劉敬
【摘 要】鋼管拱頂升砼施工在鋼管拱橋施工過程中是一項(xiàng)工藝復(fù)雜,設(shè)計(jì)技術(shù)難度較高的分部工程,在國(guó)內(nèi)外的同類施工中,屢屢出現(xiàn)堵管、空洞現(xiàn)象,而這類問題每出現(xiàn)一次,都要進(jìn)行鉆孔、注漿等工作,從而造成工期拖延,給企業(yè)造成不良社會(huì)影響和巨大經(jīng)濟(jì)損失,而砼配合比設(shè)計(jì)尤為關(guān)鍵。廣珠鐵路項(xiàng)目部中心試驗(yàn)室通過大量的試驗(yàn)、研究,取得了很好的實(shí)施效果。
【關(guān)鍵詞】鋼管拱;頂升;配合比;設(shè)計(jì)
1 工程概況
1.1 工程概況
虎跳門特大橋全長(zhǎng)2505m,中心里程為DK154+609.45,主橋采用(120m+240m+120m)連續(xù)鋼構(gòu)-柔性拱組合結(jié)構(gòu),主橋全長(zhǎng)489.6m,跨越國(guó)家Ⅰ級(jí)航道虎跳門水道。
鋼管拱拱肋矢跨比為1/5,計(jì)算跨度為240m,矢高48m,拱軸線為二次拋物線,每片拱肋采用兩管平行單管提籃內(nèi)傾的三肢桁架拱。
1.2 水文地質(zhì)及氣象特征
虎跳門特大橋位于北回歸線以南,屬熱帶海洋性季風(fēng)氣候。全年氣候溫和,熱量充足,雨量充沛,濕度大,無霜期長(zhǎng),冬少嚴(yán)寒,夏少酷熱。本區(qū)歷年平均氣溫為21.8℃,1月份平均氣溫13.3℃,7月份平均氣溫28.4℃,歷年極端最高氣溫36.7℃,歷年極端最低氣溫-1.3℃。
1.3 鋼管拱砼頂升施工順序
鋼管拱砼頂升順序我們按照上弦管-下弦管-中弦管的順序進(jìn)行,即上弦管混凝土強(qiáng)度達(dá)到90%時(shí),頂升下弦管,下弦管混凝土強(qiáng)度達(dá)到90%時(shí),頂升中弦管。每次頂升混凝土為280m3,每支管每側(cè)頂升混凝土為140 m3。頂升時(shí)由拱腳兩側(cè)同步連續(xù)一次頂升。
2 施工準(zhǔn)備
2.1 砼原材料質(zhì)量控制
(1)水泥:選用江門海螺普通硅酸鹽P·O42.5水泥。經(jīng)檢驗(yàn)符合普通硅酸鹽水泥的技術(shù)要求(GB175-2007)。
(2)礦物摻和料:礦物摻和料選用珠海電廠提拱的Ⅰ級(jí)粉煤灰。經(jīng)檢驗(yàn)符合Ⅰ級(jí)粉煤灰的技術(shù)要求(GB/T1596-2005)。
(3)細(xì)骨料:選用的是江門新會(huì)西江中砂。經(jīng)檢驗(yàn)符合細(xì)骨料的技術(shù)要求(JGJ52-2006)。
(4)粗骨料:由于此次鋼管拱頂升砼的強(qiáng)度等級(jí)為C50,所以粗骨料的最大粒徑不應(yīng)大于25mm。我項(xiàng)目部選用5-19.5mm二級(jí)配、粒形良好、質(zhì)地均勻堅(jiān)固、線膨脹系數(shù)小的潔凈碎石。粗骨料的品質(zhì)要符合規(guī)范中規(guī)定的技術(shù)要求(JGJ52-2006)。
(5)外加劑:采用減水率高、坍落度損失小、適量引氣、能明顯提高砼耐久性且質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品。外加劑與水泥之間應(yīng)有良好的相容性。外加劑應(yīng)滿足外加劑的技術(shù)要求外,還應(yīng)滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《混凝土外加劑》的規(guī)定(GB8076)。我項(xiàng)目部試驗(yàn)部門對(duì)進(jìn)場(chǎng)的每批外加劑均按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的試驗(yàn)項(xiàng)目、試驗(yàn)方法和檢驗(yàn)規(guī)則取樣檢驗(yàn),均滿足要求。為了更了解外加劑的性能我項(xiàng)目部還專門請(qǐng)來了減水劑廠家的有關(guān)人員針對(duì)我們現(xiàn)場(chǎng)的原材料進(jìn)行試驗(yàn)。我們先專門測(cè)定了減水劑與膨脹劑之間的相溶性以及其與膠凝材料的適應(yīng)性。
(6)拌和用水:采用當(dāng)?shù)鼐?,按相?yīng)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的試驗(yàn)項(xiàng)目、試驗(yàn)方法和檢驗(yàn)規(guī)則進(jìn)行取樣送檢。試驗(yàn)結(jié)果滿足規(guī)范要求。
2.2 砼試拌
施工前由中心試驗(yàn)室在攪拌站進(jìn)行多種配合比、膨脹率等有關(guān)性能測(cè)試,并符合GBJ119-98規(guī)定。試拌時(shí)我們選用江門兆倫石場(chǎng)4.75~19.5mm的碎石,摻配比例按4:6進(jìn)行摻配。理論配合比詳見下表。我們按照此理論配合比進(jìn)行了六次試拌,試拌1和試拌2由于出機(jī)狀態(tài)太差,我們未做詳細(xì)記錄。試拌3:
在以上數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上砂調(diào)為:769kg,砂率為:0.44 %, G1:380 kg,G2:610 kg,用水量:171 kg,水膠比:0.31。出機(jī)后的砼狀態(tài)非常好,無泌水現(xiàn)象,和易性好。坍落度為:265,擴(kuò)展度為:600,含氣量為:6.5,我們并對(duì)試拌3砼進(jìn)行留樣觀察。試拌4:
在以上數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上砂調(diào)為:813kg,砂率為:0.48 %, G1:332 kg,G2:534kg,用水量:167 kg,水膠比:0.30。出機(jī)后的砼有輕微泌水現(xiàn)象,和易性好。坍落度為:265,擴(kuò)展度為:605,含氣量為:6.2,我們并對(duì)試拌4的砼進(jìn)行留樣觀察。試拌5(試拌3與試拌4混合):
在以上數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上砂調(diào)為:791kg,砂率為:0.46 kg, G1:356 kg,G2:572kg,用水量:169 kg,水膠比:0.31。出機(jī)后的砼無微泌水現(xiàn)象,和易性很好。坍落度為:260,擴(kuò)展度為:600,含氣量為:6.3,我們并對(duì)試拌5的砼進(jìn)行留樣觀察。
下午14:23我們分別對(duì)樣品進(jìn)行對(duì)比:試拌3:無泌水現(xiàn)象,和易性好;試拌4:有少量泌水現(xiàn)象,和易性好;試拌5:無泌水現(xiàn)象,和易性很好。15:30樣品對(duì)比情況:試拌3:無泌水情況,和易性好;試拌4:有少量泌水情況,和易性好;試拌5:無泌水現(xiàn)象,和易性很好。從目前對(duì)比情況我們初步定為試拌5為最合適的配合比。
由于本次鋼管拱砼頂升是一項(xiàng)難度非常大的工作,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)也非常重視。公司檢測(cè)中心派專人來協(xié)助我項(xiàng)目部中心試驗(yàn)室的試配工作。我們以試拌3和試拌5又進(jìn)行了一次試拌并最終確認(rèn)。
試拌3:
試拌5:
這兩次的試拌都不如上次的狀態(tài)好。相比之下,試拌5比試拌3的狀態(tài)好。大家通過仔細(xì)分析,我們認(rèn)為氣溫和石子粒型與混凝土狀態(tài)相關(guān),所以我們將碎石比例調(diào)整為5:5,再次對(duì)試拌5進(jìn)行試拌。
將碎石比例調(diào)整后拌出的砼狀態(tài)非常好,無泌水現(xiàn)象,和易性非常好。對(duì)試拌5砼進(jìn)行坍落度、擴(kuò)展度、含氣量檢測(cè)均符合要求。通過多次的試配對(duì)比,我們選定試拌5做為鋼管拱頂升砼的最終配合比。經(jīng)過試拌配制的混凝土具有工作性能良好、早強(qiáng)和膨脹密實(shí)的特性,混凝土含氣量為6.3%。膨脹率在2.0×10-4~4.0×10-4之間,初凝時(shí)間為19.5小時(shí),滿足大于12小時(shí)的設(shè)計(jì)要求。壓力泌水量V10<15ml。
施工前按照選定的配合比,再次在攪拌站提前進(jìn)行試拌,檢查拌出的砼流動(dòng)性、初凝時(shí)間、坍落度、終凝時(shí)間均能滿足原配合比要求的出機(jī)坍落度230~270mm,初凝時(shí)間為18小時(shí)。
3 施工中的注意事項(xiàng)
3.1 攪拌機(jī)
為了確保能連續(xù)供應(yīng)混凝土,項(xiàng)目部定為兩臺(tái)設(shè)備同時(shí)工作。為避免在正式施工時(shí)設(shè)備出現(xiàn)故障,我們?cè)俅握?qǐng)廣東省珠海市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)所的檢測(cè)人員對(duì)所有設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)。
3.2 砼灌車
砼運(yùn)輸設(shè)備的運(yùn)輸能力應(yīng)適應(yīng)砼凝結(jié)速度和和澆筑速度的需要,保證澆筑過程連續(xù)進(jìn)行,運(yùn)輸過程中,應(yīng)確保砼不發(fā)生離析、漏漿、泌水及坍落度損失過多等現(xiàn)象。運(yùn)至澆筑地點(diǎn)的砼應(yīng)仍保持均勻性和良好的拌和物性能。根據(jù)運(yùn)輸路程我們選擇用8輛灌車,其中兩輛灌車做為備用。在運(yùn)輸過程中灌車要保證以2~4r/min的轉(zhuǎn)速攪動(dòng)。當(dāng)灌車到達(dá)澆筑現(xiàn)場(chǎng)時(shí)要高速旋轉(zhuǎn)30~60s后再將砼拌和物喂入泵車料斗中。
3.3 輸送泵
輸送泵的額定泵送能力應(yīng)不小于灌注速率或?qū)嶋H砼供應(yīng)量的2倍;額定壓力要滿足最大泵送壓力;額定揚(yáng)程應(yīng)大于1.5倍的灌注頂面高度,本橋要求輸送泵的額定揚(yáng)程大于100m。根據(jù)實(shí)際情況我項(xiàng)目部選擇3臺(tái)理論砼輸送能力為18MPa,最大泵送距離1000m,最大輸送高度200m的三一HBT60c-1416拖式砼輸送泵,其中1臺(tái)備用,另2臺(tái)分別布置在33#和34#墩橋面上。3臺(tái)汽車泵,其中1臺(tái)備用,另2臺(tái)分別布置在33#和34#墩下。施工時(shí)由汽車泵先輸送到地泵,然后進(jìn)行頂升。砼應(yīng)連續(xù)泵送,避免停泵。當(dāng)砼供應(yīng)不足時(shí),應(yīng)降低泵送速度,以避免停泵而引起泵管堵塞。為防止砼假凝引起堵管,每隔2~3min抽動(dòng)一下泵的活塞。
3.4 降溫
頂升灌注砼時(shí)正處于8月份,溫度較高,我項(xiàng)目部采用在水池中提前加冰降溫。施工盡可能避開一天中的最高氣溫。
4 鋼管拱砼頂升施工
4.1 鋼管拱砼灌注
鋼管拱采用中心試驗(yàn)室確定的C50微膨脹砼,配合比編號(hào)為PHB-C50-F。該砼應(yīng)具備和易性好、可泵性好、無泌水現(xiàn)象。砼泵送過程中,設(shè)專業(yè)質(zhì)檢人員用敲擊法判斷管內(nèi)砼的填充情況,如有空隙應(yīng)及時(shí)用體外加振法解決。在施工過程中要嚴(yán)格控制按照灌注順序進(jìn)行施工。
拱肋砼的灌注順序?yàn)橄裙嘧蝹?cè)上弦管,待灌注完后灌注另一側(cè)上弦管,待達(dá)到齡期或強(qiáng)度指標(biāo)后按照同樣次序依次灌注下弦管,最后灌注中弦管;管內(nèi)砼要求每根管一次泵送到頂;澆注前宜壓入少量的清水,濕潤(rùn)管壁,再壓入2 m3的砼以填充注漿孔以下部分的弦管,接著在加入2 m3的水泥砂漿(與砼配比相同,不摻粗骨料)作為先導(dǎo),以有助于排除氣泡,然后再連續(xù)抽真空壓注微膨脹砼;在砼的灌注過程中我項(xiàng)目部分別在33#、34#墩派試驗(yàn)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盯控,并對(duì)砼進(jìn)行取樣。每車砼都要做坍落度、和易性檢驗(yàn),要確保泵送前砼的坍落度控制在200mm~240mm以內(nèi)及保證混凝土和易性、可泵性和自密實(shí)性良好。需待已灌注砼的強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度的90%后,方可灌注下一環(huán)的砼。
4.2 泵送清水與水泥砂漿
清水必須濕潤(rùn)所有的輸送泵管。檢查輸送泵工作情況是否正常、輸送管道有無滲漏。同時(shí)沖洗鋼管內(nèi)壁,清理焊渣和其他雜質(zhì)。清水泵送完畢后,泵送水泥砂漿,進(jìn)行潤(rùn)滑泵送管道,減小泵送過程砼和管壁之間的摩擦力。
4.3 真空輔助施工
啟動(dòng)真空泵抽真空,使真空度達(dá)到0.06MPa~0.1MPa并保持穩(wěn)定。然后啟動(dòng)灌注砼泵,進(jìn)行砼泵送頂升灌注,在灌注過程中嚴(yán)格控制泵送砼質(zhì)量和速度。在泵送頂升砼過程中,真空泵要保持連續(xù)工作,待泵送砼快達(dá)到鋼管出漿口頂部時(shí),撤離真空輔助設(shè)備。灌注泵繼續(xù)工作,待砼在出漿口冒漿(出漿口高1.5m),并且維持2min。關(guān)閉灌注泵及灌注端閥門,完成砼頂升真空輔助灌注。完成灌注后拆卸外接管路、附件等,必須將所有水泥漿、砼的設(shè)備清洗干凈。
5 結(jié)束語
通過現(xiàn)場(chǎng)全體施工人員的積極努力,在施工過程中,沒有出現(xiàn)任何問題,使得鋼管拱砼頂升工作順利進(jìn)行,避免了不必要的巨大經(jīng)濟(jì)損失,為企業(yè)贏得了良好的社會(huì)信譽(yù)。
[責(zé)任編輯:薛俊歌]