宇文磊縣
摘 要:近年來,我國相繼有一些中小型水電站建成投產(chǎn),這部分水電站的投產(chǎn),有效的緩解了當前我國電力供應緊張的問題。水輪發(fā)電機是水電站電力生產(chǎn)中重要的設備,只有水輪機能夠穩(wěn)定、正常的運轉(zhuǎn),才能確保水電站生產(chǎn)效益的實現(xiàn)。但在水電站電力生產(chǎn)過程中,對水輪發(fā)電機的正常運行影響因素的因素較多,特別是調(diào)速器機械故障的發(fā)生,對水輪發(fā)電機組的正常運轉(zhuǎn)具有十分嚴重的影響。文中從水輪發(fā)電機調(diào)速器故障及抽動類型入手,對調(diào)速器主配壓閥抽動故障原因進行了分析,并進一步對故障排除措施及效果進行了具體的闡述。
關鍵詞:水輪發(fā)電機;調(diào)速器;主配壓閥;故障;對策
前言
水電站在電力生產(chǎn)過程中水輪發(fā)電機是不可或缺的重要動力設備,對水電事業(yè)的發(fā)展具有極為重要的意義。在水輪發(fā)電機組中,調(diào)速器作為調(diào)節(jié)機組轉(zhuǎn)速重要部位,只有調(diào)速器正常運轉(zhuǎn),水輪發(fā)電機組才能正常的運行,為水電站的電力生產(chǎn)創(chuàng)造良好的效益。但在實際運行中,調(diào)速器故障發(fā)生率較高,一旦調(diào)速器不能正常的運行,則會導致水輪發(fā)電機無法正常運轉(zhuǎn),所以需要針對水輪發(fā)電機調(diào)速器的故障進行詳細的分析,并對其采取必要的處理措施,確保水電站運行的安全性和穩(wěn)定性。
1 水輪機調(diào)速器故障分析
文中針對某水電站中水輪機組調(diào)速器改造后的故障為例,對調(diào)速器故障進行具體的分析。該水電站調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速的主要動用采用的數(shù)字閥式水輪機調(diào)速器,同時為了能夠有效的提高發(fā)電機組的運行效率,對該水電站的5號機組的調(diào)速器進行了改造。改造完后調(diào)速器在投入使用后發(fā)生了主配壓閥抽動現(xiàn)象,對機組的性能帶來了較大的影響。所以在對主配壓閥維修過程中,將主配放大系數(shù)調(diào)小,抽動現(xiàn)象消失,但該機組運行一段時間后,又發(fā)生了抽動現(xiàn)象,而且有功波動也較為頻繁,但此時對相關參數(shù)進行調(diào)節(jié)后波動現(xiàn)象并沒有得到緩解,將有功調(diào)節(jié)到108MW時,有功波動才得到緩解,所以初步判斷導致抽動故障發(fā)生的原歷可能是主配壓閥的反饋位移傳感器存在問題,對其進行更換后正常運行,但一周后抽動故障又再次出現(xiàn)。所以針對于這一故障的存在,為了能夠?qū)⒃摴收系玫綇氐椎慕鉀Q,則需要對發(fā)動機組進行全面的檢查,從而將導致調(diào)速器故障的根本原因找出來,徹底的排除故障。
2 抽動類型
在對發(fā)動機組進行現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn),當機組開機、空載或是動行自動平衡狀態(tài)下時,導葉接力器會出現(xiàn)快速往復的等幅或是非等幅位移,而且還伴隨著較大的響聲,抽動幅度較大,頻率較高,這就會導致轉(zhuǎn)速的正常調(diào)節(jié)受到影響,負荷變化的速度較快,對機組及電網(wǎng)運行的安全性帶來較大的影響,導致這種情況發(fā)生的根本原因,多為電氣故障、液壓卡阻。
3 調(diào)速器主配壓閥抽動故障原因分析
在對調(diào)速器的電氣控制系統(tǒng)進行分析時,我們主要對其硬件和軟件進行了分析研究。對于軟件來講,我們認為其濾波功能不夠完善,且負載功率調(diào)節(jié)死區(qū)過小,這些問題都對主配壓閥抽動故障的發(fā)生起到一定的推動作用。而對于硬件方面,我們利用一定的方法對其比例伺服閥的控制進行了計算,通過計算我們得出在發(fā)電機組正常運行的時候,調(diào)速器的整機放大系數(shù)、PID計算值、導葉開度反饋值、位移反饋方法系數(shù)以及位移反饋值等參數(shù)都應該是處于固定不變的狀態(tài)中。但如果位移反饋值是一固定的工作點,調(diào)節(jié)完成后,主配壓閥的閥芯回到中間位置,主配壓閥位移傳感器也回到零點位置,由于現(xiàn)在調(diào)速器主配位移傳感器使用的是主配壓位移傳感器,該傳感器是導電塑料電阻軌型,觸點長時間在導電塑料導軌的某一點摩擦會造成接觸不良。降低了主配壓閥閥芯回到中間平衡位置的精度,造成調(diào)速器引導閥不可能回到中間平衡位置,而是在死區(qū)的臨界位置來回波動,使得調(diào)速器調(diào)節(jié)頻繁,引起主配壓閥抽動。更換同型號的主配位移傳感器,抽動現(xiàn)象暫時消失,運行一段時間后又會出現(xiàn)同樣的情況,在不更換主配位移傳感器的情況下,通過調(diào)整調(diào)速器比例閥導葉開、關放大倍數(shù)和主配壓閥位移反饋放大系數(shù),可使抽動減弱,但抽動現(xiàn)象難以根本解決。導葉反饋位置安裝不合理,水輪發(fā)電機組在開機時震動較大,導葉反饋與導葉接力器為拉桿式硬連接,從而導致反饋抖動較大,抖動變化值在0.3~0.8之間。導葉反饋的抖動引起比例閥控制輸出的迅速變化,由于導葉反饋的變化是震動干擾信號,控制系統(tǒng)無法進行收斂控制,比例閥控制輸出的迅速變化導致調(diào)速器主配活塞的上下抽動。
4 故障排除措施
4.1 調(diào)速器系統(tǒng)硬件處理
4.1.1 更換主配小反饋
采用大流量比例閥內(nèi)部的反饋耐壓型位移傳感器,該位移傳感器是根據(jù)差動變壓器的原理工作的,套在線圈中的鐵心在耐壓管內(nèi)移動,耐壓管可以承受最大到31.5MPa的壓力,能適應對壓力介質(zhì)中的某一段進行位移測量,測量過程是無接觸和無磨損的,分辨率高且不受限制。放大器集成在閥體內(nèi),并根據(jù)相應的行程進行調(diào)節(jié)。傳感器由DC12V電源供電,并產(chǎn)生0~DC10V電壓作為輸出信號。
4.1.2 導葉反饋傳感器安裝在振動相對較小位置
利用機械變換裝置在水車外進行反饋傳感器的安裝,這樣即使水輪發(fā)電機組運行過程中有振動產(chǎn)生,也不會對導葉反饋信號產(chǎn)生影響,從而有效的避免了在振動下對信號干擾的產(chǎn)生。
4.1.3 消除電磁干擾
要想有效的消除電磁所帶來的干擾,則需要對調(diào)速器的電器柜殼體接地進行有效的處理。同時將反向、續(xù)流的二極管接在外部直流繼電器或是電磁閥線圈上,并將阻容吸收器件接在接點兩端的位置,從而達到消除電磁干擾的目的。
4.2 調(diào)速器系統(tǒng)軟件處理
4.2.1 在PLC程序中對比例閥的濾波處理
對比例閥進行濾波處理時,則需要在負載、非頻率調(diào)節(jié)且開度偏差小于5 時,同時還要在延時10s后進行處理,并且可以在觸摸屏中對其大小進行設置。
4.2.2 對數(shù)字閥的控制進行修改
一旦數(shù)字閥調(diào)節(jié)進入到開度死區(qū)時,同時可以在觸摸屏中對延時時間進行設置,然后進行延時輸出。
4.2.3 對調(diào)速器的控制
在調(diào)速器可編程邏輯控制器(PLC)進行相應處理。負載開度調(diào)節(jié)工況或者電手動工況下,假如控制輸出與實際開度的差值小于3 ,則修改主配反饋放大倍數(shù)為1,并且當主配位移變化超過100個數(shù)的時候,限制其計算值最大為100。
4.2.4 設置抖動報警功能
對于抖動報警功能,可以在程序中進行設置,通過觸摸屏中進行報警功能、幅值、抖動次數(shù)及時間的設置,而且將報警信號上送到監(jiān)控上位機,這樣有利于運行人員監(jiān)視工作的開展。
5 處理效果分析
對于調(diào)速器抽動故障的問題,通過更換了高可靠性及高測量精度的位移傳感器,并對PLC程序進行了升級優(yōu)化,水輪機調(diào)速器主配壓閥抽動故障得到有效的解決,水輪機組運行十分穩(wěn)定,性能良好。
6 結束語
在水電站發(fā)電生產(chǎn)過程中,調(diào)速器發(fā)揮著非常重要的作用,不僅對水輪發(fā)電機組運行的穩(wěn)定性有著重要的影響,而且還直接關系到水電站正常生產(chǎn)的進行。所以需要對調(diào)速器主配壓閥抽動這一較為常見的故障進行深入的分析,從而找出導致這一故障發(fā)生的根源,并采取科學有效的方法進行排除,確保故障得到根本性的解決,使水輪發(fā)電機組的正常運行能夠得到有效的保障。
參考文獻
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