孫其奎
(萊蕪鋼鐵集團有限公司設(shè)備檢修中心,山東萊蕪 271104)
經(jīng)驗交流
萊鋼105 m2燒結(jié)機三次混合機襯板改造
孫其奎
(萊蕪鋼鐵集團有限公司設(shè)備檢修中心,山東萊蕪 271104)
為解決燒結(jié)混合機筒體粘料問題,萊鋼分公司煉鐵廠利用1#燒結(jié)機年修機會,對三次混合機圓筒襯板進行改造。采用耐磨稀土含油尼龍襯板替代原來的普通尼龍襯板,增加了導料板及逆流斜筋。改造后,防粘效果較好,設(shè)備故障率明顯降低。
燒結(jié)機;混合機;襯板;粘料
燒結(jié)混合機筒體粘料是一個普遍存在的問題,筒體內(nèi)壁粘料在設(shè)備運行中不易清理,因此帶來了生產(chǎn)工藝和設(shè)備上的諸多問題。為此,2014年4月萊蕪分公司煉鐵廠決定利用1#燒結(jié)機年修機會,對1#三次混合機(Φ3 m×12 m)圓筒襯板進行改造,采用耐磨稀土含油尼龍襯板替代原來的普通尼龍襯板。通過幾個月的生產(chǎn)實踐證明,稀土含油尼龍襯板具有耐磨性較好、摩擦系數(shù)小等優(yōu)點,解決了混合料在圓筒內(nèi)壁上粘料問題[1]。
改造前,混合機內(nèi)襯采用普通尼龍襯板,襯板與襯板之間由壓條固定。在使用過程中,襯板表面粘料較為嚴重,粘料厚度平均在100 mm以上,而且沿圓周方向厚度嚴重不均,從而影響了混合料的運動軌跡,降低了其混勻和造球性能。產(chǎn)生的具體問題如下:
1)由于粘料層厚而不均,對圓筒的填充率和造球帶來了較大影響。2)設(shè)備運轉(zhuǎn)中發(fā)生故障較多,起動負荷較大,造成減速機齒輪磨損嚴重、電機燒毀、筒體開裂、輪胎磨損嚴重、擋輪損壞、筒體磨損嚴重等問題[2]。3)增加了維修和生產(chǎn)的工作量,而且清料時由于環(huán)境惡劣,易出現(xiàn)崩料現(xiàn)象。4)增大了混合機的載荷,浪費了電能,給設(shè)備維護造成了困難,降低了設(shè)備的作業(yè)率。
改造方案:1)采用含油尼龍襯板替代普通尼龍襯板,以減少粘料,提高混合機的造球性能。2)增加導料板,防止漏料現(xiàn)象使物料快速均勻流入筒體內(nèi),徹底解決混合機根部積料問題,實現(xiàn)混合過程死料再循環(huán),提高混勻效果和混合機有用功率。3)平弧板上增加逆流斜筋形成逆流斜筋襯板,逆流斜筋高于平弧板55 mm。由于凸起筋的阻擋作用,物料延著鋸齒形的運動軌跡運轉(zhuǎn),有效延長物料在筒體內(nèi)的混勻路程及時間。凸起筋的根部會積存一部分物料形成料襯,料襯的形成不但能阻止物料與尼龍襯板的直接磨擦,而且能夠使物料在筒體內(nèi)勻速滾動,既能提高襯板的使用壽命,又能提高物料的混勻度。4)逆流斜筋相互連接形成9條螺旋線,其結(jié)構(gòu)是在襯板板體上設(shè)置有對角主逆流揚料筋,所有襯板拼接安裝后,在筒內(nèi)形成螺旋線,其旋轉(zhuǎn)方向與筒體的旋轉(zhuǎn)方向相反,利用逆螺旋將粉礦反向送回入料端,使未成顆粒的粉狀物料再次返回筒體,實現(xiàn)二次制粒,有效延長物料在筒體內(nèi)的造球路程及時間,從而提高造球效率及造球質(zhì)量。
改造后運行8個月,對設(shè)備運轉(zhuǎn)狀況進行檢查,粘料狀況完全符合原設(shè)計要求。有效防止了漏料,徹底解決混合機根部積料問題,襯板不黏料,安全系數(shù)增加,為筒體作業(yè)創(chuàng)造了較好條件。筒體運行平穩(wěn),降低了筒體負荷大引起的設(shè)備故障和備件損耗。筒體內(nèi)形成波浪形狀,利于物料在滾動運轉(zhuǎn)中成球,增加了造球量。此次改進混合機襯板,提升了混合料混勻制粒效果9%,延長了襯板使用壽命,減少了設(shè)備故障率,同時還降低了維修費用和維護工作量,為穩(wěn)定生產(chǎn)、提高燒結(jié)機作業(yè)率和燒結(jié)礦質(zhì)量創(chuàng)造了條件。
[1]呂和平.重鋼2×105 m2燒結(jié)混合機使用新型襯板的效果淺析[J].燒結(jié)球團,2000,25(1):58-59.
[2]孟步祥,李國喜,馮二蓮.混合機襯板的改造與效果[J].燒結(jié)球團,2002,27(2):42-43.
TF321.1
B
1004-4620(2015)01-0079-01
2014-12-22
孫其奎,男,1969年生,2001年畢業(yè)于山東大學工業(yè)工程專業(yè)。現(xiàn)為萊鋼設(shè)備檢修中心煉鐵部設(shè)備主任,工程師,從事設(shè)備管理工作。