尹彥周
(萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司檢修中心,山東萊蕪 271100)
經(jīng)驗(yàn)交流
萊鋼2×265 m2燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)原因分析及改造
尹彥周
(萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司檢修中心,山東萊蕪 271100)
燒結(jié)機(jī)的漏風(fēng)率達(dá)60%,分析原因是由于機(jī)頭機(jī)尾密封裝置及臺(tái)車密封滑道漏風(fēng)所致。將機(jī)頭機(jī)尾密封改為新型箱體式密封裝置,滑道彈簧式密封裝置改為板式密封裝置后,潤滑系統(tǒng)由電動(dòng)雙線集中潤滑改為智能集中潤滑,漏風(fēng)率降低15.2%左右,燒結(jié)機(jī)產(chǎn)量提高11.4%。
燒結(jié)機(jī);漏風(fēng)率;密封裝置;布料系統(tǒng)
萊鋼型鋼煉鐵廠現(xiàn)有2臺(tái)265 m2燒結(jié)機(jī),分別于2004年5月和2005年2月建成投產(chǎn)。2臺(tái)燒結(jié)機(jī)投入運(yùn)行后,燒結(jié)機(jī)的漏風(fēng)率達(dá)60%。在漏風(fēng)率組成中,機(jī)頭機(jī)尾密封裝置及臺(tái)車密封滑道漏風(fēng)率高達(dá)55%。燒結(jié)漏風(fēng)不但增加了燒結(jié)工序能耗,而且還嚴(yán)重影響燒結(jié)礦的產(chǎn)質(zhì)量。潤滑系統(tǒng)不合理造成單輥軸承、單輥減速機(jī)、臺(tái)車滑板等潤滑不到位,設(shè)備故障頻發(fā),臺(tái)車滑板損壞頻繁;布料系統(tǒng)布料時(shí),混合料布料粒度偏析小、透氣性差,不利于厚料層燒結(jié)。近年來,結(jié)合燒結(jié)設(shè)備技術(shù)進(jìn)步,萊鋼型鋼煉鐵廠圍繞機(jī)頭機(jī)尾密封、密封滑道、潤滑系統(tǒng)、布料系統(tǒng)等燒結(jié)機(jī)關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行分析和研究。通過應(yīng)用、試用的方式,先后完成了2臺(tái)265 m2燒結(jié)機(jī)的綜合性提效改造。
2.1 燒結(jié)機(jī)機(jī)頭、機(jī)尾密封裝置漏風(fēng)
原機(jī)頭、機(jī)尾密封為重力支撐式密封,該密封沿臺(tái)車寬度分為4塊,密封板之間的間隙影響密封效果。該密封裝置由于頻繁受沖擊力作用及長期在高溫廢氣的熱沖擊下,彈性下降、密封效果變差。小顆粒物料進(jìn)入密封板間隙,積累后卡住密封板,導(dǎo)致密封板浮動(dòng)性變差,臺(tái)車與密封板間隙過小,臺(tái)車橫梁磨損嚴(yán)重,造成漏風(fēng)加劇。
2.2 臺(tái)車密封滑道漏風(fēng)
燒結(jié)機(jī)臺(tái)車滑道密封裝置既要運(yùn)行又要阻隔冷熱空氣,原臺(tái)車滑道密封采用彈簧式密封裝置,臺(tái)車上安裝有彈簧、盒子組成的活動(dòng)密封,滑道上安裝固定滑板,滑道密封裝置本身縫隙較大漏風(fēng)嚴(yán)重,游板槽和游板易變形磨損,彈簧失效引起漏風(fēng),滑道易磨損,維護(hù)費(fèi)用較高。以1 m的滑道為例,計(jì)算得出每根滑道的漏風(fēng)面積為0.001 m2,100部臺(tái)車漏風(fēng)面積0.2 m2,占整個(gè)燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)面積的50%~60%。
2.3 潤滑系統(tǒng)可靠性差
燒結(jié)機(jī)設(shè)計(jì)選用電動(dòng)雙線集中潤滑系統(tǒng),所有潤滑點(diǎn)只能給出一個(gè)給油時(shí)間和間隔時(shí)間,無法選擇潤滑點(diǎn)單獨(dú)供油。給油周期間隔時(shí)間短,機(jī)頭機(jī)尾高溫潤滑點(diǎn)潤滑不充分;給油周期間隔長,用油量消耗大。判斷給油點(diǎn)出油的依據(jù)是檢測壓力信號,有的給油器堵塞無法及時(shí)發(fā)現(xiàn),有壓力但不出油;有的給油器直通后,潤滑點(diǎn)流失大量潤滑油,但滑板整體潤滑狀況仍然較差,潤滑情況無法隨時(shí)檢查,整個(gè)滑板潤滑狀況只有停機(jī)吊開臺(tái)車才能檢查。
2.4 混合料布料粒度偏析小
布料系統(tǒng)布料器選用六輥布料器,不同粒度的混合料在料層中的分布層次不明顯,臺(tái)車上混合料的粒度偏析很小,尤其下層混合料的容積密度較大,透氣性差,造成機(jī)尾經(jīng)常出現(xiàn)生料現(xiàn)象,嚴(yán)重制約燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量。六輥布料器傳動(dòng)方式為單輥單電機(jī)傳動(dòng),在生產(chǎn)中經(jīng)常發(fā)生因物料卡堵等燒電機(jī)故障,如不及時(shí)更換電機(jī),燒結(jié)拉鉤、邊緣效應(yīng)會(huì)更加嚴(yán)重,而更換電機(jī)及清理物料會(huì)造成燒結(jié)機(jī)頻繁停機(jī)。
3.1 機(jī)頭、機(jī)尾密封裝置改造
選用新型箱體式密封裝置替代原來的重力支撐式密封。利用燒結(jié)機(jī)定修機(jī)會(huì),在燒結(jié)機(jī)機(jī)頭、機(jī)尾各安裝一組。該密封裝置結(jié)構(gòu)簡單、易于安裝;密封面采用合金材料,強(qiáng)度高、耐磨損、使用壽命長;可自動(dòng)調(diào)節(jié)臺(tái)面高度,使臺(tái)車體橫梁與密封板保持一定的間隙,避免臺(tái)車體橫粱及密封板嚴(yán)重磨損,延長設(shè)備使用周期,保證密封效果;冷卻效果良好,使用工業(yè)用水冷卻密封板及彈簧,保證彈簧彈性,抵御一般熱故障造成的部件損壞;該密封裝置本身密封良好,無需清理,密封面為一整體,與重力支撐式密封板相比,密封性更好。
3.2 臺(tái)車密封滑道改造
針對原有固定滑道的缺點(diǎn),借鑒國內(nèi)有關(guān)廠家板簧密封裝置技術(shù),把原鋼絲螺旋彈簧改為雙板金屬彈簧,材質(zhì)選用60Si2Mn,彈簧在環(huán)境溫度500℃時(shí)仍保持彈性不變,延長了密封裝置的使用壽命。把滑動(dòng)游板加工成高10 mm的凸型槽,在滑道上蓋與滑動(dòng)游板之間安裝兩條板彈簧,兩條板彈簧與滑動(dòng)游板、滑道上蓋用鉚釘鉚接。游板槽、密封滑板、銷軸構(gòu)成密閉空腔,消除了滑動(dòng)游板與滑道上蓋之間的漏風(fēng)。在工作狀態(tài)時(shí),由于兩根板簧同時(shí)向下壓滑板,滑板受力均勻,滑動(dòng)游板的凸型槽跟門型框體緊密結(jié)合,從而與固定滑道貼合嚴(yán)密,提高了燒結(jié)機(jī)臺(tái)車滑道與固定滑道之間的密封效果,消除了滑道游板與滑道蓋之間的漏風(fēng)。板簧密封裝置游板槽內(nèi)能存儲(chǔ)大量的潤滑油脂,不但對密封裝置進(jìn)行有效的潤滑,而且對板簧密封裝置本身的結(jié)構(gòu)間隙形成有效的油封,增加了密封的可靠性。
3.3 燒結(jié)機(jī)潤滑系統(tǒng)改造
將現(xiàn)有電動(dòng)干油泵拆除,安裝QJRBl—40型高壓電動(dòng)潤滑泵兩臺(tái)(1備1用)。將原有潤滑管路拆除,在燒結(jié)機(jī)一側(cè)鋪設(shè)Φ32 mm無縫管作為主管路,各潤滑點(diǎn)支管路用Φ10 mm無縫管。在各個(gè)潤滑點(diǎn)安裝電磁給油器和流量傳感器各1個(gè)。采用可編程控制器(PLC)作為主要控制系統(tǒng),用計(jì)算機(jī)作為顯示并操作整個(gè)潤滑系統(tǒng)。系統(tǒng)采用定時(shí)自動(dòng)循環(huán)供油,逐點(diǎn)單點(diǎn)供油方式。每次供油通過流量傳感器檢測每個(gè)潤滑點(diǎn)的供油狀態(tài),自動(dòng)調(diào)控,集中一點(diǎn)加油,達(dá)到加油量后自動(dòng)進(jìn)入下一點(diǎn)加油。所有點(diǎn)供油完成后,系統(tǒng)進(jìn)入等待狀態(tài),待自動(dòng)循環(huán)間隔時(shí)間一到,油泵自動(dòng)啟動(dòng),同時(shí)潤滑點(diǎn)打開,下一輪供油循環(huán)開始。電磁給油器的供油啟動(dòng)、供油量大小、供油時(shí)間長短都由主控系統(tǒng)來完成。根據(jù)設(shè)備各潤滑點(diǎn)不同要求,通過計(jì)算機(jī)調(diào)整供油參數(shù)。系統(tǒng)具有超壓保護(hù)、低壓報(bào)警、故障顯示、查詢的功能,能夠和燒結(jié)機(jī)聯(lián)鎖。另外,該系統(tǒng)還設(shè)置了現(xiàn)場手動(dòng)功能,便于對故障進(jìn)行處理。
3.4 布料系統(tǒng)改造
將六輥布料器改為九輥布料器。計(jì)算圓輥給料機(jī)的拋物線落料點(diǎn),保證圓輥給料機(jī)落料點(diǎn)在九輥的第一、二輥之間;為了保證足夠空間,將圓輥給料機(jī)電機(jī)、減速機(jī)及圓輥本體同時(shí)抬高400 mm,九輥布料器的安裝角度為42°。增加圓輥可調(diào)壓料器,使料面平整,配加松料器。為了防止撒料,用薄鋼板制作了九輥布料器攔板,從九輥布料器后面(機(jī)尾方向)順著九輥布料器延伸至臺(tái)車上沿,九輥布料器輥長(5 150 mm)長于六輥布料器輥長(3 600 mm),臺(tái)車兩側(cè)布料充足,有效避免了邊緣效應(yīng)的發(fā)生。布料器傳動(dòng)形式由單輥單電機(jī)傳動(dòng)改為多輥同步器傳動(dòng),電機(jī)數(shù)量從9個(gè)減少到2個(gè),輥?zhàn)舆B接方式改為每個(gè)輥?zhàn)觾啥硕疾捎梅ㄌm用螺絲連接,更換輥?zhàn)訒r(shí)只需把輥?zhàn)觾啥朔ㄌm螺栓拆除即可,減少了更換時(shí)間。
改造后,燒結(jié)機(jī)漏風(fēng)率降低15.2%,主風(fēng)機(jī)負(fù)荷下降,負(fù)壓提高,風(fēng)量不足的矛盾得以解決,燒結(jié)機(jī)產(chǎn)量提高約11.4%,噸礦節(jié)約固體燃耗2.65 kg,燒結(jié)機(jī)主抽風(fēng)機(jī)電耗降低13.2%。
TF321.1
B
1004-4620(2015)01-0070-02
2014-08-22
尹彥周,男,1980年生,2005年畢業(yè)于安徽工業(yè)大學(xué)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化專業(yè)。現(xiàn)為萊鋼集團(tuán)檢修中心型鋼煉鐵檢修部工程師,從事煉鐵設(shè)備日修及大中修工作。