jié)果確定合理設計參數(shù)

      機組額定負荷時前置泵的流量Q=1166.49m3/h,按6%裕量計算,那么改造后的流量應為Q=1235.4m3/h,改進后揚程按優(yōu)化計算分析,H≥84m,從而確定改進后最合理設計參數(shù)為:Q=1236m3/h H≥84m η≥82%。

      3.2 降低泵的揚程

      (1)計算得到合理參數(shù)后,采取特殊的車削加工工藝,將葉輪外徑平均減小22.36%,并且讓葉片末端酷似魚尾形狀,這樣就使蝸殼與葉輪間的距離增大了,進而也增大了緩沖環(huán)室空間,有利的削弱了低負荷下泵的壓力波動、轉(zhuǎn)動失速和流動不穩(wěn)的現(xiàn)象,使得轉(zhuǎn)子的剛度有了很大的提高;(2)采取打磨焊補的方法,使葉片出口角減少進而提高葉片分布的均勻?qū)ΨQ性,打薄葉片末端厚度,以減少葉片出口的流動損失和提高泵內(nèi)流動的穩(wěn)定性。

      3.3 提高泵的穩(wěn)定性

      為了提高泵的抗汽蝕能力、效率以及流動的穩(wěn)定性,削除葉輪車削后,使泵效率下降的影響,對泵的葉輪和蝸殼的通流部分進行改進,詳情措施如下:(1)改進葉片出口角β2:將β2從25.15減少到23.57,打薄葉片出工作面,并使其長度在108mm及以上,修磨葉片出口厚度由9mm減少到4.1mm。(2)優(yōu)化前置泵葉輪入口葉型:魚頭形葉片具有高效率、抗汽蝕性強、流動均勻的優(yōu)點,通過一定的加工工藝增大其開口數(shù),減少葉片入口節(jié)距誤差。

      4 改造前后對比

      改造后前置泵的穩(wěn)定性有了很大的提高,轉(zhuǎn)動平穩(wěn)、振動變小,同時解決了在低流量時轉(zhuǎn)子抖動、串軸問題。為了能很好反應這次改造的效果,對改后前置泵改進行了性能測試,結(jié)果詳見表2,由試驗前后對比可知:(1)改造后葉輪外徑雖然減小了22.3%,但由于泵內(nèi)流道部分改造,采用特殊加工方法對原葉輪和蝸殼的流道進行改進,并采用具有高效率的魚頭葉型等措施,不僅削除了葉輪打磨車削后引起的效率下降,反而將前置泵的效率提高了6-13%,使泵運行時效率高達83.58%。(2)改后前置泵揚程雖然下降了54m,但泵的出力和效率有很大的提高,揚程仍有85m,對應可用汽蝕余量NPSHa=95m,給水泵的必須汽蝕余量NPSHr=39m,Ha=2.43,故此,節(jié)能改進后前置泵的揚程符合汽泵對汽蝕性能的要求。(3)前置泵改造后電流下降了18.5-26.7A,電功率下降了197-238KW平均下降了211kWh,節(jié)約了電能。

      表2 #1機A前置泵節(jié)能改造后試驗數(shù)據(jù)匯總表

      5 結(jié)束語

      在泵件均不更換的前提下,對#1機A前置泵進行了安全節(jié)能優(yōu)化改進,對原葉輪、蝸殼進行通流部分改造,使泵效率提高了6-13%,最高運行效率達83.58%。該泵改后,電流下降了18.5-26.7A電功率平均下降了211kWh節(jié)約了電能改后解決了低負荷時轉(zhuǎn)子抖動串軸問題,振動、軸承溫度等都達到了優(yōu)良水平,提高了安全穩(wěn)定性。

      參考文獻

      [1]600MW超臨界壓力燃煤發(fā)電機組.輔機及公共系統(tǒng)運行規(guī)程(第二版)[S].2012.

      [2]廣東紅海灣發(fā)電有限公司.1號機前置泵性能試驗報告[R].

      [3]600MW超臨界壓力燃煤發(fā)電機組 集控運行規(guī)程(第二版)[M].2012.

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