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      提高爐膛壓力保護裝置可靠性探析

      2015-04-02 23:35:30葉盛春
      科技創(chuàng)新與應用 2015年10期
      關鍵詞:分析研究保護裝置

      摘 要:爐膛壓力保護是鍋爐爐膛安全監(jiān)控系統(tǒng)的重要保護信號,是防止鍋爐滅火和爆炸的重要手段之一。某電廠爐膛壓力保護裝置在實際運行過程中,由于測量裝置的原因?qū)е卤Wo連續(xù)誤動,嚴重影響機組的安全穩(wěn)定運行。文章通過對兩次壓力保護動作情況進行分析研究,查找存在的問題,提出改進完善的措施和建議,供同行在處理同類問題時參考。

      關鍵詞:爐膛壓力;保護裝置;分析研究;改進完善

      1 概述

      某電廠一期工程為2×362MW燃煤機組,鍋爐為美國福斯特威勒能源公司與西班牙福斯特威勒分公司聯(lián)合設計、西班牙制造的平衡通風、固態(tài)排渣、自然循環(huán)汽包爐,采用前后墻對沖燃燒,可在不同壓力下運行。

      鍋爐原設計爐膛壓力監(jiān)測測點15個,其中3個為模擬量,12個為開關量(爐膛壓力高、高高、低、低低各3個)。由于在鍋爐前墻方向布滿屏式過熱器,受位置限制,爐膛負壓取樣點只能位于鍋爐左右墻兩側。現(xiàn)場鍋爐在左右墻側相應位置各三個取樣孔,左墻3根獨立取樣管分別送至3個獨立的緩沖罐,每個緩沖罐上安裝4個壓力開關(爐膛壓力高、高高、低、低低各1個)進行3取2保護(如圖1),右墻3根獨立取樣管分別送至3個獨立的變送器用于鍋爐負壓調(diào)節(jié)。

      圖1 爐膛壓力開關安裝示意圖

      某日7:40左右,#1機組負荷377MW,運行參數(shù)穩(wěn)定,突然出現(xiàn)爐膛壓力低(通道3)報警,4分鐘后出現(xiàn)爐膛壓力低(通道2)報警,機組鍋爐跳閘,首出為爐膛壓力低。檢查確認機組跳閘前機組各有關參數(shù)平穩(wěn),風組及其擋板運行正常,爐膛壓力(爐膛壓力變送器的指示值)正常,判斷機組跳閘是爐膛壓力低保護誤動造成。檢查回路接線以及模件以及機柜電源工作情況進行,確認保護回路接線緊固,模件以及機柜電源工作正常。對3個爐膛壓力低壓力開關進行現(xiàn)場校驗(設定值為-8英寸水柱),開關A動作值為-7.8英寸水柱;開關B動作值為-3.8英寸水柱,開關C動作值為-4.4英寸水柱,有較大的漂移。綜合上述檢查結果,結合當天由于煤種變化爐膛壓力經(jīng)常有較大幅度波動的情況,當時分析認為保護誤動是由于開關設定值漂移造成。對#1鍋爐全部12個爐膛壓力保護開關進行重新校驗,并從取樣一次閥處對爐膛壓力開關三個取樣口進行檢查和疏通,處理完成后于14:40左右機組重新并網(wǎng)運行。

      次日1:45左右, #1機組再次出現(xiàn)爐膛壓力低(通道1)報警, 2分鐘后出現(xiàn)爐膛壓力低(通道3)報警,機組跳閘,首出為爐膛壓力低。機組跳閘后,已經(jīng)動作的壓力開關A和C保持在觸發(fā)狀態(tài),2:00左右爐膛壓力開關B也發(fā)出壓力低報警。在此狀態(tài)下對開關的接點進行短接,信號可以在DCS中翻轉(zhuǎn),說明信號電纜無斷裂情況,DCS卡件及邏輯正常。而此時爐膛內(nèi)的壓力持續(xù)維持在-10毫米水柱左右,打開壓力開關取樣緩沖罐的校驗口,將緩沖罐直通大氣后,三個壓力開關立即同時復位。上述現(xiàn)象表明:緩沖罐內(nèi)確實存在負壓,三個壓力開關系正確動作;緩沖罐內(nèi)壓力與爐膛壓力不一致,緩沖罐內(nèi)與爐膛之間沒有順暢聯(lián)通,壓力開關取樣管已被堵塞。隨即用壓縮空氣對#1鍋爐爐膛壓力開關取樣管進行吹掃疏通,吹出粉狀雜質(zhì)。

      2 爐膛壓力保護誤動原因分析

      從上述過程分析可以得出,#1鍋爐爐膛壓低保護的回路接線、電纜、卡件及邏輯方面均不存在問題,引起壓力低保護動作的原因是爐膛壓力保護測量取樣管“S”型緩沖結構處堵塞。

      根據(jù)氣體等容變化的原理,對于一定質(zhì)量的某種氣體,在體積不變的條件下,它的壓強和熱力學溫度成正比,即有公式:

      (T1+273)/(T2+273)=P1/P2

      其中:P1-形成封閉空間時的壓力,近似認為P1=10336mmH2O(大氣壓力);T1為形成封閉空間時的溫度,取T1=23℃(校驗時的環(huán)境溫度,見表1);P2為壓力開關動作時的壓力,P2=P1-203=10133mmH2O

      代入上述公式,可得出T2約為17℃,比T1低6℃,即常溫常壓的密閉容器,溫度下降約6℃,可以形成-203mmH2O的負壓。從當時的溫度曲線表(表1)的數(shù)值來看,10日完成壓力表校驗的時間約為11時,當時的溫度為23℃左右,11日再次出現(xiàn)爐膛壓力低的時間為1:45,當時的溫度為19℃,雖然僅有4℃左右的溫差變化,但綜合考慮取樣管緊靠鍋爐,受鍋爐熱輻射的影響,在風的作用下其溫度變化比氣象上的區(qū)域溫度變化更為劇烈,是可以達到6℃的。

      表1 溫度曲線表

      鍋爐第一次跳閘后,僅打開取樣一次閥檢查取樣口(未發(fā)現(xiàn)堵塞),未能及時發(fā)現(xiàn)取樣管“S”型緩沖結構處堵塞,加上存在壓力開關設定值漂移且爐膛壓力波動的情況,未能準確查找判斷原因,導致同樣事件重復發(fā)生。

      3 存在的問題與改進措施

      湄洲灣電廠的爐膛壓力保護測量系統(tǒng)存在以下幾個問題:(1)取樣系統(tǒng)容易堵塞。(2)取樣系統(tǒng)堵塞后不易發(fā)現(xiàn)。(3)壓力開關設定值容易出現(xiàn)漂移現(xiàn)象。針對上述問題,采取的改進措施有:(1)擴大取樣管口徑,從原來的8mm增大為12mm。(2)將“S”形緩沖結構改成“U”形微開口緩沖結構。(3)在三個緩沖器上增設連通管。(4)加強對取樣系統(tǒng)的吹掃工作,由檢修時清理改為每月吹掃一次。(5)增加連通管后,減少了誤動,但增加了拒動的可能(只要有任何一個點出現(xiàn)泄漏,整個取樣系統(tǒng)即與大氣連通,保護拒動),再加上取樣管堵塞后不易發(fā)現(xiàn)的問題,因此在連通管上加裝監(jiān)視變送器,一旦堵塞或泄漏,可通過查看變送器測量值曲線及時發(fā)現(xiàn)。(6)爐膛壓力開關屬于微壓開關,動作設定值易漂移。建議改用變送器取代壓力開關作為測量儀表。

      圖2 爐膛壓力測量系統(tǒng)改造后安裝示意圖

      4 結束語

      電廠實施了上述(1)~(5)條改進措施,爐膛壓力保護裝置可靠性明顯提高,未再出現(xiàn)保護誤動的情況;第(6)條措施因受《DLT 1091-2008火力發(fā)電廠鍋爐爐膛安全監(jiān)控系統(tǒng)技術規(guī)程》中4.3.2.2d)條款“爐膛壓力保護應采用過程壓力直接驅(qū)動的壓力開關”的限制未實施。實際上,目前各電廠的爐膛壓力保護都有設置3~5秒的延時,可以通過縮短延時的方式對變送器測量所帶來的信號遲延進行補償,使用變送器取代壓力開關作為測量儀表是完全可行的。變送器測量可以從根本上解決微壓開關易出現(xiàn)設定值漂移的問題,從而有效提高爐膛壓力保護的可靠性,在此作為一個建議提出,供有關專家在修訂標準時參考。

      參考文獻

      [1]DLT 1091-2008.火力發(fā)電廠鍋爐爐膛安全監(jiān)控系統(tǒng)技術規(guī)程[Z].

      [2]DLT 435-2004.電站煤粉鍋爐膛防爆規(guī)程[Z].

      作者簡介:葉盛春,男,本科學歷,工程師,從事火電廠熱控專業(yè)管理工作。

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