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      菱錳礦浸出液制備電池級硫酸錳的技術(shù)研究

      2015-05-30 07:43:30王天雄范玉英
      中國錳業(yè) 2015年2期
      關(guān)鍵詞:硫酸錳氟化原液

      王天雄,劉 京,范玉英

      (1.陜西有色冶金礦業(yè)集團(tuán)有限公司,陜西 西安 710075;2.陜西省紫陽縣湘貴錳業(yè)有限公司,陜西 安康 725308)

      0 前言

      2008年以來,在石油資源儲(chǔ)量日漸減少及社會(huì)各界普遍推崇新能源電動(dòng)汽車的背景下,特斯拉汽車公司(Tesla Motors)、比亞迪股份有限公司、三星SDI有限公司等企業(yè)逐步涉足新型動(dòng)力鋰電池行業(yè)。目前來看,國際國內(nèi)市場對于新型動(dòng)力電池的需求量很大,且保持著持續(xù)增長的勢頭。

      由于鎳鈷錳酸鋰三元正極材料具有能量比重高、放電能力強(qiáng)等優(yōu)勢,而逐漸被業(yè)內(nèi)人士看好,市場前景廣闊。鎳鈷錳酸鋰三元正極材料的重要基礎(chǔ)原料為電池級高純度硫酸錳,目前,國內(nèi)僅有幾家公司能夠生產(chǎn)符合要求的高純硫酸錳產(chǎn)品,但其生產(chǎn)工藝不穩(wěn)定、產(chǎn)品質(zhì)量波幅較大從而無法實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)。

      基于上述原因,本文研究以菱錳礦浸出液為直接錳源[1-2]、操作簡單、工藝參數(shù)穩(wěn)定的高純硫酸錳制備工藝,旨在替代、改善目前國內(nèi)高純硫酸錳生產(chǎn)技術(shù)的缺陷。

      1 試驗(yàn)原料

      碳酸氫銨(食品級,99.2%);硫酸(工業(yè)級,98.0%);雙氧水(分析純,30.0%);氟化錳(分析純,98.2%);硫酸錳原液——菱錳礦浸出處理液,錳含量45 g/L。該溶液分析檢測結(jié)果如表1所示。

      表1 硫酸錳原液成分分析檢測結(jié)果 mg/L

      2 試驗(yàn)原理

      2.1 碳酸錳的制備原理

      從表1可知,硫酸錳原液中 K、Na、(NH4)2SO4等可溶性雜質(zhì)含量較高,這無疑加大了硫酸錳溶液的除雜難度[3]。首先需將硫酸錳粗液轉(zhuǎn)換為難溶性的 MnCO3,再以超純水充分洗滌、過濾除去MnCO3中的可溶性雜質(zhì),得到較純MnCO3[4]。其反應(yīng)原理為:

      碳酸鈉、碳酸鉀、碳酸錳、硫酸銨的溶解度如表2所示。

      表2 相關(guān)物質(zhì)溶解度對比

      2.2 高純硫酸錳的制備原理

      用硫酸將2.1中所得碳酸錳溶解成硫酸錳,經(jīng)過氧化沉淀除鐵[5],絡(luò)合沉淀除鈣、鎂[6]等操作后,得到高純硫酸錳溶液,該溶液經(jīng)過濃縮、烘干得到最終的電池級高純度硫酸錳產(chǎn)品。其反應(yīng)機(jī)理如下:

      2.3 工藝流程

      電池級高純度硫酸錳晶體的制備工藝流程:采礦—磨礦—浸出—預(yù)處理—兩次水洗—溶解—除鐵—深度除雜—烘干—包裝;各步驟對應(yīng)的產(chǎn)物依次為:原礦—浸出液—硫酸錳原液—粗品碳酸錳—較純碳酸錳—硫酸錳粗液—無鐵硫酸錳—高純硫酸錳—成品。

      3 試驗(yàn)步驟與結(jié)果

      3.1 MnCO3制備過程

      常溫下,取適量硫酸錳原液于燒杯中,加入1.1倍于理論量(硫酸錳原液中Mn2+含量所對應(yīng)的碳酸氫銨量)的碳酸氫銨,以恒溫磁力攪拌器攪拌反應(yīng)1 h后過濾,得到MnCO3粗品;將該MnCO3以超純水?dāng)嚢柘礈?.5 h后過濾,將所得MnCO3再重復(fù)洗滌操作1次,過濾得到較純碳酸錳,低溫烘干后經(jīng)電感耦合等離子體發(fā)射譜ICP-9000檢測,各雜質(zhì)含量見表3。

      表3MnCO3中雜質(zhì)含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/%

      3.2 高純MnSO4制備過程

      在此階段,可能影響到MnSO4溶液后續(xù)除雜效果的主要因素有:MnSO4溶液的濃度,反應(yīng)溫度,氟化錳加入量,攪拌時(shí)間及靜置時(shí)間。

      3.2.1 無鐵MnSO4的制備

      以1∶1的摩爾比例將3.1中得到的MnCO3溶于預(yù)先配制濃度為50%的工業(yè)硫酸中,以恒溫磁力攪拌器持續(xù)攪拌加熱至80℃時(shí),向其中加入1/7倍于硫酸用量體積的雙氧水,攪拌反應(yīng)20 min后,以3.1所得MnCO3調(diào)其pH至5左右,攪拌20 min后過濾,得到無鐵硫酸錳溶液。

      根據(jù)上述操作,分別制成濃度為200,250,300,350,400,500 g/L的無鐵MnSO4溶液備用。

      3.2.2 MnSO4溶液深度除鈣鎂過程

      由于此除雜過程的影響因素較多,因素設(shè)定范圍很難確定,導(dǎo)致正交試驗(yàn)數(shù)據(jù)量及試驗(yàn)次數(shù)非常多,所以未選擇正交試驗(yàn)的研究方法。

      1)MnSO4溶液濃度的確定

      首先將無鐵MnSO4溶液濃度設(shè)為變量:200,250,300,350,400,500 g/L。攪拌時(shí)間定為 2 h,反應(yīng)溫度定為60℃,加入1.1倍于理論量的氟化錳(由表3中碳酸錳的鈣鎂含量計(jì)算),靜置時(shí)間為12 h,得到Ca和Mg去除率與硫酸錳濃度關(guān)系曲線,如圖1所示。

      圖1 Ca/Mg除雜率與硫酸錳濃度的關(guān)系

      由圖1可知:當(dāng)硫酸錳溶液濃度達(dá)到200~250 g/L時(shí),Ca和Mg的去除效果最好,為降低后續(xù)濃縮烘干的能耗,取250 g/L作為最佳濃度。

      2)氟化錳加入系數(shù)的確定

      在硫酸錳濃度為250 g/L,攪拌時(shí)間為2 h,反應(yīng)溫度為60℃,靜置時(shí)間為12 h的條件下,將MnF2加入系數(shù)(相對于凈化液中Mn2+含量所需的理論氟化銨量而言)設(shè)為變量:0.8、0.9、1.0、1.1、1.2、1.3。最終得到Ca和Mg去除率與MnF2加入系數(shù)間的關(guān)系曲線,如圖2所示。

      由圖2可知:Ca/Mg去除率隨MnF2加入系數(shù)增大而增大,當(dāng)加入系數(shù)為1.2時(shí),Ca/Mg去除率達(dá)到最大,隨后除雜率受MnF2加入量影響甚微,故MnF2加入系數(shù)1.2為最佳。

      圖2 Ca/Mg除雜率與氟化錳加入量的關(guān)系

      3)反應(yīng)溫度的確定

      在硫酸錳濃度為250 g/L,攪拌時(shí)間為2 h,MnF2加入系數(shù)為1.2,靜置時(shí)間為12 h的條件下,將反應(yīng)溫度設(shè)為變量:30,40,50,60,70,80℃,最終得到Ca/Mg去除率與反應(yīng)溫度間的關(guān)系曲線,如圖3所示。

      圖3 Ca/Mg除雜率與反應(yīng)溫度的關(guān)系

      由圖3可知:當(dāng)反應(yīng)溫度為50℃時(shí)Ca/Mg去除率達(dá)到最高,隨后溫度對除雜效果影響很小,故將50℃定為最佳反應(yīng)溫度。

      4)攪拌時(shí)間與靜置時(shí)間的確定

      由以上試驗(yàn)確定了Ca/Mg最佳除雜溫度、氟化錳用量及硫酸錳溶液濃度3個(gè)條件,在這些最佳條件下將加入氟化錳后的攪拌時(shí)間與靜置時(shí)間作為變量,得到Ca/Mg平均去除率與加入氟化錳后的攪拌時(shí)間與靜置時(shí)間的關(guān)系曲線,如圖4所示。

      由圖4可知:當(dāng)加入氟化錳后的攪拌時(shí)間達(dá)到2 h,靜置時(shí)間達(dá)到16 h時(shí),鈣鎂的平均去除率分別達(dá)到87%及98%以上,故確定最佳攪拌時(shí)間為2 h,最佳靜置時(shí)間為16 h。

      圖4 Ca/Mg除雜率與攪拌、靜置時(shí)間關(guān)系曲線

      3.3 試驗(yàn)結(jié)果

      本工藝所制高純硫酸錳經(jīng)檢測,各雜質(zhì)含量如表4所示。

      表4 高純硫酸錳的成分測試(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/%

      由表4可知:本工藝所產(chǎn)高純硫酸錳的各雜質(zhì)含量均符合電池級高純度硫酸錳指標(biāo)要求,可被用于錳系正極材料的深加工。

      4 結(jié)論

      1)試驗(yàn)改進(jìn)了傳統(tǒng)的菱錳礦浸出工藝,制得雜質(zhì)含量相對較低的硫酸錳原液,該液經(jīng)過碳酸氫銨在常溫下處理得到碳酸錳粗品,再通過純水洗滌的方法除去可溶性雜質(zhì),制得純度較高的碳酸錳,該碳酸錳通過溶解,氧化除鐵后制成250 g/L無鐵硫酸錳溶液,在反應(yīng)溫度為50℃,氟化錳加入系數(shù)為1.2、攪拌時(shí)間為2 h、靜置時(shí)間為16 h時(shí)鈣鎂等雜質(zhì)去除效果理想,過濾后得到合格的硫酸錳溶液,經(jīng)過濃縮、烘干后便得到電池級高純度硫酸錳晶體。

      2)首次將菱錳礦浸出原液作為直接錳源,與將工業(yè)級硫酸錳作為高純硫酸錳制備的直接錳源相比,具有原料成本低、能耗低、產(chǎn)品質(zhì)量參數(shù)一致性好等優(yōu)點(diǎn)。該工藝相比國內(nèi)現(xiàn)有工藝更適合于規(guī)?;a(chǎn)。

      [1]袁明亮,梅賢功.菱錳礦浸出過程雜質(zhì)行為[J].中南工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),1996,27(1):40-44.

      [2]陳飛宇,吳烽.高純硫酸錳制備中除重金屬新工藝的研究[J].中國錳業(yè),2012,30(2):26-29.

      [3]伍福智,鐘清國.硫酸錳溶液除雜的理論基礎(chǔ)[J].無機(jī)鹽工業(yè),1994(2):2-5.

      [4]舒萬良,丁貴平.硫酸錳浸液制高純碳酸錳[J].無機(jī)鹽工業(yè),1992(3):30-32.

      [5]孟明權(quán),李春英,桑兆昌,等.MnSO4生產(chǎn)中除鐵雜質(zhì)方法探討[J].河北化工,1994(1):23-24.

      [6]劉洪剛,朱國才.氟化錳沉淀脫除還原氧化錳礦浸出液中鈣鎂[J].礦冶,2007,16(4):26-28.

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