靳 超
(1.太原理工大學(xué),山西 太原 030024;2.大同煤礦集團(tuán)大地洗選公司,山西 大同 037003)
隨著市場(chǎng)對(duì)煤炭產(chǎn)品質(zhì)量的要求愈來(lái)愈嚴(yán)格,衡量精煤質(zhì)量?jī)?yōu)劣的主要指標(biāo)已從單一的灰分指標(biāo)上升到“灰、水、硫”三大指標(biāo)。近年來(lái),隨著同忻選煤廠入洗原煤量的增大、井下除塵和文明生產(chǎn)管理的要求,入選原煤的水分逐步增高,有時(shí)甚至達(dá)到7%,遠(yuǎn)超過(guò)正常的5%,再加上井下煤質(zhì)的不穩(wěn)定,灰分的頻繁變化,給選煤廠的生產(chǎn)帶來(lái)了嚴(yán)重困難,產(chǎn)品精煤水分超標(biāo)問(wèn)題逐漸顯現(xiàn)出來(lái),不僅影響產(chǎn)品質(zhì)量,而且多次造成港口裝車堵斗子,影響了公司的整體形象,成為制約選煤生產(chǎn)的一大難題。
對(duì)精煤各部分組成的水分進(jìn)行了測(cè)試,下面為測(cè)試記錄表
表1
根據(jù)同忻選煤廠工藝流程圖及物料平衡圖,可得出
表2
將水分測(cè)試表與精煤水分平衡表進(jìn)行比較
由圖可看出各組成部分的水分都偏高。
研究人員從精煤轉(zhuǎn)載皮帶701、精煤上倉(cāng)皮帶703,精煤配倉(cāng)皮帶705現(xiàn)場(chǎng)多次采樣,化驗(yàn)水分,得到表3。
由此看出,從701到703,再到705,越往后,煤泥與末精煤混合越均勻,但每一部皮帶都有煤泥成大塊的現(xiàn)象,如果大塊較多,且聚集在一起,勢(shì)必會(huì)造成水分超標(biāo),甚至不易卸車。這種現(xiàn)象要想避免,必須加強(qiáng)煤泥與精煤之間的配煤,盡量使用兩者之間配合均勻。
表3
我廠塊精煤脫介篩篩孔為2mm,當(dāng)細(xì)顆粒較多時(shí),如果物料水分較高則會(huì)堵塞篩板,從而增加了塊煤水分,因此應(yīng)及時(shí)更換篩板,同時(shí)為了控制煤流流速,可在篩板加擋水壩起到緩沖作用,控制煤流流速,通過(guò)實(shí)施以上措施,塊精煤水分降到4.0%以下,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)[1]。
末精煤粒度較小,易堵塞弧形篩和脫介篩篩孔,因此應(yīng)及時(shí)更換末精煤弧形篩和脫介篩篩板,防止因篩板堵塞造成的脫水效果不佳的情況;針對(duì)末精煤粒度細(xì)脫水效果較差的情況,采取調(diào)節(jié)離心機(jī)振幅的方法,改善離心機(jī)脫水效果。通過(guò)上述方法,末精煤水分降到4.5%,達(dá)到預(yù)期效果。
通過(guò)調(diào)整精礦濃縮旋流器的入料壓力,可以調(diào)整精礦出料水分,由于煤泥粒度較細(xì),應(yīng)經(jīng)常檢查精礦弧形篩篩板是否堵塞,并及時(shí)更換弧形篩篩板,合理調(diào)整弧形篩篩板角度,保證脫水效果,通過(guò)以上措施粗煤泥水分降到13%以下,達(dá)到預(yù)期效果[2]。
濃縮池底流進(jìn)入壓濾系統(tǒng)前,在濃縮池中需加入絮凝劑幫助沉淀,建議增加加藥機(jī),保證加藥的均勻,同時(shí)改善水質(zhì),有助于煤泥沉降。調(diào)整入料濃度和入料粒度,保證加壓過(guò)濾機(jī)脫水效果。通過(guò)上述措施,濾餅水分由24%降到22%以下,達(dá)到預(yù)期效果[3]。
在塊精煤破碎機(jī)處,將塊精煤破碎后的煤由原來(lái)的走塊精煤皮帶改到走末精煤皮帶,在精煤倉(cāng),塊精煤進(jìn)塊精煤倉(cāng)溜槽處加一個(gè)分流溜槽,根據(jù)煤泥量的大小,上塊煤倉(cāng)皮帶機(jī)的部分塊精煤合理調(diào)節(jié)到末精煤倉(cāng)上皮帶機(jī)使塊精煤與煤泥,末精煤混合更均勻,避免煤泥結(jié)塊。
此次針對(duì)精煤水分偏高的情況,通過(guò)采取以上方案,同忻選煤廠的精煤水分得到了有效控制,產(chǎn)品水分基本在8%以下,達(dá)到了水分指標(biāo),同時(shí)避免了港口堵卸料斗子現(xiàn)象。
[1]杏花選煤廠.原礦脫泥、分級(jí)旋流、洗水再澄清新工藝研究報(bào)告(未公開(kāi)發(fā)表)[Z].
[2]謝廣元.選礦學(xué)[M].徐州:中國(guó)礦業(yè)大學(xué)出版社,2010.
[3]何振永.對(duì)影響加壓過(guò)濾機(jī)運(yùn)行因素的分析[J].過(guò)濾與分離,1998(2).