陳永強(qiáng),龔小芝,陳 發(fā)
(1. 中國(guó)石化 西安石化分公司,陜西 西安 710086;2. 中國(guó)石化 北京化工研究院環(huán)保所,北京 100013)
旋流萃取分離技術(shù)處理石化電脫鹽廢水
陳永強(qiáng)1,龔小芝2,陳 發(fā)1
(1. 中國(guó)石化 西安石化分公司,陜西 西安 710086;2. 中國(guó)石化 北京化工研究院環(huán)保所,北京 100013)
采用旋流萃取分離技術(shù)處理某煉油廠常減壓裝置電脫鹽廢水(初始廢水含油量約為5000 mg/L),優(yōu)化了廢水除油的工藝條件。試驗(yàn)結(jié)果表明,廢水除油的最佳工藝條件為:旋流萃取分離機(jī)中心轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速960 r/ min、廢水流量2000 L/h、廢水溫度80 ℃。廢水經(jīng)旋流萃取分離后,廢水的含油量小于200 mg/L,廢水除油效果較好;分離后油相的含水量約為0.1%(w),鹽質(zhì)量濃度小于20 mg/L,可回注到常減壓裝置原料罐循環(huán)利用。對(duì)于2 Mt/a的常減壓裝置,采用旋流萃取分離技術(shù)后,每年可減少支出100.4萬元。
旋流萃?。怀p壓裝置;電脫鹽廢水;除油
原油劣質(zhì)化造成國(guó)內(nèi)多數(shù)煉油企業(yè)的常減壓裝置電脫鹽廢水中含油量超標(biāo)[1],顯著增加了煉油廠廢水的處理難度。中國(guó)石化西安石化分公司煉油廠所煉原油品質(zhì)較差,常減壓裝置電脫鹽廢水的含油量長(zhǎng)期超標(biāo),形成大量難以處理的重質(zhì)污油。經(jīng)調(diào)研,旋流萃取分離技術(shù)在廢水除油方面具有良好的效果[2-6]。
本工作采用旋流萃取分離技術(shù)處理西安石化分公司煉油廠常減壓裝置電脫鹽廢水,優(yōu)化了廢水除油的工藝條件,以期解決常減壓裝置電脫鹽廢水含油量超標(biāo)的問題。
1.1 廢水水質(zhì)
試驗(yàn)廢水為常減壓裝置電脫鹽廢水,廢水的含油量波動(dòng)很大,從幾十mg/L至幾萬mg/L。
1.2 試驗(yàn)設(shè)備及試驗(yàn)方法
HL/E-350型旋流萃取機(jī):華東理工大學(xué)化工機(jī)械研究所。
電脫鹽廢水經(jīng)換熱器降溫至50~90 ℃。將一定流量的電脫鹽廢水與少量輕油分別從重相進(jìn)口和輕相進(jìn)口引入旋流萃取機(jī)后混合。旋流萃取機(jī)中心轉(zhuǎn)子在一定轉(zhuǎn)速下高速旋轉(zhuǎn),兩相液體受到強(qiáng)大的離心作用被分成兩層:重相脫鹽水被甩向轉(zhuǎn)子的內(nèi)壁,輕相油被迫擠向轉(zhuǎn)子中間部分。電脫鹽廢水被分離為油相和含鹽廢水,油相從旋流萃取機(jī)的輕相出口排出,含鹽廢水從重相出口排出。
1.3 分析方法
采用GB/T260—1977方法測(cè)定油相中的含水量[7];采用GB/T16488—1996方法測(cè)定廢水中的含油量[8]。
2.1 轉(zhuǎn)速對(duì)處理后廢水含油量的影響
在初始廢水含油量約為5000 mg/L、廢水流量為2000 L/h、廢水溫度為80 ℃的條件下,轉(zhuǎn)速對(duì)處理后廢水含油量的影響見圖1。由圖1可見:隨轉(zhuǎn)速的提高,處理后廢水含油量逐漸降低;當(dāng)轉(zhuǎn)速提高到一定程度后,廢水含油量下降趨勢(shì)減緩。因此,選擇轉(zhuǎn)速為900 r/min較適宜。
2.2 廢水流量對(duì)處理后廢水含油量的影響
圖1 轉(zhuǎn)速對(duì)處理后廢水含油量的影響
在初始廢水含油量約為5000 mg/L、轉(zhuǎn)速為900 r/min、廢水溫度為80 ℃的條件下,廢水流量對(duì)處理后廢水含油量的影響見圖2。由圖2可見:隨廢水流量的增大,處理后廢水含油量逐漸增加;當(dāng)廢水流量為2000 L/h時(shí),處理后廢水含油量為68 mg/ L,油水分離效果仍然較好。為保證旋流萃取機(jī)較高的工作效率,選擇廢水流量為2000 L/h較適宜。
2.3 廢水溫度對(duì)處理后廢水含油量的影響
圖2 廢水流量對(duì)處理后廢水含油量的影響
在初始廢水含油量約為5000 mg/L、廢水流量為2000 L/h、轉(zhuǎn)速為900 r/min的條件下,廢水溫度對(duì)處理后廢水含油量的影響見圖3。由圖3可見,隨廢水溫度的升高,處理后廢水含油量逐漸下降。因?yàn)閺U水溫度的升高會(huì)改變油水兩相的密度差,使油和水的黏度均 降低,油黏度的降低使分離效果增強(qiáng),但廢水溫度過高對(duì)設(shè)備的損耗較大。綜合考慮,選擇廢水溫度為80 ℃較適宜。
2.4 分離效果
圖3 廢水溫度對(duì)處理后廢水含油量的影響
旋流萃取分離前后廢水的含油量見表1。由表1可見,經(jīng)過旋流萃取分離后,廢水的含油量均小于200 mg/L,廢水除油效果較好。
表1 旋流萃取分離前后廢水的含油量 mg/L
旋流萃取分離后的油相含水量約為0.1%(w),鹽質(zhì)量濃度小于20 mg/L,可回注到常減壓裝置原料罐循環(huán)利用。
以2 Mt/a常減壓裝置為例,電脫鹽廢水水量為12 t/h,需要1臺(tái)25 t/h的旋流萃取分離機(jī)。旋流萃取分離機(jī)每小時(shí)耗電20 kW,每度電按0.6元計(jì),每年開工8000 h,則每年用電費(fèi)9.6萬元。旋流萃取分離機(jī)投資約200萬元,按照20年折舊,則每年折舊費(fèi)為10萬元。
原常減壓裝置電脫鹽廢水儲(chǔ)存、輸送及處理需要支出125 萬元/a。采用旋流萃取分離機(jī)后,每年可減少?gòu)U水處理費(fèi)用支出100.4萬元。
a)采用旋流萃取分離機(jī)處理某煉油廠常減壓裝置電脫鹽廢水的最佳工藝條件為:旋流萃取分離機(jī)中心轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速900 r/min,廢水流量2000 L/h,廢水溫度80 ℃。
b)經(jīng)旋流萃取分離后,廢水的含油量小于200 mg/L,廢水除油效果較好;分離后的油相含水量約為0.1%(w),鹽質(zhì)量濃度小于20 mg/L,可回注到常減壓裝置原料罐循環(huán)利用。
c)對(duì)于2 Mt/a的常減壓裝置,采用旋流萃取分離機(jī)后,每年可減少?gòu)U水處理費(fèi)用支出100.4萬元。
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[8] 中國(guó)石油化工總公司環(huán)境監(jiān)測(cè)總站. GB/T 16488—1996 水質(zhì) 石油類和動(dòng)植物油的測(cè)定 紅外光譜法[S]. 北京:中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社,1996.
(編輯 祖國(guó)紅)
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Treatment of Petrochemical Electro-Desalination Wastewater by Swirl Extraction
Chen Yongqiang1,Gong Xiaozhi2,Chen Fa1
(1. SINOPEC Xi’an Petrochemical Company,Xi’an Shannxi 710086,China;2. Enviromental Protection Research Institute,SINOPEC Beijing Research Institute of Chemical Industry,Beijing 100013,China)
The electro-desalination wastewater (with 5000 mg/L of initial oil content) from the crude oil unit of a ref i nery was treated by swirl extraction technology. The optimum process conditions for oil removal are as follows:rotating speed 960 r/min,wastewater fl ow 2000 L/h,wastewater temperature 80 ℃. After swirl extraction,the oil content of the wastewater is less than 200 mg/L. The separated oil with 0.1% (w) of water content and below 20 mg/L of salt mass concentration can be recycled to the head tank. The cost for wastewater treatment will be reduced by 1.004×106yuan per year for a 2 Mt/a crude oil unit.
swirl extraction;crude oil unit;electro-desalination;oil removal
X703
A
1006 - 1878(2015)03 - 0297 - 03
2015 - 01 - 22;
2015 - 03 - 05。
陳永強(qiáng)(1965—),男,陜西省西安市人,大學(xué),工程師,電話 029 - 84320258,電郵 chenyq.xash@sinopec.com。