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      空氣預(yù)熱器高壓水沖洗在鍋爐運(yùn)行中的應(yīng)用

      2015-04-24 07:15:14張國(guó)濱
      綜合智慧能源 2015年10期
      關(guān)鍵詞:冷端預(yù)器預(yù)熱器

      張國(guó)濱

      (華電濰坊發(fā)電有限公司,山東 濰坊 261401)

      1 #3機(jī)組空氣預(yù)熱器簡(jiǎn)介

      華電濰坊發(fā)電有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)濰坊發(fā)電公司)#3機(jī)組為670MW超臨界機(jī)組,設(shè)有2臺(tái)三分倉(cāng)回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器(以下簡(jiǎn)稱(chēng)空預(yù)器),空預(yù)器先加熱一次風(fēng),后加熱二次風(fēng)。空預(yù)器型號(hào)為2-32.5VI(T)-2185SMRC,主要參數(shù)見(jiàn)表1。

      表1 空預(yù)器主要參數(shù)

      2 空預(yù)器高壓水沖洗前概況

      2014年7月,濰坊發(fā)電公司對(duì)#3機(jī)組空預(yù)器蓄熱元件進(jìn)行了更換,同步進(jìn)行了脫硝改造,7月13日機(jī)組啟動(dòng)后正常運(yùn)行。啟動(dòng)后滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)A,B側(cè)空預(yù)器煙氣側(cè)壓差分別約為1.2,1.1 kPa。2014年10月以來(lái),#3機(jī)組空預(yù)器壓差開(kāi)始快速升高,2014年12月底機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),壓差最高達(dá)到3.9 kPa,如圖1所示。隨著空預(yù)器的堵塞,引風(fēng)機(jī)電流變化明顯,滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)由330 A逐漸升至360A。

      圖1 空預(yù)器壓差及引風(fēng)機(jī)入口壓力變化趨勢(shì)

      #3機(jī)組空預(yù)器蓄熱元件在小修中整體更換,不存在換熱片破碎、堵塞的問(wèn)題。因暖風(fēng)器出力限制,排煙溫度在低負(fù)荷時(shí)僅95℃左右,引起壓差升高的主要原因?yàn)槔涠肆蛩釟滗@的生成和空預(yù)器低溫腐蝕。2014年12月16日至18日,濰坊發(fā)電公司進(jìn)行脫硫提效試驗(yàn),機(jī)組燃用高硫煤,入爐煤全硫分由1.5%提升至3.5%左右,空預(yù)器壓差急劇上升,3 d增大近0.8 kPa。機(jī)組負(fù)荷升至650MW,受引風(fēng)機(jī)出力影響,機(jī)組負(fù)荷無(wú)法帶至額定負(fù)荷。為確保機(jī)組安全、穩(wěn)定運(yùn)行,在不停機(jī)的情況下,對(duì)蓄熱元件進(jìn)行在線高壓水沖洗。

      3 空預(yù)器高壓水沖洗方案[1-3]

      (1)沖洗前將空預(yù)器落灰斗清理干凈,并布置排水管道。

      (2)在預(yù)熱器外側(cè)搭設(shè)一定面積的操作平臺(tái),A,B側(cè)各設(shè)一條長(zhǎng)方形軌道,架設(shè)支承高壓水槍的四輪式?jīng)_洗車(chē)和拉動(dòng)沖洗車(chē)的拉桿。

      (3)把軌道和沖洗車(chē)放到操作平臺(tái)上,以空預(yù)器冷端蒸汽吹灰器墻箱孔中心為基準(zhǔn),在空預(yù)器殼體冷端蓄熱元件下方位置割出合適軌道及沖洗車(chē)進(jìn)出的孔;軌道安裝完畢后,把高壓水槍及拉桿固定在沖洗車(chē)上,在軌道后方用帶手拉葫蘆的倒鏈把軌道固定到空預(yù)器外的鋼梁上,然后將軌道推入預(yù)熱器本體。推軌道的同時(shí)要把后方手拉葫蘆倒鏈拉緊,防止軌道前傾導(dǎo)致軌道不平衡。軌道到位后,外部用槽鋼將軌道焊接固定在鋼梁上。利用沖洗車(chē)在軌道上的滑動(dòng)來(lái)帶動(dòng)高壓水槍在空預(yù)器內(nèi)不同位置進(jìn)行沖洗。

      (4)空預(yù)器出口煙氣溫度在110℃以上時(shí),方可進(jìn)行在線沖洗,以保證沖洗后廢水被完全汽化。

      (5)沖洗時(shí),由空預(yù)器蓄熱元件靠中心處逐步向外進(jìn)行沖洗,沖洗壓力控制在40MPa左右,由里向外每次退2.5 cm,最內(nèi)側(cè)點(diǎn)沖洗時(shí)間為5min,每往外退10次,增加3min沖洗時(shí)間,并觀察沖洗后空預(yù)器壓差的變化情況,適當(dāng)調(diào)整沖洗時(shí)間,直至退至空預(yù)器最外側(cè),完成一次沖洗流程。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需要,可從外向內(nèi)再次進(jìn)行沖洗。

      (6)為保護(hù)冷端搪瓷傳熱元件和密封片,高壓水沖洗壓力應(yīng)控制在40 MPa左右(不宜超過(guò)45 MPa),沖洗車(chē)垂直向上仰洗,清除冷端、中溫端附著的垢質(zhì),堵塞的灰垢經(jīng)高壓水沖洗后經(jīng)排水管排出或隨煙氣蒸發(fā),從而使冷端、中溫端段疏通。清除預(yù)熱器內(nèi)板間夾雜的垢物,達(dá)到清洗目的。

      (7)A,B兩側(cè)空預(yù)器蓄熱元件逐臺(tái)進(jìn)行沖洗,不能同時(shí)進(jìn)行。

      4 空預(yù)器高壓水沖洗過(guò)程

      (1)2014-12-19 T 15:00開(kāi)始對(duì) A側(cè)空預(yù)器進(jìn)行高壓在線水沖洗,因受負(fù)荷制約,排煙溫度偏低,沖洗工作斷續(xù)進(jìn)行,直至2015-01-11,A側(cè)空預(yù)器沖洗結(jié)束,共進(jìn)、出沖洗2次,A側(cè)空預(yù)器壓差由3.9 kPa逐漸降至2.2 kPa左右,如圖2所示。

      (2)2015-01-11,對(duì)B側(cè)空預(yù)器進(jìn)行高壓在線水沖洗,1月26日結(jié)束,共沖洗2次。B側(cè)空預(yù)器壓差由3.9 kPa逐漸降至2.1kPa左右,如圖3所示。

      5 空預(yù)器高壓水沖洗效果評(píng)價(jià)[4-5]

      (1)整個(gè)沖洗過(guò)程平穩(wěn),未引起空預(yù)器電流異常波動(dòng),靜電除塵器工作正常。配備電袋式除塵器的鍋爐盡量不用空預(yù)器在線水沖洗,以防損傷電袋。

      (2)兩側(cè)空預(yù)器沖洗后,滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)引風(fēng)機(jī)電流降至330 A,降低約30 A。引風(fēng)機(jī)入口壓力降至-4.1 kPa,空預(yù)器煙氣側(cè)壓差降低約1.6 kPa,節(jié)能效果明顯。

      (3)機(jī)組帶負(fù)荷能力恢復(fù)正常。

      圖2 A側(cè)空預(yù)器沖洗前、后壓差曲線(截圖)

      圖3 B側(cè)空預(yù)器沖洗前、后壓差曲線(截圖)

      6 結(jié)束語(yǔ)

      (1)空預(yù)器在線高壓水沖洗,降低了引風(fēng)機(jī)電流,不僅起到了節(jié)能降耗的作用,還提高了設(shè)備的可靠性。沖洗后,空預(yù)器換熱效果明顯加強(qiáng),有效提高了熱風(fēng)溫度,降低了排煙溫度,減少了鍋爐排煙損失。

      (2)在線沖洗時(shí),如因安裝等原因使高壓水流與換熱元件不垂直,高壓水流不能穿透空預(yù)器整個(gè)換熱面,不僅起不到?jīng)_洗作用,而且會(huì)損害蓄熱片,因此高壓水流位置校準(zhǔn)非常重要。

      (3)空預(yù)器在線沖洗比停機(jī)沖洗效果差,空預(yù)器內(nèi)部不能完全沖洗干凈,在線沖洗后空預(yù)器壓差仍存在上升較快的現(xiàn)象??刹捎瞄g斷或定期在線水沖洗,能短時(shí)抑制空預(yù)器壓差上升速度,防止機(jī)組因空預(yù)器堵塞而引起非計(jì)劃停運(yùn)。

      (4)建議電廠做好暖風(fēng)器的維護(hù),保證空預(yù)器冷端綜合溫度(暖風(fēng)器后風(fēng)溫+排煙溫度)大于160℃,同時(shí)盡量降低銨逃逸率,以減輕空預(yù)器低溫腐蝕和硫酸氫銨的生成。

      [1]安寶宏.空預(yù)器在線水沖洗探索[J].機(jī)電信息,2015(12):51-52.

      [2]楊云忠.鍋爐空氣預(yù)熱器換熱元件在線水沖洗技術(shù)探討[J].發(fā)電設(shè)備,2007(4):273-276.

      [3]張清峰,牛濤.關(guān)于回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器的水沖洗[J].華北電力技術(shù),1997(4):31-32.

      [4]應(yīng)明良,俞基安,謝堅(jiān)勇,等.空氣預(yù)熱器在線水沖洗效果及經(jīng)濟(jì)性分析[J].熱力發(fā)電,2007(9):46-47.

      [5]邢希東.空預(yù)器堵灰原因及在線高壓水沖洗效果分析[J].電力安全技術(shù),2015(2):21-24.

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