龍會松 曾申彪
【摘 要】 某廠600MW火電機(jī)組采用B型離心泵作為定子冷卻水泵,該泵主要為發(fā)電機(jī)定子提供可靠的冷卻流量,其運(yùn)行好壞對機(jī)組安全運(yùn)行十分重要,然而在設(shè)備解體大修后功能再鑒定時發(fā)生振動超標(biāo)現(xiàn)象。本文對此次振動超標(biāo)故障進(jìn)行了詳細(xì)原因分析,通過一系列問題排查和處理,最終找到根本原因,成功地解決了故障問題。本事例為電力企業(yè)同類型泵的安全運(yùn)行、故障處理提供理論和實踐依據(jù),具有重要的借鑒意義。
【關(guān)鍵詞】 定子冷卻水泵 振動 故障分析
我廠采用100%容量的定子冷卻水泵兩臺,其型號為CNH-B-65-200,為單級外伸式離心泵。泵主要由泵體、泵蓋、葉輪、軸、機(jī)械密封、托架組成。水泵的出口垂直向上,通過短節(jié)與電動機(jī)連接,從電機(jī)向泵端看,泵為順時針旋轉(zhuǎn)。該泵的技術(shù)參數(shù)如表1所示。
表1 泵的技術(shù)參數(shù)
大修后功能鑒定初,軸承溫度正常(25℃),出口壓力正常(0.45MPa),無泄漏。運(yùn)行10min后,發(fā)現(xiàn)兩端振動超標(biāo),驅(qū)動端振動值垂直11.4mm/s,水平15.3mm/s(標(biāo)準(zhǔn)≤4mm/s)。
1 原因分析
該離心泵振動超標(biāo),其可能原因可能為:(1)應(yīng)力方面。管道支撐件不牢固;管道法蘭與泵進(jìn)出口法蘭錯位。(2)剛度方面。泵基礎(chǔ)臺板不牢固;泵與臺板連接的地腳螺栓松動;泵體剛度不夠。(3)設(shè)備質(zhì)量方面。葉輪密封環(huán)磨損;軸承室磨損造成兩軸承室不同心;軸承質(zhì)量不合格。(4)轉(zhuǎn)動不平衡方面。泵與電機(jī)中心不合格;泵軸彎曲過大;軸系質(zhì)量不平衡;聯(lián)軸器短節(jié)跳動、瓢偏度超標(biāo);聯(lián)軸器連接螺栓重量偏差大。(5)運(yùn)行方面。葉輪進(jìn)口流道或泵體有異物;泵內(nèi)存在氣體;電機(jī)振動值超標(biāo)。
2 原因排查處理
維修人員對泵可能原因排查處理如下:
(1)正常項。電機(jī)振動測量值為3.1mm/s(<4mm/s),符合標(biāo)準(zhǔn);軸承支撐部件,其水平、垂直等均符合要求;法蘭及葉輪流道進(jìn)行檢查無異常,泵體內(nèi)并未發(fā)現(xiàn)異物;基礎(chǔ)與臺板及連接正常;泵軸承室同心度滿足基本要求;泵軸彎曲測量值在標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi)。
(2)異常項。聯(lián)軸器短節(jié)外圓偏差(0.06mm)、端面瓢偏度(0.06mm)均超標(biāo);短節(jié)連接螺栓最大為22g,最小為19.7g,不符合質(zhì)量平衡要求;兩支軸承有異音存在,徑向游隙分別為0.11mm、0.09mm,根據(jù)相關(guān)資料證實,該品牌型號NSK6308ZZ軸承的徑向游隙標(biāo)準(zhǔn)為0.09 mm,故可判定軸承油隙超標(biāo)。
(3)初步處理。聯(lián)軸器短節(jié)加工處理,使跳動及瓢偏滿足要求;將重量相近的螺栓對稱布置;換用新軸承。
(4)處理效果。再次回裝泵進(jìn)行功能鑒定,其振動測量結(jié)果如下。
驅(qū)動端:8.6mm/s(垂直方向),11.6mm/s(水平方向);自由端 5.6mm/s(垂直方向),5.1mm/s(水平方向),6.0mm/s(軸向)?;A(chǔ)臺板 1.9mm/s(垂直方向),1.8mm/s(水平方向),1.8mm/s(軸向)。
(5)再次分析。故障初步處理后,振動值垂直方向減少2.8mm/s,水平方向減少3.8mm/s,減小幅度不大,判斷可能原因如下:1)軸承選用型號不當(dāng)或軸承質(zhì)量存在缺陷;2)泵軸彎曲或轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡。
3 處理措施
(1)軸承故障處理。為了消除軸承質(zhì)量問題影響因素,更改軸承,選用型號為SKF6308C3的軸承,測得其徑向游隙為0.09 mm,檢查發(fā)現(xiàn)保持架、內(nèi)外圈、滾子無缺陷,盤動無異音。
(2)軸彎曲度處理。將軸分8份,測量泵軸彎曲度,其測量部位和測量值如圖1所示。
根據(jù)測量結(jié)果可知,葉輪、軸套、聯(lián)軸器及軸承處配合軸頸跳動最大值為0.02mm,滿足基本要求(<0.05mm)。兩端軸承之間的軸頸為非加工位置,三處位置測量值最大為0.105mm,最小值為0.09mm,最大點位置與軸彎曲度最大點位置不在同一方向上,呈90°分布。而每次大修,軸彎曲測量不包括軸的非加工面,認(rèn)為加工面滿足要求即可。
為分析驗證該非加工面的影響程度,首先將泵軸置于車床上,發(fā)現(xiàn)跳動值測量結(jié)果與先一致。然后泵軸在車床上進(jìn)行轉(zhuǎn)動,模擬運(yùn)行狀況,發(fā)現(xiàn)非加工面的彎曲造成兩軸承處軸頸不同心。為消除這一影響,先對軸非加工位置車削0.10mm,模擬運(yùn)行狀態(tài),發(fā)現(xiàn)軸承處軸承仍不同心。再次車削0.10mm,測量軸頸跳動最大值為0.03mm,模擬運(yùn)行狀態(tài)時發(fā)現(xiàn)兩軸承處軸頸滿足同心要求。
4 處理結(jié)果
重新回裝該泵,選用SKF6308C3型軸承,并更換軸承支架?;匮b結(jié)束后,系統(tǒng)恢復(fù)運(yùn)行,再次對該泵進(jìn)行功能鑒定,振動測量結(jié)果如下。
驅(qū)動端:2.4mm/s(垂直方向),3.2mm/s(水平方向);自由端:3.0mm/s(垂直方向),2.0mm/s,1.4mm/s(軸向)??梢钥闯觯谜駝訙y量數(shù)據(jù)均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,說明故障得到解決。
5 結(jié)語
定子冷卻水泵作為定子冷卻水系統(tǒng)中的關(guān)鍵設(shè)備,鑒于其運(yùn)行狀況的好壞直接影響到主機(jī)的運(yùn)行,當(dāng)其發(fā)生故障時輕則降負(fù)荷,重則造成非停事件,因此該設(shè)備的狀態(tài)應(yīng)引起足夠的重視。在檢修、維護(hù)中,我們需要積極關(guān)注該設(shè)備狀況,發(fā)現(xiàn)問題,及時分析處理。
通過對此次定子冷卻水泵故障處理,我們不難發(fā)現(xiàn),泵振動超標(biāo)并不是單一因素造成的,聯(lián)軸器短節(jié)質(zhì)量不平衡、軸承質(zhì)量存在缺陷、泵軸非加工面存在彎曲等,這些因素的積累造成了此次故障的發(fā)生。由于B型離心泵振動故障存在一定的共性,因此在實際工作中要學(xué)會加以借鑒,發(fā)現(xiàn)振動問題時對可能原因進(jìn)行逐一分析,消除根本原因,切實保障該泵的運(yùn)行安全。
參考文獻(xiàn)
[1]舒德衡.600MW機(jī)組發(fā)電機(jī)定子冷卻水泵節(jié)能改造[J].安徽電力,2013.
[2]劉紅云.離心泵振動原因分析和解決方案[J].煉油技術(shù)與工程,2009(6).
[3]張巍.離心泵的振動分析及預(yù)防措施[J].化工裝備技術(shù),2008.