杜文峰 童 勇
(阜陽中聯(lián)水泥有限公司,安徽 阜陽 236158)
提高輥壓機擠壓效果的具體措施
杜文峰 童 勇
(阜陽中聯(lián)水泥有限公司,安徽 阜陽 236158)
擠壓聯(lián)合粉磨工藝近幾年應用較為普遍,輥壓機系統(tǒng)的應用,將水泥磨一倉的大部分破碎功能轉移出來,有效降低入磨物料粒度,使水泥磨充分發(fā)揮研磨功能,能顯著提高水泥磨臺時產(chǎn)量、降低電耗。輥壓機系統(tǒng)(包括打散機或V選、穩(wěn)流倉等)作為一個相對獨立的單元,裝機功率高,可操作性強,如不能充分發(fā)揮其擠壓、篩選等功能,將制約水泥磨臺時產(chǎn)量的提高。我公司1#開路水泥磨規(guī)格為Φ4.2×13m,2006年3月投產(chǎn),配套HFCG140-80型輥壓機、SF600/140型打散分級機。投產(chǎn)初期,臺時產(chǎn)量一直徘徊在125T/H~130T/H,電耗居高不下。存在著輥壓機易震動、入磨物料細度粗、臺時產(chǎn)量低等問題。檢測入磨物料0.08mm篩余在75%左右,制約著臺時產(chǎn)量的提高。為此,我們對打散機、穩(wěn)流倉、輥壓機進行了調整和小的改進,入磨物料0.08mm篩余降低了15%左右,水泥磨臺時產(chǎn)量提高了10T/H,同時輥壓機運行更平穩(wěn),無震動。
1.1 、縮小打散機篩板篩縫
經(jīng)輥壓機擠壓出來的物料通過提升機進入打散機進行料餅打散、篩選、風選后,粗物料回到穩(wěn)流倉繼續(xù)擠壓,細物料入磨進行粉磨。打散機主要承擔著篩選的功能,如篩選不充分,一部分細物料進入輥壓機進行重新擠壓,一方面引起輥壓機震動,另一方面影響輥壓機做工。為使打散機篩選更充分,我們首先減少打散機篩板篩縫,由8mm降到6mm、4mm,最后打散機篩縫降到某公司生產(chǎn)的1mm篩板。該篩板為不銹鋼材質,表面經(jīng)耐磨處理,篩縫布置由平行分布改為垂直分布,與物料下落方向一致,篩選更充分。使用后由于無粉料進入穩(wěn)流倉,輥壓機頻繁震動減少,磨頭提升機電流降低約10A,輥壓機循環(huán)量增加20%,入磨物料0.08mm篩余降低了10%。
1.2 、提高打散機內筒體高度
內筒體主要是收集粗顆粒,通過調整內筒體的高度,可以調節(jié)入磨粗細粉的產(chǎn)量。通常的做法是在內筒體上焊接200mm至1000mm高度不等的鋼板,另一種方法是在內筒體上焊一圈高度1.5米左右的篩網(wǎng),篩網(wǎng)孔徑可選擇5mm以內,即使隨著打散機風輪葉片的磨損,打散機轉速提高,也能將大部分粗顆粒攔截在內錐筒以內。
1.3 、打散機風輪耐磨處理
普通的打散機風輪運行兩個月后葉片開始磨損,風葉過度磨損后風輪分選效率會大幅度降低,需提高風輪轉速方能滿足生產(chǎn)要求。為保證風輪風選風量,風輪葉片磨損時要及時并盡可能對稱補焊。為提高風輪使用壽命,可以對風輪葉片表面用耐磨焊條堆焊,但堆焊不好同一葉片上下磨損不均勻,通常頂部磨損較快。另一種方法是葉片表面鋪耐磨陶瓷,其磨損較均勻。兩種方法要注意動平衡校驗,均能延長風輪使用壽命一倍以上。
1.4 、其他
打散機環(huán)形通道易被鐵絲、木塊等雜物堵塞,應定期檢查、清理。打散機錘頭、特別是襯板凸棱磨損對打散、分級效果影響較大,一旦出現(xiàn)打散機錘頭、特別是襯板凸棱磨損時,打散機轉速會提高5%~10%,此時應及時更換。
2.1 、穩(wěn)流倉布料器矯正
為保證穩(wěn)流倉內粗細顆粒料分布均勻,穩(wěn)流倉內上下交錯分布十字形布料器。生產(chǎn)運行時發(fā)現(xiàn)輥壓機始終偏輥較厲害,左右側輥縫相差10mm,壓力相差近1MPa。停機時測量左右輥縫原始間隙一致,檢查位移測傳感器正常,查看氮氣囊氮氣無泄漏。打開穩(wěn)流倉觀察,看到穩(wěn)流倉內物料分布不均勻,一側小顆粒料較多、一側大顆粒料較集中,物料分布不均勻是造成輥壓機偏輥的主要原因。將上下布料器以輥壓機擠壓中心線進行校正后,輥壓機偏輥現(xiàn)象消除,運行中左右側輥縫相差5mm內,壓力相差0.5MPa。
2.2、 穩(wěn)流倉內四角焊接圓弧
因使用脫硫石膏等濕物料配料,生產(chǎn)過程中經(jīng)常出現(xiàn)穩(wěn)流倉塌倉引起輥壓機劇烈震動,不僅對設備產(chǎn)生隱患,一旦塌倉中控需重新調整參數(shù),影響生產(chǎn)、質量穩(wěn)定運行。生產(chǎn)間隙,排空穩(wěn)流倉發(fā)現(xiàn),穩(wěn)流倉四角及下錐體結塊嚴重。為避免結塊,我們首先考慮到的是將穩(wěn)流倉下錐體角度擴大。但這種改造費工、費時、工作量大,沒有兩天改造不完,影響夜班低谷電使用。細致分析后發(fā)現(xiàn),穩(wěn)流倉結塊一般均是從其四角的死角開始,隨著濕物料的進入逐步粘結、擴大。將其上下四角用圓弧鋼板焊接,使四角物料的下落速度與其他部位下落速度一致,僅用少量的鋼材一個班即改造完成。改造完成后輥壓機震動消失,穩(wěn)流倉未出現(xiàn)塌倉現(xiàn)象,運行半年后,排空穩(wěn)流倉發(fā)現(xiàn)內部幾乎沒有結塊。
2.3、 穩(wěn)流倉下料溜子改造
穩(wěn)流倉下料溜子內均勻焊有角鐵,形成料打料,確能減少下料溜子磨損,但料打料不適于安裝在穩(wěn)流倉下料溜子內。由于角鐵阻擋,混入空氣,物料不能形成穩(wěn)定、連續(xù)的致密料層,影響擠壓效果。用耐磨鋼板制作下料溜子,內壁光滑。安裝使用后,在同樣條件下打散機轉速降低了5%~10%,說明擠壓效果更好,入磨細物料較多。
3.1、 側擋板間隙調整
輥壓機運行過程中,物料對輥壓機側擋板有一定的側向擠壓力,側擋板會逐漸松動或因磨損導致間隙增大,會有大量物料未經(jīng)充分擠壓直接從輥壓機兩側邊緣漏出,輥壓機雖然做同樣多的功,但生產(chǎn)的成品量減少,另一方面也加重打散分級機的負擔。當間隙超過5mm時應及時調整或對磨損處進行補焊,當間隙超過20mm時,入磨物料0.9mm篩余將增加5%~10%,同等條件下打散機轉速也將增加5%以上。側擋板間隙主要影響入磨物料0.9mm以上篩余大小。
3.2、 輥壓機斜插板加長
生產(chǎn)運行中,經(jīng)常出現(xiàn)輥壓機棒閥不能完全打開,即使調整斜插板開度也作用不大。我們將兩側斜插板沿輥面向下加長約150mm,表面用耐磨焊條堆焊一層,底部留有一定距離防止輥面運動時摩擦。這樣物料經(jīng)下料溜子進入兩輥面中間時不會溢出輥面,加大了擠壓效果,輥壓機棒閥能全部打開,效果十分明顯。
3.3、 輥壓機壓力調整
要充分發(fā)揮輥壓機的能力最直接的方法就是讓輥壓機多做功,通常輥壓機運行時其電機電流達到其額定電流的70%~80%時,輥壓機的做功最佳。通過提高輥壓機的壓力可以讓輥壓機多做功。要注意的是如果提高輥壓機的壓力,輥壓機電機電流也應同時增加。
3.4、 輥壓機輥面磨損補焊
輥壓機輥面磨損主要影響入磨物料0.08mm以下篩余多少,當輥壓機輥面磨損時應及時補焊,以提高入磨物料細粉含量。
1、通過以上措施,入磨物料0.9mm以上粗顆粒大幅度減少,細粉含量增加,水泥磨臺時產(chǎn)量提高了10t/h以上。
2、入磨物料降低后,水泥磨平均球徑也應適當調整,以保證與入磨物料匹配。
3、輥壓機系統(tǒng)各設備既獨立又相互影響,根據(jù)實際情況采取相應措施充分發(fā)揮各設備功能,能顯著提高擠壓效果,降低入磨物料細度,為水泥粉磨、提產(chǎn)創(chuàng)造條件。
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1007-6344(2015)11-0006-01