劉學(xué)剛 傅曉倩 古家彬
摘要 本文針對(duì)SS4改型機(jī)車主斷路器故障現(xiàn)象分析其故障原因,從而提出改進(jìn)措施。
關(guān)鍵詞:現(xiàn)象;原因;措施
概述:隨著目前真空主斷路器在 SS4 改型機(jī)車上的推廣使用,機(jī)車的可靠性有了明顯的提高。為了充分利用真空主斷路器本身所具備的大容量和高可靠性等優(yōu)點(diǎn),進(jìn)一步提高 SS4 改型機(jī)車的可靠性及性能,本文提出對(duì) SS4 改機(jī)車網(wǎng)側(cè)電路進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)的方案, 即改變機(jī)車真空主斷路器的接人電路,從而改變其工作模式,以此來(lái)達(dá)到優(yōu)化機(jī)車網(wǎng)側(cè)電路和提高機(jī)車可靠性和性能的目的。
1.故障現(xiàn)象
SS4改型機(jī)車為兩節(jié)車重聯(lián)運(yùn)行,當(dāng)某一節(jié)車的保護(hù)動(dòng)作后,需單節(jié)車運(yùn)行時(shí)可以切除故障節(jié)維持運(yùn)行。然而實(shí)際運(yùn)用中乘務(wù)員應(yīng)急處理時(shí)將主斷路器故障隔離開(kāi)關(guān)置故障位,在切除故障節(jié)機(jī)車后容易造成兩節(jié)車主斷路器都不閉合,處理不當(dāng)時(shí)甚至導(dǎo)致機(jī)破,從而給運(yùn)輸生產(chǎn)帶來(lái)影響。SS4改型機(jī)車劈相機(jī)為異步電動(dòng)機(jī),采用分相起動(dòng)。在劈相機(jī)起動(dòng)時(shí)需先投入一個(gè)起動(dòng)電阻,在劈相機(jī)起動(dòng)即將完成時(shí)再甩開(kāi)起動(dòng)電阻進(jìn)入正常工作狀態(tài)。然而實(shí)際運(yùn)用中經(jīng)常存在劈相機(jī)起動(dòng)電阻甩不開(kāi)的現(xiàn)象,造成劈相機(jī)起動(dòng)電阻過(guò)熱燒損,甚至釀成火災(zāi)。
2.故障原因分析
2.1 滅弧室瓷瓶和非線性 電阻瓷瓶炸損
該故障有時(shí)是滅弧室瓷瓶斷損或炸損,有時(shí)是滅弧室瓷瓶與非線性電阻瓷瓶同時(shí)斷損或炸損,為機(jī)車主斷路器的主要破壞性故障。原因主要有:(1)瓷瓶材質(zhì)不佳。材質(zhì)不佳主要是指瓷瓶材質(zhì)具有冷脆性和表面易發(fā)生爬電,在天氣嚴(yán)寒或有霧環(huán)境下更為明顯。 (2)瓷瓶機(jī)械強(qiáng)度低 ,滅弧室瓷瓶受機(jī)械力作用易于斷損。當(dāng)主斷路器動(dòng)靜觸頭開(kāi)斷時(shí) ,儲(chǔ)風(fēng)缸壓力700~900 kpa 的壓縮空氣進(jìn)入滅弧室瓷瓶?jī)?nèi),打開(kāi)主斷路器動(dòng)靜觸頭,沖力為水平方向。而動(dòng)觸頭及金屬器件質(zhì)量大,且裝于滅弧瓷瓶根部,瓷瓶受重力用,動(dòng)觸頭在滅弧室瓷瓶的壓縮空氣力(機(jī)械力)和動(dòng)觸頭裝置自身重力聯(lián)合作用下開(kāi)閉極易造成斷損,如果是冬季,加上瓷瓶材料冷脆性,約1/3的瓷瓶斷損是在動(dòng)觸頭根部 ,斷損面似平面。這說(shuō)明瓷瓶在與動(dòng)觸頭金屬器件連接處應(yīng)力集中。(3)非線性電阻瓷瓶炸損。由于滅弧室瓷瓶斷損或炸損時(shí)機(jī)車處于正常運(yùn)用工況,主斷路器隔離開(kāi)關(guān)尚在閉合位,高壓大電流瞬間流經(jīng)非線性電阻 ,導(dǎo)致電阻嚴(yán)重過(guò)熱而爆炸。如果氣溫低,電阻瓷瓶?jī)?nèi)外溫差大,內(nèi)部形成水汽 ,非線性電阻瓷瓶爆炸機(jī)率更大。
2.2 主閥卡位
主閥卡位就是主閥活塞卡在主閥閥體中某一位置 ,導(dǎo)致主斷路器儲(chǔ)風(fēng)缸通過(guò)滅弧室直接與大氣相通。在實(shí)際運(yùn)用中,主閥卡位故障率很高 ,而且有時(shí)必須更換整臺(tái)主斷路器 ,嚴(yán)重影響機(jī)車運(yùn)用效率。主閥卡位故障的原因大體分為:(1)主閥閥體和活塞材質(zhì)熱膨脹系數(shù)不同。主閥閥體采用鑄造黃銅,而活塞材質(zhì)采用拉伸黃銅棒加工,拉伸黃銅熱膨脹系數(shù)大于鑄造黃銅,在機(jī)車電氣設(shè)備工作發(fā)熱時(shí),車內(nèi)溫度高于大氣溫度,活塞膨脹量大,造成卡位。(2)主閥閥體與活塞配合尺寸不盡合理。對(duì)故障的活塞進(jìn)行外圓檢查測(cè)量,發(fā)現(xiàn)外圓直徑在 69 .95 ~69.98mm ,外圓與閥體內(nèi)圓不是全圓接觸,這說(shuō)明機(jī)加工精度。對(duì)狀態(tài)好的主斷路器活塞外圓進(jìn)行測(cè)量 ,大多直徑69.88 mm左 ,證明活塞加工的公差應(yīng)在0.07 ~0.10 mmO 由于活塞結(jié)構(gòu)較?。ㄗ詈竦募s 6 mm),全長(zhǎng)約為 22 mm ,這樣的尺寸公差,機(jī)加工精度得不到保證,活塞的精度低,導(dǎo)致活塞卡在主閥體內(nèi)。
2.3 起動(dòng)閥故障
起動(dòng)閥故障主要是閥桿彎曲變形。分閘閥桿變形造成壓縮空氣無(wú)法進(jìn)入主閥,使主閥進(jìn)風(fēng)閥口打開(kāi),儲(chǔ)風(fēng)缸的壓縮空氣不能進(jìn)入滅弧室;合閘閥桿變形使壓縮空氣無(wú)法進(jìn)入傳動(dòng)氣缸,推動(dòng)活塞動(dòng)作完成合閘。
2.4 傳動(dòng)機(jī)構(gòu)卡滯
傳動(dòng)機(jī)構(gòu)卡滯主要指?jìng)鲃?dòng)風(fēng)缸內(nèi)部活塞與銅套間滑動(dòng)不靈活,活塞行程不到位,造成隔離開(kāi)關(guān)無(wú)法閉合到位。其原因主要有:(1)傳動(dòng)風(fēng)缸套筒與活塞桿的徑 向間隙小。測(cè)量發(fā)現(xiàn)傳動(dòng)氣缸內(nèi)徑在 63~63.1 mm之間, 而活塞桿直徑在62.98~63.04 mm間 ,有些配合間隙小0.03 mm ,從而導(dǎo)致活塞動(dòng)作卡滯。(2)滑動(dòng)面油脂潤(rùn)滑不良。傳動(dòng)氣缸解體檢查后,組裝前應(yīng)對(duì)各潤(rùn)滑面涂少量潤(rùn)滑油脂。
3.改進(jìn)措施
3.1 控制精度
工藝要求主閥體活塞孔徑不得大70.05mill,主閥活塞直徑不得小于69.85 mill。由此可以算出主閥活塞與主閥活塞孔徑配合間隙不得大于 0.20 mm。但從主斷路器故障分析來(lái)看,主閥活塞體與主閥活塞孔徑配件間隙超過(guò)0.15 mm以后就出現(xiàn)漏風(fēng)現(xiàn)象;低于0.10 mm,主閥活塞在活塞孔內(nèi)不能活動(dòng)自如。針對(duì)以上現(xiàn)象要求在檢修中將主閥活塞與主閥活塞孔徑間隙掌握在0.10~0.15mm范圍之內(nèi)。另外為了解決主閥活塞容易卡位故障,我們改用鋁合金活塞。此類活塞比原用活塞厚1mm,可以解決往復(fù)運(yùn)動(dòng)中心偏差問(wèn)題。
3.2 改進(jìn)高壓 電工瓷瓶材質(zhì)
新造瓷瓶應(yīng)作低溫性能試驗(yàn)和污穢實(shí)驗(yàn)或采用硅橡膠瓷瓶,提高耐寒性和抗表面爬電能力, 以適應(yīng)沿海城市及高寒地區(qū)電氣化鐵路的需要。
3.3 非線性電阻由碳化硅改為氧化鋅
氧化鋅電阻抑制過(guò)電壓性能好,通流容量大,抗老化能力強(qiáng),能有效防止電阻通過(guò)大電流時(shí)的過(guò)熱燒損。
3.4 改善主閥活塞的制造工藝
閥活塞采用精密控制機(jī)床加工;在活塞與主閥體內(nèi)腔配合尺寸公差選配中,活塞外圓公差盡可能選用下偏差,以保證活塞在閥體內(nèi)腔有一定松動(dòng)量,避免因材料熱膨脹系數(shù)不一導(dǎo)致主 閥卡位。
3.5 注意機(jī)車的檢修和日常保養(yǎng)
為防止主閥活塞卡位以及傳動(dòng)機(jī)構(gòu)卡滯,對(duì)運(yùn)用機(jī)車主斷路器進(jìn)行整修。夏季在修機(jī)車前,主斷路器都應(yīng)逐臺(tái)下車整修和檢查,著重檢查主閥活塞外圓處與閥 內(nèi)的接觸松緊量,傳動(dòng)氣缸套筒與活塞的徑向間隙。整修和檢查時(shí),對(duì)公差不合格的和變形的活塞進(jìn)行處理或更換 ,以提高主斷路器的檢修質(zhì)量。
4.總結(jié)
我們嚴(yán)格控制主閥活塞與活塞孔徑的配合間隙。半年多的實(shí)踐證明,采取的措施是得當(dāng)?shù)?,檢修后的主斷路器再?zèng)]有出現(xiàn)主閥卡位或漏風(fēng)現(xiàn)象。通過(guò)此類故障的解決,充分表明只要認(rèn)真分析原因,制定合理的解決措施,慣性故障是可以得到解決的。
參考文獻(xiàn):
[1]黃輝.關(guān)于SS4改型機(jī)車562KA及283AK繼電器控制回路故障的原因分析及改進(jìn)措施[期刊論文]-數(shù)字化用戶,2014(6)