郝志博
(山西潞安集團(tuán)高河能源有限公司,山西 長治046000)
高河煤礦是由山西潞安集團(tuán)與亞美大陸煤炭有限公司合作建設(shè),潞安集團(tuán)控股的現(xiàn)代化大型礦井,設(shè)計產(chǎn)能6.0Mt/a。礦井主采3#煤層,開采標(biāo)高為+300m~+580 m,目前開采標(biāo)高為+410m~+500m,采深超過400m。目前正開采區(qū)域瓦斯壓力為0.14~0.61MPa,瓦斯相對涌出量為5.8~7.7m3/t,由于3#煤層瓦斯含量高、瓦斯壓力大,在井下打鉆作業(yè)過程中時常出現(xiàn)噴孔現(xiàn)象,煤與瓦斯突出危險性越來越嚴(yán)重,瓦斯問題已成為制約高河煤礦生產(chǎn)的主要因素之一。因此,改造工作面通風(fēng)系統(tǒng),解決工作面瓦斯超限問題已成為保證礦井安全生產(chǎn)的重中之重。
高河煤礦是高瓦斯礦井,在W1309工作面回采過程中采取預(yù)抽、高抽巷抽放采空區(qū)瓦斯的方法治理工作面瓦斯。該工作面原采用兩進(jìn)兩回的雙“U”型通風(fēng)方式,輔運(yùn)順槽和膠帶順槽進(jìn)風(fēng),2條回風(fēng)順槽回風(fēng)。工作面總風(fēng)量為4550m3/min,輔運(yùn)順槽1820m3/min,膠帶順槽1260 m3/min,進(jìn)風(fēng)順槽1470m3/min,切眼2170m3/min,設(shè)備安裝巷910m3/min。工作面生產(chǎn)期間,平均風(fēng)排瓦斯量為14.11m3/min,最大風(fēng)排瓦斯量為20.48m3/min,回風(fēng)順槽回風(fēng)流瓦斯?jié)舛葹?.35%。由于目前該工作面已推進(jìn)660m,工作面回風(fēng)流經(jīng)沿空留巷和回風(fēng)順槽回風(fēng)距離較長,通風(fēng)阻力大,為降低工作面通風(fēng)阻力,將原“兩進(jìn)兩回”的雙“U”型通風(fēng)方式改為“三進(jìn)一回”的偏“Y”型通風(fēng),即回風(fēng)順槽改為進(jìn)風(fēng)順槽,其與工作面的輔運(yùn)、膠帶順槽共同進(jìn)風(fēng),原外U回風(fēng)巷單獨(dú)回風(fēng)。
W1309工作面回風(fēng)順槽口風(fēng)門全閉,南輔側(cè)開有5個調(diào)節(jié)窗,進(jìn)風(fēng)側(cè)開有6個調(diào)節(jié)窗;W1309回風(fēng)順槽回風(fēng)聯(lián)巷兩道風(fēng)門全開,W1309進(jìn)風(fēng)回聯(lián)巷風(fēng)門全部關(guān)閉,回風(fēng)順槽正頭板閉上部開有400mm×400mm的通風(fēng)孔,下部留有1.2m×0.6m的行人板門,處于關(guān)閉狀態(tài)。
準(zhǔn)備工作完成后,同時將W1309回風(fēng)與進(jìn)風(fēng)14#貫內(nèi)的臨時板閉拆除、在回風(fēng)與進(jìn)風(fēng)23#貫內(nèi)打設(shè)臨時板閉、在回風(fēng)順槽內(nèi)27#貫往東10m打設(shè)一道調(diào)節(jié)板閉、調(diào)整回風(fēng)順槽正頭板閉過風(fēng)面積(見表1、圖1)。
準(zhǔn)備工作完成后,同時將W1309回風(fēng)與進(jìn)風(fēng)14#貫內(nèi)的臨時板閉拆除、在回風(fēng)與進(jìn)風(fēng)23#貫內(nèi)打設(shè)臨時板閉、在回風(fēng)順槽內(nèi)27#貫往東10m打設(shè)一道調(diào)節(jié)板閉、調(diào)整回風(fēng)順槽正頭板閉過風(fēng)面積。
表1 W1309工作面通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整通風(fēng)設(shè)施變化情況
圖1 改造后的W1309工作面通風(fēng)系統(tǒng)
W1309回風(fēng)順槽口風(fēng)門開5個窗、回風(fēng)順槽內(nèi)27#貫往東10m處的調(diào)節(jié)板閉留有600mm×600mm的通風(fēng)孔、回風(fēng)23#貫板閉全閉并在調(diào)整后及時進(jìn)行密閉。通風(fēng)系統(tǒng)改造調(diào)整后,W1309工作面總回風(fēng)量為5000m3/min,輔運(yùn)順槽2000m3/min,膠帶順槽1180m3/min,進(jìn)風(fēng)順槽1400 m3/min,設(shè)備安裝巷1300m3/min,沿空留巷(14#貫至27#貫之間)700m3/min,回風(fēng)順槽(27#貫至14#貫之間)600 m3/min,切眼2300m3/min?;仫L(fēng)順槽回風(fēng)流瓦斯?jié)舛葹?.30%,W1309工作面通風(fēng)系統(tǒng)改造前后通風(fēng)設(shè)施的技術(shù)參數(shù)見表2,W1309工作面通風(fēng)系統(tǒng)改造前后指標(biāo)見表3。由表2分析可知:W1309工作面通風(fēng)系統(tǒng)改造后,通風(fēng)設(shè)施的技術(shù)參數(shù)明顯優(yōu)化。由表3可知:進(jìn)行偏“Y”型通風(fēng)方式改造后,工作面的總配風(fēng)量較改造前有小幅度下降,基本可忽略不計,但工作面的風(fēng)排量明顯下降,主要是切眼配風(fēng)量的減少,有效降低了采空區(qū)內(nèi)瓦斯的涌出,為工作面日均產(chǎn)量的提高提供了有效保障。
表2 W1309工作面通風(fēng)系統(tǒng)改造中通風(fēng)設(shè)施變化情況
表3 W1309工作面通風(fēng)系統(tǒng)改造前后指標(biāo)對比
1)有效地解決工作面上隅角瓦斯問題,減少了瓦斯事故。在采用“兩進(jìn)兩回”通風(fēng)系統(tǒng)時,工作面生產(chǎn)期間上隅角瓦斯?jié)舛绕骄鶠?.68%,易造成瓦斯報警事故。將原回風(fēng)順槽改為進(jìn)風(fēng)順槽后,工作面原上隅角位置變?yōu)檫M(jìn)風(fēng)順槽的新鮮風(fēng)和工作面的污風(fēng)混合流,瓦斯?jié)舛绕骄抵?.42%,效果明顯。
2)“三進(jìn)一回”有效減小切眼內(nèi)的風(fēng)速,降低煤塵飛揚(yáng),利于防塵工作開展。工作面切眼在改造前風(fēng)速平均為3.89m/s,風(fēng)速較高,采煤機(jī)等噴霧出來的水霧無法有效地濕潤生產(chǎn)期間的揚(yáng)塵,降塵效果非常差,可見度低;改造后切眼的風(fēng)速降至2.06m/s,有效地降低了煤塵的飛揚(yáng),可見度增高,有利于提高防塵工作的效果。
3)改善工作面及端尾區(qū)域工作環(huán)境。在系統(tǒng)改造前,工作環(huán)境全部位于污風(fēng)流內(nèi)且煤塵飛揚(yáng),可見度低,存在較大的安全隱患;將回風(fēng)順槽改為進(jìn)風(fēng)順槽后,使得大部分工序的作業(yè)環(huán)境處于進(jìn)風(fēng)流內(nèi),極大地改善了環(huán)境的可適度,提高了安全保障。
4)解決生產(chǎn)期間原回風(fēng)順槽(現(xiàn)進(jìn)風(fēng)順槽)物料運(yùn)輸受限問題。在系統(tǒng)改造前,原回風(fēng)順槽的物料運(yùn)輸受瓦斯等的制約,只能在工作面檢修期間(8點(diǎn)班)進(jìn)行,無法滿足工作面的生產(chǎn)需求;改造后,原回風(fēng)順槽的污風(fēng)變成新鮮風(fēng)流,實(shí)現(xiàn)了三班可連續(xù)運(yùn)輸,減少了對工作面生產(chǎn)的制約。
工作面“雙U”型通風(fēng)方式布置改為偏“Y”型方式布置后,將原“一面四條順槽”設(shè)計改為“一面三條順槽”,減少了巷道布置數(shù)量和通風(fēng)設(shè)施等的建設(shè),掘進(jìn)工程量降低,緩解了采掘銜接,同時減少了巷道護(hù)巷煤柱的留設(shè),降低了成本,同時節(jié)約了煤炭資源,促進(jìn)了煤礦的可持續(xù)發(fā)展,在煤炭行業(yè)特別是高瓦斯礦井中具有廣泛的推廣應(yīng)用價值。