王輝
摘 要:通過改變壓縮空氣系統(tǒng)設(shè)計及運行獲得的節(jié)能,遠遠大于電動機效率提高所導(dǎo)致的節(jié)能。介紹螺桿式壓縮機工作原理,運用螺桿式壓縮機改造后的壓縮機簡化了壓風機系統(tǒng),壓風機操作和維護更加簡單方便,提高了系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性和安全性,又提高了壓風機房機電設(shè)備裝備水平,收到良好的效果。
關(guān)鍵詞:壓風機系統(tǒng);壓縮空氣系統(tǒng);螺桿式壓縮機
1 背景情況
壓縮空氣系統(tǒng)所承載的是大量的耗電用戶:目前從美國能源部得到的數(shù)據(jù)顯示,美國使用空壓機的狀況反映在工業(yè)領(lǐng)域是耗電最多的設(shè)備之一。雖然美國能源部認可電動機是耗電最多的設(shè)備,但是改變縮空氣系統(tǒng)設(shè)計及運行所獲得的節(jié)能遠遠大于電動機效率提高所導(dǎo)致的節(jié)能。
通過改變壓縮空氣系統(tǒng)的設(shè)計及運行可以達到節(jié)能20%-50%。為此,很多企業(yè)將壓縮空氣看成或者作為煤電水的實用產(chǎn)品。而它與其他實用的產(chǎn)品有很大差異,較少的人清楚每立方米/分壓縮空氣的成本。壓風機房有五臺L-42/7-X型空氣壓縮機,容積流量為42m3/min,排氣壓力為0.7MPa,配套電機為TK250-14/1180,功率為250kW。正常時開3臺壓風機,1臺檢修,1臺備用。L-42/7-X型空氣壓縮機為活塞式空壓機,屬于空壓機的初期品種,傳動效率較低,維護工作量加大,操作及檢修的程序繁雜,出現(xiàn)的故障率較高,運行費用也高,往往導(dǎo)致人財物的大量浪費。為此針對目前情況,對L-42/7-X型空氣壓縮機進行技術(shù)改造,選用英格索蘭ML300-2S-HV螺桿式空壓機,容積流量為60.2m3/min,排氣壓力為0.75MPa,配套電機為IY3556-4,功率為300kW。
2 方案說明
采用英格索蘭ML300螺桿式空壓機具有無以倫比的可靠性和優(yōu)異的節(jié)能效果,主機上采用質(zhì)量最高的面對面滾錐軸承,大大延長了主機的使用壽命,使用經(jīng)久耐用的一體化傳動齒輪在工業(yè)生產(chǎn)中是唯一不需要維護的傳動系統(tǒng),主機的轉(zhuǎn)子經(jīng)過二十道工序的精加工,具有卓越的精確度和持久性。壓縮機配有一臺耐用的高效率電機,在滿負荷的條件下運行效率最高,節(jié)約能量。壓縮機采用雙級壓縮,比采用一級壓縮可實現(xiàn)多達15%的節(jié)能效果,每一級壓縮過程中因壓縮比低,降低了軸承的負荷從而進一步延長了主機壽命。