鄒正東
高速過濾器是壓力式多介質(zhì)過濾器的一種,其濾速一般為20~40 m/h。它是現(xiàn)代工業(yè)水處理的主要裝置之一,具有濾速高、處理量大和自動化程度高的特點,非常適用于處理鋼鐵企業(yè)中煉鋼、連鑄和熱軋等濁循環(huán)水(含有氧化鐵皮及油質(zhì))[1]。
梅山鋼鐵于2012年完成二期建設,產(chǎn)能達到760萬t/年,在熱軋水處理系統(tǒng)建設中,引進了34臺高速過濾器,分別應用于直接冷卻循環(huán)水、層流冷卻循環(huán)水二個系統(tǒng)上,對循環(huán)水水質(zhì)進行凈化處理。過濾器的技術參數(shù)為:
直徑:5 m
濾速:35 m/h
過濾量:≥687 m3/h
壓力:≤0.4 MPa
阻損:≤0.05 MPa
熱軋濁循環(huán)分為直接冷卻水和層流冷卻水兩系統(tǒng),主要處理軋線回水中懸浮物、氧化鐵皮和油質(zhì),經(jīng)冷卻塔冷卻后重復利用。具體工藝如圖1、圖2。
其中,濁循環(huán)旋流池的作用是分離較大粒徑的氧化鐵皮,起一次沉淀的作用,沉淀時間為8~15 min,表面負荷宜為20~30 m3/(m2h);平流池的水力停留時間比旋流池要長,一般不小于30 min,表面負荷宜為4~6 m3/(m2h),可去除較小顆粒的氧化鐵皮,起二次沉淀的作用;平流池的出水經(jīng)過過濾器達到去除懸浮物和油的效果,滿足水質(zhì)要求。
二熱軋剛剛投產(chǎn)時,軋線新設備調(diào)試,大量含油廢水進入濁循環(huán)水處理系統(tǒng),導致進水水質(zhì)超出了系統(tǒng)處理能力。
另一方面,過濾器本體部分設備存在固有缺陷,所以,濁環(huán)水高速過濾器及其配套設備在使用之初就出現(xiàn)了一系列的問題,供水水質(zhì)波動大,達不到要求,具體水質(zhì)指標如表1。
圖1 直接冷卻水工藝流程圖
圖2 層流冷卻水工藝流程圖
表1 濁環(huán)水水質(zhì)指標 mg/L
具體問題表現(xiàn)為:
(1)過濾器濾料板結、混層現(xiàn)象嚴重,濾料安裝高度無標準。對濁環(huán)過濾器開蓋檢查及更換濾料時發(fā)現(xiàn),石英砂與無煙煤混合在一起,無煙煤、石英砂、鵝卵石均糊滿了大量的油泥,其中無煙煤、石英砂板結嚴重,造成過濾效果較差。同時,發(fā)現(xiàn)有4臺濾層剩余高度低于 2 m(2#、16#在 1.5 m 左右,5#幾乎無濾料);但有的濾料高度仍超高(按照標準濾料層厚度為 2.6 m),如 1#、11#、13#、14#、15#、17#、19#均在 3.7 m以上。
(2)過濾器反洗強度控制困難,反洗強度大時大量濾料(石英砂、無煙煤)被沖出過濾器,排入預濃縮池,造成濾料大量流失,同時影響污泥處理系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn),水壓低又導致單罐反洗水流量不足,反洗水量不足造成濾料清洗不干凈,濾料發(fā)生板結、硬化現(xiàn)象,從而又造成過濾器正常過濾出水量減少及濁環(huán)水水質(zhì)變差,濁環(huán)水中的油污未能有效清除,形成惡性循環(huán)。
(3)過濾器頂部自動排氣閥動作不靈,導致氣洗時羅茨風機經(jīng)常憋壓,減少風機使用壽命。
(4)過濾器存在漏砂現(xiàn)象,嚴重影響用戶的產(chǎn)品質(zhì)量。開蓋檢查時發(fā)現(xiàn)濾板與中心管焊接不牢,且濾帽松動較多,濾帽與濾板接觸面不平整;且濾板下部由于設計原因?qū)е虏糠炙从肋h排不盡,且內(nèi)部濾料泄漏后在濾板下部易造成堵塞。
3.2.1 過濾器本體改造
(1)采用新的濾料級配,以保證濾料有效的膨脹高度和過濾精度。在過濾器內(nèi)壁進行濾料裝配時,畫出水平線,作為鋪裝高度標記,濾料級配為:
第一層:石英砂粒徑2~4 mm,厚度500 mm
第二層:石英砂粒徑1.2~1.6 mm,厚度700 mm
第三層:無煙煤有效粒徑2.4~2.8 mm,厚度1400 mm
(2)針對過水量不足的現(xiàn)象,對濾帽的材質(zhì)、形式進行了改造。通過與1422老線過濾器濾帽進行了對比,發(fā)現(xiàn)1780熱軋的過濾器濾帽過水面積明顯不足。所以更換時,拆除過濾器內(nèi)原有濾帽,更換為與1422熱軋過濾器濾帽同型號的長柄濾帽,濾帽緊固使用雙螺母形式,防止濾帽在反洗時松動。
(3)對過濾器內(nèi)部中心管進行補焊,濾板下部加焊;在濾板下部的U型槽處增設DN150管道,末端加設閥門控制,以便于在檢修時可將此層水源排盡或?qū)⑸笆宄?,具體如圖3。
圖3 改造后U型槽
(4)將自動排氣閥更換為氣動閥門,并將氣動閥門的自動控制程序?qū)懭脒^濾器的反洗控制程序中,實現(xiàn)自動自動控制。
3.2.2 管道及附屬設施的改造
(1)針對反洗水量不易控制的現(xiàn)象,在過濾器出水總管上加裝流量調(diào)節(jié)閥和壓力變送器,降低余壓反洗水量的波動現(xiàn)象,提高反洗效果。
(2)新增羅茨風機的變頻柜,通過對風機電機進行調(diào)速來控制反洗氣量;且對風機出氣總管進行改造,增加防倒灌裝置,降低風機的故障率。
(1)改造后的高速過濾器運行效果穩(wěn)定,單臺高速過濾器水處理流量由原來的400~500 m3/h增加到650 m3/h,供水水質(zhì)指標的穩(wěn)定性也大幅提高,減少了因噴嘴堵塞造成水冷效果不好而出現(xiàn)的質(zhì)量事故,大大提高了生產(chǎn)效率,具體數(shù)據(jù)如表2。
表2 改造前后水質(zhì)、水量對比情況
改造后的高速過濾器再未發(fā)生濾料跑料現(xiàn)象,且反洗周期由原來的12 h延長到現(xiàn)在的24 h,反洗水量由出水總管的流量調(diào)節(jié)閥控制,徹底杜絕了跑料現(xiàn)象的發(fā)生。
(3)改造后的羅茨風機運行狀況良好,再無憋壓、水流倒灌的現(xiàn)象出現(xiàn),大大減少了風機的故障率,節(jié)約了維修成本。
通過采取以上改進措施,過濾器的運行穩(wěn)定性得到了提高,向1780熱軋供水的水質(zhì)、水量有了顯著改善,因水量不足影響主線生產(chǎn)的概率大大降低,軋機作業(yè)率得到了明顯的提高;同時,過濾器故障率的下降也降低了設備維護成本,促進了現(xiàn)場5S的管理。
[參 考 文 獻]
[1]王紹文等.鋼鐵工業(yè)廢水資源回用技術與應用[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2008